朱春光
【摘 要】現(xiàn)如今,光學熱金屬檢測器作為一種PLC自動化系統(tǒng)的現(xiàn)場信號采集設備,正廣泛應用于冶金、鑄造、金屬加工等行業(yè).由于其對紅外光信號的敏感性,會受到工業(yè)現(xiàn)場水霧、粉塵、其它光源的影響,產(chǎn)生采樣信號干擾,進而造成自動化工藝環(huán)節(jié)的周期崩潰。本文通過對工業(yè)現(xiàn)場紅外光干擾因素分析,系統(tǒng)的探討了克制信號污染,維持采樣穩(wěn)定的實踐手段。希望能拋磚引玉,對自動化系統(tǒng)的其它類型檢測元器件的現(xiàn)場應用起到借鑒作用。
【關鍵詞】熱金屬檢測器;自動化;干擾
前言
在現(xiàn)代化軋鋼生產(chǎn)線,熱金屬檢測器已經(jīng)得到了廣泛而穩(wěn)定的應用,成為自動化系統(tǒng)重要的信號采集設備。通常熱檢信號作為提供軋件跟蹤、啟動工藝環(huán)節(jié)周期、軋件計長等自動化子程序的基礎輸入量之一加以使用。以常州潞城傳感器有限公司的HMD型為例,其通過接收由高溫物體發(fā)射出的紅外光,經(jīng)光學部分進行聚焦,成像到光敏元件上,把光能轉(zhuǎn)換成電信號,經(jīng)由電子線路處理,輸出一組對應的開關信號給控制機構(gòu),實現(xiàn)自動控制的目的。但是由于工業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境復雜性,對于敏感的紅外線取樣信號存在各種各樣的干擾源,比如高溫、潮濕、水霧、粉塵等。如何有效控制應對這些干擾,維護熱檢取樣信號的精度和穩(wěn)定性,實現(xiàn)自動控制系統(tǒng)相關環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運行,是本文所要討論的問題。
1.工業(yè)現(xiàn)場紅外光干擾源分析
以國內(nèi)某小型材軋鋼廠的飛剪控制為例,其作用為橫向剪切運行中的高溫軋件,為實現(xiàn)此功能需要剪切機與軋件速度匹配(剪機為間歇式運行,具有提速→勻速→制動→待命周期),同時自動化系統(tǒng)要能夠精確跟蹤定位軋件位置來啟動飛剪自動剪切周期,而實現(xiàn)以上自動化程序運行的采樣信號即來自于飛剪入口前配置的熱檢。一旦該信號受到干擾就可以直接導致誤剪、計長錯誤、堆鋼等一系列生產(chǎn)事故。根據(jù)現(xiàn)場多年的實踐分析,現(xiàn)場對熱檢取樣信號的干擾源主要有以下幾種:
①日光入射、現(xiàn)場白熾光源照明(熱檢對冷光源無響應);
②地面積水、墻面玻璃等光潔平面對前述光源的強烈折射;
③水霧噴濺的光學閃爍效應;
④穿水軋件水包的不穩(wěn)定、不完全(軋件冷卻溫度不勻?qū)е戮植亢诰€,低于300℃門檻值);
⑤水汽夾雜粉塵吸附在熱檢鏡頭上凝露或者形成污垢;
⑥寒冷氣象下現(xiàn)場冷卻水形成濃密霧氣,對光信號產(chǎn)生遮斷。
由于熱檢所能采樣的紅外光具有一定的強度區(qū)間限制(由光敏元器件和電路設計性能決定),具體折算到HMD型所能檢測到的軋件溫度為300℃~1400℃,前述的①、②、⑤、⑥項因素都可以觸發(fā)或阻斷光敏元器件工作;同時由于熱檢的信號響應時間具備門檻值(2~20ms,對應不同輸出方式),在檢測穿水冷卻的軋件時由于鋼溫本身較低,③和④干擾因素導致的不良后果也比較明顯。
2.控制、消除以上干擾的方法
針對以上常見和主要的干擾形式,經(jīng)現(xiàn)場實際驗證,我們采取了以下幾項針對措施:
1)在其后的產(chǎn)線設計中要求熱檢的鏡頭配置朝向,應處于室外日光無法直射的方向。對于已經(jīng)定型的產(chǎn)線配置,對熱金屬檢測器視域內(nèi)的采光面采取噴漆遮斷、幕簾遮斷的方式進行光線遮斷或削弱處理,確有通風需要的窗戶改裝為通風扇加配百葉簾;
2)熱檢鏡頭的取樣方向,視域內(nèi)應杜絕其它工序熱金屬的紅外線輻射干擾,確保視域內(nèi)取樣的唯一性。若產(chǎn)線硬件配置打破了這種取樣封閉環(huán)境,應采取硬件遮斷隔離不同的紅外光源。筆者曾經(jīng)見到一個軋鋼廠的設備布局,為了節(jié)約基建成本、最大化利用公輔系統(tǒng)效能而將兩條軋鋼生產(chǎn)線水平并行配置,結(jié)果在工藝試車階段其中一條棒材生產(chǎn)線的熱檢不但能檢測自己流水線的軋件,還能檢測到對面高速線材生產(chǎn)線的軋件,該軋線自動控制系統(tǒng)的軋件跟蹤功能直接進入紊亂狀態(tài)。直到在兩條產(chǎn)線間設置了彩鋼隔斷,才解決了這一問題;
3)熱檢集中配置的設備區(qū)域,工作照明和廠房照明盡可能使用LED光源(同時可以起到節(jié)能降耗的作用),已使用的白熾燈源禁止直射熱檢鏡頭的視域;
4)熱檢視域內(nèi)的動火作業(yè)、電焊作業(yè)應盡量避免,確需從事該類作業(yè)時應遮蔽鏡頭,同時避讓設備運行時段。因為金屬切割、熔接和電焊,其紅外光強度不但可以啟動熱檢信號,更經(jīng)常超越熱檢的檢測溫度上限,對熱金屬檢測器的光敏元件造成永久性的物理損害;
5)HMD型熱檢本身具備俯仰角±45°的安裝范圍,可以充分利用其設計特性,采取頭部下傾一定角度的安裝方式,在保證視物的同時減少對前上方直射光線干擾的敏感;
6)熱檢防護罩尾部加裝軸流風扇,日常吹散頭部范圍的水汽、粉塵和穿水線的飛沫,兼具設備降溫功能。實踐證明尾部強吹風扇的吹散效果和能耗均優(yōu)于使用壓縮空氣定點吹掃;
7)利用工藝周期停機時間及時擦拭鏡頭防護玻璃,清楚凝露和污垢。對于采取了頭部下沉式安裝的熱檢,由于更容易結(jié)垢,擦拭清潔的周期還要適當縮短;
8)嚴寒氣象下定點配置大風量崗位移動風機吹散室內(nèi)霧氣,同時根據(jù)工藝和產(chǎn)品性能調(diào)節(jié)濁環(huán)冷卻水終端溫度,控制廠房溫差減少霧氣生成。在北方地區(qū),寒潮氣象明顯,冬季持續(xù)時間長,廠房內(nèi)的濃密霧氣不僅僅影響熱檢,也會影響所有的光學觀測設備。產(chǎn)線的濁環(huán)冷卻水溫度控制應該加以觀察、記錄和整理,形成專門的操作程序;
9)工藝觀察并調(diào)整穿水線包型,減少噴濺水花的閃爍效應,同時使軋件均勻冷卻避免局部冷卻過度形成黑線,超過熱檢靈敏度預設下限導致檢測不能;
10)熱檢視域方向杜絕明顯的積水坑;
11)在自動化程序中熱檢信號輸入這一回路增加濾波功能,消除ms級信號跳躍形成的干擾。以應用廣泛的SIMATIC S7-300\S7-400梯形邏輯(LAD)編程為例,實現(xiàn)這一功能的常用手段是使用S-ODT接通延時S5定時器(前提是自動化系統(tǒng)對熱檢輸入信號的回路使用上升沿觸發(fā))。根據(jù)其指令功能:只要其s輸入端上信號為“1”,則定時器就按輸入端TV上設定的時間間隔持續(xù)運行,當計時結(jié)束且未出現(xiàn)錯誤,s輸入端信號仍為“1”時,輸出端Q才會由”0”變“1”。這樣就可以在工藝精度允許的范圍內(nèi)對熱檢輸出信號加以甄別、篩選,剔除閃躍的假信號(例如將圖片中的I0.0作為熱檢的輸出信號)。仍以飛剪應用為例,具體TV設定時間需要根據(jù)熱檢到剪機剪切點的距離、軋件經(jīng)過熱檢后的運行速度、工藝剪切長度允許誤差值這3個要素進行綜合考量,現(xiàn)場實際調(diào)試中根據(jù)低速區(qū)和高速區(qū)的不同,TV值從50ms到10ms不等。
通過以上應對手段的綜合應用,在該生產(chǎn)線及以其為模板的后續(xù)生產(chǎn)線上,HMD型熱檢形成的檢測系統(tǒng)已經(jīng)可以有效控制信號品質(zhì),實現(xiàn)工業(yè)級自動化大規(guī)模應用。
3.結(jié)束語
綜上所述,對于類似于熱檢的光學檢測元器件而言,現(xiàn)代工業(yè)現(xiàn)場存在著多種多樣的干擾源,但是通過一一分析其成因和作用機理,制定針對性措施,就可以一一克服,最終實現(xiàn)自動化系統(tǒng)一環(huán)的穩(wěn)定運行。
參考文獻:
[1]新疆八一鋼鐵(集團)公司《小型連軋機的工藝與電氣控制》編寫組.小型連軋機的工藝與電氣控制[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2000.07.