中圖分類號(hào):U463.2 DOI:10.16578/j.issn.1004.2539.2025.07.020
0 引言
在變速器研發(fā)過(guò)程中,有很多技術(shù)指標(biāo)需要滿足,其中,可靠性、安全性是變速器的首要性能指標(biāo)。但隨著用戶對(duì)駕駛舒適性要求的提高,噪聲、振動(dòng)和聲振粗糙度(Noise,VibrationandHarshness,NVH)性能正成為用戶選擇產(chǎn)品的重要參考指標(biāo)。在變速器中,齒輪激勵(lì)是影響NVH性能的主要因素。如何將齒輪激勵(lì)控制在合理的范圍內(nèi),避免產(chǎn)生嘯叫,是變速器重要的研究方向。余磊等運(yùn)用Masta軟件,研究了齒輪壓力角、螺旋角和齒寬3個(gè)參數(shù)對(duì)動(dòng)態(tài)響應(yīng)的影響規(guī)律,通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)來(lái)降低各工況下的動(dòng)態(tài)嚙合力,從而降低減速器噪聲。于子強(qiáng)等[2]運(yùn)用Abaqus軟件生成減速器和差速器殼體的縮聚矩陣,考慮殼體剛度對(duì)仿真結(jié)果的影響,通過(guò)齒輪微觀修形的方法來(lái)降低齒輪傳遞誤差,從而降低減速器的噪聲。肖將等3介紹了一種綜合考慮傳動(dòng)總成結(jié)構(gòu)剛性的動(dòng)態(tài)響應(yīng)分析方法,該方法通過(guò)完整傳動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)建模來(lái)準(zhǔn)確復(fù)現(xiàn)重型汽車(chē)驅(qū)動(dòng)橋齒輪嘯叫現(xiàn)象,考慮了變速器軸系對(duì)系統(tǒng)模態(tài)的影響,提高了振動(dòng)仿真的準(zhǔn)確性;同時(shí),針對(duì)影響齒輪嘯叫噪聲的多個(gè)重要因素(齒輪修形方案、懸架剛度、變速器結(jié)構(gòu)剛度和質(zhì)量)進(jìn)行仿真研究,分析了各參數(shù)的改變對(duì)系統(tǒng)振動(dòng)響應(yīng)的影響。劉慧等4分析了空氣輻射噪聲和結(jié)構(gòu)傳遞噪聲對(duì)車(chē)內(nèi)變速器嘯叫噪聲的貢獻(xiàn)量,并通過(guò)優(yōu)化變速器選換擋拉索支架和變速器后懸置主動(dòng)側(cè)的懸置支架,有效降低了車(chē)內(nèi)變速器嘯叫。李樹(shù)華等基于階次分析確定了車(chē)內(nèi)噪聲與電驅(qū)動(dòng)總成噪聲之間的關(guān)聯(lián),并識(shí)別出電驅(qū)動(dòng)總成對(duì)車(chē)內(nèi)噪聲影響最大的激勵(lì);基于奇異值分解改進(jìn)的工況傳遞路徑分析方法,分析了對(duì)車(chē)內(nèi)噪聲影響最大的激勵(lì)通過(guò)結(jié)構(gòu)路徑和空氣路徑對(duì)車(chē)內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn)情況。羅軼超等通過(guò)端蓋模態(tài)提升、傳動(dòng)軸軸管加吸音紙、改進(jìn)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子生產(chǎn)工藝,將車(chē)內(nèi)電動(dòng)機(jī)48階嘯叫噪聲總體優(yōu)化了6\~8dB,有效解決了電動(dòng)皮卡電動(dòng)機(jī)嘯叫問(wèn)題。曠龍等對(duì)發(fā)電路徑上的嚙合齒輪激勵(lì)源和振動(dòng)傳遞路徑進(jìn)行系統(tǒng)分析,最終通過(guò)對(duì)激勵(lì)源的階次對(duì)比及對(duì)傳遞路徑的解耦驗(yàn)證確定,車(chē)輛嘯叫的主要原因?yàn)樽兯倨鳉んw剛度不足、齒輪微觀修形不合理、發(fā)動(dòng)機(jī)軸模態(tài)頻率低。
綜上可知,行業(yè)內(nèi)已經(jīng)對(duì)解決嘯叫問(wèn)題總結(jié)了一部分有效措施,包括齒輪修形、增加齒輪重合度、優(yōu)化傳遞路徑等。但在重卡變速器領(lǐng)域,由于其結(jié)構(gòu)更復(fù)雜,嘯叫激勵(lì)源更多,而且主箱二軸是浮動(dòng)的。因此,僅僅通過(guò)齒輪修形、提高齒輪重合度、優(yōu)化傳遞路徑等方法并不能完全解決重卡變速器的嘯叫問(wèn)題。本文采用階次跟蹤法確定嘯叫激勵(lì)源,通過(guò)調(diào)整齒輪階次,避免階次共振;同時(shí),通過(guò)提高齒輪重合度、對(duì)齒輪進(jìn)行微觀修形,降低傳遞誤差;并通過(guò)整車(chē)NVH測(cè)試驗(yàn)證了上述措施的有效性。這是一套對(duì)解決重卡變速器嘯叫行之有效的方法,為進(jìn)一步解決重卡變速器的嘯叫問(wèn)題提供了新的思路。
1嘯叫的產(chǎn)生及定位
嘯叫的產(chǎn)生有多種原因,例如,齒輪階次共振、傳遞誤差過(guò)大等。目前,對(duì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、激勵(lì)源及傳遞路徑多的重卡變速器,定位激勵(lì)源主要通過(guò)對(duì)整車(chē)或臺(tái)架進(jìn)行NVH測(cè)試,并對(duì)測(cè)試結(jié)果采用瀑布圖、階次切片圖、彩圖等分析手段進(jìn)行激勵(lì)源定位。
1.1 傳遞誤差
WELBOURN定義的傳遞誤差為“輸出齒輪的實(shí)際位置與理論位置之間的差別”。在理想狀態(tài)下,齒輪齒廓為完美的漸開(kāi)線,沒(méi)有加工誤差或裝配誤差,齒輪被看作剛性無(wú)變形的。此時(shí),主、從動(dòng)輪的轉(zhuǎn)角與半徑關(guān)系為
θ1rb1=θ2rb2
式中, θ1 、 θ2 分別為主、從動(dòng)輪在理想狀態(tài)下的轉(zhuǎn)角; rb1 rb2 分別為主、從動(dòng)輪的基圓半徑。但在實(shí)際情況中,存在齒輪加工精度誤差、微觀幾何誤差、裝配誤差及嚙合剛度變化等因素,從動(dòng)輪在基圓半徑上不均勻轉(zhuǎn)動(dòng),進(jìn)而與主動(dòng)輪產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)位移差,即傳遞誤差。傳遞誤差計(jì)算式為
式中, Δθ2 為主、從動(dòng)輪之間產(chǎn)生的角度偏差。傳遞誤差是用來(lái)表述齒輪傳動(dòng)不平穩(wěn)性的周期性函數(shù),其峰峰值能夠反映主、從動(dòng)輪之間轉(zhuǎn)動(dòng)的不均勻程度。傳遞誤差不僅影響齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)的振動(dòng)噪聲,還影響齒輪使用壽命。因此,降低傳遞誤差可以改善嘯叫噪聲。分析傳遞誤差主要從兩方面著手:一是齒輪的幾何變形;二是齒輪的嚙合,主要包括齒輪嚙合對(duì)數(shù)、嚙合位置、嚙合剛度的時(shí)變性等。
1.2 嘯叫激勵(lì)源定位
采用階次跟蹤法進(jìn)行嘯叫激勵(lì)源定位。階次分析本質(zhì)上是基于參考軸轉(zhuǎn)速的頻率分析。其中,階次 c 、頻率 f 與參考軸轉(zhuǎn)速 n1 之間的關(guān)系為
c=f/n1
齒輪嚙合頻率的計(jì)算式為
f=z?n2
式中, z 為齒數(shù); n2 為齒輪轉(zhuǎn)速。
由式(3)、式(4)可得
c=z?n2/n1
根據(jù)式(5)對(duì)該重卡變速器進(jìn)行階次計(jì)算。圖1為重卡變速器傳動(dòng)簡(jiǎn)圖,主箱為雙中間軸結(jié)構(gòu),副箱為行星輪系結(jié)構(gòu)。其中,主箱有6對(duì)齒輪副,副箱行星輪系通過(guò)約束大齒圈的旋轉(zhuǎn)自由度來(lái)實(shí)現(xiàn)低速擋和高速擋。主箱1擋齒輪副對(duì)應(yīng)1擋和6擋,2擋齒輪副對(duì)應(yīng)2擋和7擋,3擋齒輪副對(duì)應(yīng)3擋和8擋,4擋齒輪副對(duì)應(yīng)4擋和9擋,常嚙合齒輪副對(duì)應(yīng)5擋和10擋。表1所示為各擋位齒輪副的階次(取發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為參考軸轉(zhuǎn)速)。
1.3 整車(chē)測(cè)試
本次測(cè)試采用的設(shè)備為SimcenterScadasMobile12通道數(shù)采。其中,振動(dòng)傳感器(圖2)2個(gè),麥克風(fēng)(圖3)1個(gè)。振動(dòng)傳感器布置在變速器下方靠近中間軸前軸承處和右側(cè)后懸置處,麥克風(fēng)布置在駕駛員右耳附近。
測(cè)試工況如表2所示。
1. 4 測(cè)試結(jié)果
按表2所示測(cè)試工況對(duì)該重卡10擋變速器進(jìn)行了NVH測(cè)試。由于9擋是直接擋,沒(méi)有齒輪副參與傳動(dòng),故不做測(cè)試。本文僅對(duì)有明顯嘯叫的6擋、7擋、8擋進(jìn)行分析,其余擋位暫不做分析。
圖4所示為6擋測(cè)試結(jié)果。輸入軸轉(zhuǎn)速為 1000~ 2000r/min ,ColorMap中主要出現(xiàn)38階、57階和76階3條階次特征線,對(duì)應(yīng)殼體振動(dòng)存在峰值。38階為常嚙合齒輪基頻,由于附近存在較多的背景噪聲(黃色部分),主觀駕評(píng)不明顯。57階和76階分別為擋位齒輪3倍諧波和4倍諧波,這兩條階次特征比較明顯,附近背景噪聲較少,主觀駕評(píng)有明顯嘯叫。
圖5所示為7擋測(cè)試結(jié)果。輸入軸轉(zhuǎn)速為950\~2000r/min ,ColorMap中主要出現(xiàn)25.3階、38階、50.6階和75.9階4條階次特征線,對(duì)應(yīng)殼體振動(dòng)存在峰值。其中,25.3階和38階分別為7擋基頻和常嚙合基頻,由于附近存在較多的背景噪聲,主觀駕評(píng)不明顯。50.6階和75.9階分別為擋位齒輪2倍諧波和3倍諧波,這兩條階次特征比較明顯,附近背景噪聲較少,主觀駕評(píng)有嘯叫。
圖6所示為8擋測(cè)試結(jié)果。輸入軸轉(zhuǎn)速為 950~ 2000r/min ,ColorMap中主要出現(xiàn)30.76階、61.53階和76階3條階次特征線,對(duì)應(yīng)殼體振動(dòng)存在峰值。其中,30.76階為8擋基頻,由于附近存在較多的背景噪聲,主觀駕評(píng)不明顯。61.53階和76階分別為擋位齒輪2倍諧波和常嚙合齒輪2倍諧波,該兩條階次特征稍明顯,主觀駕評(píng)有嘯叫聲。
從上述測(cè)試結(jié)果可知,6擋擋位齒輪的2倍諧波、4倍諧波與常嚙合齒輪基頻、2倍諧波重合,7擋擋位齒輪3倍諧波與常嚙合齒輪2倍諧波重合。由于諧波相互疊加,嘯叫加劇。針對(duì)常嚙合齒輪副與擋位齒輪副諧波疊加的問(wèn)題,研發(fā)團(tuán)隊(duì)計(jì)劃對(duì)常嚙合齒輪副的齒數(shù)進(jìn)行調(diào)整,盡可能避開(kāi)擋位齒輪副的38階、57階、76階、75.9階諧波。
2 設(shè)計(jì)優(yōu)化
齒輪參數(shù)優(yōu)化包括宏觀參數(shù)優(yōu)化和微觀參數(shù)優(yōu)化。前者主要是對(duì)齒輪的齒數(shù)、壓力角、變位系數(shù)等宏觀參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。后者主要是針對(duì)鼓形量、修緣量、螺旋線偏差、齒廓偏差、修緣起始點(diǎn)等進(jìn)行調(diào)整,優(yōu)化齒輪的嚙合斑點(diǎn),降低傳遞誤差。
2.1 宏觀參數(shù)優(yōu)化
本文通過(guò)全局優(yōu)化方法對(duì)齒輪副進(jìn)行宏觀參數(shù)優(yōu)化。將齒輪模數(shù)、齒數(shù)、壓力角、變位系數(shù)等參數(shù)作為變量,在不同的組合下,參照QC/T568—2019《汽車(chē)機(jī)械式變速器總成技術(shù)條件及臺(tái)架試驗(yàn)方法》9中的載荷譜計(jì)算齒輪副齒面接觸疲勞強(qiáng)度、齒根彎曲疲勞強(qiáng)度、重合度等數(shù)據(jù)。從中選取齒輪安全系數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)、重合度在2附近的組合進(jìn)行仿真計(jì)算和試制。具體方法為:調(diào)整常嚙合齒輪副齒數(shù),齒數(shù)由原先的38齒、42齒調(diào)整為40齒、44齒,階次由38階、76階調(diào)整為40階、80階,與6擋、7擋、8擋的基頻、2倍諧波、3倍諧波均相互錯(cuò)開(kāi);同時(shí),通過(guò)調(diào)整齒頂高系數(shù)來(lái)提高齒輪重合度,具體優(yōu)化前、后數(shù)值分別如表3、表4所示。調(diào)整后,常嚙合齒輪副重合度提高 22% ,6擋齒輪副提高 25% ,7擋齒輪副提高 15% ,8擋齒輪副提高 17% 。
2.2 微觀修形
齒輪微觀修形包括齒廓修形、螺旋線修形,通過(guò)改變齒輪的接觸斑點(diǎn)來(lái)獲得良好的性能。通常情況下,齒輪微觀修形一般要達(dá)到以下目的:接觸斑點(diǎn)對(duì)中、充分利用齒寬、避免邊緣和齒頂受載、最小化接觸應(yīng)力和齒面載荷分布系數(shù)、最大化齒輪安全系數(shù)。本文以傳遞誤差為優(yōu)化目標(biāo),對(duì)該重卡變速器的齒輪進(jìn)行微觀修形。采用Masta動(dòng)力學(xué)軟件對(duì)該重卡變速器進(jìn)行傳動(dòng)系統(tǒng)建模。圖7所示為該重卡變速器Masta傳動(dòng)系統(tǒng)模型。
修形方案包括齒廓修形和螺旋線修形。其中,齒廓修形采用齒頂修緣、壓力角修形、齒廓起鼓;螺旋線修形采用螺旋角修形、螺旋線起鼓。具體的修形參數(shù)如表5所示。
傳遞誤差按 50% 的最大輸入轉(zhuǎn)矩進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算出優(yōu)化前后的齒輪傳遞誤差,如表6所示。
由表6可知,在 50% 轉(zhuǎn)矩下,6擋傳遞誤差降低40.2% ,7擋傳遞誤差降低 74.4% ,8擋傳遞誤差降低 56.9% ,效果明顯。這說(shuō)明,通過(guò)提高齒輪重合度、對(duì)齒輪進(jìn)行微觀修形的方式可以有效降低齒輪傳遞誤差。
3 測(cè)試驗(yàn)證
為了驗(yàn)證優(yōu)化方案是否能改善6擋、7擋、8擋的嘯叫問(wèn)題,按之前的測(cè)試方法及流程,對(duì)優(yōu)化方案進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。同時(shí),為了便于數(shù)據(jù)對(duì)比,在ColorMap中僅對(duì)駕駛員右耳處采集的噪聲數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析。
圖8為改前的6擋ColorMap,圖9為改后的6擋ColorMap,圖10為6擋階次切片圖。由圖8\~圖10可知,改前57階最大噪聲為 57dB ,改后最大噪聲42dB ,最大噪聲值降低 15dB ,57階的能量明顯變淡;改前76階最大噪聲55.5dB,改后最大噪聲45dB ,最大噪聲降低 10.5dB ,改善明顯。
圖11為改前的7擋ColorMap,圖12為改后的7擋 ColorMap ,圖13為7擋階次切片圖。由圖11\~圖13可知,改前50.6階最大噪聲 63dB ,改后50.6階最大噪聲 59dB ,減小4dB,稍有改善;改前76階最大噪聲 56dB ,改后76階最大噪聲 47dB ,減小9dB,改善明顯。由于50.6階附近環(huán)境噪聲較大,人耳的聽(tīng)感并不難受,主觀駕評(píng)可以接受。76階附近基本沒(méi)有環(huán)境噪聲,導(dǎo)致其噪聲被放大,人耳感受不好,主觀駕評(píng)有嘯叫。經(jīng)過(guò)優(yōu)化后,尖銳的嘯叫聲改善明顯,但在 1450r/min 附近依舊存在輕微的嘯叫聲。從ColorMap中可以觀察到,在 1450r/min 附近有明顯的寬頻特征,初步分析認(rèn)為是變速器50.6階嘯叫。重新對(duì)7擋齒輪副進(jìn)行第二輪修形,測(cè)試后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題依舊存在。后續(xù)將其余空套齒輪的從動(dòng)輪拆除后,發(fā)現(xiàn)嘯叫明顯改善,從而確認(rèn)是空套齒輪敲擊導(dǎo)致的嘯叫聲。
圖14為改前的8擋ColorMap,圖15為改后的8擋ColorMap,圖16為8擋階次切片圖。由圖14\~圖16可知,改前常嚙合76階最大噪聲56.5dB,改后76階最大36.5dB,下降 20dB ,改善明顯;改前擋位齒輪副92.28階最大噪聲52dB,改后最大噪聲43dB,下降9dB,改善較明顯。
4結(jié)論
以一款重卡10擋變速器為研究對(duì)象,通過(guò)整車(chē)測(cè)試以及階次分析,識(shí)別出6擋、7擋、8擋急加速工況下的主要嘯叫噪聲源。采用調(diào)整齒輪嚙合階次、降低齒輪傳遞誤差、增大重合度的方法,使6擋57階最大噪聲值降低 15dB ,76階最大噪聲值降低10.5dB;7擋50.6階最大噪聲值降低4dB,76階最大噪聲值降低9dB;8擋76階最大噪聲值降低20dB,92.28階最大噪聲值降低9dB,嘯叫聲得到明顯抑制,整體效果明顯。
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Whistle identification and solution of aheavy truck transmission
WANG Zirun OUYANGHeng LINBo QIAO Xianghe ZHUYe YUFang WURonghua (Zhejiang Wanliyang Co.,Ltd.,Jinhua 321000,China)
Abstract:[Objective]Aheavy truck'sten-speed transmissonwastakenastheresearchobjective,thewhistlingproblem undertherapidacelerationin6th,7th,and8thgearswasanalyzedandsolved.[Methods]Theordertrackingmethodwasused todeterminethesourceofwhistling,thegearwasoptimized through thecomputeraidedengineering(CAE),and the optimizationplanwasverifiedthroughthevehiclenoisevibrationandharshness (NVH)testing.[Results]Itisdiscoveredthat byadjustingthegearorder,improvingthegearcontactratio,andmicro-modificationofgears,theproblemofwhistlingcanbe effectively solved.
KeyWords:Heavytruck transmision;Transmission whistle;Gearorder;Gearcontactratio;Gear micro-modification