馬吉
摘 要:本文對纏絲機的工作原理進行分析后,通過改進鋼絲張緊裝置達到濾水管纏絲穩(wěn)定、均勻的效果,同時提高生產(chǎn)效率,滿足水井所需濾水管質(zhì)量需求。
關(guān)鍵詞:問題分析,解決措施
引言
就當前寧夏省濾水管制造的市場情景下,加工濾水管的企業(yè)基本沒有,市場潛能很大。當下有能力提供貨源的加工廠都采用的是自制設(shè)備,加工效率低下,濾水管纏絲手段低下。倘若大力投資引進智能化設(shè)備,成本過于偏大,當前形勢下不可行。通過對自制設(shè)備的技術(shù)改進不僅可以改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式,還可以在一定程度上降低工人的勞動強度,提高效率,為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。
一、濾水管纏絲設(shè)備的結(jié)構(gòu)及工作原理
濾水管纏絲設(shè)備由動力機構(gòu)、減速機構(gòu)和纏絲機構(gòu)和放絲機構(gòu)組成,見圖1。特征是:濾水纏絲設(shè)備的動力機構(gòu)為勵磁調(diào)速系統(tǒng),正反運轉(zhuǎn)。纏絲機構(gòu)主要包括機架和設(shè)置在機架的一側(cè)的管卡盤和管末端托舉裝置。機架的兩端安裝鏈輪以鏈連接方式帶動行走托板小車,其上設(shè)有張緊輪組和機頭穩(wěn)定輪,立式分布在行走托板小車上張緊鋼絲。利用機架管卡盤的轉(zhuǎn)動速度與行走托板小車的移動速度的速度差實現(xiàn)濾水管濾纏絲間隙設(shè)定。
圖 1
二、生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題及改進措施
2.1設(shè)備主要存在的問題
1、根據(jù)水井工程要求,部分套管需焊制墊筋,纏絲過程中經(jīng)常出現(xiàn)纏絲間隙時大時小,纏絲重疊、交叉,甚至有跳絲等現(xiàn)象,導致管外徑增大,不符合水井設(shè)計要求而返工。
2、機頭穩(wěn)定輪的設(shè)計位置也有很大的影響。機頭穩(wěn)定輪的設(shè)計位置離套管距離過大,套管振動影響鋼絲擺動過大,不墊筋的套管纏繞鋼絲時,影響不是很大,纏絲比較均勻,倘若纏繞墊筋套管,表面焊接的鋼筋不平整,亦或鋼筋未拉直,由于受力原因,很容易導致纏絲間隙不均勻。
3、高頻率作業(yè)時,鏈條的鉸鏈容易磨損,容易發(fā)生跳程、脫落現(xiàn)象,運行時噪音很大,若時常發(fā)生故障,維修、更換非常耽誤時間。
2.2改進方案
1、改進后的濾水篩管纏絲機(圖2),選用絲杠傳動代替鏈傳動,由于現(xiàn)加工絲杠時間長,成本大,工期又緊,故直接購買庫存絲杠,重新確認匹配減速機,輸出軸通過十字軸式萬向聯(lián)軸器鏈接絲杠帶動行走托板小車,保證小車運行平穩(wěn),減小噪音,改善工作環(huán)境。同時利用動力系統(tǒng)可往返纏繞鋼絲,最長可纏繞12m長的濾水管。
2、立放的導向輪張力小,繃絲不緊,加上套管焊筋不平,導致鋼絲在纏到套管上時左右擺動,導致纏絲間隙大小不一等問題。因此,需增加張力,重新布置行走托盤小車上張緊裝置,加密導向輪,采用水平、立式分布,加大張緊力,將機頭穩(wěn)定輪安裝到與濾水管最接近的位置,減小鋼絲波動,提高纏絲質(zhì)量。
3、選定合適的主軸皮帶輪直徑,計算出可更換的減速機輸入端各種規(guī)格皮帶輪來滿足0-3mm間隙的控制,適合纏繞管徑范圍為?60-?325mm,長度小于12m的纏絲要求。
間隙計算:P(Dd1/Dd2)/i- d
式中:
N1——主動輪轉(zhuǎn)速
Dd1——主動輪基準直徑
Dd2——從動輪基準直徑
i——傳動比
P——絲杠螺距
d——鋼絲直徑
三、結(jié)論
改造后的纏絲設(shè)備投入運行以來,纏絲質(zhì)量得到了顯著提高,運行穩(wěn)定,可靠性高,保證了生產(chǎn)過程中持續(xù)穩(wěn)定運行,降低了勞動強度,大大提高了生產(chǎn)效率,有利于設(shè)備的運行和管理。
參考文獻
[1]左全山,李玉玲.預應力砼輸水管纏絲工藝纏絲方法研究[J].研究與探討.NO.6,7-8 1999.
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