黨磊
(霍州煤電集團(tuán) 騰暉煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 臨汾 041000)
隨著礦井采掘深度的不斷增加,煤層的開采逐步向著埋藏較深、賦存復(fù)雜的煤層轉(zhuǎn)移。瓦斯是煤層中含有的災(zāi)害性氣體,瓦斯抽采不合理或抽采不完全會(huì)影響礦井的安全生產(chǎn)。鑒于煤層低滲透性、高瓦斯和瓦斯壓力大等造成瓦斯極難自由排出,因此提出水力壓裂增透技術(shù),水力壓裂增透技術(shù)是對(duì)煤層進(jìn)行壓裂,提升瓦斯抽采效果。本文以騰暉礦2-202 工作面為研究對(duì)象,研究低滲透煤層水力壓裂瓦斯抽采規(guī)律,為實(shí)現(xiàn)低滲透煤層瓦斯抽采提供一定的指導(dǎo)及借鑒[1-2]。
騰暉礦位于山西鄉(xiāng)寧縣棗嶺鄉(xiāng)店溝村,設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力120 萬t。根據(jù)該礦的實(shí)際地質(zhì)情況,選定二采區(qū)2-202 工作面的皮帶巷和行人巷作為此次水力壓裂的實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)。皮帶巷主要用于采區(qū)的通風(fēng)和運(yùn)輸?shù)龋锏李A(yù)計(jì)服務(wù)年限11 a。該巷煤層為山西組中下部2 號(hào)煤,煤層厚度5.23 ~7.06 m,煤層平均厚度為5.93 m。煤層頂?shù)装宓膸r性主要為細(xì)砂巖和砂巖,煤層底板標(biāo)高為+471—+440 m,水力壓裂實(shí)驗(yàn)點(diǎn)的埋深為480 m。
水力壓裂增透技術(shù)是在地應(yīng)力的加載下,將高壓水注入至低滲透煤層,在高壓水的作用下,煤層出現(xiàn)壓裂裂縫,裂縫起裂后根據(jù)地應(yīng)力的作用發(fā)生偏轉(zhuǎn),改變煤層力學(xué)特性。壓裂后的煤層人工裂隙發(fā)育較好,達(dá)到瓦斯增透效果[3]。
水力壓裂系統(tǒng)主要由注液泵、壓力表、封孔器及水箱等組成,煤層水力壓裂系統(tǒng)如圖1 所示。
圖1 煤層水力壓裂系統(tǒng)示意Fig.1 Hydraulic fracturing system of coal seam
在進(jìn)行水力壓裂前對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行測試孔的瓦斯抽采實(shí)驗(yàn),預(yù)先打好測試孔,隨后將測試孔進(jìn)行封堵,抽采瓦斯并記錄抽采數(shù)據(jù)。完成測試孔的抽采后進(jìn)行壓裂孔1 的壓裂,打好鉆孔后對(duì)壓裂孔1 封堵壓裂,壓裂完成后進(jìn)行瓦斯抽采,記錄瓦斯抽采數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)與測試孔抽采數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,為了保證實(shí)驗(yàn)結(jié)果的可靠性,重復(fù)上述步驟進(jìn)行壓裂孔2 的施工與抽采,記錄數(shù)據(jù)[4]。壓裂孔水力壓裂過程如下。
在進(jìn)行鉆孔施工后對(duì)鉆孔進(jìn)行高壓注水。在進(jìn)行注高壓水前需要對(duì)初始階段的水壓進(jìn)行設(shè)置,給定水壓后打開注水泵進(jìn)行壓裂,壓裂過程中安排人員監(jiān)測壓力表的數(shù)據(jù)并記錄。緩慢提升注液壓力,將注液壓力控制在1 ~10 MPa,直至注液壓力達(dá)到煤層的破裂壓力,當(dāng)水壓保持穩(wěn)定后,關(guān)閉注水泵,卸壓壓裂完成[5]。
壓裂鉆孔的施工需要進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量把控,封堵效果較差極易造成壓裂效果不佳。為了保證鉆孔的質(zhì)量,在鉆孔過程中,保證鉆機(jī)的穩(wěn)定性,壓裂鉆孔1 打在距離36 采區(qū)皮帶巷30 m 的位置,鉆孔2 布置在采區(qū)行人巷15 m 的方位,測試鉆孔1 位于壓裂鉆孔1 左側(cè)位置,距離15 m,鉆孔的埋深均為80 m,鉆孔直徑為113 mm,開孔的高度為1.6 m,鉆孔的方位角為90°,鉆孔布置如圖2 所示。
圖2 壓裂鉆孔布置Fig.2 Layout of fracturing drilling holes
在進(jìn)行壓裂時(shí)對(duì)測試鉆孔進(jìn)行監(jiān)測,水力壓裂過程需要對(duì)瓦斯流量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,每個(gè)工作日監(jiān)測3 次,共監(jiān)測14 d。在壓裂完成后對(duì)每個(gè)壓裂鉆孔打2 個(gè)鉆孔監(jiān)測孔,進(jìn)行瓦斯流量監(jiān)測[6]。監(jiān)測數(shù)據(jù)如圖3 所示。
圖3 監(jiān)測孔、壓裂孔及測試孔的瓦斯?jié)舛茸兓€Fig.3 Gas concentration change curves of monitoring hole,cracking hole and test hole
由圖3 可以看出,在整個(gè)監(jiān)測過程中(14 d),測試孔的瓦斯?jié)舛让黠@高于水力壓裂鉆孔瓦斯?jié)舛?。測試孔的濃度由于未經(jīng)過水力壓裂增透,使得其瓦斯?jié)舛却笾路植荚?0%~60%。在監(jiān)測的前4 d,瓦斯?jié)舛雀哂?0%,而在4 d 之后瓦斯?jié)舛纫话闾幱?0%附近。觀察觀測孔的瓦斯?jié)舛群靠梢钥闯觯? 個(gè)觀測孔的瓦斯?jié)舛纫恢狈植荚?0%附近,且隨著監(jiān)測時(shí)間的增加瓦斯的濃度幾乎不發(fā)生變化。觀察水力壓裂鉆孔可以看出,在監(jiān)測4 d 前瓦斯?jié)舛瓤焖傧陆?,下降的趨勢較為明顯,在進(jìn)行瓦斯抽采過后瓦斯?jié)舛认陆抵?0%左右,低于測試孔的瓦斯?jié)舛?,這是由于在經(jīng)過水力壓裂后,煤層內(nèi)部發(fā)育眾多人工裂縫,巷道內(nèi)部的空氣與煤層的接觸面積增大,此時(shí)鉆孔內(nèi)部的瓦斯?jié)舛葧?huì)低于測試孔的瓦斯?jié)舛?。同時(shí)無論水力壓裂鉆孔、測試孔或者觀測孔的瓦斯?jié)舛入S著測試時(shí)間的增長逐步呈現(xiàn)下降的趨勢,這是由于隨著瓦斯與巷道空氣的接觸時(shí)間的增大,瓦斯?jié)舛瘸尸F(xiàn)下降的趨勢,在監(jiān)測5 d 前瓦斯?jié)舛瓤焖傧陆?,在瓦斯?jié)舛缺O(jiān)測8 d 后瓦斯?jié)舛鹊南陆第厔轀p緩后保持穩(wěn)定。所以水力壓裂增透技術(shù)可以較好的提升瓦斯抽采效果。同時(shí)觀察壓裂鉆孔與測試鉆孔瓦斯?jié)舛冗_(dá)到平穩(wěn)的時(shí)間??梢钥闯?,經(jīng)過水力壓裂增透技術(shù)后,鉆孔內(nèi)部瓦斯?jié)舛认陆邓俣让黠@增大,降低了瓦斯抽采的天數(shù)[7]。
對(duì)測試孔、水力壓裂鉆孔及觀察孔內(nèi)瓦斯流量進(jìn)行監(jiān)測,隨著監(jiān)測時(shí)間的增大監(jiān)測孔、壓裂孔及測試孔的瓦斯流量逐步降低,在整個(gè)瓦斯流量監(jiān)測過程中,監(jiān)測孔的流量最低,這是由于未經(jīng)過水力壓裂增透鉆孔內(nèi)部瓦斯的抽采效果較差,只有少量瓦斯被抽采出。觀測鉆孔內(nèi)部的瓦斯流量與觀測鉆孔距離水力壓裂鉆孔的距離有關(guān),當(dāng)距離壓裂鉆孔越近,觀測孔內(nèi)瓦斯流量越大,可以看出水力壓裂增透技術(shù)可以有效的提升鉆孔瓦斯流量,增加瓦斯的抽采效果[8-9]。同時(shí)觀察各個(gè)鉆孔,無論測試孔還是壓裂鉆孔,鉆孔內(nèi)部的瓦斯流量呈現(xiàn)快速下降的趨勢,下降的趨勢類似于指數(shù)函數(shù)變化趨勢,在監(jiān)測第5 d 內(nèi),鉆孔內(nèi)部的瓦斯流量快速下降,當(dāng)抽采時(shí)間達(dá)到5 d 時(shí),此時(shí)鉆孔內(nèi)部的瓦斯流量區(qū)域穩(wěn)定,瓦斯流量幾乎保持不變。所以鉆孔水力壓裂后,通過瓦斯抽排,降低了煤層瓦斯含量,可以在一定程度上降低或消除突出隱患。同時(shí)經(jīng)過水力壓裂,由于煤層中含水量增加,在一定程度上降低了采掘工作面的粉塵,改善了工作面環(huán)境[10]。
(1) 增大了瓦斯抽采流量,大幅提高了煤層透氣性和鉆孔瓦斯抽采效果,縮短了抽采周期。
(2) 鉆孔水力壓裂后,通過瓦斯抽排,降低了其影響范圍內(nèi)的煤層瓦斯含量、瓦斯壓力,改變了煤體內(nèi)部應(yīng)力分布,可以在一定程度上降低或消除突出隱患。壓裂后煤體內(nèi)水分增加,可以降低采掘過程中的煤塵產(chǎn)生量,改善井下作業(yè)環(huán)境。