◇中國(guó)石油化工股份有限公司江蘇油田分公司工程技術(shù)服務(wù)中心 譚 麒 郭虎翼
在油田長(zhǎng)期開(kāi)發(fā)的過(guò)程中,老井井筒情況日趨復(fù)雜,尤其是長(zhǎng)關(guān)井、長(zhǎng)停井以及長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)未按照計(jì)劃周期檢泵、檢管的井,井內(nèi)管柱狀況不容樂(lè)觀,查閱井史也較為困難,如何確保這類(lèi)井安全、順利完成修井施工,成為我們必須重視的問(wèn)題。本文通過(guò)對(duì)花東1-3井施工過(guò)程中修井工藝的技術(shù)分析,結(jié)合以往在處理油管斷并且魚(yú)頂有小件落物底部遇卡事故時(shí)的技術(shù)手段,總結(jié)出油管斷并且魚(yú)頂有小件落物的修井工藝配套技術(shù),為以后解決同類(lèi)問(wèn)題提供技術(shù)參考。
圖1 花東1-3井上修前管柱示意圖
花東1-3井原是一口自噴井,人工井底深度3477.29m,該井自2005年3月26日投產(chǎn)第一試油層,5mm油嘴自噴生產(chǎn),初期日產(chǎn)油36.26噸,日產(chǎn)氣26031方,日產(chǎn)水1.03方,氣油比554,油壓14.1MPa,套壓17.1MPa,隨著壓力水平降低,產(chǎn)量逐漸下降。2013年11月3日起柱塞氣舉生產(chǎn),目前月開(kāi)井4.54天,月產(chǎn)油3噸,月產(chǎn)氣935方,累產(chǎn)油25857噸,累產(chǎn)水186方,累產(chǎn)氣3603萬(wàn)方,油壓0.75MPa,套壓0.88MPa,已處于生產(chǎn)末期。甲方于2020年3月決定補(bǔ)孔射開(kāi)流三段II油組70-71號(hào)層,視補(bǔ)孔效果決定是否繼續(xù)上返補(bǔ)孔流三段I油組48-49號(hào)層。上修前井內(nèi)管柱為2005年3月試油所下射孔管柱,φ73mm外加厚油管+篩管+射孔槍?zhuān)苄?317.34m。
在起原井管柱時(shí),試提發(fā)現(xiàn)管柱懸重48kN,初步判斷油管斷,起出原井管柱φ73mm加厚油管66根,第67根接箍下部2.42m處本體斷,斷口不規(guī)則,油管內(nèi)壁有腐蝕點(diǎn)。光油管探魚(yú)頂深度640.25m,根據(jù)設(shè)計(jì)提供數(shù)據(jù),推算管柱未落至人工井底,管鞋距人工井底154.86m。
圖2 花東1-3井起出油管斷頭情況
分析起出油管斷頭部分,判斷魚(yú)頂為φ73mm加厚油管本體,底部射孔槍卡,甲方要求通過(guò)大修撈出井內(nèi)管柱,以便于后續(xù)施工。
圖3 花東1-3井落井油管示意圖
(1)籃式卡瓦打撈筒嘗試打撈。3月12日,下φ115mm籃式卡瓦打撈筒*0.95m(大端長(zhǎng)0.69m,打撈外徑φ73mm),下至魚(yú)頂以上2m,開(kāi)泵循環(huán)沖洗,邊正沖邊正轉(zhuǎn)邊下放管柱,加壓48kN,反復(fù)打撈多次,未成功。停泵,邊正轉(zhuǎn)邊下放管柱,加壓16kN,停轉(zhuǎn)后油管反轉(zhuǎn),繼續(xù)加壓48kN打撈2次未成功。起出撈筒,檢測(cè)發(fā)現(xiàn)撈筒外部完好無(wú)損,引鞋處有三處硬傷。
圖4 籃式卡瓦撈筒打撈后引鞋情況
技術(shù)分析:引鞋無(wú)法引魚(yú)頂入腔,并且引鞋處有明顯硬傷,可能是套管變形,也可能是魚(yú)頂上有小件落物阻擋,或者魚(yú)頂變形嚴(yán)重。需要進(jìn)一步核實(shí)魚(yú)頂情況。
(2)打鉛印。查詢(xún)井史資料,可能魚(yú)頂有柱塞氣舉工具,但由于時(shí)間久遠(yuǎn),資料缺失,并且當(dāng)時(shí)的柱塞氣舉廠家已退出福山油田市場(chǎng),無(wú)法確定工具尺寸。3月13日,下φ115mm鉛模,一次性加壓30kN,打印深度639.75m,起出鉛印顯示:印痕為半圓形,中心有內(nèi)孔,內(nèi)圈直徑20.3mm,外圈直徑40.9mm,壁厚10mm。印痕內(nèi)側(cè)有明顯刮痕,對(duì)比甲方現(xiàn)有柱塞氣舉工具,尺寸與形狀并不相符。
圖5 花東1-3井第1次打鉛印情況
技術(shù)分析:結(jié)合鉛印及井史資料,可以判斷魚(yú)頂處套管無(wú)變形情況,可以確定魚(yú)頂上方有小件落物,可能是柱塞氣舉工具。通過(guò)鉛印分析,該小件落物斜架在井筒內(nèi),會(huì)增加打撈難度,但是仔細(xì)分析判斷,印痕的內(nèi)側(cè)刮痕,可以說(shuō)明該物件是會(huì)彎曲的,原本是直立的狀態(tài),經(jīng)過(guò)打印加壓,使它彎曲位移,從而形成這樣的印記。
(3)撈獲卡定器緩沖彈簧。根據(jù)鉛印分析,魚(yú)頂上存在小件落物,外徑41mm左右。3月14日下強(qiáng)磁打撈器,打撈無(wú)果。隨即下入φ54mm卡瓦打撈筒,3月15日,撈獲困擾了多日的“不明物體”—卡定器緩沖彈簧。
圖6 花東1-3井撈獲卡定器緩沖彈簧
技術(shù)分析:卡定器緩沖彈簧形狀不規(guī)則,缺少專(zhuān)用的打撈工具,本次下φ54mm卡瓦打撈筒打撈時(shí),變形后的卡定器正好與卡瓦內(nèi)徑相匹配,屬于“意外之喜”。
(4)打鉛印。撈出小件落物后,為進(jìn)一步核實(shí)魚(yú)頂情況,3月15日再次打鉛印。印痕為圓形,內(nèi)徑53.5mm,外徑59.5mm,壁厚5mm,經(jīng)過(guò)與廠商溝通,確定為氣舉柱塞。
圖7 花東1-3井第2次打鉛印情況
技術(shù)分析:通過(guò)鉛印及與廠家溝通判斷,當(dāng)前魚(yú)頂為氣舉柱塞,直立于井筒且卡死在油管內(nèi)。
(1)籃式卡瓦打撈筒嘗試打撈。3月16日用籃式卡瓦打撈筒(撈φ73mm油管本體),下至魚(yú)頂以上2m,沖洗魚(yú)頂后停泵,邊正轉(zhuǎn)邊下放管柱加壓8kN打撈,深度640.33m。上提懸重?zé)o變化;下放打撈加壓48kN打撈,深度640.52m,打撈3次,上提懸重?zé)o變化,打撈失敗。
技術(shù)分析:根據(jù)打撈情況,判斷柱塞突出管柱部分較長(zhǎng),魚(yú)頂頂住撈筒,卡瓦無(wú)法咬住油管本體,導(dǎo)致打撈失敗。直接打撈氣舉柱塞可行,但缺乏專(zhuān)用工具,且即使撈出后仍需再次打撈下部油管,于是決定一步到位使用穿心撈筒打撈油管,將井內(nèi)落魚(yú)整體撈出。
(2)穿心撈筒打撈。由于井內(nèi)油管腐蝕嚴(yán)重,從由管柱強(qiáng)度方面考慮,首選穿心撈筒打撈,使較細(xì)的柱塞能穿過(guò)撈筒進(jìn)入φ89mm油管內(nèi),穿心打撈落魚(yú)的油管接箍。3月20日,下穿心卡瓦撈筒接φ89mm油管短節(jié)1m+φ89mm油管2根,未撈獲;3月22日,下穿心卡瓦撈筒接φ102mm油管1根,未撈獲,兩次打撈均未實(shí)現(xiàn)直接穿心打撈油管接箍的效果。
3月30 日,決定打撈油管本體,下定制籃式卡瓦打撈筒接φ 89mm油管1根,至魚(yú)頂深度640m,加壓48kN,穿過(guò)魚(yú)頂2.06m,實(shí)際打撈深度642.06m,上提管柱懸重增至320kN,判斷抓住落魚(yú)。3月30日至4月2日,活動(dòng)解卡未成功,為確保解卡時(shí)打撈管柱不落井造成井下復(fù)雜,決定倒扣提出撈筒,使用油管對(duì)扣后,對(duì)管柱解卡。
4月3日,倒扣起鉆,起出穿心撈筒+φ73mmm加厚油管106根(落魚(yú)上部帶出氣舉柱塞*外徑58mm,內(nèi)徑50mm,長(zhǎng)54cm,撈獲腐蝕落井的油管)
圖8 花東1-3井落魚(yú)起出井口
起出落魚(yú)發(fā)現(xiàn),魚(yú)頂半根油管本體有較重卡痕,油管接箍從環(huán)空中帶出一個(gè)變形了的空心球體。
技術(shù)分析:第一階段和第二階段嘗試了多種打撈工具和打撈方法,成功撈出了部分落魚(yú),效率較低,主要原因在于:資料嚴(yán)重缺失,無(wú)法了解井內(nèi)工具情況,魚(yú)頂情況不明,特別是在套管內(nèi)下部管柱卡,并且油管腐蝕斷,打撈小件落物,對(duì)魚(yú)頂?shù)呐袛啻嬖谡`差,要有針對(duì)性的選擇打撈工具和打撈方法,存在很大困難。鑒于該井油管腐蝕較重,難以保證解卡過(guò)程中的質(zhì)量,決定下一階段更換新油管,對(duì)扣后活動(dòng)解卡。
圖9 花東1-3井起鉆帶出空心球體
圖10 花東1-3井球體對(duì)油管造成擠壓痕跡
為確保對(duì)扣打撈及活動(dòng)解卡的效果,考慮了兩方面思路:
(1)由于管柱在井內(nèi)生產(chǎn)時(shí)間久遠(yuǎn),不能確定井內(nèi)原井油管的實(shí)際情況,對(duì)扣后采取慢拉緩提,逐步增加活動(dòng)負(fù)荷的方法。
(2)如果活動(dòng)解卡過(guò)程中原井管柱斷裂,說(shuō)明原井油管不足以承受解卡負(fù)荷,則更換新油管或者φ89mm油管,分段實(shí)施打撈、倒扣,直至撈獲全部落魚(yú)。
最終經(jīng)過(guò)對(duì)扣,活動(dòng)解卡,4月18日,成功起出原井管柱,該井大修順利結(jié)束。
圖11 花東1-3起出全部落魚(yú),結(jié)束大修
在套管內(nèi)打撈遇卡管柱且有小件落物,并且井內(nèi)資料嚴(yán)重缺失,井下情況復(fù)雜,直接導(dǎo)致打撈工作不能正常實(shí)施。通過(guò)對(duì)花東1-3井小件落物打撈、解卡的成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析和總結(jié),提出相關(guān)建議,希望對(duì)以后類(lèi)似施工有所幫助。
(1)因大修施工有很多不確定因素,不能保證每道工序的成功率都為100%,在工藝設(shè)計(jì)上多與甲方磋商,必要時(shí)應(yīng)要求甲方補(bǔ)充設(shè)計(jì)。但失敗的工序肯定能得到經(jīng)驗(yàn)的積累,因此不應(yīng)太注重施工結(jié)果,而應(yīng)把注意力集中到總結(jié)工藝失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)上,使大修工藝更趨成熟。
(2)在資料缺失的情況下,更加需要盡量多的掌握井下事故的現(xiàn)狀,弄清是哪一類(lèi)事故??梢酝ㄟ^(guò)咨詢(xún)兄弟單位的工作經(jīng)驗(yàn)或者與同類(lèi)廠家的工具相對(duì)比,合理選擇工用具,根據(jù)落魚(yú)的規(guī)格尺寸選用相應(yīng)的工具,在打撈施工前,應(yīng)認(rèn)真分析井下管柱的實(shí)際情況,對(duì)魚(yú)頂?shù)男〖湮?,?yīng)輕探慢壓,防止破壞魚(yú)頂。
(3)小件落物變形彎曲后,會(huì)增加打撈難度,因此需采用旋轉(zhuǎn)下放的方法,將小件落物引入打撈腔內(nèi)部,加壓不超過(guò)10kN。
(4)在氣舉柱塞露頭較少,無(wú)明顯變形,常規(guī)打撈工具無(wú)法打撈的情況下,可采用將魚(yú)頂引入管柱內(nèi),直接打撈下部油管的方法打撈落魚(yú),簡(jiǎn)化了施工步驟,降低了施工風(fēng)險(xiǎn),需注意計(jì)算好魚(yú)頂位置。
(5)由于環(huán)空內(nèi)也有落物,導(dǎo)致情況復(fù)雜,且難以判斷實(shí)際情況,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員更應(yīng)大膽摸索、細(xì)心求證,尋找正確的打撈方式。
(6)技術(shù)人員多學(xué)習(xí)新工藝、新技術(shù),在施工中一定要謹(jǐn)慎,邊摸索邊干,做好施工記錄和資料的錄取工作,不得使井下情況復(fù)雜化,及時(shí)進(jìn)行分析總結(jié),提高修井作業(yè)水平。