陳江艷 楊誠 賀巖松
(1.重慶大學(xué),汽車工程學(xué)院,重慶 400030;2.重慶超力高科技股份有限公司,重慶 401122)
汽車空調(diào)系統(tǒng)主要由壓縮機(jī)、膨脹閥、蒸發(fā)器、冷凝器、管路等核心零部件組成,是汽車主要噪聲源之一[1-2],降低其振動(dòng)噪聲對(duì)提升整車品質(zhì)和駕乘舒適性至關(guān)重要。
壓縮機(jī)、空調(diào)箱、膨脹閥等零部件是汽車空調(diào)系統(tǒng)的主要噪聲源,國內(nèi)外學(xué)者[3-7]運(yùn)用仿真分析、試驗(yàn)測(cè)試等方法研究了其發(fā)聲機(jī)理和控制措施并取得了諸多成果。汽車空調(diào)管路并非運(yùn)轉(zhuǎn)部件,其振動(dòng)噪聲問題常被忽略。研究表明,管道系統(tǒng)受外界激勵(lì)時(shí),極易因流固耦合共振而產(chǎn)生空氣噪聲和結(jié)構(gòu)噪聲[8-11]。汽車空調(diào)管路受發(fā)動(dòng)機(jī)艙安裝空間及工作環(huán)境限制,具有直徑小、管壁薄、質(zhì)量輕以及支撐簡(jiǎn)單等特點(diǎn),在受到發(fā)動(dòng)機(jī)、壓縮機(jī)等外界激勵(lì)時(shí),必然存在振動(dòng)噪聲風(fēng)險(xiǎn)。相比汽車空調(diào)的工作噪聲,異響常與故障關(guān)聯(lián),因此對(duì)用戶體驗(yàn)影響更大。楊誠等[12-13]運(yùn)用傳遞路徑法、分別運(yùn)行法、增量分析法、小波分析法等方法對(duì)汽車空調(diào)異響進(jìn)行診斷分析,積累了一些成功經(jīng)驗(yàn)。
本文針對(duì)某汽車空調(diào)管路振動(dòng)異響問題,采用橫向?qū)Ρ取⒅饔^評(píng)價(jià)、頻譜分析、臺(tái)架試驗(yàn)?zāi)M、CAE 仿真等方法對(duì)故障車及實(shí)車空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行試驗(yàn)診斷分析,確認(rèn)該車型空調(diào)管路振動(dòng)異響的根本原因,逐一分析擬定改進(jìn)措施,并進(jìn)行實(shí)車驗(yàn)證。
售后市場(chǎng)反饋某暢銷車型(發(fā)動(dòng)機(jī)排量1.5 L)存在嚴(yán)重異響問題,故障現(xiàn)象為開啟空調(diào)期間駕駛艙內(nèi)出現(xiàn)間歇性“噠噠”異響,噪聲持續(xù)1~2 s。在10分制等級(jí)評(píng)分法主觀評(píng)價(jià)中得分為1分,即所有駕乘人員均能識(shí)別該異響,且不能忍受。
在問題處置前期共收到與該故障問題相關(guān)的市場(chǎng)反饋20 余例,主要集中于海南、廣州等熱帶區(qū)域,隨著氣溫升高,故障反饋數(shù)量持續(xù)增加,所涉市場(chǎng)區(qū)域不斷擴(kuò)大。更換空調(diào)系統(tǒng)零部件等常規(guī)維修措施無明顯效果。通過市場(chǎng)走訪調(diào)查,得到該異響具有以下特征:
a.異響主要發(fā)生于壓縮機(jī)停機(jī)瞬間,伴隨有空調(diào)高壓液體管路(冷凝器到膨脹閥段)劇烈振動(dòng)。
b.故障與空調(diào)系統(tǒng)壓力密切相關(guān),當(dāng)通過遮擋冷凝器進(jìn)風(fēng)口提高系統(tǒng)壓力時(shí),故障現(xiàn)象加劇,當(dāng)通過增加冷凝器進(jìn)風(fēng)量降低系統(tǒng)壓力時(shí),故障現(xiàn)象消失。
橫向?qū)Ρ日{(diào)查結(jié)果表明,相似配置車型未發(fā)生振動(dòng)異響現(xiàn)象,除管路走向外,其與問題車型的差異主要表現(xiàn)為冷凝器換熱能力更強(qiáng)、發(fā)動(dòng)機(jī)(1.4T)動(dòng)力更充沛。
為查明故障原因,采用LMS 噪聲振動(dòng)采集系統(tǒng)對(duì)典型故障車輛進(jìn)行測(cè)試。在駕駛員右耳處布置麥克風(fēng),在膨脹閥入口、管路加注閥處布置振動(dòng)傳感器,如圖1所示。
圖1 實(shí)車傳感器布置
車輛靜置于高溫強(qiáng)日照環(huán)境,發(fā)動(dòng)機(jī)處于怠速狀態(tài),空調(diào)設(shè)置為全冷內(nèi)循環(huán)吹面模式,風(fēng)量設(shè)置為1擋,采集實(shí)車振動(dòng)異響數(shù)據(jù)并處理分析,獲得振動(dòng)異響頻譜云圖,如圖2所示。
圖2 實(shí)車振動(dòng)噪聲頻譜云圖
由圖2 可知,振動(dòng)異響持續(xù)1~2 s,其頻譜呈現(xiàn)為寬頻帶特征,主要分布于500 Hz 以內(nèi),其中以47 Hz、94 Hz、141 Hz 等頻率最為明顯。通過總值計(jì)算,異響發(fā)生時(shí)管路振動(dòng)加速度由0.13g上升到3.69g(g為重力加速度),車內(nèi)噪聲由47.6 dB(A)增加到51.8 dB(A),管路振動(dòng)及車內(nèi)噪聲均明顯增加。
嘗試采取松開固定支點(diǎn)、管路增加配重塊、更換壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)形式、改變壓縮機(jī)傳動(dòng)比等措施進(jìn)行優(yōu)化,振動(dòng)異響現(xiàn)象依然存在,但聲音頻率及出現(xiàn)頻次略有差異。
根據(jù)部分學(xué)者[14-15]對(duì)管道系統(tǒng)振動(dòng)噪聲及水擊現(xiàn)象的研究,有壓管道中的閥門突然開啟、關(guān)閉或水泵突然停止工作會(huì)致使流體流速急劇改變,引發(fā)管內(nèi)壓強(qiáng)大幅度交替升降并以一定的速度在管內(nèi)傳播及反射,其壓強(qiáng)一般可以達(dá)到流體原壓強(qiáng)的數(shù)十倍。水擊產(chǎn)生振動(dòng)噪聲,甚至可能造成管道破損,釀成重大事故。
由儒可夫斯基公式[16]可計(jì)算水擊產(chǎn)生的最大壓強(qiáng):
式中,ΔH為壓頭變化;Δv為液體流速變化量;a為液體中波速。
水擊發(fā)生時(shí),受到的最大水擊壓強(qiáng)為P=ρgΔH,其中ρ為液體密度。
管道液體流量Q的計(jì)算公式為:
式中,A為管道橫截面積;v為液體流速;μ為流量系數(shù);ΔP為壓力差。
由于儒可夫斯基公式假設(shè)流速變化在極短時(shí)間內(nèi)發(fā)生,不考慮反射波共同作用并忽略摩擦阻力影響,因此計(jì)算結(jié)果反映的是可能出現(xiàn)的最大壓強(qiáng),一般用于趨勢(shì)判斷和數(shù)量級(jí)的估計(jì)。由上述公式可知,流體壓差越大,流速越快,在流體瞬間停止時(shí)其產(chǎn)生的水擊壓強(qiáng)越大。
該空調(diào)系統(tǒng)振動(dòng)異響出現(xiàn)于壓縮機(jī)停機(jī)瞬間的高壓液體管路中,并與系統(tǒng)壓力大小息息相關(guān),根據(jù)故障特征及其他實(shí)車排查驗(yàn)證結(jié)果可推斷該振動(dòng)異響故障由空調(diào)系統(tǒng)水擊產(chǎn)生。
為驗(yàn)證該振動(dòng)異響由空調(diào)系統(tǒng)水擊產(chǎn)生這一推論,并排除整車其他部件的影響,利用佐竹汽車空調(diào)系統(tǒng)綜合試驗(yàn)臺(tái)架搭建該汽車空調(diào)實(shí)車系統(tǒng)進(jìn)行故障工況模擬。
在膨脹閥入口和出口、蒸發(fā)器入口和出口、壓縮機(jī)吸氣口和排氣口分別布置振動(dòng)加速度傳感器,在管路低壓加注閥和高壓加注閥處分別設(shè)置脈動(dòng)壓力傳感器。搭建的汽車空調(diào)實(shí)車系統(tǒng)如圖3所示。
圖3 實(shí)車空調(diào)系統(tǒng)試驗(yàn)臺(tái)架
通過試驗(yàn)臺(tái)架模擬高負(fù)荷頻繁啟停工況,系統(tǒng)出現(xiàn)與故障車相同的振動(dòng)異響現(xiàn)象。進(jìn)一步采集臺(tái)架試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析,異響發(fā)生時(shí)各位置振動(dòng)加速度由大到小依次為高壓加注閥、膨脹閥入口、冷凝器出口、膨脹閥出口、冷凝器入口、壓縮機(jī)排氣口、壓縮機(jī)吸氣口,與實(shí)車的主觀感受一致,上述結(jié)果表明,高壓液體管振動(dòng)最為劇烈。
選取膨脹閥入口與高壓加注閥2 處振動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行頻譜分析,其頻譜云圖如圖4所示。
圖4 系統(tǒng)臺(tái)架振動(dòng)頻譜云圖
由圖4可知,系統(tǒng)臺(tái)架振動(dòng)頻譜特征與實(shí)車測(cè)試反饋的頻譜特征一致,均為寬頻帶,突顯頻率呈現(xiàn)倍頻特征,均在47 Hz、94 Hz、141 Hz等附近。
以振動(dòng)最大的高壓加注閥位置為例,對(duì)比實(shí)車與系統(tǒng)臺(tái)架振動(dòng)加速度總值,如圖5所示。
圖5 實(shí)車與系統(tǒng)臺(tái)架振動(dòng)總值對(duì)比
由圖5可知,實(shí)車與系統(tǒng)臺(tái)架在高壓加注閥位置振動(dòng)量級(jí)相當(dāng),系統(tǒng)臺(tái)架的振動(dòng)加速度在1.84~8.62g范圍內(nèi),波動(dòng)較大,人為控制系統(tǒng)臺(tái)架頻繁啟停是該加速度值波動(dòng)變化較大的主要原因。臺(tái)架模擬排除了整車其他因素的影響,因此故障再現(xiàn)說明該振動(dòng)異響問題主要由空調(diào)系統(tǒng)自身產(chǎn)生。
進(jìn)一步采集空調(diào)管路脈動(dòng)壓力數(shù)據(jù)并處理分析,獲得空調(diào)系統(tǒng)脈動(dòng)頻譜云圖,如圖6所示。
圖6 實(shí)車臺(tái)架脈動(dòng)譜云圖
在振動(dòng)異響發(fā)生時(shí),高壓液體管內(nèi)存在明顯的液體沖擊,能量主要分布于47 Hz、94 Hz、141 Hz 等頻率附近,與實(shí)車及試驗(yàn)臺(tái)架呈現(xiàn)的振動(dòng)異響頻率一致。經(jīng)過計(jì)算,高壓液體管內(nèi)最大壓強(qiáng)總值達(dá)到16.6 MPa。
由臺(tái)架脈動(dòng)及振動(dòng)頻譜分析結(jié)果可判斷該振動(dòng)異響由液體沖擊造成,即在壓縮機(jī)停機(jī)瞬間,高壓液體管內(nèi)發(fā)生水擊,巨大的壓強(qiáng)沖擊管壁從而產(chǎn)生振動(dòng)噪聲。
陳世超[17]等研究表明,閥門關(guān)閉速度及關(guān)閉方式、管長、液體壓力及流速等因素對(duì)水擊強(qiáng)度有顯著影響。閥及管道是產(chǎn)生水擊現(xiàn)象的關(guān)鍵零部件,采用ANSYS軟件分別對(duì)膨脹閥、高壓液體管進(jìn)行模態(tài)仿真分析以獲得模態(tài)參數(shù),得到水擊產(chǎn)生振動(dòng)異響的機(jī)理。
3.2.1 膨脹閥結(jié)構(gòu)及仿真分析
該汽車空調(diào)所用膨脹閥為H型膨脹閥,其結(jié)構(gòu)及工作原理如圖7所示。
圖7 H型膨脹閥結(jié)構(gòu)及工作原理
動(dòng)力頭根據(jù)蒸發(fā)器出口的制冷劑溫度改變作用在膜片上的壓力F1,通過膜片推動(dòng)頂桿,頂桿推動(dòng)閥芯,從而改變閥門的開度。在穩(wěn)定狀態(tài),向上的彈簧彈力F3、蒸發(fā)器出口壓力F2與向下的膜片壓力F1處于平衡狀態(tài)。在開、關(guān)機(jī)瞬間,由于F2突然變化,而動(dòng)力頭感知溫度變化存在延遲,F(xiàn)1不會(huì)立即響應(yīng),力平衡打破而導(dǎo)致閥芯部件突然開啟或關(guān)閉,對(duì)空調(diào)系統(tǒng)中的流體造成沖擊,存在水擊風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)膨脹閥內(nèi)部運(yùn)動(dòng)部件受力及約束,提取仿真分析的邊界條件并通過移除阻尼夾、密封圈等零部件的方式對(duì)模型進(jìn)行簡(jiǎn)化,其中運(yùn)動(dòng)部件的邊界條件如下:材料為0Cr18Ni9(SUS304),密度為7 930 kg/m3,彈性模量為193 GPa,泊松比為0.3,劃分網(wǎng)格104 364個(gè)。所建立的有限元模型如圖8所示。
圖8 膨脹閥有限元模型
經(jīng)仿真計(jì)算,熱力膨脹閥運(yùn)動(dòng)部件1~6階模態(tài)頻率依次為972 Hz、2 032 Hz、2 259 Hz、2 334 Hz、2 433 Hz、2 994 Hz,其對(duì)應(yīng)前6階振型如圖9所示。
圖9 膨脹閥有限元模態(tài)分析結(jié)果
由膨脹閥運(yùn)動(dòng)部件仿真分析結(jié)果可知,其固有頻率較高,自身被激勵(lì)共振而產(chǎn)生異響的風(fēng)險(xiǎn)小。
3.2.2 管路結(jié)構(gòu)及仿真分析
管路及固定支架的邊界條件如下:材料為3003 鋁合金,密度為2 700 kg/m3,彈性模量為69 GPa,泊松比為0.33,劃分網(wǎng)格103 354個(gè)。
空調(diào)系統(tǒng)冷凍油采用PAG100,密度約為999 kg/m3,制冷劑為R134a,在2 MPa 壓力下飽和液體密度約為1 008.3 kg/m3。隨制冷劑循環(huán)的含油率約為3%~5%,為簡(jiǎn)化計(jì)算,定義該高壓液體管中液體密度為1 008 kg/m3。該段管路含液體制冷劑體積為50.5 mL,質(zhì)量為50.9 g,將液體質(zhì)量及壓力均布于管路內(nèi)表面。
根據(jù)高壓液體管實(shí)際固定情況進(jìn)行約束,其有限元模型如圖10所示。
圖10 管路有限元模型
經(jīng)仿真分析,高壓液體管前6 階固有頻率分別為58 Hz、91 Hz、104 Hz、116 Hz、124 Hz、160 Hz。由仿真結(jié)果可知,管路固有頻率較低,在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及空調(diào)壓縮機(jī)的工作轉(zhuǎn)動(dòng)頻率范圍內(nèi),并對(duì)比實(shí)車及臺(tái)架測(cè)試頻譜,脈動(dòng)激勵(lì)頻率94 Hz 與管路2 階固有頻率91 Hz 相近,存在共振風(fēng)險(xiǎn)。
基于上述分析,可確定該振動(dòng)異響形成機(jī)理為:壓縮機(jī)停機(jī)瞬間,膨脹閥閥芯因力平衡打破而快速關(guān)閉,致使高壓液體管中制冷劑流速突變,進(jìn)而形成“水擊”沖擊高壓液體管,激勵(lì)頻率與管路模態(tài)頻率吻合進(jìn)一步加劇管路振動(dòng),從而激發(fā)產(chǎn)生“噠噠”異響。
針對(duì)該振動(dòng)異響問題,基于“源-路徑-響應(yīng)”的NVH分析方法逐一分析并進(jìn)行驗(yàn)證。源頭上可采取增加冷凝器散熱能力(降低系統(tǒng)壓力,減小水擊能量)、延長膨脹閥關(guān)閉時(shí)間或縮短管路長度(避免直接水擊)等措施;傳遞路徑上可采取增加容積式消聲器措施降低水擊強(qiáng)度;管路響應(yīng)方面可采取調(diào)整管路結(jié)構(gòu)、增加管路強(qiáng)度及固定約束點(diǎn)等措施防止共振。
因?qū)嵻嚱Y(jié)構(gòu)限制及工程化應(yīng)用需要,加強(qiáng)冷凝器散熱能力、調(diào)整管路長度、優(yōu)化管路結(jié)構(gòu)及增加約束點(diǎn)等措施可實(shí)施性差,擬采用為高壓液體管增加容積式消聲器及增大內(nèi)摩力延遲閥芯關(guān)閉時(shí)間2 個(gè)方案進(jìn)行樣件試制及實(shí)車驗(yàn)證。
在故障車上分別驗(yàn)證膨脹閥增大內(nèi)摩力方案和高壓液體管增加消聲器方案(見圖11)并進(jìn)行振動(dòng)測(cè)試分析,運(yùn)行工況及振動(dòng)傳感器布置與前期測(cè)試保持一致。
圖11 帶消聲器的改善樣件
2種改善方案均無異響產(chǎn)生,停機(jī)瞬間高壓液體管振動(dòng)無明顯增加。10分制主觀評(píng)價(jià)得分為8分,即專業(yè)人員無法察覺,對(duì)聲音評(píng)價(jià)滿意,故2 種改善方案均能滿足改進(jìn)要求。
采集壓縮機(jī)啟停過程振動(dòng)加速度數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,以高壓加注閥處振動(dòng)加速度為例,改善方案的頻譜云圖對(duì)比如圖12所示,加速度總值對(duì)比如圖13所示。
圖12 改進(jìn)樣件頻譜云圖
由圖12、圖13 可知,2 種改進(jìn)方案在停機(jī)瞬間的振動(dòng)頻譜具有相似特征,沖擊特征依然存在,與原方案相似,只是量級(jí)大幅減小。應(yīng)用改進(jìn)方案后,振動(dòng)加速度峰值均在0.3g以下,壓縮機(jī)開啟和關(guān)閉瞬間,振動(dòng)加速度增加量小于0.1g,振動(dòng)量級(jí)只有改善前的1/10。
圖13 改進(jìn)樣件振動(dòng)加速度總值
基于工程化需要,綜合考慮成本、周期因素,該車型批量采用增加膨脹閥內(nèi)摩力措施,解決了振動(dòng)異響問題。
本文運(yùn)用主觀評(píng)價(jià)、橫向?qū)Ρ?、頻譜分析、臺(tái)架試驗(yàn)?zāi)M以及CAE仿真等方法對(duì)某汽車空調(diào)振動(dòng)異響問題進(jìn)行診斷分析,確定了汽車空調(diào)系統(tǒng)“水擊”導(dǎo)致管路振動(dòng)異響的故障模式,擬定改進(jìn)措施,并在實(shí)車上進(jìn)行了有效性驗(yàn)證。結(jié)果表明,加大膨脹閥內(nèi)摩力和管路增加擴(kuò)張型消聲器措施可有效處置“水擊”導(dǎo)致的空調(diào)管路振動(dòng)異響問題。