梅武豐
(海洋石油富島有限公司,海南東方 572600)
某化肥廠二期脫鹽水裝置采用“一級復(fù)床離子交換+混床離子交換”的處理工藝,三期脫鹽水裝置采用“反滲透預(yù)脫鹽+混床離子交換”的處理工藝,以除去水中陰離子、陽離子,制取合格的二級脫鹽水(精制水)供用戶使用。其中,二期脫鹽水裝置一級復(fù)床出水控制指標(biāo)為電導(dǎo)率≤5μS/cm、SiO2含量≤50μg/L,混床出水控制指標(biāo)為周期制水量50kt、電導(dǎo)率≤0.2 μS/cm、SiO2含量≤20μg/L;三期脫鹽水裝置反滲透出水控制指標(biāo)為電導(dǎo)率≤10μS/cm,混床出水控制指標(biāo)為周期制水量40kt、電導(dǎo)率≤0.2μS/cm、SiO2含量≤20μg/L。
所謂混床脫鹽工藝(混床離子交換工藝),就是在同一臺離子交換器內(nèi)陰、陽離子交換樹脂按照一定的體積比例填裝,在均勻混合狀態(tài)下陰、陽樹脂活性基團(tuán)上的OH-、H+同時(shí)與水中的陰、陽離子進(jìn)行交換反應(yīng),從而達(dá)到除去水中鹽分的目的。混床在脫鹽的過程中,當(dāng)其達(dá)到規(guī)定制水量、出水電導(dǎo)率或SiO2含量超標(biāo)時(shí),則表明一個(gè)制水周期結(jié)束,要想使其重新獲得脫鹽能力,需向陰、陽樹脂層分別通入濃度4% ~6%的NaOH、鹽酸溶液進(jìn)行再生處理,使失效的陰、陽樹脂分別恢復(fù)為具有離子交換能力的OH型陰樹脂和H型陽樹脂。
該化肥廠二期、三期脫鹽水裝置混床主要技術(shù)參數(shù)見表1??梢钥闯?,二期、三期脫鹽水裝置混床離子交換器內(nèi)填裝了相同型號、相同體積交換容量的陰/陽樹脂,二期混床周期制水量最高可達(dá)設(shè)計(jì)值的3倍,雖然三期混床陰、陽樹脂的填裝體積達(dá)到了二期混床的2/3,但三期混床周期制水量只有設(shè)計(jì)值的1/4~1/2。在原水水源相同的情況下,按照二期混床周期制水量來折算,三期混床周期制水量達(dá)40kt的設(shè)計(jì)值應(yīng)該可以實(shí)現(xiàn);但實(shí)際情況是三期混床自2010年6月投產(chǎn)以來,均因制水量達(dá)10~20kt時(shí)出現(xiàn)SiO2含量快速上升并超過控制指標(biāo)(SiO2含量≤20μg/L)而達(dá)到運(yùn)行終點(diǎn)。經(jīng)分析,三期混床出現(xiàn)出水電導(dǎo)率正常而SiO2過早泄漏(出水SiO2含量提前超標(biāo))致周期制水量不達(dá)標(biāo)問題是其除硅能力低所致。
表1 某化肥廠二期、三期脫鹽水裝置混床主要技術(shù)參數(shù)
反滲透脫鹽為物理脫鹽,可將水中95%以上的陰離子、陽離子和硅酸化合物除去,但反滲透脫鹽無法除去水中游離的CO2和SiO2等,這些分子態(tài)雜質(zhì)進(jìn)入混床轉(zhuǎn)化為HCO-3、HSiO-3并與陰樹脂接觸發(fā)生交換反應(yīng),增加了陰樹脂的負(fù)荷。因此,在計(jì)算混床進(jìn)水陰離子總量時(shí),若未考慮CO2、SiO2等非離子態(tài)雜質(zhì)對陰樹脂交換反應(yīng)的影響,將會(huì)因陰樹脂交換容量不足而影響混床的除硅能力。此外,采用“陽床+除碳器+陰床”的一級復(fù)床脫鹽系統(tǒng)制取的一級脫鹽水,由于不存在CO2,電導(dǎo)率能如實(shí)反映出水中全部需交換離子的含量,而對于反滲透脫鹽系統(tǒng),由于其出水中存在游離的CO2和SiO2等,出水電導(dǎo)率其實(shí)并不能如實(shí)反映水中全部需交換離子的含量,因此,當(dāng)反滲透脫鹽系統(tǒng)的出水電導(dǎo)率和SiO2含量均優(yōu)于一級復(fù)床脫鹽系統(tǒng)出水時(shí),反滲透脫鹽系統(tǒng)后置混床的制水周期卻比一級復(fù)床后置混床還要短,其主要原因除了反滲透脫鹽系統(tǒng)出水中的可交換陰離子總數(shù)遠(yuǎn)大于可交換陽離子總數(shù)外,CO2、SiO2等分子態(tài)雜質(zhì)的存在也是主因。
通常,脫鹽水系統(tǒng)中混床內(nèi)陰、陽樹脂體積比為2∶1,也有填裝比例為1.5∶1或1∶1的,可根據(jù)不同情況酌情選擇。由表1可以看到,二期混床按1∶1體積比填裝陰、陽樹脂,其最大周期制水量遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值,表明陰、陽樹脂體積比適宜,除硅效果較好。因此,理論上講,在原水水源相同的情況下,三期混床除硅能力完全可以滿足周期制水量達(dá)40kt的要求,但由于工藝設(shè)計(jì)時(shí)忽略了混床前置一級復(fù)床預(yù)脫鹽與混床前置反滲透預(yù)脫鹽工藝的差異(二期混床進(jìn)水SiO2含量不足50μg/L,而三期混床進(jìn)水SiO2含量達(dá)220μg/L)及其對混床制水的影響,即忽略了三期混床對陰樹脂的除硅要求較二期混床高,陰、陽樹脂依舊采用1∶1的體積比填裝就不合適、不經(jīng)濟(jì)了,也就導(dǎo)致三期混床周期制水量無法達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
混床長期受到膠體硅污染致使陰樹脂失效后,交換基團(tuán)上吸附了大量的可溶性硅酸化合物(HSiO-3),常規(guī)的再生堿量不足以保證這些膠體硅污染物能被完全除去,即不足量的再生液流經(jīng)陰樹脂層時(shí)只能將部分硅酸化合物從樹脂交換基團(tuán)上置換下來,而未置換下來的硅酸化合物在混床運(yùn)行制水時(shí)會(huì)水解為硅酸,并在樹脂交聯(lián)網(wǎng)孔內(nèi)逐漸合成膠體狀的多硅酸析出,覆蓋在樹脂顆粒表面,堵塞交聯(lián)孔道進(jìn)而阻礙離子交換反應(yīng)的進(jìn)行,這樣一來,不僅減少了陰樹脂活性基團(tuán)的數(shù)量、降低了陰樹脂的工作交換容量,制水時(shí)還會(huì)因SiO2過早泄漏(出水SiO2含量提前超標(biāo))而使混床周期制水量降低。
樹脂在離子交換與再生過程中,會(huì)因樹脂的轉(zhuǎn)型而發(fā)生脹縮現(xiàn)象,頻繁的脹縮使樹脂顆粒極易破裂,樹脂破裂后不僅失去離子交換能力,還會(huì)使細(xì)碎樹脂隨水流穿過繞絲管、濾水帽流出造成樹脂體積減少;此外,混床床內(nèi)繞絲管、濾水帽等設(shè)施損壞也會(huì)導(dǎo)致樹脂泄漏而造成流失。在檢修混床床內(nèi)設(shè)施時(shí),對于樹脂體積明顯減少的混床均適量補(bǔ)加了樹脂,但從效果來看,三期混床周期制水量僅能提升20%左右,完全達(dá)不到預(yù)期效果。
綜上所述,基本上可以判斷,造成三期混床除硅能力低的主要原因是工藝設(shè)計(jì)時(shí)未充分考慮混床內(nèi)陰樹脂的工作負(fù)荷,進(jìn)而未能選擇合適的陰、陽樹脂體積比及填裝量。
由上述分析可知,選擇合適的陰、陽樹脂體積比是提高三期混床除硅能力、確保周期制水量滿足工藝要求的最有效方法。在H-OH型混床中,任何一種樹脂的交換容量耗盡,即到達(dá)混床的失效終點(diǎn),則另一種樹脂的交換容量也就不能發(fā)揮作用了。為此,混床中陰、陽樹脂的交換容量應(yīng)盡量相等或接近,以獲得樹脂交換容量的最大利用率。由于不同樹脂的工作交換容量不同,以及不同混床的進(jìn)水水質(zhì)條件、出水水質(zhì)要求存在差異,因此應(yīng)根據(jù)具體情況確定混床中陰、陽樹脂的體積比及填裝量。
由式(1)、 (2)可知,H陰/H陽=V陰/V陽,也就是說混床中陰、陽樹脂的高度比與體積比相等;三期混床交換器內(nèi)徑(D)為2.5m,則H陰≈0.20V陰、H陽≈0.20V陽。
陰、陽樹脂填裝體積的計(jì)算公式:
式中 Q陰——陰樹脂的周期制水量,m3;
Q陽——陽樹脂的周期制水量,m3;
E陰——陰樹脂的體積交換容量,mol/m3;
E陽——陽樹脂的體積交換容量,mol/m3;
C陰——進(jìn)水中可交換陰離子濃度,mmol/L;
C陽——進(jìn)水中可交換陽離子濃度,mmol/L。
據(jù)混床中陰、陽樹脂周期制水量相同的原則,Q陰=Q陽,故陰、陽樹脂體積比可表示為:
在離子交換脫鹽過程中,強(qiáng)酸性陽樹脂的工作交換容量一般為800~1000mmol/L,強(qiáng)堿性陰樹脂的工作交換容量一般為400~600mmol/L,即強(qiáng)酸性陽樹脂的工作交換容量一般為強(qiáng)堿性陰樹脂的2倍左右。由式(5)可知,在陰、陽樹脂工作交換容量一定的情況下,陰、陽樹脂體積比是由混床進(jìn)水中可交換陰、陽離子的濃度來決定的。
當(dāng)三期脫鹽水裝置外送精制水需求量增大時(shí),混床將面臨運(yùn)行負(fù)荷增加、再生周期縮短的壓力,此時(shí)可以采用1.5倍再生劑用量進(jìn)行倍量再生,即通過提高陰/陽樹脂再生效果、增強(qiáng)混床除硅能力以達(dá)到提高三期混床周期制水量的目的。不過從三期混床曾采取的1.5倍再生劑用量下的再生情況來看,其周期制水量僅能提升10%左右,效果不明顯。
當(dāng)三期混床內(nèi)陰樹脂受到膠體硅嚴(yán)重污染,混床出水SiO2過早泄漏、周期制水量明顯減少、再生效果差時(shí),可考慮在三期混床停床后向床內(nèi)通入濃度為5%的NaOH溶液進(jìn)行浸泡處理,浸泡24h后排掉廢液,再用脫鹽水沖洗至混床出水pH=7為止,以便將陰樹脂中吸附的大量HSiO-3置換出來,為后續(xù)正常再生時(shí)流動(dòng)的堿液能夠更好地將陰樹脂中殘余的HSiO-3置換出來創(chuàng)造有利條件。
混床內(nèi)樹脂流失后,會(huì)導(dǎo)致混床內(nèi)陰、陽樹脂體積比失調(diào),陰、陽樹脂的工作交換容量降低;尤其是陰樹脂一旦出現(xiàn)嚴(yán)重流失情況,將會(huì)大大降低混床的除硅能力。因此,混床再生過程中進(jìn)行反洗、混脂及正洗等操作時(shí),應(yīng)精細(xì)化操作,避免床內(nèi)繞絲管、濾水帽損壞而造成樹脂流失,一旦床內(nèi)設(shè)施出現(xiàn)損壞應(yīng)及時(shí)停床檢修;當(dāng)發(fā)現(xiàn)樹脂層表面不在混床中部視鏡水平中分線處時(shí),應(yīng)及時(shí)向床內(nèi)補(bǔ)充樹脂。
反滲透膜除硅采用的是物理方法,雖然其除硅率可達(dá)95%,但當(dāng)原水中SiO2含量較高或反滲透脫鹽系統(tǒng)出水中游離SiO2含量過高時(shí),混床的除硅能力可能就無法滿足要求了;而離子交換樹脂除硅主要采用的是化學(xué)方法,其除硅率極高,如強(qiáng)堿性陰樹脂對硅酸鹽的去除可達(dá)微克級。因此,若想將三期混床除硅能力提高2倍,即達(dá)到二期混床的水平,只能通過改造混床交換器才能從根本上解決問題?;齑步粨Q器改造可按以下思路設(shè)計(jì)。
(2)由于混床設(shè)計(jì)時(shí)要求陰/陽樹脂的分界面、樹脂層上表面分別位于中排管和中部視鏡的水平中分線處,因此陰、陽樹脂的填裝量和體積比調(diào)整后,還需對老舊混床進(jìn)行整體更換,或改造運(yùn)行狀況尚可的混床,使更換或改造后的混床交換器滿足陰、陽樹脂填裝量變化的要求,同時(shí)確保更換或改造后的混床交換器床內(nèi)、床外配套設(shè)施的位置符合工藝設(shè)計(jì)要求。
上述四項(xiàng)優(yōu)化措施中,前三項(xiàng)在實(shí)際生產(chǎn)中具有很強(qiáng)的可操作性,但其實(shí)效卻較為有限——樹脂再生酸堿消耗及運(yùn)行成本增加,混床周期制水量卻僅能提升10% ~20%,顯然不經(jīng)濟(jì)、不環(huán)保。因此,目前只能通過在二期、三期脫鹽水裝置精制水箱間設(shè)置連通管來應(yīng)對緊急情況下三期混床制水量不足的問題。第四項(xiàng)優(yōu)化措施的可行性毋庸置疑,只是無法立即實(shí)施,后續(xù)視情況可擇機(jī)作為技改措施付諸實(shí)施。
反滲透脫鹽系統(tǒng)后置混床中陰、陽樹脂體積比選擇不當(dāng),不僅會(huì)使混床運(yùn)行周期大大縮短、樹脂再生頻繁、再生酸堿耗量增加,而且還會(huì)給脫鹽水裝置的正常生產(chǎn)帶來巨大壓力。因此,混床進(jìn)水為反滲透脫鹽水時(shí),應(yīng)根據(jù)反滲透出水水質(zhì)、混床周期制水量等情況,選擇最合理、最經(jīng)濟(jì)的陰/陽樹脂裝填比例和填裝量,使陰、陽樹脂幾乎同時(shí)失效,以確保混床獲得最大的工作交換容量和周期制水量,滿足生產(chǎn)系統(tǒng)的精制水使用要求。