雷銀貴,何春云,張 燕
(云南云天化紅磷化工有限公司,云南 開遠 661600)
蒸汽是磷復肥企業(yè)生產過程中常用的熱源,其在各用汽設備中釋放冷凝潛熱后產生冷凝水,而蒸汽熱量約有20%存在于冷凝水中。隨著國家對節(jié)能降耗政策的持續(xù)推進,如何高效利用能源,降低能源成本成為磷復肥企業(yè)需要重視的課題之一。
云天化紅磷化工股份有限公司(以下簡稱紅磷化工)各濃縮裝置、熔硫裝置生產過程中會產生大量蒸汽冷凝水,通過集中收集、處理后作為鍋爐給水,循環(huán)使用[1]。在處理過程中,前端需將收集的蒸汽冷凝水通過管殼式冷卻器,降溫至 50 ℃ 以下后進行脫鹽水工藝處理;后端又需使用蒸汽,將脫鹽水由 50 ℃ 加熱至 98 ℃ 進行除氧處理,作為鍋爐補水用。
在蒸汽冷凝水循環(huán)回用的過程中,體現出前端降溫,后端加熱,兩端均耗能的現象;隨著紅磷化工產能的提升,蒸汽冷凝水的回收量已高達 150 m3/h 以上,能耗問題日益突出。因此,如何回收蒸汽冷水低溫熱能,達到降低前端、后端的能耗已變得十分迫切。
紅磷化工正常生產過程中蒸汽冷凝水產生量見表1。
表1 蒸汽冷凝水產生量統(tǒng)計表
結合紅磷化工全廠熱平衡,在蒸汽冷凝水循環(huán)回用的過程中,先將冷凝水用于氨蒸發(fā)器蒸氨,回收冷凝水中的低溫熱能,控制冷凝水出口溫度在 80 ℃ 左右;后引入高溫混床新技術,處理 80 ℃ 左右的冷凝水;處理后的冷凝水轉變?yōu)槊擕}水,溫度在 70 ℃ 左右,送入除氧器除氧后作為鍋爐補水用。
根據上述技改路線可實現:①前端低溫熱能回收;②通過引入高溫混床新技術,使進入除氧器的脫鹽水溫度由技改前的 50 ℃ 提高到 70 ℃,降低了除氧器蒸汽消耗。
1)設置氨蒸發(fā)器
在紅磷化工液氨站設置氨蒸發(fā)器1臺,將收集的蒸汽冷凝水引入氨蒸發(fā)器,換熱蒸氨。根據紅磷化工全廠熱平衡,控制冷凝水出口溫度在80℃左右。
氨蒸發(fā)器的設置實現了充分、有效利用冷凝水低溫熱能。氨蒸發(fā)器相關參數如下:
外殼材質,Q245R;換熱列管及管板材質,316L不銹鋼;液氨蒸發(fā)量,8 t/h;液氨壓力,1.0~1.1 MPa;液氨溫度,5~20 ℃ 氣;氣氨出口溫度,30~60 ℃;加熱介質,蒸汽冷凝水;蒸汽冷凝水進口溫度,~100 ℃。
氨蒸發(fā)器使用至今運行效果良好,能有效回收蒸汽冷凝水熱量達到蒸氨效果。
2)設置高溫混床
①設備基本參數。材質,316L不銹鋼;外型尺寸,Φ2220 mm×4610 mm;額定處理能力,200 m3/h。
②裝填樹脂參數。樹脂裝填高度,1500 mm;樹脂型號及裝填量:陽樹脂(規(guī)格型號SQD-053G),2.3m3;陰樹脂(規(guī)格型號SQD-253G),4.6 m3。樹脂技術性能參數[2]見表2。
表2 樹脂技術性能參數表
投用一年多來,高溫混床運行效果良好。
1)水處理產能操作彈性大
高溫混床設計產能為 150 m3/h,在實際運行過程中,可穩(wěn)定在100~200 m3/h。
2)高溫樹脂運行效果穩(wěn)定
產水量穩(wěn)定,出水溫度穩(wěn)定在70~75℃,出水水質達標。
通過引入高溫混床新技術,使進入除氧器的脫鹽水溫度由 50 ℃ 提高到 70 ℃,降低了除氧器蒸汽的消耗。
來自濕法磷酸濃縮裝置、溫度約 100 ℃ 的蒸汽冷凝水,首先經氨站氨蒸發(fā)器蒸氨降溫,水溫降至 80 ℃ 左右回收了部分低溫熱能后,進一步送入脫鹽水處理裝置實施技改新增的高溫混床進行精處理,高溫混床采用耐高溫陽、陰樹脂(SQD-053G、 SQD-253G)進行離子交換,維持進水溫度約 70 ℃ 產出成品脫鹽水供至除氧器使用。見圖1。
圖1 蒸汽冷凝水低溫熱能回收工藝流程圖
高溫混床運行失效、樹脂再生期間,蒸汽冷凝水則按原方式采取循環(huán)水進一步降溫至 50 ℃ 左右后送入脫鹽水處理裝置一級水箱或原水箱,有待進入下工序進行精處理。
通過技改,紅磷化工實現了節(jié)能降耗的目標。節(jié)能效益主要體現在兩方面:
1)前端低溫熱能回收
通過設置氨蒸發(fā)器,前端可回收冷凝水中的低溫熱能[3],技改前后對比:技改前,蒸汽冷凝水經循環(huán)水換熱降溫后供脫鹽水處理裝置使用,沒有回收熱能;技改后,將蒸汽冷凝水用于蒸氨,冷凝水溫度由 100 ℃ 降至 80 ℃,每噸冷凝水蒸氨回收熱量為 8.36 MJ,按每小時150噸冷凝水用于蒸氨計算,前端冷凝水每小時節(jié)能量為 1254 MJ,折標煤為 0.0428 t/h。
2)后端低溫熱能回收
冷凝水通過高溫混床處理,水溫維持在 70 ℃ 左右,降低了除氧器蒸汽消耗,技改前后對比:技改前,每噸蒸汽冷凝水送除氧器從 40 ℃ 加熱至 100 ℃,需消耗蒸汽 0.1186 t;技改后,每噸蒸汽冷凝水送除氧器從 70 ℃ 加熱至 100 ℃,需消耗蒸汽 0.0593 t。
技改后,每噸蒸汽冷凝水的循環(huán)回用可節(jié)約加熱蒸汽約 0.0593 t,按高溫混床每小時處理150噸冷凝水計,則后端每小時節(jié)約低壓蒸汽 8.895 t,折標煤0.818t/h;按硫酸余熱鍋爐蒸汽成本65元/t計算,則回用1噸冷凝水可節(jié)約蒸汽成本3.854元。
截至2022年8月,紅磷化工冷凝水低溫熱能回收技改投運滿1年,共回收利用蒸汽冷凝水約55萬噸。與技改前相比,回收的冷凝水低溫熱能及除氧加熱蒸汽合計44.99萬噸標煤;節(jié)約除氧加熱蒸汽成本212余萬元(僅計算后端)。
紅磷化工通過技改,較好地實現了冷凝水低溫熱能的回收,實現了較好的社會及經濟效益,可供行業(yè)內大型磷復肥企業(yè)參考借鑒。