張宏亮
摘 要:我廠的成品煙箱輸送線開啟時,倉庫一樓、二樓以及倉庫樓間傳送輸送帶一直在運轉(zhuǎn)中,加之輸送軌始終處于同一水平位置且與煙箱膠帶紙位置相同,導致電耗增加、設(shè)備維修頻次高。通過對成品煙箱輸送系統(tǒng)進行研究,實施遠程分段控制并對輸送導軌重新設(shè)計,節(jié)約了能源消耗,提高了設(shè)備效率。
關(guān)鍵詞:成品煙箱輸送;分段控制;導軌;改造
中圖分類號:TS4 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)35-0054-02
1 改造背景
原來的成品煙箱輸送線在開啟時,倉庫的一樓、二樓以及倉庫樓間傳送輸送帶一直在運轉(zhuǎn)中,控制柜在卷包部內(nèi),倉庫方無法根據(jù)需要進行啟??刂?。造成機械磨損、電能消耗增加。另外,箱煙輸送線起于卷包部,終止于物流中心成品倉庫,對輸送帶的啟停管理需要兩個部門不斷的溝通,造成管理上的麻煩。
煙箱螺旋輸送裝置在煙箱向下輸送過程中,由于導軌始終處于同一水平位置且與煙箱膠帶紙位置相同,導軌與煙箱膠帶紙部位長時間摩擦,這樣會造成:(1)煙箱磨損劃傷,膠帶紙破裂,致使煙箱開口、部分條煙變形等質(zhì)量問題發(fā)生。(2)據(jù)統(tǒng)計,每月擠煙量達20多件,造成返工和原材料消耗。(3)故障頻繁,每次擠煙損壞鏈板100多個,每個120元,設(shè)備效率降低,維修成本高。
2 改造措施
2.1 遠程分段控制
在物流中心成品倉庫一樓、二樓分別安裝控制按鈕,對所處不同區(qū)域的輸送帶電機進行控制,一樓輸送帶和樓間輸送所使用電機為一組設(shè)置一個啟停開關(guān),二樓輸送帶所使用電機為一組設(shè)置一個啟停開關(guān)。增加控制單元執(zhí)行物流中心倉庫發(fā)送的控制信號,完成分別啟停不同區(qū)域輸送帶的電機運轉(zhuǎn)。
為實現(xiàn)單個信號控制多個執(zhí)行機構(gòu),我們采用PLC控制,選擇PLC控制的原因及優(yōu)勢:(1)操作簡單方便。(2)節(jié)約控制器件安裝空間。(3)PLC控制方式穩(wěn)定可靠,故障率低。(4)結(jié)合輸送帶運轉(zhuǎn)電機的原有變頻控制方式。(5)降低改造費用,減少施工工程量。
2.1.1 啟停信號的安裝。針對成品庫環(huán)境和操作人員情況,安裝地點選在物流中心煙箱搬運工熟悉的區(qū)域,方便操作又不容易碰撞的位置。結(jié)合成品倉庫燈光照度不佳的情況,選用帶安全防護盒的按鈕開關(guān),并在開關(guān)盒上安裝發(fā)光二極管指示,停止時紅燈亮起(紅燈停符合通常習慣),需要運轉(zhuǎn)時按下按鈕即可。
2.1.2 工程施工布線。結(jié)合電機原有控制方式,控制電機的變頻器都安裝在卷包部控制柜中,為便于控制,在不大量增加改造費用的基礎(chǔ)上,將成品倉庫一樓、二樓的控制信號布線,穿越成品煙箱輸送廊橋,經(jīng)卷包部鋼格柵,利用原設(shè)備布線橋架引到卷包部控制柜中,加上啟停信號的指示24VDC電源,共需要敷設(shè)四芯電纜線200米。
2.1.3 控制部件的設(shè)計安裝??刂葡到y(tǒng)如果采用常規(guī)接觸器器件,需要增設(shè)獨立控制柜,改造費用、布線工程量也會明顯增加,且控制可靠性、穩(wěn)定性都不會滿足目前緊張生產(chǎn)、連續(xù)作業(yè)的需求。采用PLC控制,不需要新設(shè)配電柜,在原控制柜增設(shè)PLC,布線簡單,控制穩(wěn)定可靠,改造費用適中。
2.1.4 控制程序的設(shè)計。根據(jù)現(xiàn)場控制需求,結(jié)合輸送帶原電機的變頻器控制方式。采用PLC輸出直接控制變頻器運行,各種相互關(guān)聯(lián)控制關(guān)系都在PLC內(nèi)部完成。程序資料備案存檔,程序文件內(nèi)備注明確,便于日后升級完善和維修。
2.2 導軌重新設(shè)計改造
2.2.1 對螺旋輸送導軌進行改造,重新設(shè)計上下兩條導軌,使煙箱膠帶紙位置處于上下兩條導軌之間。該措施雖然避開了煙箱膠帶紙位置,但摩擦力增大,還有煙箱破損現(xiàn)象產(chǎn)生。
2.2.2 在煙箱導軌上安裝輥輪,降低煙箱在下降過程中的摩擦力。該措施安裝全部輥輪工作量太大,改造時間長,影響正常生產(chǎn),維修成本太高。
2.2.3 將導軌重新設(shè)計為波浪形,避免煙箱同一部位反復摩擦;在煙箱入口端增加導軌,使煙箱進入更加順暢;經(jīng)查詢資料,高分子聚乙烯工程塑料耐沖擊、耐磨損、耐腐蝕,特別是自潤滑性能好,聯(lián)系廠家定做高分子聚乙烯套管,套在煙箱導軌上,有效保護煙箱不受磨損。
2.2.4 把驅(qū)動電機由上方改在螺旋輸送的下方,使電機推動鏈板改為拉動鏈板輸送,大大減小輸送阻力。
2.2.5 重新設(shè)定鏈板電機傳送速度,使之與煙箱傳送相匹配。
3 改造效果
(1)改造后性能完善合理。一樓、二樓輸送帶分開控制,根據(jù)需求實時啟停,利于倉庫管理,節(jié)能降耗。
(2)減低機電故障發(fā)生,保證生產(chǎn)穩(wěn)定。電機運轉(zhuǎn)時間縮減,機械磨損量降低。因為我廠箱煙輸送線僅此一條,輸送線的機電故障對生產(chǎn)運作影響頗大。一旦發(fā)生故障,卷包部生產(chǎn)、現(xiàn)場和安全管理都不好控制。
(3)延長輸送鏈板壽命,降低維修費用。輸送線長,輸送鏈板數(shù)量較大,不間歇運轉(zhuǎn)對鏈板的磨損,造成的維修費用也是很大的,利用區(qū)域輸送帶停運時間,方便進行有效的維修保養(yǎng),間接提升了鏈板壽命。
(4)徹底解決煙箱輸送過程中膠帶紙掛爛、煙箱開口、條煙變形及后續(xù)產(chǎn)生的鏈排脫落等問題,保證產(chǎn)品質(zhì)量隱患,降低維修費用和維修強度。原成品庫煙箱螺旋輸送系統(tǒng)每月擠煙量達20多件,每次擠煙損壞鏈板100多個,每個120元,改造后徹底消除了擠煙現(xiàn)象,每年節(jié)約維修費用約3.5萬元。
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