李國強,賈培娜
(1.吉利汽車研究總院,浙江 寧波 315327;2.神龍汽車有限公司技術(shù)中心,湖北 武漢 430056)
電動助力轉(zhuǎn)向機(下稱EPS)由于節(jié)能,操作輕便,易于布置等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于各大品牌汽車上。EPS屬于安全件,EPS助力丟失屬于安全故障。輕度的助力丟失,可以造成操作不便,降低操作舒適性, 嚴重的可以造成轉(zhuǎn)向失控,甚至引發(fā)事故。隨著新三包法的實施,助力丟失已變成汽車公司越來越重視的一個問題。而偶發(fā)性助力丟失成因較多,分析難度高。本文以某電容異常為例,介紹了此類故障的分析流程及分析方法,并最終通過一系列措施成功解決了該故障。
EPS根據(jù)助力機構(gòu)的布置,可分C-EPS,P-EPS,DP-EPS,R-EPS等,主要通過傳感器收集駕駛員的轉(zhuǎn)向意圖,將之轉(zhuǎn)化為電子信號,并將電子信號通過線束傳遞到ECU,ECU經(jīng)過計算,通過馬達轉(zhuǎn)化為扭矩,從而實現(xiàn)為轉(zhuǎn)向提供助力。
ECU主要輸入信號:
● 蓄電池電壓。蓄電池的供電電壓對 ECU影響很大,當蓄電池供電電壓超出EPS正常工作電壓后,EPS將不再提供助力,而只保留通訊功能,從而出現(xiàn)助力丟失;
● 方向盤扭矩信號。扭矩信號,將直接影響轉(zhuǎn)向機的輸出扭矩;
● 點火信號。初始化EPS的功能,根據(jù)標定設(shè)定的不同,點火次數(shù)會一定程度影響EPS的助力輸出;
● CAN信號。EPS通過CAN接收整車的指令,如啟停STT等功能;
● 車速信號。EPS的基礎(chǔ)助力曲線通常通過不同車速的曲線來實現(xiàn);
● 馬達位置傳感器信號。
偶發(fā)性助力丟失的故障,易消失,難再現(xiàn)。故障發(fā)生時,方向盤瞬時失控,可自動恢復(fù),根據(jù)亮燈策略的不同,有可伴隨亮燈,提示轉(zhuǎn)向故障。由于EPS和ESP有數(shù)據(jù)互通,因此有時也會伴隨ESP亮燈(此處并非表明EPS和ESP燈同時亮,就意味著EPS出現(xiàn)故障,ESP發(fā)生故障,有時也會導(dǎo)致轉(zhuǎn)向故障燈亮,本文不做討論)。
出現(xiàn)偶發(fā)性助力丟失的原因很多,如EPS內(nèi)部電子元件狀態(tài)不穩(wěn)定,整車供電不平穩(wěn),回路聯(lián)接出現(xiàn)瞬時松脫,回路緊固件裝配不良,信號線接插件聯(lián)接不穩(wěn)定,外部電磁干擾,CAN向EPS發(fā)出錯誤指令或者EPS未接收到正確信號等因素均能影響EPS的正常工作。
通過ABA交換試驗,故障不再現(xiàn),很難鎖定故障來源,故障代碼顯示:供電異常。無法判斷屬于EPS內(nèi)部供電異常還是外部供電異常。將可疑轉(zhuǎn)向機返回供應(yīng)商,臺架試驗無法再現(xiàn)故障,對可疑轉(zhuǎn)向機進行高低溫循環(huán)后再試驗,無法再現(xiàn)故障,裝車回用也無法再現(xiàn)故障。
對某臺可再現(xiàn)車輛進行分析,試圖發(fā)現(xiàn)故障的規(guī)律,但是連續(xù)試跑多日,發(fā)現(xiàn)該故障與熱車,冷車,是否顛簸路,是否彎道等均無明顯關(guān)系。人為在車輛周圍增加信號干擾,不能再現(xiàn)該故障。
用示波器采集相關(guān)數(shù)據(jù),以進一步確認故障時的相關(guān)信息。
測試方法:
用示波器同時監(jiān)測EPS正極線的供電電壓,回路電流,及信號線(如圖1)。讀取trace等相關(guān)信息。
圖1 故障再現(xiàn)時,示波器信號
● 在故障再現(xiàn)時,供電電壓平穩(wěn),排除整車供電因素;
● 電壓信號沒有出現(xiàn)中斷,說明供電回路未出現(xiàn)聯(lián)接異常;
● 信號線連續(xù),沒有出現(xiàn)中斷,說明信號線聯(lián)接未出現(xiàn)異常;
● 分析trace,故障發(fā)生時,CAN未向EPS發(fā)出錯誤指令;
● 故障再現(xiàn)時,電流瞬間降為0安培, 故障指向EPS。
圖2 EPS電機的工作原理
可以得出:
式中,U為電機電壓,R為電機電阻,L為繞組電感,Kt為轉(zhuǎn)矩常數(shù),ωm為電機轉(zhuǎn)速,τm為電機轉(zhuǎn)矩,I為電流,Te為時間常數(shù)
可近似計算簡化為:
以校核電機扭矩是否合理。
建立EPS故障樹,該故障的可能出現(xiàn)原因有:
● EPS與整車的聯(lián)接:供電異常、CAN信號異常、EMC;
● EPS 軟件:軟件異常等;
● EPS硬件:元件異常,線路異常等;
● 車輛裝配:標定初始化,緊固件緊固不規(guī)范等。
圖3 電容原理圖
對故障樹中逐條排查。對EPS的各電子元件人為調(diào)整供電電壓,發(fā)現(xiàn)當某電容的供電電壓低于某一電壓 V0時,即可再現(xiàn)該故障(即圖示VReg),而其他途徑均無法模擬出此故障現(xiàn)象。
對該電容用示波器進行檢測,發(fā)現(xiàn)故障件中存在一些零件,可以檢測到紋波,且可高達800mV,而正常零件中,檢測不到明顯紋波。對紋波較明顯電容回用,可以再現(xiàn)該故障。
由此,故障鎖定該電容。某電容主要包含膽芯,膽絲,陰極,陽極等子件。
分析該電容,陰極與膽芯通過銀粉膠進行粘結(jié),剝離電容,對比故障轉(zhuǎn)向機的該電容與正常的電容,發(fā)現(xiàn)故障件的電容里,粘結(jié)面積明顯不足,如圖 4。在實際使用時,如果陰極與膽芯接觸面積過小時,會導(dǎo)致助力丟失,發(fā)生故障。
對出現(xiàn)該電容銀粉膠粘結(jié)不足的原因建立故障樹。
● 操作人員的技能,操作時銀粉膠的使用不當;
● 工具狀態(tài)不良,銀粉膠容器不清潔,銀粉膠的用量不當;
● 銀粉膠狀態(tài)不良;
● 固化溫度等。
在試驗室對各故障進行反復(fù)驗證,找出三個主要原因,依次為:固化溫度,工具的清潔度,銀粉膠的用量。
對此,我們做了一系列措施:
● 提高固化溫度以增強固化效果;
● 銀粉膠從冷庫取出后,由之前的12小時內(nèi)必須用完,縮短為8小時內(nèi)必須用完,銀粉膠容器,由之前的12小時清潔一次,縮短為8小時清潔一次;
● 將銀粉膠的重量作為檢測項進行控制,以便將銀粉膠的用量鎖定在合理的區(qū)間內(nèi);
● 增加X-ray照射,以檢測粘結(jié)效果;
● 在產(chǎn)線增加剝離設(shè)備,以抽檢實際效果。
● 對措施斷點之后的電容,檢測10000件,進行紋波檢測,未發(fā)現(xiàn)異常。抽檢一定數(shù)量的電容,用 X-RAY照射,未發(fā)現(xiàn)異常,剝離電容,粘結(jié)面粘結(jié)效果良好。
● 轉(zhuǎn)向機臺架試驗,未發(fā)現(xiàn)異常,對改進后的零件進行試裝,未再現(xiàn)該故障。
● 從售后實際跟蹤效果來看,措施上線后,故障不再發(fā)生。
圖4 EPS偶發(fā)性助力丟失跟蹤圖
因此可以判斷,該故障已得到解決。
本文介紹了 EPS偶發(fā)性助力丟失的分析流程及解決辦法。此類故障,原因較多,分析難度較大,需要找準方向進行分析,并通過理論實踐相結(jié)合,找到問題的本源,才能徹底解決該問題。
參考文獻
[1] 陳家瑞.汽車構(gòu)造[M].人民交通出版社,1999.8.
[2] 郭孔輝.汽車操縱動力學(xué)[M].吉林科學(xué)技術(shù)出版社,1991.12.
[3] 朱海(著).電動助力轉(zhuǎn)向匹配分析及性能評價研究[M].吉林大學(xué),2004.5.