于文瀚,陳 鋒,任昱霖,張婉姝,吳小林,姬忠禮
(中國石油大學(xué)(北京) 機(jī)械與儲運工程學(xué)院 過程流體過濾與分離技術(shù)北京市重點實驗室,北京 102249)
天然氣不僅是清潔能源,而且是優(yōu)質(zhì)的化工原料[1],天然氣的長距離運輸是中國的一項重點工程項目,其沿途壓氣站的安全穩(wěn)定運行是天然氣運輸至關(guān)重要的保障。干氣密封是一種干運轉(zhuǎn)、氣體潤滑、無接觸軸封,在長輸天然氣管道壓氣站離心壓縮機(jī)組獲得了廣泛的應(yīng)用[2]。在生產(chǎn)運行中,當(dāng)壓縮機(jī)組潤滑油存在于干氣密封動、靜環(huán)端面之間時,會導(dǎo)致動、靜環(huán)過熱,使密封系統(tǒng)產(chǎn)生脆裂而報廢[3],引起壓縮機(jī)組故障。隔離氣的作用是為干氣密封系統(tǒng)隔絕潤滑油,防止油氣污染密封端面[4],保障壓縮機(jī)組安全穩(wěn)定運行。因此,壓縮機(jī)組對于隔離氣的氣質(zhì)潔凈度有很高的要求,隔離氣濾芯的過濾性能會直接影響壓氣站及管道的安全生產(chǎn)運行。
隔離氣中的雜質(zhì)主要是空壓機(jī)潤滑油和超級冷卻劑液滴,為高效去除液滴雜質(zhì),通常使用氣-液聚結(jié)濾芯作為隔離氣的凈化裝置。近年來,國內(nèi)外學(xué)者對于氣-液聚結(jié)過濾理論已開展了廣泛的研究,研究的方向主要集中在考察濾材過濾性能影響因素[5-10]、濾芯和濾材的性能測試分析[11-12]以及對氣-液過濾機(jī)理的研究[13-16]等。Kampa等[13-14]研究了氣-液過濾過程中液體的運移,提出了“跳躍-通道”壓降半定量模型,并且解釋了潤濕壓降的產(chǎn)生機(jī)制;Chen等[16]采用親油和疏油玻璃纖維濾材進(jìn)行實驗,系統(tǒng)研究了孔徑對聚結(jié)濾材過濾性能的影響;王潤鵬等[10]研究了壓力由0.1 MPa升至0.7 MPa時濾芯內(nèi)的液體分布、濾材飽和度和過程壓降的變化規(guī)律。上述學(xué)者的研究主要針對玻璃纖維材料,而隔離氣濾芯的材料有玻璃纖維、聚酯纖維和燒結(jié)金屬纖維3種,燒結(jié)金屬多孔材料及由該材料構(gòu)成的濾材是一種運用廣泛的剛性過濾介質(zhì)[17],具有機(jī)械強度高、耐高溫、耐腐蝕等優(yōu)點[18]。目前對于燒結(jié)金屬纖維過濾材料的研究主要集中在材料制備及性能分析[19-20]、氣-固和液-固過濾[21-22]等領(lǐng)域,國內(nèi)外學(xué)者對于其氣-液聚結(jié)過濾性能及機(jī)理鮮有研究,而且有關(guān)燒結(jié)金屬濾芯氣-液聚結(jié)過濾的性能尚未在現(xiàn)場實際運行工況下進(jìn)行過探究。
因此,筆者在實驗室和壓氣站現(xiàn)場分別設(shè)計搭建了隔離氣濾芯性能測試裝置,在2種工況下進(jìn)行實驗研究。在實驗室內(nèi),對比研究了不同燒結(jié)氈孔徑、不同孔徑燒結(jié)氈排布以及不同過濾氣速對濾芯過濾性能的影響;在壓氣站現(xiàn)場,對比分析了實驗濾芯與壓氣站場現(xiàn)用濾芯的壓降和效率,研究了濾芯在實際工況下的過濾性能。通過上述對金屬濾芯過濾性能影響因素的分析,以及對濾芯在實際工況下過濾性能特性的研究,為進(jìn)一步優(yōu)化隔離氣凈化系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持和優(yōu)化方法,以期為隔離氣濾芯的設(shè)計與研發(fā)提供理論參考。
實驗液體介質(zhì)是國際測試標(biāo)準(zhǔn)中常用的癸二酸二辛酯(DEHS),上海麥克林生化科技有限公司產(chǎn)品;燒結(jié)金屬氈濾材來自新鄉(xiāng)市勝達(dá)過濾凈化技術(shù)有限公司,材質(zhì)為不銹鋼;濾芯由燒結(jié)氈纏繞制成,根據(jù)燒結(jié)氈排布方式分為5種,分別記為濾芯A1、A2、A3、B1、B2;現(xiàn)場使用的濾芯(記為濾芯C)來自荷蘭INDUFIL公司;所有濾芯的有效過濾面積均為0.0112 m2。表1為濾芯及燒結(jié)氈濾材參數(shù)。圖1為濾芯的結(jié)構(gòu)示意圖。采用瑞典Biolin Scientific公司生產(chǎn)的Theta光學(xué)接觸角測定儀測定DEHS液滴在燒結(jié)氈表面的接觸角變化,初始液滴接觸角在55°~70°之間,且液滴在1 s內(nèi)完全浸入燒結(jié)氈,因此燒結(jié)氈為親油型濾材。
圖1 燒結(jié)金屬濾芯結(jié)構(gòu)示意圖
1.2.1 實驗室實驗裝置及方法
根據(jù)國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立隔離氣濾芯氣-液過濾性能實驗裝置,如圖2所示。采用德國TOPAS公司生產(chǎn)的ATM 240型Laskin多分散氣溶膠發(fā)生器產(chǎn)生霧化液滴,液滴與潔凈的空氣在主管路混合后進(jìn)入被測濾芯,氣流從濾芯下端流入,由濾芯內(nèi)側(cè)經(jīng)金屬燒結(jié)氈過濾后向濾芯外側(cè)流動,隨后進(jìn)入下游管路;被濾芯攔截的液滴在燒結(jié)氈內(nèi)部聚結(jié)后形成大液滴,在重力的作用下從濾芯外側(cè)流入實驗腔體下端的集液箱內(nèi)。采用美國Alicat Scientific公司生產(chǎn)的MCR 500 slpm型質(zhì)量流量控制器(精度為±0.4%)保證主管路流量恒定;采用美國Rosemount公司生產(chǎn)的3051DP型差壓變送器(精度為±0.075%)測試濾芯的壓降;采用德國PALAS公司生產(chǎn)的Welas 3000型光學(xué)顆粒物粒徑譜儀對濾芯上、下游液滴的濃度和粒徑分布進(jìn)行測量,測試粒徑范圍為0.3~40 μm。實驗環(huán)境溫度維持在(25±1) ℃,實驗環(huán)境相對濕度維持在45%±5%,每根濾芯的實驗時間均維持在(6±0.5)h。
OPC—Optical particle counter;HEPA—High efficiency particulate air filter
1.2.2 現(xiàn)場試驗裝置及方法
為探究燒結(jié)金屬濾芯在現(xiàn)場工況下的實際性能,在某壓氣站搭建了可測試長輸天然氣管道壓縮機(jī)組隔離氣濾芯性能的裝置,如圖3所示。在線檢測裝置通過現(xiàn)場的隔離氣儀表管進(jìn)行采樣,使用壓力表測試氣體的壓力,現(xiàn)場隔離氣的工作壓力為絕對壓力0.75 MPa;樣品氣測壓后進(jìn)入光學(xué)粒子計數(shù)器(OPC),測試濾芯上游和下游的液滴濃度及粒徑分布;隨后樣品氣經(jīng)過濾器和減壓閥進(jìn)行放空。需要說明的是,由于隔離氣是空壓機(jī)產(chǎn)生的壓縮空氣且輸送管路獨立于壓縮機(jī)組,因此壓縮機(jī)組的工作狀態(tài)對隔離氣的氣質(zhì)潔凈度及濾芯性能影響很小,出于安全考慮,本次試驗選擇在機(jī)組停機(jī)期間進(jìn)行。
OPC—Optical particle counter
實驗過程中記錄的壓降曲線稱為過程壓降曲線,當(dāng)壓降及下游液滴濃度均穩(wěn)定后,表明濾芯達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),此時的壓降和效率稱為穩(wěn)態(tài)壓降和穩(wěn)態(tài)效率,穩(wěn)態(tài)時的性能是評價氣-液聚結(jié)濾芯的重要指標(biāo)。通常效率較高的濾芯其壓降也較高,本研究中考慮到過濾效率和壓降兩方面因素的過濾性能品質(zhì)因子(FQ)對濾芯綜合性能進(jìn)行評價。過濾效率(η)和品質(zhì)因子的計算如式(1)和式(2)所示。
(1)
(2)
式中:Pe為穿透率,%;Cin和Cout分別為上、下游液滴計數(shù)濃度,Particle/cm3;Δp為濾芯的壓降,kPa。分析過濾效率通常使用累計過濾效率(ηc)和分級過濾效率(ηf),累計過濾效率表示直徑大于等于d的液滴的過濾效率,其計算式如式(3)所示;分級過濾效率表示直徑等于d的液滴的過濾效率,其計算如式(4)所示,d為每個測量區(qū)間液滴的平均粒徑(直徑),μm。
(3)
(4)
式中:Cin,≥d和Cout,≥d分別為上、下游粒徑大于等于d的液滴的計數(shù)濃度,Particle/cm3;Cin,d和Cout,d分別為上、下游粒徑等于d的液滴的計數(shù)濃度,Particle/cm3。
2.1.1 燒結(jié)氈孔徑對濾芯過濾性能的影響
為分析燒結(jié)氈孔徑對金屬濾芯過濾性能的影響,分別對濾芯A1、A2、A3進(jìn)行實驗,實驗主管路流量為100 L/min。圖4為3種濾芯在過濾過程中的壓降和穿透率曲線。由圖4可以看出,孔徑越大的濾芯達(dá)到穩(wěn)態(tài)的時間越長,分析認(rèn)為,濾芯孔徑越大,過濾精度越低,在過濾初期攔截的液滴越少,液體在濾芯內(nèi)部運移和聚結(jié)至達(dá)到濾材飽和的時間越長,使濾芯達(dá)到穩(wěn)態(tài)階段的時間延長。3種濾芯的穿透率均先增加后降低,最后穩(wěn)定。在穩(wěn)態(tài)階段的初期,穿透率會略微上升,這是由于液膜此時在濾材背風(fēng)側(cè)外表面形成,引起二次夾帶現(xiàn)象。金屬濾芯在穩(wěn)態(tài)階段的穿透率明顯低于通道階段,金屬濾芯的過濾精度相對較低,液膜的形成會增加液滴慣性捕集作用,被液膜捕集的上游液滴數(shù)量遠(yuǎn)大于二次夾帶所增加的下游液滴數(shù)量,導(dǎo)致穿透率在液膜形成后降低。
圖4 3種濾芯在過濾過程中壓降(Δp)及穿透率(Pe)的變化
圖5為3種濾芯的穩(wěn)態(tài)過濾效率對比。濾芯A1和A2的孔徑較小,對于粒徑在0.3~1 μm范圍的亞微米級液滴有很高的過濾效率,該粒徑范圍的液滴主要以攔截的方式被燒結(jié)氈捕獲,當(dāng)液滴跟隨氣流流線運動剛好與纖維表面接觸時,液滴的動量會降低,被纖維攔截而沉積在纖維表面,孔徑較小的濾材意味著單位面積上有更多的纖維,使液滴與纖維表面接觸的概率增加,從而增強了液滴的攔截效應(yīng);對于粒徑在1 μm以上的液滴,孔徑較大的濾芯A3效率更高,分析認(rèn)為,較小的孔徑,其孔隙更大,氣流剪切力更大,氣流將液膜吹起形成氣泡,氣泡逐漸增大而后發(fā)生破裂,破裂的液膜在液體表面張力的作用下形成液滴,隨后進(jìn)入下游,造成二次夾帶現(xiàn)象[5]。
圖5 3種濾芯的穩(wěn)態(tài)過濾效率(η)
總體而言,對于亞微米級液滴,孔徑小的金屬燒結(jié)氈濾芯具有更好的過濾效率;對于微米級液滴,孔徑大的金屬燒結(jié)氈濾芯過濾效果更好;對于二次夾帶現(xiàn)象,孔徑越小的燒結(jié)氈二次夾帶現(xiàn)象越嚴(yán)重。在實驗中,對濾芯C的過濾性能也進(jìn)行了測試,其穩(wěn)態(tài)壓降為19.8 kPa,穩(wěn)態(tài)效率為99.34%,過濾性能與濾芯A1相近,故選擇濾芯A1作為后續(xù)現(xiàn)場的試驗濾芯。
2.1.2 燒結(jié)氈排布對濾芯過濾性能的影響
為探究不同孔徑燒結(jié)氈排布方式對于過濾性能的影響,對濾芯B1和B2進(jìn)行實驗,實驗主管路流量為100 L/min。圖6為濾芯B1和B2的壓降和穿透率變化曲線。由圖6中壓降曲線可以看出,2種濾芯在過濾過程中的壓降都經(jīng)歷了2次跳躍,這是因為金屬濾芯2層聚結(jié)層被保護(hù)網(wǎng)隔開,且液膜厚度都是微米級[23],聚結(jié)層的間隔距離超過了液膜的厚度,使第一層聚結(jié)層形成了液膜,從而引起了壓降的二次跳躍。從圖6中穿透率曲線可以看出,由于濾芯B2的第二層聚結(jié)層過濾精度較低,達(dá)到穩(wěn)態(tài)前,濾芯B2穿透率高于濾芯B1;濾芯達(dá)到穩(wěn)態(tài)后,形成了穩(wěn)定的液膜,由于第一層聚結(jié)層過濾精度最高,未被過濾的小液滴在第二層聚結(jié)層也難以捕獲,與第二層液膜二次夾帶產(chǎn)生的液滴一起進(jìn)入下游,導(dǎo)致下游液滴數(shù)量升高,穿透率隨之上升。
圖6 濾芯B1和B2在過濾過程中壓降(Δp)及穿透率(Pe)的變化
圖7為濾芯B1和B2的穩(wěn)態(tài)過濾效率曲線。由圖7可以看出,2種濾芯第一層聚結(jié)層過濾精度相同,對于粒徑在0.3~5 μm范圍液滴的過濾效率相近;對于粒徑在5 μm以上的大液滴,2種濾芯均出現(xiàn)二次夾帶現(xiàn)象,其中,第二層聚結(jié)層孔徑較小的濾芯B1二次夾帶現(xiàn)象更嚴(yán)重,這是氣流在濾芯B1第二層聚結(jié)層的孔隙速度更大造成的。結(jié)合圖5的結(jié)果分析,燒結(jié)氈孔徑遞增排布濾芯的過濾效率在大液滴處明顯高于單一孔徑燒結(jié)氈濾芯,是因為第二層較大孔徑的聚結(jié)層對氣體在孔隙間的流動進(jìn)行了減速,使氣流的剪切力減小,降低了對第二層液膜的破壞效果,從而減少了二次夾帶現(xiàn)象,提升了大直徑液滴的過濾效率。
圖7 濾芯B1和B2的穩(wěn)態(tài)過濾效率(η)
2.1.3 過濾氣速對濾芯過濾性能的影響
通過使用不同的實驗主管路流量(50、100、150 L/min)對濾芯的過濾氣速(實驗主管路流量與濾芯過濾面積的比值,m/s)進(jìn)行改變,研究不同過濾氣速對于燒結(jié)金屬濾芯過濾性能的影響,實驗濾芯為A1和B2。圖8為濾芯A1在不同實驗主管路流量下的過程壓降及累計過濾效率曲線。由圖8可見,實驗主管路流量增加,濾芯的過濾氣速升高,穩(wěn)態(tài)壓降升高,二次夾帶現(xiàn)象減少,大直徑液滴的過濾效率升高。分析認(rèn)為,氣速提升使燒結(jié)氈更多的孔隙被氣體填充,減少了液膜的面積,從而降低了因液膜破裂造成的二次夾帶現(xiàn)象。圖9為濾芯B2在不同實驗主管路流量下的過程壓降及累計過濾效率曲線。由圖9可見,濾芯B2的穩(wěn)態(tài)壓降隨著過濾氣速的升高而增加,大直徑液滴的過濾效率隨之降低。分析認(rèn)為,第一層液膜的形成對氣流進(jìn)行了減速,減小了氣流的剪切力,從而減少了第二層液膜的破裂,在實驗主管路流量50 L/min下的氣流剪切力不足以破壞濾芯背風(fēng)側(cè)的液膜,此時未發(fā)生二次夾帶現(xiàn)象。因此,高氣速工況時單層濾芯效果更好,低氣速工況時,孔徑遞增的雙層濾芯效果更好。
圖8 濾芯A1在不同實驗流量下的過程壓降(Δp)和累積過濾效率(ηc)曲線
圖9 濾芯B2在不同實驗流量下的過程壓降(Δp)和累積過濾效率(ηc)曲線
為探究燒結(jié)金屬濾芯在現(xiàn)場高壓工況下的實際應(yīng)用性能,在長輸天然氣管道某壓氣站內(nèi)搭建了隔離氣濾芯測試裝置,選擇與濾芯C實驗室測試結(jié)果相近的濾芯A1進(jìn)行現(xiàn)場試驗。圖10為壓氣站現(xiàn)場隔離氣中液滴直徑分布。由于現(xiàn)場空壓機(jī)出口處設(shè)置了過濾裝置,因此隔離氣濾芯上游的雜質(zhì)主要是0.2~0.6 μm范圍內(nèi)的亞微米級液滴。
圖10 壓氣站現(xiàn)場實際工況下隔離氣液滴平均粒徑(直徑)(d)分布
圖11為壓氣站現(xiàn)場實際工況下濾芯A1和濾芯C的過程壓降曲線。濾芯A1和濾芯C達(dá)到穩(wěn)態(tài)分別需要10 d和4 d。由于現(xiàn)場濾芯的壓降達(dá)到特定值時將進(jìn)行更換,因此濾芯A1具有更長的使用壽命,同時濾芯A1的穩(wěn)態(tài)壓降比濾芯C低7 kPa。由于較高的壓力使氣體密度和濾芯內(nèi)部液體持液量增加,增大了氣流的阻力,使2種濾芯的穩(wěn)態(tài)壓降都要比常壓測試結(jié)果高10~13 kPa。
圖11 壓氣站現(xiàn)場實際工況下濾芯的過程壓降(Δp)曲線
圖12為壓氣站現(xiàn)場實際工況下濾芯A1和濾芯C的累積過濾效率曲線??梢?,濾芯A1的過濾效率變化規(guī)律與實驗室測試結(jié)果相近,但是穩(wěn)態(tài)時在粒徑0.8~1.3 μm處的過濾效率出現(xiàn)了下降;相比實驗室的實驗結(jié)果,發(fā)生二次夾帶現(xiàn)象的液滴粒徑明顯減小,直徑大于1.5 μm的液滴被完全捕獲。分析認(rèn)為,隔離氣壓力較高,氣流的剪切力更大,導(dǎo)致濾芯出氣側(cè)液膜面積更小,此時,造成二次夾帶的主要原因是過濾氣速高,使一部分已經(jīng)從氣相中分離的大液滴再次被氣流帶入下游,現(xiàn)場工況下的液滴較小,二次夾帶的粒徑也偏小。粒徑在0.2~0.6 μm濾芯C的液滴過濾效率維持在95%左右,稍高于濾芯A1;濾芯A1和濾芯C發(fā)生二次夾帶的液滴直徑范圍基本一致,且濾芯C的二次夾帶更嚴(yán)重,在液滴直徑范圍0.6~1.6 μm的過濾效率比濾芯A1低10百分點左右,濾芯A1對隔離氣的氣質(zhì)潔凈度有很大的提升。
圖12 壓氣站現(xiàn)場實際工況下的累積過濾效率(ηc)曲線
總體而言,與常壓實驗相比,濾芯A1和濾芯C在壓氣站現(xiàn)場的穩(wěn)態(tài)壓降升高了10~13 kPa;累計過濾效率下降了5百分點左右,二次夾帶現(xiàn)象發(fā)生的液滴直徑范圍從5~10 μm減小到0.6~2 μm。綜合品質(zhì)因子結(jié)果分析,在現(xiàn)場實際工況下,濾芯A1和濾芯C的品質(zhì)因子分別為0.110和0.092 kPa-1,濾芯A1比濾芯C高0.018 kPa-1,且二次夾帶更少,具有更好的過濾性能。
(1)對不同燒結(jié)氈孔徑、不同孔徑燒結(jié)氈排布的濾芯過濾性能變化特性進(jìn)行了實驗研究,分析了濾芯聚結(jié)層孔徑及排布對過濾性能的影響。對于單層燒結(jié)金屬纖維濾芯,孔徑越小對亞微米級液滴的過濾效果越好,但是二次夾帶現(xiàn)象越嚴(yán)重;對于孔徑遞增的雙層燒結(jié)金屬纖維濾芯,第一層聚結(jié)層孔徑相同的濾芯對于亞微米級液滴的捕獲效果基本相同,第二層聚結(jié)層孔徑較大的濾芯二次夾帶現(xiàn)象減少。
(2)對不同實驗主管路流量下的濾芯過濾性能進(jìn)行了實驗研究,分析了不同過濾氣速對濾芯性能的影響。對于單層燒結(jié)金屬濾芯,氣速越高,穩(wěn)態(tài)壓降越大,大直徑液滴的過濾效率越高;對于雙層燒結(jié)金屬濾芯,氣速越高,穩(wěn)態(tài)壓降越大,大直徑液滴的過濾效率越低。單層濾芯適用于高氣速的工況,孔徑遞增的雙層濾芯適用于低氣速的工況。
(3)對壓氣站現(xiàn)場實際工況(絕對壓力0.75 MPa)下的隔離氣濾芯性能進(jìn)行對比試驗。濾芯A1的品質(zhì)因子比濾芯C高0.018 kPa-1,且二次夾帶更少,對于隔離氣的氣質(zhì)潔凈度有很大的提升,為隔離氣凈化系統(tǒng)的優(yōu)化提供了可靠的設(shè)計方案。
(4)綜合實驗室實驗與壓氣站現(xiàn)場試驗結(jié)果分析,高壓工況(絕對壓力0.75 MPa)對濾芯的性能有一定的影響,相比于實驗室實驗(常壓工況),累積過濾效率下降5百分點左右,穩(wěn)態(tài)壓降升高10~13 kPa。