張燕舞
(中鐵十九局集團軌道交通工程有限公司 北京 101300)
巖溶地層溶洞處理達不到設(shè)計的理論要求,尤其是因周邊建(構(gòu))筑物影響無法處理的,更是給施工帶來極大的風(fēng)險。
大舒東路站~秀湖站區(qū)間為武漢市軌道交通2號線南延線第七個正線區(qū)間,主線采用盾構(gòu)法施工。該區(qū)間設(shè)置了2個聯(lián)絡(luò)通道,其中1號聯(lián)絡(luò)通道(與廢水泵房合建),聯(lián)絡(luò)通道中心長度6.1 m,拱頂覆土埋深約19.5 m。
1號聯(lián)絡(luò)通道及泵房地質(zhì)從上到下地層分布為(1-2)素填土、(6-1)粉質(zhì)粘土、(6-2)粉質(zhì)粘土、(16 g)灰?guī)r。通道全斷面位于(16 g)灰?guī)r層,拱頂16 g灰?guī)r埋深8.6 m。該部位灰?guī)r(16 g)表現(xiàn)如下:灰黑色,薄層、微晶結(jié)構(gòu),主要成分為方解石,少量水云母、白云石等礦物成分,層間含泥質(zhì)、鈣質(zhì),該層總體分化較弱,偶爾沿層面風(fēng)化呈白色。開挖范圍內(nèi)該類型地下水均埋藏于第四系黏性土隔水層下,具有承壓性,承壓水水頭與圍巖面高程相關(guān)聯(lián)。
1號聯(lián)絡(luò)通道位于全斷面灰?guī)r中,通道上方有1根直徑720 mm高壓燃氣管和1根直徑720 mm中壓燃氣管,無法進行火工控制爆破。因灰?guī)r強度高,風(fēng)鎬破除難度大,采用以劈裂機破除為主,風(fēng)鎬破除為輔的方法進行開挖。上臺階開挖進尺約2.5 m后,從掌子面左前方出現(xiàn)涌水、涌泥沙現(xiàn)象,在涌水口往下用小導(dǎo)管探孔深,發(fā)現(xiàn)孔深至少有3.5 m。埋設(shè)一根800 mm軟管作為泄水管,其它部位馬上用棉被、水泥及堵漏王進行反壓封堵。啟用泄水管進行減壓排水,觀察一夜后發(fā)現(xiàn)涌水量仍較大,且含有泥沙及異味。
事故發(fā)生后馬上啟用應(yīng)急預(yù)案:①聯(lián)絡(luò)通道派專人輪班值守,在隧道兩端拉警戒帶貼警示標語;②將洞內(nèi)三輪車等大型設(shè)備撤離區(qū)間,確保區(qū)間線路通道的暢通;③安排專業(yè)監(jiān)測人員對附近區(qū)間管片、地表沉降及掌子面進行變形監(jiān)測,每8 h測一次;④檢查隧道內(nèi)電箱及線路,測試發(fā)電機的好壞及功率;⑤現(xiàn)場抽排設(shè)備全部啟用,將庫房應(yīng)急水泵水帶搬到現(xiàn)場隨時可以使用;⑥馬上組織設(shè)計單位、業(yè)主單位、勘察單位、監(jiān)理單位及具有相關(guān)豐富施工經(jīng)驗人員到現(xiàn)場,了解現(xiàn)場情況及商量處理方案?,F(xiàn)場突涌情況見圖1、圖2。
圖1 現(xiàn)場突涌圖1
圖2 現(xiàn)場突涌圖2
(1)根據(jù)巖溶專項勘察得知1號聯(lián)絡(luò)通道所在區(qū)域巖溶較發(fā)育,且地下水承壓性較高。受地表建(構(gòu))筑物影響(聯(lián)絡(luò)通道正上方地面下有一個較大磚砌污水井,井周邊有自來水管、電力箱涵、地下過街通道及道路),巖溶專項處理時,僅在建構(gòu)筑物間隙處采取見縫插針原則處理少量溶洞,上臺階開挖時正好遇到未處理的溶洞。
(2)勘察單位根據(jù)現(xiàn)場實際情況給出意見:涌水水量明顯、較大、渾濁、有異味,可能是巖石裂隙水中混入上層滯水。
(3)設(shè)計單位根據(jù)現(xiàn)場實際情況及周邊建(構(gòu))筑物的施工過程調(diào)查給出意見:涌水含泥沙、有異味,有上層滯水補給可能;開挖面上方有8 m厚16 g灰?guī)r,6 m厚6-2粉質(zhì)黏土層隔離,上層滯水直接穿透粉質(zhì)粘土層補給裂隙水的可能性很小,上層滯水可能是從地質(zhì)探孔中滲入(調(diào)查其他工程地質(zhì)勘探過程得知,地上或地表工程在地質(zhì)勘探鉆孔取樣后,未對勘探孔進行細石混凝土填充)。
綜上分析得出上臺階突發(fā)涌水、涌泥沙主要原因是聯(lián)絡(luò)通道開挖遇到未處理的溶洞,巖溶水受裂隙水等的補給,水量較大,裂隙水中混入上層滯水。
經(jīng)參會各方以及具有豐富施工經(jīng)驗的專家探討,初步擬定以下處理方案:
方案1:再次開挖前進行冷凍法施工,即對聯(lián)絡(luò)通道和泵房開挖范圍進行冷凍,凍結(jié)后進行開挖及下步施工。凍結(jié)法施工雖然解決了涌水涌泥,保證通道的正常施工,但冷凍法需要投入大量的設(shè)備、電、人力、物力,施工時間長,工程費用高。
方案2:將已開挖部分上臺階進行砼回填封堵,對聯(lián)絡(luò)通道上方地表管線進行臨時改遷,改遷后對聯(lián)絡(luò)通道全斷面進行巖溶專項鉆孔注漿處理,到達設(shè)計強度后再進行通道礦山法施工。但是通道上方管線遷改路由實施難,管線遷改周期長,施工完成后管線還需恢復(fù),造價高;區(qū)間管片已拼裝完成,聯(lián)絡(luò)通道在管片上下對應(yīng)巖體無法進行注漿施工,很有可能遺漏部分溶洞。
方案3:對掌子面進行掛網(wǎng)噴射混凝土封閉,待噴射混凝土達到一定強度后,對準涌水溶洞,從其它角度再次鉆孔,若冒水則馬上埋設(shè)注漿管,若不冒水則重新開孔,直至埋設(shè)3~4根袖閥管注漿管。然后開始注漿,首先對埋深最淺的注漿管注入雙液漿,盡快對溶洞進行填充、封閉,然后再根據(jù)注漿管埋深,采取由淺到深的次序依次注入水泥漿。全過程中泄水管閥門一直打開放水泄壓,水流會隨水泥漿的注入而逐漸變混變濃,若濃度快接近注入水泥漿時,則停止注漿。根據(jù)注漿壓力采取間隙式注漿,直至注漿管和泄水管完全堵塞為止。待注漿結(jié)束24 h后再進行下步開挖,開挖原則:驗證孔(不漏水→直接開挖)漏水→再注漿→再驗證孔(清水量少)→再開挖。該方案造價可控,時間較短,但存在再次涌水處理的風(fēng)險。
綜合討論以上3種方案,結(jié)合現(xiàn)場實施的可行性、工期以及費用,優(yōu)先選擇第三種方案進行處理,若處理效果不理想,再商討確定處理方案。
(1)對掌子面進行掛網(wǎng)噴射混凝土封閉,待噴射混凝土達到設(shè)計強度等級75%后,對準涌水溶洞從各個角度再次鉆孔,若冒水則馬上埋設(shè)袖閥管,若不冒水則重新開孔,直至埋設(shè)3~4根袖閥管注漿管(袖閥管長度需采取長短不一,管四周封堵長度不宜短于50 cm,且必須封堵嚴實)。
(2)先用雙液漿從短管開始注漿,盡快將溶洞進行填充、封閉。
(3)封閉住,涌水控制住后,再用單液漿,高壓進行注漿,用來封閉涌水源頭。
(4)下步開挖前探孔、注漿:
(a)探孔原則:30°角方向,0.5 m長,開挖時徑向每隔0.5 m布置超前探孔,縱向每隔0.5 m布置超前探孔,超前探孔深度為0.5 m,斜孔傾斜角度為45°,從上中下及前方對每次開挖面進行驗證(見圖3):
圖3 探孔圖
(b)有少量清水則注意觀察,并加密驗證孔:
(c)若有大量清水或有渾濁水流出則先進行單液漿注漿,驗證孔驗證。
(d)驗證孔(不漏水→直接開挖)漏水→再注漿→再驗證孔(清水量少)→再開挖。
(1)注漿在注漿管封堵嚴實,各種材料準備好后進行,注漿施工采用KBY—50/70型注漿機,如開挖面有渾水或泥水,且水壓不大,采用單液漿注漿封堵,如水流過大采用雙液漿進行封堵。單液漿采用普通水泥漿,P.O42.5的普通硅酸鹽水泥,漿液水灰比為1:1,注漿壓力控制在0.3-0.5MPa。雙液漿采用P.O42.5水泥-水玻璃(或超細水泥-水玻璃雙液漿)為注漿材料,配比為1:0.5,見圖4。
圖4 注漿布孔圖
(2)水泥漿液的配合比需根據(jù)現(xiàn)場實際情況試驗確定,按確定的配合比拌制水泥漿漿液。水泥漿應(yīng)該隨拌隨用,靜置時間不應(yīng)超過2 h,在壓漿過程中應(yīng)不停攪拌,確保漿液均勻,不出現(xiàn)沉積現(xiàn)象。
(3)注漿管采用Φ42熱軋鋼管加工,加工成前端長1 m注漿花管,前端管口段50 cm設(shè)注漿孔,并在前端切割焊連成尖。注漿管前端50 cm按管縱向20 cm間距割成Φ8 mm孔,沿管周梅花型布置,詳見圖5所示。
圖5 注漿管加工圖
(4)注漿開始時,同時打開注漿閘閥,注漿結(jié)束后,應(yīng)立即關(guān)閉注漿閘閥,防止水泥漿液回流。
(1)注漿管應(yīng)按方案要求埋設(shè),確保注漿加固的填充范圍和深度。
(2)注漿施工時應(yīng)安排專人密切注意施工周圍是否有漏水加大和滲漏水泥漿情況;如果有漏漿加快情況,應(yīng)暫停后及時采用快硬水泥或堵漏劑封堵,確保注漿質(zhì)量。
(3)水泥漿拌制應(yīng)嚴格按照現(xiàn)場試驗確定的配合比拌制,嚴禁擅自向水泥漿中加水稀釋水泥漿。
(4)注漿過程中注不進去時嚴禁采用增大壓力來保證注漿量,因為大壓力注漿可能會破壞隧道初支或掌子面結(jié)構(gòu),遇特殊情況無法注進時應(yīng)暫停注漿及時與現(xiàn)場管理人員商量研究,并做好書面記錄。
1號聯(lián)絡(luò)通道上臺階開挖進尺3 m前共注漿2次,第一次鉆孔埋設(shè)袖閥管2根約注入水泥漿10.5 m3(消耗水泥約5.5 t)后停止涌水,第二次鉆孔埋設(shè)袖閥管3根約注入漿液106 m3(消耗水泥約78 t、水玻璃2桶)后停止涌水。后期開挖過程中無明顯涌水,只有少量裂隙水滲出,且為清水。實時監(jiān)測數(shù)據(jù)反映,聯(lián)絡(luò)通道大量涌水后地表會出現(xiàn)少許下沉,累計最大達到-16 mm(粘土層中含水量減少土壤自然固結(jié)),涌水堵住后反彈回歸至-5 mm(上層滯水補給平衡后又反彈),管片四周和橢圓度幾乎沒有變形。從施工工期,花費造價,以及變形情況,可以說明該處理方案是適合該工程的,是滿足各方面要求的。
巖溶地層下施工前不可能對所有溶洞全部處理完,礦山法開挖過程中極有可能遇到未處理溶洞。針對現(xiàn)場實際情況采取驗證--袖閥管注漿處理相結(jié)合的方法,可滿足在灰?guī)r地層中開挖的各種要求,取得較好的施工效果。