江娟
[摘 要]隨著市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,在流水線生產(chǎn)模式下,提高生產(chǎn)效率越來越受到重視。本文主要結(jié)合樓宇對講產(chǎn)品組裝線轉(zhuǎn)票效率低及經(jīng)營管理年度報(bào)告指出全年組裝線轉(zhuǎn)票效率嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率的具體實(shí)際,引入一種科學(xué)有效的質(zhì)量管理方法——PDCA循環(huán),運(yùn)用PDCA循環(huán)中的4個(gè)階段解決實(shí)際問題,達(dá)到提升組裝線轉(zhuǎn)票效率的目的。
[關(guān)鍵詞]PDCA循環(huán);樓宇對講成品組裝線;轉(zhuǎn)票效率
doi:10.3969/j.issn.1673 - 0194.2018.22.036
[中圖分類號]T273 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A [文章編號]1673-0194(2018)22-00-02
隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展,市場經(jīng)濟(jì)的深入使企業(yè)進(jìn)入了全面競爭的時(shí)代,生存和發(fā)展成為企業(yè)的兩大主題,因此提高企業(yè)生產(chǎn)效率是市場競爭的核心,也是企業(yè)快速發(fā)展的必要保障。而筆者所在單位的經(jīng)營管理年度報(bào)告指出樓宇對講產(chǎn)品組裝線的轉(zhuǎn)票浪費(fèi)造成工時(shí)損失6 000工時(shí),全年損失達(dá)24萬元,所以提升組裝線轉(zhuǎn)票效率成為急需解決的問題,本文運(yùn)用PDCA循環(huán)方法提升組裝線轉(zhuǎn)票效率。
1 PDCA循環(huán)法概述
1.1 PDCA循環(huán)的含義
PDCA循環(huán)的概念最早由美國質(zhì)量管理專家戴明博士提出,故又稱“戴明循環(huán)”,即PDCA循環(huán)。PDCA是英文單詞Plan(計(jì)劃)、Do(執(zhí)行)、Check(檢查)和Action(行動)的第一個(gè)字母,對總結(jié)檢查的結(jié)果進(jìn)行處理,成功的經(jīng)驗(yàn)加以肯定并適當(dāng)推廣、標(biāo)準(zhǔn)化,失敗的教訓(xùn)加以總結(jié),未解決的問題放到下一個(gè)PDCA循環(huán)里。
1.2 PDCA循環(huán)的4個(gè)階段
階段1:P——明確目標(biāo)和計(jì)劃。步驟1:分析現(xiàn)狀,找出存在的問題。步驟2:找原因進(jìn)行分析,確定可能的原因。步驟3:找主要因素。步驟4:針對質(zhì)量問題的主要因素,制定措施,提出行動計(jì)劃。
階段2:D——按照計(jì)劃實(shí)施。
階段3:C——檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施的結(jié)果,對實(shí)施的結(jié)果和計(jì)劃要求進(jìn)行對比,檢驗(yàn)是否達(dá)到預(yù)期目的。
階段4:A(Action)——標(biāo)準(zhǔn)化及進(jìn)一步推廣。步驟1:總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。將失敗的教訓(xùn)納入相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、制度中,予以固化,防止錯誤重復(fù)發(fā)生。針對部分沒有成功的計(jì)劃,制訂修改計(jì)劃。步驟2:提出問題。進(jìn)行反思,找出遺留問題轉(zhuǎn)入下一次循環(huán)去解決,并為下一個(gè)階段提供資料和依據(jù)。
2 PDCA循環(huán)法在提升樓宇對講產(chǎn)品組裝線轉(zhuǎn)票效率中的具體應(yīng)用
2.1 P階段——明確目標(biāo)及計(jì)劃
2.1.1 分析現(xiàn)狀
筆者所在單位2017年經(jīng)營管理年度報(bào)告指出,樓宇對講產(chǎn)品組裝線的轉(zhuǎn)票浪費(fèi)造成工時(shí)損失6 000工時(shí),全年損失達(dá)24萬元,由于此項(xiàng)成本太高,提升組裝線的轉(zhuǎn)票效率迫在眉睫。表1為對講產(chǎn)品組裝線生產(chǎn)的10種機(jī)型的轉(zhuǎn)票跟蹤統(tǒng)計(jì)。
依現(xiàn)場轉(zhuǎn)票情況跟蹤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可以看出:目前對講產(chǎn)品組裝線轉(zhuǎn)票現(xiàn)狀為18.7分鐘,影響轉(zhuǎn)票效率的因素有產(chǎn)前準(zhǔn)備不到位、員工操作不熟練、物料不良等因素,而產(chǎn)前準(zhǔn)備不到位(包括物料沒到位、物料未提前預(yù)計(jì)工、工具工裝沒到位、人員安排不合理和工藝指導(dǎo)等待)占轉(zhuǎn)票浪費(fèi)時(shí)間的88.7%,所以產(chǎn)前準(zhǔn)備不到位是影響產(chǎn)品組裝線轉(zhuǎn)票效率的重要因素。
2.1.2 分析產(chǎn)生問題的各種原因
產(chǎn)前準(zhǔn)備不到位浪費(fèi)的時(shí)間占轉(zhuǎn)票浪費(fèi)時(shí)間的88.7%,是轉(zhuǎn)票浪費(fèi)問題的癥結(jié)。本環(huán)節(jié)利用頭腦風(fēng)暴法分析得出影響產(chǎn)前準(zhǔn)備不充分的9個(gè)因素:①無員工技能管理表;②員工崗前訓(xùn)練不夠;③助線無生產(chǎn)物料清單;④物料來料不及時(shí);⑤無工具儀器儀表核對清單;⑥產(chǎn)前準(zhǔn)備沒有列入技術(shù)員績效考核;⑦排線路徑不明確;⑧前一型號產(chǎn)品掃尾不及時(shí);⑨設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位。
2.1.3 找出主要原因
確定主要原因的常用方法:①現(xiàn)場驗(yàn)證;②現(xiàn)場測試、測量;③調(diào)查、分析。本環(huán)節(jié)采用現(xiàn)場調(diào)查法找出主要原因:通過對現(xiàn)場10票轉(zhuǎn)票數(shù)據(jù)中的150個(gè)浪費(fèi)點(diǎn)的現(xiàn)象進(jìn)行原因分析統(tǒng)計(jì)歸類,每一個(gè)浪費(fèi)原因都對應(yīng)末端因素。各末端因素的總浪費(fèi)時(shí)間和比例如下:①無員工技能管理表,浪費(fèi)時(shí)間總計(jì)25.2分鐘,占15.4%;②員工崗前訓(xùn)練不夠,浪費(fèi)時(shí)間總計(jì)5.6分鐘,占3.4%;③材料員無物料分配清單,浪費(fèi)時(shí)間總計(jì)39.7分鐘,占24.4%;④物料來料不及時(shí),浪費(fèi)時(shí)間總計(jì)9分鐘,占5.5%;⑤材料員無工具儀器儀表核對清單,浪費(fèi)時(shí)間總計(jì)32.5分鐘,占19.9%;⑥產(chǎn)前準(zhǔn)備沒有列入工藝員績效考核,浪費(fèi)時(shí)間總計(jì)25分鐘,占15.4%;⑦排線路徑不明確,浪費(fèi)時(shí)間總計(jì)40分鐘,占24.5%;⑧前一機(jī)種掃尾不及時(shí),浪費(fèi)時(shí)間總計(jì)6.1分鐘,占3.7%;⑨設(shè)備保養(yǎng)不到位,浪費(fèi)時(shí)間總計(jì)0分鐘,占0%。
通過以上的統(tǒng)計(jì),總共找出5個(gè)末端因素并確定了主要原因:①無員工技能管理表;②無材料員物料分配清單;③無工具儀表核對清單;④產(chǎn)前準(zhǔn)備沒有列入工藝員績效考核;⑤排線路徑不明確。
2.1.4 針對影響要因制定對策
針對以上主要因素,制定相應(yīng)的對策:①制定員工技能管理表;②制定物料分配清單;③制定工具儀表核對清單分配清單;④完善技術(shù)員考核機(jī)制;⑤制作生產(chǎn)信息看板及排產(chǎn)表。
2.2 D階段——依據(jù)目標(biāo)和計(jì)劃具體執(zhí)行和實(shí)施
①制定員工技能管理表,轉(zhuǎn)票前依此管理表對人員進(jìn)行預(yù)先崗位安排。②材料員根據(jù)制定好的物料分配清單,轉(zhuǎn)票前將各工位所需物料提前發(fā)放到相應(yīng)工位,減少排到時(shí)才發(fā)料的情形。③根據(jù)制定好的工具儀表核對清單及儀表需設(shè)定的數(shù)值,班長將各工位所需工具提前發(fā)放到相應(yīng)操作工位并提升設(shè)定數(shù)值。④完善技術(shù)員績效考核制度,參考IE設(shè)定各機(jī)型的轉(zhuǎn)票時(shí)間,督促技術(shù)員產(chǎn)前工作準(zhǔn)備。⑤制作生產(chǎn)信息看板。
對策實(shí)施后,現(xiàn)場收集了10個(gè)機(jī)型的轉(zhuǎn)票數(shù)據(jù),根據(jù)所統(tǒng)計(jì)的75個(gè)浪費(fèi)點(diǎn)和產(chǎn)生的原因?qū)Ω饕虍a(chǎn)生的浪費(fèi)進(jìn)行歸類,實(shí)施效果數(shù)據(jù)對比情況:①無員工技能培訓(xùn)表,改善前25.2秒,改善后9秒,改善幅度64.3%;②無物料分配清單,改善前39.7秒,改善后13.5秒,改善幅度67%;③無工具儀表核對清單,改善前32.5秒,改善后10秒,改善幅度69.2%;④產(chǎn)前準(zhǔn)備未列入技術(shù)員績效考核,改善前25秒,改善后9秒,改善幅度64%;⑤排線路徑不明確,改善前40秒,改善后8秒,改善幅度80%。
2.3 C階段——效果檢查
對策實(shí)施后,調(diào)查10種機(jī)型的轉(zhuǎn)票情況如表2所示。
組裝線的轉(zhuǎn)票時(shí)間由改善前18.7分鐘降到改善后的8.8分鐘,下降了52.9%,有效提高了組裝生產(chǎn)線的轉(zhuǎn)票產(chǎn)效率。
2.4 A階段——根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)及改進(jìn)工作
通過此次改善活動,樓宇對講產(chǎn)品組裝線的轉(zhuǎn)票效率得到有效提升,對5個(gè)對策一一進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,并制定了《DNK轉(zhuǎn)票流程》DNK-LC-MC09,對取得成果組織班組長以會議的形式共同學(xué)習(xí),開展過程總結(jié)與分享。下一步即轉(zhuǎn)入第2個(gè)PDCA循環(huán),其主要工作是整改未完全改善的內(nèi)容,并在今后的轉(zhuǎn)票管理中繼續(xù)推行PCDA法。
3 結(jié) 語
通過此次運(yùn)用PDCA方法來提高轉(zhuǎn)票效率,組裝線的轉(zhuǎn)票時(shí)間由改善前18.7分鐘降到改善后的8.8分鐘,下降了52.9%,有效提高了組裝線的轉(zhuǎn)票效率。筆者通過學(xué)習(xí)也更加了解PDCA循環(huán)方法的概念及應(yīng)用方法,在后續(xù)工作中遇到類似問題時(shí)也能借鑒此次案例,能夠提高解決問題的效率。