蘇永華
【摘 要】本文結合中職機電專業(yè)學生實踐能力培養(yǎng)的實際需求,以數控加工中圓度誤差的機電調整為例,簡要概述數控加工中圓度誤差,闡明機電專業(yè)學生實踐能力培養(yǎng)的基本思路,論述培養(yǎng)學生實踐能力的策略,以提高學生適應能力和就業(yè)能力。
【關鍵詞】中職 機電專業(yè) 數控加工 圓度誤差 機電調整 ?實踐能力
【中圖分類號】G ?【文獻標識碼】A
【文章編號】0450-9889(2019)07B-0058-03
機電專業(yè)的學生是否具有較強的實踐能力,將直接對其未來的就業(yè)和發(fā)展帶來影響。因此為達到學以致用的目的,教師需要在教育教學工作中盡可能地為學生提供實踐操作的機會,并在實踐操作中加強對其的技術指導和考核。這樣不僅能對學生的學習情況進行有效的檢驗,而且也能對自身教學的不足進行梳理,最終在師生互助和相互學習下促進學生實踐能力不斷提升。數控加工作為機電專業(yè)學生學習的主要內容之一,其中的對數控加工中形成的圓度誤差進行控制和優(yōu)化,是學生必須掌握的技能。
一、數控加工中圓度誤差的概述
一般而言,在進行數控加工時,形成的圓度誤差主要有兩個方面的因素,一是機械狀況;二是伺服系統(tǒng)調整。為了更好地對其進行維修和補救,需要切實加強球桿儀的運用,并運用球桿儀分析測試圖形,從而更好地將圓度誤差形成的根源找出來。在師生合作、相互探究中,強化訓練機電調整能力。
二、機電專業(yè)學生實踐能力培養(yǎng)的基本思路
中職學生的學習動機就是為了更好地就業(yè),在學校系統(tǒng)、全面地學習一門就業(yè)技術,并在學校提供的各種實踐平臺訓練中掌握一套基本的技術體系,以更好地適應就業(yè)的需要。因此,在新課改背景下的中職機電專業(yè)教育教學工作中,我們必須秉承生本理念,在新課改的指導下,結合最新的就業(yè)形勢和行業(yè)發(fā)展需求,對學生的實踐能力培養(yǎng)的方式進行不斷優(yōu)化和完善。就當前來看,對中職機電專業(yè)的學生而言,不僅要繼續(xù)將實踐能力的培養(yǎng)作為主要的方向,而且在實踐能力培養(yǎng)中需要對培養(yǎng)的內容、方式等進行創(chuàng)新和優(yōu)化。只有這樣才能更好地適應學生的時代特點,符合時代發(fā)展的潮流,打造具有中職教育特色的現代化實踐人才培育的新模式。在常規(guī)的“強調重要性→理論學習→實踐學習”的方式上進行創(chuàng)新,采取理論中穿插實踐,實踐中穿插理論的方式,在將理論和實踐進行理實一體化結合的基礎上,采取市場化的方式,對學生的實踐能力進行培養(yǎng)。
三、學生實踐能力培養(yǎng)的具體實施
(一)實踐背景
學校機電專業(yè)學生在日常的理論學習和實踐操作中,就數控加工中的圓度誤差的調整而言,是一種常態(tài)化的實踐作業(yè)。為強化學生的實踐能力,筆者聯系南寧市某精密機械設備公司,將該公司在這方面遇到的機械加工問題引入課堂。要求學生以小組為單位,在每個小組中挑選一名技術骨干組成技術團隊,在確保盈利的條件下,深入該企業(yè)對圓度誤差進行調整和控制,并將所得收入全部納入班級實踐經費之中。最后由八個小組分別選派一名代表進入該企業(yè),對存在問題的某機械設備進行改進和優(yōu)化。他們進入該企業(yè)之后,對一臺數控機進行改造和優(yōu)化。
(二)設備情況
本次維修的是該企業(yè)的一臺立式的數控機,該數控機的加工中心采用的數控系統(tǒng)為 FANUC 系列,其各軸均采取全閉環(huán)的控制。之前該企業(yè)的數控工人在加工中產生 XY 平面圓度誤差的情況較為嚴重。
(三)實踐情況
第一步,現場調研,掌握實況。八人小組深入現場之后,通過現場調研和分析,找出存在的癥結,隨后在八人小組中成立以陳同學為主的維修小組。陳同學負責本次進入企業(yè)實踐維修的技術總監(jiān),同時也是小組長,其他成員配合完成。在找出癥結和聽了企業(yè)的意見之后,采取球桿測試儀進行測試,并進行試驗程序(GO3)編制,先將 GO3 逆轉兩周之后,再將 GO2 進行順轉兩周,測出的情況詳見圖 1(由于該企業(yè)的球桿診斷儀的顯示屏存在一定的問題,所以畫面的模糊度較大,下同,見下頁)。
第二步,剖析原因,有的放矢。維修小組從球桿診斷儀診斷畫面看出,其正圓度較差。分析之后畫出了圖 1 的還原圖(如圖 2 所示,見下頁),換言之,圖 1 是圖 2 中的(a)和(b)組合而成。雖然其形成的機理不同,但是均對正圓度帶來了影響。
從圖 2(a)的分析來看,其主要是顯示了機床的 X 軸和 Y 軸在換向時形成了尖峰,也就是進行了反向沖躍。通過現場的實踐來看,尖峰的大小會隨著機床的進給率不同而出現不同的變化。這就說明了換向處隨著機床間隙與摩擦力的方向而變化,進而發(fā)生黏性的停頓。小組成員通過現場試驗和調校,發(fā)現導致這一故障的原因主要是以下幾個方面:①電機所施加的扭矩不夠;②軸對反向間隙的補償不當;③所設速度自身的前饋系數設置不正確,當電動機反轉時,機械系統(tǒng)中容易出現時滯。正是由于前饋系數不足,導致形成徑向誤差。加上速度增益較低,導致成型的形狀變形,而且還存在象限凸起的情況。為了對其進行處理,小組成員通力合作和研究,最初確定機電調整方案。首先,借助數控系統(tǒng)所具備的反向間隙補償功能和間隙補償中的加速功能,將速度環(huán)的增益加大。其次,對速度前饋系數進行調整,確保所采用的進給率滿足精加工的需求,借助換向過程,對移動指令與速度指令增加一定的補償數據,從而確保間隙加速量根據指數函數來變化。最后,將象限突起的情況進行改善和優(yōu)化。但是在實際實施時,由于該型號的 FANUC 系統(tǒng)只能進行反向間隙補償,不能進行速度前饋系數、間隙補償減速等伺服調整,所以后續(xù)在最初的方案上進行了優(yōu)化,對速度控制單元中的速度環(huán)增益微調電位器進行了調整。這樣就確保了速度環(huán)的增益盡可能地達到振蕩的基線,從而有效地改善象限突起的情況。
從圖 2(b)的分析來看,順時針時呈現橢圓形,逆時針時呈現“8”字形,兩種變形分別順著 45°和 135°的方向拉伸而變形。旋轉中出現的拉伸變形使軸向發(fā)生變化。由于拉伸變形隨著機床的進給率變化而發(fā)生變化,因此說明 X 軸和 Y 軸在垂直度差抑或是存在伺服不匹配的情況。為了對其進行處理,該小組通過對其成因進行分析和研究后發(fā)現,之所以伺服不匹配,主要是因為 X 軸和 Y 軸之間的伺服環(huán)增益之間不匹配,使得一根軸比一根軸超前,進而在順時針時呈現橢圓形。經過計算,圖 1 中的伺服不匹配數值是-6.29 s。當進給倍率相同時,對 X 軸和 Y 軸的粉碎誤差進行細致觀察后,發(fā)現 Y 軸在平穩(wěn)進給過程中,其跟隨誤差值的變化是在個位數之內,而相同情況下,X 軸在平穩(wěn)進給過程中,其跟隨誤差值的變化則處于百位數范圍之內,因此說明其跳動的范圍較大。通過現場分析和研判,發(fā)現導致 X 軸和 Y 軸較大跟隨誤差值的原因,主要是 X 軸和 Y 軸的伺服環(huán)增益與滑動情況的出現,以及絲桿螺母副的傳動阻尼大小不一,導軌滾動體在松緊程度上不同等,這些都是屬于機械因素。在現場分析和研判中,因為發(fā)現 X 軸的導軌潤滑情況良好,整個運行過程中都附有油膜,所以就將潤滑不良的可能性排除??紤]到機械調整中拆卸的部件較多,小組成員為了減少機電調整的麻煩,在電氣控制過程中,采取增加 Y 軸的伺服環(huán)增益的方式,以彌補機械的不良變化。隨后小組成員對 FANUC 系統(tǒng)的參數進行查看,發(fā)現其全部軸的伺服環(huán)增益均是同一參數。為避免泄密,本次修正中,維修小組首先將伺服環(huán)增益參數設置為 2000 s-1(實際參數涉密)。因為這樣無法采取改變某個軸的增益參數的方式,所以隨后小組嘗試性地將全部軸的伺服環(huán)增益增加到 4000 s-1(實際參數涉密),最后得出圖 3 所示的軌跡。從圖 3 可以看出,圓形軌跡得到了明顯的改善和優(yōu)化,伺服不匹配的情況也降為-3.85 ms。但是隨后又發(fā)現 X 軸在定位中的過沖現象較為明顯,其圓度誤差值不減反增,尤其是 GO3 逆時針旋轉到 45°和 GO2 順時針旋轉到 135°時,存在明顯的嚴重的鋸齒形區(qū)域,且此時形成的碎誤差值的跳動最為嚴重。這就說明X軸運動到這時,其機械阻尼會出現劇烈的變化,使得所有的閉環(huán)系統(tǒng)中的振蕩十分明顯。若只是簡單地借助電氣控制中的伺服調整,那么顯顯難以從根本上有效地解決有關圓度誤差的問題,因此必須要將導致震蕩的機械因素找出來。
圖 3
第三步,通力合作,排除故障。在經過對誤差原因進行綜合分析的基礎上,維修小組通力合作,制定故障排除方案,有效地改善了圓度誤差。將 X 軸的護板拆開,并用手將絲桿盤動。在之前發(fā)現的鋸齒形區(qū)域中,可以明顯地感覺到摩阻力在增加,隨后對絲桿螺母副的工作情況進行檢查,檢查后發(fā)生其工作正常,對四個導軌滾動體的松緊度進行調整,但是并沒有改變情況。隨后小組成員對拆下的滾動體進行檢查,發(fā)現其中的一塊滾動體中的滾柱從安裝處斜插出來,并擠在導軌和滾動體之間。由此發(fā)現這個滾柱在工作臺中隨著導軌的移動而帶來的阻礙,使得 X 軸的鋸齒形區(qū)域在摩阻力上較大。若伺服環(huán)的增益設置不足,那么會導致 X 軸出現低速爬行的情況;如果將伺服環(huán)的增益設置更大,將導致 X 軸出現振蕩的情況。因此,維修小組對損壞的滾動體進行重新更換和安裝。當伺服環(huán)的增益大于 2900 s-1 時,發(fā)生過沖的情況。隨后小組對其進行優(yōu)化調整,將 2900 s-1 改為 2800 s-1。當進給倍率不變時,X 軸跟誤差值赫爾維修之前比較明顯下降和穩(wěn)定。對其圓度進行測量,結果如圖 4 所示。將圖 4 和圖 1 對比之后發(fā)生,其圓度誤差值發(fā)生了明顯的變化,同時振蕩基本上也已經消除。為了將圓度誤差進一步優(yōu)化和完善,在筆者的幫助和提示下,學生在調整數控系統(tǒng)的伺服之外,還對 X 軸和 Y 軸的垂直度進行檢查。維修小組實測之后,發(fā)現 X 軸和 Y 軸的垂直度是 0.02mm,發(fā)現這也是導致圓度誤差的原因之一,隨后將 X 軸和 Y 軸的垂直度進行調整。然后又對圓度進行測量,測量值得到了很大的改善,有效地將圓度誤差進行了控制。
圖 4
(四)實踐總結
通過本次的實踐活動,有效地鍛煉了學生的實踐能力。在具體的實踐中,學生將所學的理論和實踐知識進行有效應用,鍛煉了學生的應變能力。但是本次實踐也存在一些不足,一是實踐的人數較少,參與實踐的人員都是該班的優(yōu)等生;二是學生在實踐中走了一些彎路,在改進方法上沒有全面地運用相關知識;三是學生容易滿足。為此針對本次實踐活動,筆者要求每個小組成員填寫如表 1 所示的實踐調研報告。
為了學生得到全面發(fā)展,針對本次實踐中暴露出的問題,未來在學生實踐能力培養(yǎng)中,需要確保所有的學生都能參加,這就需要加強與大型企業(yè)和第一生產現場之間的聯系,為學生的實踐鍛煉提供機會。同時,我們要充分利用現有的校訓基地,加強對學生進行針對性訓練,并要求學生在實踐中反思。結合時代發(fā)展的需求,針對性地設置相關的項目,尤其是要設置能促進學生與時俱進的訓練項目,注重培養(yǎng)學生的創(chuàng)新能力。只有這樣才能更好地契合學生的學習興趣,牢固掌握機電專業(yè)技術知識,并在實踐中靈活應用,從而更好地培養(yǎng)出現適應時代發(fā)展所需的復合型中職機電人才。
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(責編 盧建龍)