汪嵐
紙尿褲因其使用方便、吸收強等優(yōu)點,受到消費者的廣泛歡迎.在紙尿褲包裝過程中,對已裝入片狀紙尿褲產(chǎn)品的塑料包裝袋進行封口是最后一個環(huán)節(jié).目前,由于在封口裝置自動化控制方面存在研究不充分、分析不透徹的現(xiàn)象,因而部分紙尿褲生產(chǎn)企業(yè)采用手工操作進行封口作業(yè)[1?2],封裝自動化程度低、封口質(zhì)量不高、勞動強度大;部分企業(yè)雖然采用了自動封口裝置,但一臺裝置往往只能滿足單一規(guī)格包裝袋的封口需求[3].這種裝置無法實現(xiàn)包裝生產(chǎn)線自動化、連續(xù)性生產(chǎn),難以滿足多規(guī)格、多品種紙尿褲產(chǎn)品的封口需求,應用面非常有限.
針對上述現(xiàn)狀,研發(fā)了一套紙尿褲塑料包裝袋自動封口裝置,通過裝置的核心機構和控制系統(tǒng)的軟硬件設計,實現(xiàn)了送包、開袋、推袋、插腳和封口5 個環(huán)節(jié)的自動作業(yè).測試結(jié)果表明,裝置只需1 名工人操作,且裝置運行穩(wěn)定,能針對不同規(guī)格的包裝袋進行自動封口,既提高了紙尿褲產(chǎn)品的包裝效率,又有效解決了封口環(huán)節(jié)自動化程度低的問題.
紙尿褲塑料包裝袋自動封口裝置主要由機架本體、送包機構、進料機構、開袋機構、推頭機構、封口機構、出包機構構成,裝置具體工作流程如表1 所示.
表1 封口裝置工作流程表
開袋機構和封口機構為封口裝置的核心環(huán)節(jié),以下為其設計思路.
開袋機構主要包含上下吸板、吸附機構、升降平移機構、導軌、升降架、電機、氣缸、活塞桿等,其中電機驅(qū)動升降架帶動上板沿導軌做上下移動,氣缸驅(qū)動活塞桿推動上板做水平移動,上下板各設有一個吸附機構,具體見圖1.
圖1 開袋模塊的剖面結(jié)構示意圖
在圖1中,當包裝袋口傳送至下板處時,上板向下移動直至與下板貼合;啟動吸附機構,分別吸附包裝袋的上、下側(cè)面;利用上板吸附和提升上側(cè)面,下板吸附和固定下側(cè)面,配合左右夾板的吸氣裝置,以及張袋口風機共同工作,將包裝袋的氣腔完全打開,方便推頭由袋口插入及推送包裝袋.
此設計的優(yōu)點為:①上板的吸附機構可沿包裝袋上側(cè)面做橫向平移和縱向升降運動,因此可利用上板的位置調(diào)節(jié)來調(diào)整上側(cè)面的吸附位置,進而可以滿足不同規(guī)格包裝袋的開袋要求.②上下吸附機構搭配張袋口風機共同工作,能很好地解決因長期堆垛或大量堆垛而導致包裝袋側(cè)面粘連較緊密、開袋困難的難題.
封口機構主要包含左右插角、上下封口板、吸氣板、加熱板、升降機構、導軌、支架、電機等,其中封口板可在電機驅(qū)動下沿導軌上下移動,具體見圖2.
圖2 封口模塊的結(jié)構示意圖
在圖2中,包裝袋袋口傳送至下封口板加熱條處,左右插角按設定的工藝參數(shù)移動到位,上下封板移動直至貼合;啟動吸氣裝置對包裝袋抽真空,待包裝袋達到一定真空度且袋口無殘余廢料時,啟動上下加熱條對袋口進行熱合封口;封口后,左右插角、上下封口板分離并返回初始位置.
此設計的優(yōu)點為:①下封口板設有廢料槽,當啟動吸廢料風機時其可自動清理和收集封口裁切后的邊料,以此保證封口環(huán)境的整潔.②包裝袋的封口長度是由插角尺寸大小決定,通過調(diào)整插角尺寸參數(shù)即可滿足不同規(guī)格包裝袋的封口要求.
由裝置的工作流程可知,雖然一部分部件的控制可采用氣動或電動來實現(xiàn),但要完成送包、開袋、推袋、插腳和封口5 個工藝流程的自動化作業(yè),需多個伺服電機之間位置的相互配合、協(xié)同運動,且定位精準才能實現(xiàn).故系統(tǒng)分為兩大部分:一是伺服運動控制系統(tǒng),二是氣電動控制系統(tǒng).前者實現(xiàn)多軸運動控制[4?5];后者實現(xiàn)如氣缸吸合、電機啟停等機械控制和位置檢測等信息控制.氣電動控制系統(tǒng)采用常規(guī)控制方案[6?7],由于篇幅有限,在此不作具體闡述.本文主要介紹伺服運動控制系統(tǒng)的設計.
伺服運動控制系統(tǒng)主要由PLC、運動控制器、伺服單元和觸摸屏等構成.根據(jù)封口裝置的工藝需求、PLC 的IO 分配及多軸運動趨勢和數(shù)量要求,最終選用FX5U?80MT/ES 型PLC[8]、FX5?80SSC?S 運動控制器模塊、MR?JE系列伺服驅(qū)動器、HG?SN 系列伺服電機和MT8102IP 摸屏等,同時加配FX5?16EX/ES 型I/O 擴展模塊.
根據(jù)包裝袋封口工藝的要求,按照工藝完整,多軸聯(lián)動、定位準確等原則進行系統(tǒng)硬件設計.其中,PLC 主模塊接線如圖3 所示;伺服運動控制系統(tǒng)主電路如圖4 所示.
圖3 裝置PLC 主模塊接線圖
圖4 伺服運動控制系統(tǒng)主電路
PLC 將由觸摸屏獲取的封口參數(shù)處理并轉(zhuǎn)換成控制命令發(fā)送給運動控制器,控制器控制伺服驅(qū)動器,以此控制各伺服電機協(xié)調(diào)運作.編碼器精確讀取電機的實時位置后將信息反饋給運動控制器,再由運動控制器根據(jù)計算后的位移偏差對電機位置進行補償,以此驅(qū)動電機實現(xiàn)推頭升降、進退,插角開合、封口開合等多軸的精準運動.
封口裝置控制系統(tǒng)使用三菱PLC 專用編程軟件MELSOFTGXWorks3[9]進行程序 編寫.根據(jù)封口工藝、時序和位置控制需求,自動封口控制程序流程圖如圖5 所示.
圖5 自動控制程序流程圖
若包裝袋的規(guī)格變更,封口參數(shù)自然也會隨之變化,同樣伺服軸運動的位置也會有所區(qū)別.裝置要實現(xiàn)多規(guī)格包裝袋自動封口的設計目的,控制系統(tǒng)就必須具備伺服軸運動位置可調(diào),即運動軌跡可調(diào)整、易調(diào)整.電子凸輪[10]是一種依靠伺服電機模擬凸輪機構的功能系統(tǒng),具有柔性好、精度高等優(yōu)點,非常適合用來設計或調(diào)整伺服軸的運動軌跡.
本文利用FX5?80SSC 運動控制器和FX5U PLC,依次設計封口軸等6 個伺服電機的運動軌跡,具體步驟為:①在專用軟件中進行系統(tǒng)配置、參數(shù)設置和動作設置,如基本參數(shù)、JOG運行參數(shù)、原點回歸基本參數(shù)和伺服參數(shù)等設置;②基于主軸參數(shù)和五次多項式[11]設計電機的凸輪曲線;③PLC 程序讀取、處理設定參數(shù)后,位置編碼器自動計算出對應電機的設定速度和位置,驅(qū)動電機運動.
以封口軸的伺服電機為例,電子凸輪曲線設計如圖6 所示.在主軸運轉(zhuǎn)的1 個周期內(nèi),電機將按照設定的速度和位置,完成加速?減速?封口?加速?減速?回原點的動作流程.由圖6 可知,只需利用軟件進行參數(shù)修改和編程,即可對電機的運動軌跡進行調(diào)整,通過現(xiàn)場進一步調(diào)試,達到多軸之間位置的精確匹配,保證送包、開袋、推袋、插腳和封口等環(huán)節(jié)連貫順暢,從而實現(xiàn)多規(guī)格包裝袋自動封口的目的,同時也獲取了不同規(guī)格包裝袋對應的最佳封口參數(shù).
圖6 封口軸伺服電機為例,電子凸輪曲線設計界面
為了能夠?qū)崟r監(jiān)控封口裝置的運行狀態(tài),及時進行故障診斷與報警,設計了人機交互界面,如圖7(a)所示.用戶可根據(jù)不同規(guī)格產(chǎn)品的封口需求,在界面上設置工藝參數(shù),控制裝置執(zhí)行封口任務,如圖7(b)所示.界面友好、操作便捷,提高了裝置狀態(tài)監(jiān)控的可視化和智能化水平.
圖7 封口裝置監(jiān)控界面
為檢驗本文設計的紙尿褲塑料包裝袋封口裝置的效能,對裝置進行了實際測試.測試內(nèi)容如下:
(1)裝置應對不同規(guī)格包裝袋的封口適應能力.設計封口速度為每分鐘30包,產(chǎn)品規(guī)格范圍為高140~230 mm,寬200~400 mm.選取10 組不同規(guī)格的產(chǎn)品進行封口,每組測試100包,測試結(jié)果如表2 所示.由表2 中的測試數(shù)據(jù)可知,10 組產(chǎn)品的平均封口合格率為97.3%,超過了廠家95%合格率的要求,且設備運行穩(wěn)定.
表2 不同規(guī)格產(chǎn)品的封口合格率
(2)裝置的封口效率測試.針對同一規(guī)格包裝袋進行封口速度測試,人工操作的平均速度約5 包/分鐘,裝置的平均速度約30~35包/分鐘.
綜上所述,封口裝置設計合理,不僅實現(xiàn)對不同規(guī)格產(chǎn)品的自動封口,而且封口效率明顯提升.
本文設計一臺紙尿褲塑料包裝袋自動封口裝置,對開袋和封口兩個核心機構進行創(chuàng)新設計,控制系統(tǒng)采用FX5U 型PLC 與運動控制模塊共同控制,驅(qū)動各個伺服電機協(xié)同運動,實現(xiàn)了包裝袋的自動封口.研究表明:自動封口裝置具備適應多種規(guī)格包裝袋的自動封口能力,降低了人工的勞動強度、拓寬了裝置的市場應用面;通過對多軸聯(lián)動的精確控制,提升了裝置生產(chǎn)效率,且運行穩(wěn)定,封口合格率可達97.3%,有效克服了傳統(tǒng)封口環(huán)節(jié)存在的各種短板,能夠滿足實際生產(chǎn)需求.