秦建成, 籍躍華, 王 力, 沈洪流
(蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司, 安徽 蕪湖 241000)
焦炭是重要的冶金能源,在高爐煉鐵過(guò)程中起著重要作用,焦炭質(zhì)量的好壞,尤其是熱性能指標(biāo)的好壞,對(duì)高爐順行和高爐冶煉技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具有較大的影響,研究表明焦炭中某些礦物質(zhì)對(duì)焦炭-CO2反應(yīng)具有抑制作用,它能使焦炭表面反應(yīng)活性中心減少,氣體擴(kuò)散到微氣孔和過(guò)渡孔中的阻力增大,而對(duì)反應(yīng)有明顯的抑制作用,從而降低焦炭的反應(yīng)性和提高反應(yīng)后強(qiáng)度。目前重慶路牛公司的焦炭改性劑就是通過(guò)提高此類礦物質(zhì)的含量,達(dá)到提高焦炭熱性能,降低入爐焦比的目的。蕪湖新興鑄管引用了此項(xiàng)技術(shù),并進(jìn)行了工業(yè)性實(shí)驗(yàn)對(duì)比,實(shí)踐比較驗(yàn)證了此項(xiàng)技術(shù)的效果。
實(shí)驗(yàn)分兩部分進(jìn)行,第一部分靜態(tài)實(shí)驗(yàn),通過(guò)浸泡焦炭改性劑進(jìn)行熱反應(yīng)性能對(duì)比;第二部分改性劑使用與不使用情況下,高爐指標(biāo)對(duì)比,實(shí)際比較加入與未加入焦炭改性劑的情況下對(duì)高爐指標(biāo)的影響。
1.1.1 試驗(yàn)方法
按照《GBT 4000—2008 焦炭反應(yīng)性及反應(yīng)后強(qiáng)度試驗(yàn)方法》,利用焦炭熱強(qiáng)度檢驗(yàn)使用的電爐,模擬焦炭在高爐爐內(nèi)燃燒和反應(yīng)原理,測(cè)量反應(yīng)后焦炭剩余質(zhì)量,計(jì)算焦炭熱強(qiáng)度和焦炭熱反應(yīng)性。本次實(shí)驗(yàn)使用馬鋼質(zhì)檢所加工后焦炭樣球,對(duì)鈍化劑浸泡和泡鈍化劑未浸泡過(guò)的焦炭樣球進(jìn)行試驗(yàn)對(duì)比。
1.1.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備
1)鐵質(zhì)紗網(wǎng)。軟質(zhì)金屬鐵質(zhì)紗網(wǎng),保證有一定溫度的焦炭樣球在鈍化劑料罐中進(jìn)行有效接觸。
2)烘箱。可自行設(shè)定溫度時(shí)間,對(duì)試樣殘留水分進(jìn)行有效烘干。
3)電爐/馬弗爐。通過(guò)緩慢1 h 升溫,將焦炭樣球加熱到放焦溫度標(biāo)準(zhǔn)約150~200 ℃,模擬實(shí)際生產(chǎn)的溫度。
1.1.3 實(shí)驗(yàn)步驟
1)使用細(xì)紗網(wǎng)包裹已經(jīng)加熱好的焦炭樣球,在鈍化劑料罐中浸泡15 min,之后取出樣球自然風(fēng)干。
2)焦炭樣球,按照實(shí)際運(yùn)行情況入爐,在常溫環(huán)境靜置4~5 h 后(模擬實(shí)際作業(yè)環(huán)境及流程),之后使用烘箱烘干,入爐進(jìn)行檢測(cè)。
3)烘干后取200 g 樣球放入熱反應(yīng)性試驗(yàn)裝備,按照《GBT 4000—2008 焦炭反應(yīng)性及反應(yīng)后強(qiáng)度試驗(yàn)方法》進(jìn)行檢測(cè),整個(gè)檢測(cè)過(guò)程大約需要3~4 h。
1.1.4 測(cè)定結(jié)果
按照實(shí)驗(yàn)方法,對(duì)浸泡改性劑的焦炭前后熱性能對(duì)比,其浸泡后熱強(qiáng)度、熱反應(yīng)性數(shù)據(jù)有明顯改善,熱強(qiáng)度性能提高5%~10%,見表1。
表1 焦炭改性劑浸泡焦炭實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比 %
1.2.1 實(shí)驗(yàn)方法
選在蕪湖新興3號(hào)高爐進(jìn)行,該高爐容積1280 m3,爐況穩(wěn)定。實(shí)驗(yàn)時(shí)間從2018年2月底到2018年3月,對(duì)期間的生產(chǎn)數(shù)據(jù)入爐焦比和燃料比進(jìn)行跟蹤。
1.2.2 實(shí)驗(yàn)要求
1)高爐的配礦結(jié)構(gòu)微調(diào),原則上變動(dòng)不大。品位保持穩(wěn)定在57.5%左右,波動(dòng)范圍小于0.2%。
2)焦炭、燒結(jié)礦的配比不進(jìn)行大的變動(dòng),保持成分和質(zhì)量穩(wěn)定。
3)高爐操作,按照正常爐溫控制進(jìn)行,平均爐溫水平w[Si]=0.4%左右。
4)出現(xiàn)設(shè)備、生產(chǎn)影響的天數(shù)扣除。
1.2.3 焦炭改性劑的加入方法
因焦炭改性劑噴灑焦炭需要一定的侵泡時(shí)間,但在焦炭運(yùn)輸?shù)礁郀t途中,實(shí)際無(wú)法做到有效地侵泡,因此在改性劑加入過(guò)程中,采用了延長(zhǎng)焦炭和改性劑接觸時(shí)間的方法。因此在高爐礦槽上部的焦炭運(yùn)輸皮帶的下料斗,安裝了噴淋裝置頭,在地面通過(guò)攝像頭進(jìn)行操作,當(dāng)焦炭運(yùn)輸皮帶進(jìn)行打料時(shí),立刻開動(dòng)焦炭改性劑的噴淋裝置,這樣焦炭改性劑噴淋到運(yùn)輸?shù)慕固可?,隨皮帶一起進(jìn)入高爐礦槽,高爐礦槽里面延長(zhǎng)了焦炭改性劑和焦炭的接觸時(shí)間,最大程度地讓焦炭改性劑的化學(xué)作用得到最大發(fā)揮,預(yù)計(jì)接觸停留時(shí)間在4~5 h。
另焦炭改性劑價(jià)格較高,為保證經(jīng)濟(jì)效益合理,噴灑量按照與焦炭量的比值控制在1.2‰以內(nèi)。焦炭改性劑加入方法見圖1。
圖1 焦炭改性劑噴灑示意圖
1.2.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
通過(guò)使用改性劑和不使用改性劑進(jìn)行對(duì)比,實(shí)際焦比(焦丁+焦比)在不加入改性劑的情況下多6 kg,燃料比在不使用改性劑的情況下多5 kg,見表2。
表2 使用改性劑與不使用改性劑高爐指標(biāo)對(duì)比表 kg/t
1)焦炭改性劑在靜態(tài)實(shí)驗(yàn)狀態(tài)下,改善焦炭的熱性能明顯,可提高熱性能5%~10%。
2)在實(shí)際生產(chǎn)工業(yè)生產(chǎn)中,焦炭改性劑確實(shí)起到降低入爐焦比的作用,可降低入爐焦比6 kg,燃料比5 kg 左右,經(jīng)濟(jì)性明顯。