時(shí)云朋
摘 要:隨著社會(huì)發(fā)展,我國(guó)的工業(yè)化程度在不斷深入,其中電力的普及,對(duì)我國(guó)工業(yè)制造產(chǎn)生了較大的推動(dòng)力,而電機(jī)作為將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的核心裝置有了較大的發(fā)展,但是,由于加工工藝的問題,電機(jī)在應(yīng)用時(shí)存在不少的問題,比如經(jīng)常會(huì)因?yàn)檗D(zhuǎn)自芯軸磨損、變形導(dǎo)致電機(jī)無(wú)法正常工作。而且,在對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)自芯軸進(jìn)行維修時(shí),在重新加工修復(fù)轉(zhuǎn)自芯軸中極易因壓裝變形而導(dǎo)致電機(jī)轉(zhuǎn)自芯軸保費(fèi),造成了較大的資源浪費(fèi)和經(jīng)濟(jì)損失,借此,本文就電子轉(zhuǎn)子芯軸加工工藝提出相應(yīng)改進(jìn),希望給相關(guān)人士一些參考。
關(guān)鍵詞:電子轉(zhuǎn)子芯軸;加工工藝;改進(jìn)
中圖分類號(hào): U464.134.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1673-1069(2016)10-150-2
0 引言
如今大多數(shù)工廠的機(jī)械設(shè)備都是使用電機(jī)作為動(dòng)力能源,其應(yīng)用面十分廣泛,但是在設(shè)備的維護(hù)修理中經(jīng)常出現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)子芯軸損壞的現(xiàn)象,需要我們重新進(jìn)行轉(zhuǎn)子芯軸的更換工作,給正常的生產(chǎn)工作帶來(lái)了極大的不便。在對(duì)其進(jìn)行分析時(shí),發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子最容易出現(xiàn)損壞和變形的位置是位于轉(zhuǎn)子兩端的聯(lián)軸器擋和軸承擋,在日常電機(jī)轉(zhuǎn)子芯軸的維修過程中也是主要針對(duì)這兩處進(jìn)行的,并且在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都是針對(duì)這兩處的加工工藝進(jìn)行優(yōu)化工作。
1 關(guān)于電機(jī)轉(zhuǎn)自芯軸的傳統(tǒng)工藝介紹
首先,進(jìn)行最外圈的車削加工。車七檔外圓,一般其粗糙度為Ra1.6,余量0.9-1.0mm,這是考慮到會(huì)存在壓裝變形,一般不存在壓裝變形的余量可以取0.4-0.5mm,并且在轉(zhuǎn)子兩頭開中心孔方便定位,具體可以參考圖1。
其次,在加工機(jī)床上進(jìn)行安裝定位。頂住轉(zhuǎn)子兩端的中心孔,將于轉(zhuǎn)子內(nèi)孔配合的外圓加工出來(lái),這一步的難度主要是對(duì)轉(zhuǎn)子的定位,保證轉(zhuǎn)子與機(jī)床加工方向之間水平度,然后進(jìn)行的是壓入轉(zhuǎn)子步驟,可以參考圖2。
再次,用四爪卡盤對(duì)轉(zhuǎn)自芯軸進(jìn)行定位。一般來(lái)說,先用四爪卡盤將轉(zhuǎn)子芯軸的一端進(jìn)行固定,另一端用中心架固定,以轉(zhuǎn)子最外圈為加工基準(zhǔn)在車床上進(jìn)行二次修正,并將中心孔進(jìn)行擴(kuò)大。最后,以二次修正過的中心孔為加工基準(zhǔn),將轉(zhuǎn)子兩端的擋外圈加工成型。
對(duì)于上述的加工過程,其中存在有不少問題,比如,在芯軸的壓入過程,其中芯軸是由油壓機(jī)通過暴力轉(zhuǎn)子中的,其中存在很大的變形量,對(duì)其后的基準(zhǔn)定位工作存在很大的影響。像上一步進(jìn)行的以轉(zhuǎn)子最外圓為加工基準(zhǔn),其中雖然對(duì)其進(jìn)行了部分校正,但是仍然存在較大的誤差。一般來(lái)說,校正轉(zhuǎn)子跳動(dòng)二次修正過程中預(yù)留了0.03mm的跳動(dòng)誤差,但是如果壓入變形過大的話,經(jīng)常會(huì)造成轉(zhuǎn)子外擋圈圓跳度誤差超出極限要求,導(dǎo)致在最后的加工磨削過程中得不到符合要求的產(chǎn)品,造成了很大的資源浪費(fèi)。同時(shí),轉(zhuǎn)子的壓入過程也會(huì)存在變形量過小的問題,這就使得在其校正過程出現(xiàn)轉(zhuǎn)子兩端中心孔跳動(dòng)誤差較大的問題。有時(shí)可能因?yàn)樾拚窟^大而造成中心孔誤差擴(kuò)大,最終導(dǎo)致車削出來(lái)的電機(jī)轉(zhuǎn)自芯軸達(dá)不到使用要求,造成加工效率過低的現(xiàn)象。
2 在傳統(tǒng)工藝中存在的問題分析
在上文中我們提到了傳統(tǒng)加工工藝的問題,在其具體分析時(shí),我們發(fā)現(xiàn)可以總結(jié)為兩個(gè)方面的問題,其中一個(gè)是加工工藝的問題,另一個(gè)是工裝問題。關(guān)于加工工藝方面,在各檔外圓的車削加工過程中,只保留了較少的磨削量,但是由于加工材料原因,各檔外圓剛性性能比較差,在進(jìn)行壓裝過程中極易造成變形,因此,最終導(dǎo)致車削的電機(jī)轉(zhuǎn)自芯軸各方面參數(shù)不能滿足在實(shí)際中的使用要求。其次,關(guān)于工裝問題,在進(jìn)行芯軸的壓入過程中,油壓機(jī)缺少專業(yè)的工裝進(jìn)行壓入過程,一般都是在轉(zhuǎn)子的下方放一塊墊塊,即便是墊塊也大多是隨便找來(lái)的報(bào)廢墊片,使得在進(jìn)行壓入過程中根本無(wú)法對(duì)墊片兩端的平行度進(jìn)行有效的保證也就更不能使得轉(zhuǎn)子和墊片底部方向端垂直,最終使得芯軸變形量較大,而且這種變形量根本無(wú)法進(jìn)行控制。
3 針對(duì)存在問題提出的解決措施
第一,針對(duì)原先的加工工藝進(jìn)行優(yōu)化工作。在進(jìn)行最后的車最外圈工序時(shí)可以參考圖3的示意圖進(jìn)行相關(guān)的加工,首先要將轉(zhuǎn)子車出三級(jí)外圓。在其具體的操作中,除去壓入轉(zhuǎn)子的配合余量,將轉(zhuǎn)子兩端的外圓按照最大尺寸進(jìn)行加工車削,這樣可以使壓入轉(zhuǎn)子時(shí)檔外圓能夠得到最大的剛性值,在車削轉(zhuǎn)子時(shí)要在轉(zhuǎn)子兩端預(yù)留10mm的余量。同時(shí)在加工中要注意以下幾點(diǎn):
①芯軸兩端的外圓在不影響轉(zhuǎn)子壓入的前提下盡可能的將兩端的最外圓保留到最大,使其存在更多的加工余量,相應(yīng)的在轉(zhuǎn)子壓入時(shí)能夠保證芯軸的剛性得到最大化的提升。
②在上面我們所提到的在芯軸兩端保留10MM左右的余量,主要是針對(duì)可能會(huì)加工出誤差較大的中心孔,同時(shí),在轉(zhuǎn)子壓入后的轉(zhuǎn)子二次修正能夠得到有效地保證,一般來(lái)說,在轉(zhuǎn)子二次修正過程中都是直接將預(yù)留的部分直接進(jìn)行切除的,從而直接重新加工中心孔,這樣就可以省去了對(duì)原先中心孔的修正和擴(kuò)展過程,可以在很大程度上節(jié)省人力與物力,對(duì)于提升加工效率來(lái)說具有較大的意義。
第二,加大對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)自芯軸加工工藝的優(yōu)化工作,制作專業(yè)的壓裝芯軸工裝。通過上文我們可以認(rèn)識(shí)到現(xiàn)今我國(guó)在轉(zhuǎn)子壓入芯軸的過程中存在很大的工裝問題,由于工裝不專業(yè)導(dǎo)致的轉(zhuǎn)子變形量過大問題需要我們及時(shí)進(jìn)行解決,所以,我們要加大對(duì)芯軸的專業(yè)夾具,保證在壓入過程中能夠?qū)⑥D(zhuǎn)子的變形量減小到最低,其中,關(guān)鍵是控制壓裝時(shí)轉(zhuǎn)子的受力方向與芯軸端面垂直,將最終的轉(zhuǎn)子變形量得到有效控制。
第三,加大對(duì)相關(guān)加工人員專業(yè)素養(yǎng)的培訓(xùn)力度。如今雖然自動(dòng)化程度在不斷提高,但是許多關(guān)鍵的核心步驟還是由人工來(lái)完成的,要培養(yǎng)加工人員的專業(yè)素養(yǎng),鼓勵(lì)其在日常的加工環(huán)節(jié)中不斷的對(duì)出現(xiàn)在電機(jī)轉(zhuǎn)子芯軸加工過程中的問題進(jìn)行相關(guān)的改進(jìn),只有真正了解問題的人才能將問題得以解決,這也是提高電機(jī)轉(zhuǎn)子芯軸加工優(yōu)化的一種方法,其次,加工人員的綜合素質(zhì)的提高也有利于在實(shí)際的加工過程中能夠保證其操作失誤率降到最低,將可能因?yàn)槿斯なд`而引起的電機(jī)轉(zhuǎn)自芯軸加工報(bào)廢的情況得到有效地控制。在專業(yè)人才的培養(yǎng)方面,也包含了對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)子芯軸優(yōu)化工藝研究的專業(yè)人士的培養(yǎng),如今,科技是第一生產(chǎn)力,只有相關(guān)的科學(xué)技術(shù)發(fā)展上去才能將加工效率和加工質(zhì)量提升上去。比如,現(xiàn)今工業(yè)在自動(dòng)化方面有著比較大的進(jìn)步,我們可以將電機(jī)轉(zhuǎn)子芯軸的加工與自動(dòng)化機(jī)床相結(jié)合,開發(fā)出一套專門應(yīng)用于電機(jī)轉(zhuǎn)子芯軸的加工設(shè)備。
4 結(jié)語(yǔ)
通過對(duì)上文觀點(diǎn)的分析,我們可以知道,如今社會(huì)對(duì)能源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)比較關(guān)注,而電力能源作為一種綠色環(huán)保能源得到了大力推廣,而將電力能源轉(zhuǎn)化為我們需要的有用功時(shí)電機(jī)便成為了最方便的選擇,但是因?yàn)榧庸すに嚧嬖诘膯栴}使得電機(jī)轉(zhuǎn)自芯軸一直存在較大的故障率,成為制約人們生產(chǎn)效率的一大短板,需要針對(duì)其進(jìn)行相關(guān)的優(yōu)化工作。同時(shí),如今市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如此激烈,尤其是中國(guó)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)相接軌,提高電機(jī)轉(zhuǎn)子芯軸的加工優(yōu)化程度就是提高企業(yè)在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力,也是在現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)上將有限的能源最大化發(fā)揮其功用的有效途徑。
參 考 文 獻(xiàn)
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