李崗
【摘 要】電梯轉(zhuǎn)子是電梯使用中的重要配件,保證電梯轉(zhuǎn)子的質(zhì)量對(duì)于電梯安全來(lái)說(shuō)有著非常重要的意義。從目前的分析研究來(lái)看,電梯轉(zhuǎn)子的鑄造工藝對(duì)其質(zhì)量有著重要的影響,所以分析鑄造工藝存在的問(wèn)題并對(duì)其進(jìn)行改善十分必要。從現(xiàn)階段的具體分析來(lái)看,球鐵電梯轉(zhuǎn)子原采用呋喃樹(shù)脂砂進(jìn)行生產(chǎn),此種生產(chǎn)方式存在縮松和夾渣缺陷。對(duì)生產(chǎn)工藝的缺陷進(jìn)行分析并在此基礎(chǔ)上改進(jìn)工藝,有效地解決了問(wèn)題,提升了鑄件成品率和生產(chǎn)的效率,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)成本的降低。
【關(guān)鍵詞】球鐵電梯轉(zhuǎn)子;鑄造工藝;改進(jìn)
【中圖分類號(hào)】TG255 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688(2018)02-0072-02
轉(zhuǎn)子在電梯的運(yùn)行當(dāng)中發(fā)揮著重要的作用,保證轉(zhuǎn)子的質(zhì)量對(duì)于電梯安全性的提升有著重要的意義。從目前的分析來(lái)看,轉(zhuǎn)子鑄件的安全性能要求比較高,所以在生產(chǎn)的過(guò)程中,要嚴(yán)格地執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),不允許存在任何缺陷。但是目前的生產(chǎn)工藝,其本身的完整性存在問(wèn)題,所以鑄件的缺陷也比較嚴(yán)重。為了改善鑄件現(xiàn)狀,分析其問(wèn)題產(chǎn)生的原因并對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)具有現(xiàn)實(shí)意義。
1 球鐵電梯轉(zhuǎn)子鑄造工藝改進(jìn)的必要性分析
電梯轉(zhuǎn)子是電梯利用中的重要零部件,其應(yīng)用效果會(huì)影響電梯的使用安全,所以對(duì)其鑄造工藝做分析研究十分必要。從現(xiàn)階段的具體分析來(lái)看,球鐵電梯轉(zhuǎn)子鑄造工藝要進(jìn)行優(yōu)化主要是出于以下2個(gè)方面的需要。
1.1 質(zhì)量化生產(chǎn)的需要
從現(xiàn)階段的具體分析來(lái)看,電梯在使用過(guò)程的故障多發(fā)使得人們對(duì)電梯本身的運(yùn)行質(zhì)量有了更為密切的關(guān)注,在人們的普遍要求下,提升電梯自身配件的質(zhì)量勢(shì)在必行。電梯轉(zhuǎn)子作為影響電梯安全性的重要零部件,其鑄造工藝問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)子品質(zhì)的下降,這對(duì)于電梯質(zhì)量的提升十分不利。所以,在高標(biāo)準(zhǔn)的零部件生產(chǎn)要求下,電梯轉(zhuǎn)子的生產(chǎn)鑄造工藝優(yōu)化成為提升轉(zhuǎn)子質(zhì)量的重要途徑。簡(jiǎn)而言之,球鐵電梯轉(zhuǎn)子鑄造工藝改進(jìn)是電梯本身質(zhì)量提升的必然要求,是行業(yè)發(fā)展的必然進(jìn)步。
1.2 成本控制的需要
從成本控制的角度來(lái)看,球鐵電梯轉(zhuǎn)子生產(chǎn)工藝的改進(jìn)可以更有效地節(jié)約成本。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),目前的球鐵電梯轉(zhuǎn)子在具體的生產(chǎn)中,因?yàn)楣に嚨挠绊?,材料的消耗比較大,產(chǎn)品的質(zhì)量也無(wú)法實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的上升,所以從整體上來(lái)看,目前使用的工藝會(huì)造成生產(chǎn)成本的大量增加。這不僅不利于企業(yè)的發(fā)展,與綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主題也相悖,所以必須對(duì)生產(chǎn)工藝做改進(jìn)。簡(jiǎn)而言之,在綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大背景下,出于生產(chǎn)資料消耗控制的生產(chǎn)成本的控制需要,進(jìn)行球鐵電梯轉(zhuǎn)子鑄造工藝改進(jìn)十分的必要。
2 鑄件結(jié)構(gòu)及技術(shù)要求
從目前的具體分析來(lái)看,電梯的轉(zhuǎn)子呈圓盤形的結(jié)構(gòu),其標(biāo)準(zhǔn)鑄件的材料牌號(hào)是QT500-7,轉(zhuǎn)子的凈重是100 kg。對(duì)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,其最大的輪廓尺寸是φ520 mm×255 mm,主要的壁厚標(biāo)準(zhǔn)是26 mm。對(duì)鑄件的化學(xué)成分進(jìn)行分析,其中的碳含量要求在3.6%~3.7%,硅含量要求在2.6%~2.7%,錳含量要求在0.35%~0.45%,磷的含量要求不大于0.06%,硫的含量要求不大于0.02%,鎂的含量要求在0.03%~0.05%,錸的含量要求在0.01%~0.02%,鉻的含量要求不大于0.1%。對(duì)轉(zhuǎn)子的力學(xué)要求進(jìn)行分析,其抗拉強(qiáng)度要在500 MPa以上,屈服度也要大于300 MPa,伸長(zhǎng)率要大于7%,硬度要維持在170~230 HB。只有保持以上的標(biāo)準(zhǔn),轉(zhuǎn)子的安全性才能得到保障。此外,為了使得轉(zhuǎn)子的性能更加突出,需要對(duì)其做退火熱處理。
3 原生產(chǎn)工藝及存在的問(wèn)題
從球鐵電梯轉(zhuǎn)子的具體生產(chǎn)來(lái)看,其鑄件有固定的工藝,以下對(duì)其工藝進(jìn)行具體分析和闡述。
3.1 原生產(chǎn)工藝
從轉(zhuǎn)子的原工藝分析來(lái)看,其造型采用的是呋喃樹(shù)脂砂,工藝采用的是頂注側(cè)邊澆冒口。整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的澆鑄采用的是封閉式的澆鑄系統(tǒng),直澆道截面積的尺寸為φ45 mm,橫澆道的截面尺寸為35/40 mm×40 mm。整個(gè)系統(tǒng)設(shè)有側(cè)邊澆冒口1個(gè),出氣冒口3個(gè),橫澆道保持上下連接的狀態(tài),放置75 mm×75 mm,方孔口徑為2.0 mm的硅酸鋁耐火纖維過(guò)濾網(wǎng),孔軸由呋喃樹(shù)脂砂芯形成。原工藝當(dāng)中使用到的鐵液化學(xué)成分如下:碳含量為3.75%~3.85%,硅含量為1.6%~1.7%,錳含量為0.35%~0.45%,磷的含量不大于0.06%,硫的含量不大于0.025%,鉻的含量要求不大于0.1%。采用中BaSi高效孕育劑加倒包孕育,孕育的劑量維持在0.6%~0.7%。采用球化劑進(jìn)行單鑄試塊的澆鑄,在澆鑄時(shí)溫度要維持在1 350~1 380 ℃,澆鑄的時(shí)間為20~30 s。
3.2 存在的問(wèn)題
從原生產(chǎn)工藝的具體分析來(lái)看,采用頂注側(cè)邊澆冒口的工藝雖然能夠保證鑄件具有較好的補(bǔ)縮效果,工藝出品的效率也比較高,但是鑄件軸孔下端熱節(jié)處的冷卻十分緩慢,對(duì)其進(jìn)行加工后發(fā)現(xiàn)該熱節(jié)很容易產(chǎn)生縮松缺陷。此外,采用纖維過(guò)濾網(wǎng)的效果也比較差,鑄件夾渣的缺陷比較突出,尤其是鑄件的上端,加工滾齒處夾渣的廢品率比較高,嚴(yán)重時(shí)廢品率能達(dá)到50%,嚴(yán)重地影響了材料的利用率,對(duì)生產(chǎn)成本的控制十分不利。采用呋喃樹(shù)脂砂進(jìn)行生產(chǎn),不僅生產(chǎn)的效率比黏土砂低,整體生產(chǎn)的成本比較高,對(duì)于批量生產(chǎn)和客戶需求的滿足十分不利。
4 工藝優(yōu)化及生產(chǎn)驗(yàn)證
從上述的分析來(lái)看,原生產(chǎn)工藝不僅會(huì)使得鑄件發(fā)生比較顯著的質(zhì)量問(wèn)題,還不利于生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提升,所以在總結(jié)問(wèn)題的基礎(chǔ)上進(jìn)行工藝的優(yōu)化十分必要。以下便是工藝優(yōu)化的具體分析。
4.1 優(yōu)化方案
針對(duì)呋喃樹(shù)脂砂生產(chǎn)的缺陷,采用KS70開(kāi)式的自動(dòng)濕黏土砂進(jìn)行造型生產(chǎn),砂箱的內(nèi)廓采用上下型的方式,標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為700 mm×800 mm×220 mm。分型的面位置確定在鑄件上沿下100 mm的地方,這樣可以保證下箱能夠有足夠的吃砂量。整個(gè)工藝采用中注側(cè)邊澆冒口,軸孔芯由灰鑄鐵鐵芯代替原來(lái)的樹(shù)脂芯。原工藝中的過(guò)濾纖維效果較低,所以采用泡沫陶瓷過(guò)濾片進(jìn)行澆鑄,整個(gè)澆鑄還是采用封閉澆鑄系統(tǒng)。在澆鑄中,直澆道使用φ40 mm的彈簧澆口杯,橫澆道依然采用上下搭接的方式,在直澆道下進(jìn)行φ90 mm×22 mm的泡沫陶瓷過(guò)濾片。在具體的澆鑄中,設(shè)置一個(gè)側(cè)邊澆冒口,在澆口的對(duì)面設(shè)置一個(gè)出氣溢流冒口,另外設(shè)置6個(gè)出氣針,在軸孔上端進(jìn)行2個(gè)出氣針的設(shè)置,為了避免出現(xiàn)橫澆道抽吸冒口鐵液的現(xiàn)象,利用扁平澆道進(jìn)行冒口連接。在球狀電梯轉(zhuǎn)子造型的時(shí)候,采用ZD0806J多觸頭鎮(zhèn)壓造型機(jī)。
4.2 生產(chǎn)驗(yàn)證
生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn)后,為了判斷改進(jìn)工藝是否具有較好的效果,需要對(duì)其進(jìn)行基本的驗(yàn)證。從驗(yàn)證的結(jié)果來(lái)看,采用自動(dòng)造型線、側(cè)邊澆冒口及泡沫陶瓷過(guò)濾澆鑄工藝,軸孔利用鐵芯進(jìn)行激冷,有效地消除了該部位存在的縮松現(xiàn)象和夾渣缺陷的問(wèn)題。利用此種工藝,鑄件的成品率和生產(chǎn)效率都有了明顯的提升。從具體的數(shù)據(jù)分析來(lái)看,改進(jìn)后的工藝其出品率達(dá)到了83%,鑄件的合格率達(dá)到了98%,而且自動(dòng)造型的速度是50型/h,按照每天8 h的工作時(shí)間計(jì)算,其可以生產(chǎn)轉(zhuǎn)子400只,這實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)子批量生產(chǎn)的需求。
4.3 綜合效果分析
從上文的生產(chǎn)驗(yàn)證分析來(lái)看,在進(jìn)行生產(chǎn)工藝優(yōu)化之后取得了2個(gè)明顯的效果:首先,生產(chǎn)的產(chǎn)品合格率得到有效的提升,這說(shuō)明在生產(chǎn)的過(guò)程中材料的利用率獲得了極大的提升,過(guò)去因?yàn)闅埓纹份^多導(dǎo)致的材料浪費(fèi)情況得到了有效的控制。其次,生產(chǎn)工藝改進(jìn)后,轉(zhuǎn)子的批量生產(chǎn)得以實(shí)現(xiàn),可以有效地降低轉(zhuǎn)子生產(chǎn)的成本,換言之,轉(zhuǎn)子的批量生產(chǎn)提升了生產(chǎn)的效率,提高了企業(yè)的效益。綜合來(lái)講,球鐵電梯轉(zhuǎn)子生產(chǎn)工藝的改進(jìn)無(wú)論是對(duì)于企業(yè)的發(fā)展還是電梯行業(yè)的質(zhì)量進(jìn)步都有著重要的意義。
5 結(jié)語(yǔ)
球鐵電梯轉(zhuǎn)子的原生產(chǎn)工藝缺陷明顯,不僅產(chǎn)品生產(chǎn)的效率較低,資源浪費(fèi)情況也比較嚴(yán)重,分析原因?qū)ζ溥M(jìn)行改善后,生產(chǎn)效率明顯提升,質(zhì)量也有了顯著的提高,這對(duì)于轉(zhuǎn)子的質(zhì)量化、安全性和經(jīng)濟(jì)性的提升幫助巨大。在綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大背景下,轉(zhuǎn)子生產(chǎn)工藝的改進(jìn)無(wú)疑是追求經(jīng)濟(jì)發(fā)展潮流的措施,而這種措施對(duì)于企業(yè)的進(jìn)步來(lái)講具有重要的幫助,所以需要堅(jiān)持這一措施的實(shí)施。
參 考 文 獻(xiàn)
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