陳志勇,毛 陽,史文庫,施 騰,黎曉燕,楊家宏
(1. 吉林大學汽車仿真與控制國家重點實驗室 長春,130022)(2. 牡丹江富通汽車空調(diào)有限公司 牡丹江,157000)
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汽車空調(diào)壓縮機噪聲異常問題的診斷與試驗*
陳志勇1,毛 陽1,史文庫1,施 騰1,黎曉燕2,楊家宏2
(1. 吉林大學汽車仿真與控制國家重點實驗室 長春,130022)(2. 牡丹江富通汽車空調(diào)有限公司 牡丹江,157000)
某國產(chǎn)轎車存在空調(diào)開啟時車內(nèi)噪聲較大及怠速時車內(nèi)出現(xiàn)間歇性異常噪聲問題,為尋找振源,對樣車及其壓縮機系統(tǒng)進行了試驗診斷與分析,包括樣車摸底試驗、壓縮機安裝狀態(tài)的剛體模態(tài)試驗、壓縮機在消聲室中的臺架試驗等,最終確定壓縮機噪聲較大原因為空調(diào)管路制冷劑沖擊導致的管路振動噪聲向車內(nèi)的直接傳遞,間歇性異常噪聲原因為壓縮機工作頻率與發(fā)動機8階工作頻率的拍頻。根據(jù)診斷結果,提出了相應的改進措施,并進行了改進后樣車的試驗驗證,結果表明改進效果比較明顯。
汽車; 空調(diào)壓縮機; 噪聲; 試驗診斷
隨著乘客對車輛振動噪聲要求的不斷提高,噪聲、振動與聲振粗糙度(nosie,vibration,harshness,簡稱NVH)特性逐漸成為車輛乘坐舒適性的一個重要評價指標??照{(diào)壓縮機作為汽車空調(diào)系統(tǒng)的心臟,在車輛溫度調(diào)節(jié)的過程中起著相當重要的作用,但其同時也作為一個不可忽略的振動源,影響著整車的乘坐舒適性[1-2]。
軸向活塞式壓縮機目前廣泛應用于汽車空調(diào)系統(tǒng)上,由于活塞的往復慣性力和制冷劑在壓縮機及管路中的振動,使得壓縮機噪聲往往成為除了發(fā)動機噪聲外的第一大噪聲源,這一問題在汽車怠速或低速時表現(xiàn)的尤為突出??照{(diào)壓縮機負荷隨著環(huán)境溫度的升高而變大,負荷增大往往噪聲也會增大,使汽車的駕駛舒適性急劇下降[3-4]。國內(nèi)外對空調(diào)壓縮機的異響問題已有一定的研究。Niranjan[5]基于車輛空調(diào)系統(tǒng)和臺架噪聲測試提出了適用于空調(diào)系統(tǒng)氣流噪聲的評價測試方法。Christopher[6]利用人工頭、麥克風和加速度傳感器提出了適用于車輛空調(diào)熱膨脹閥的嘶嘶聲和流動聲的測試方法。朱愛武[7]通過對壓縮機的試驗研究,得出了開空調(diào)時車內(nèi)的怠速異響和加速轟鳴噪聲的解決方案。郭紅旗等[8]通過在壓縮機系統(tǒng)上粘貼阻尼來尋找壓縮機振動、噪聲主要來源,并對阻尼最優(yōu)化進行了探討。張立軍等[9]對斜盤式壓縮機怠速工況下的噪聲問題進行試驗研究,得出了壓縮機引起的車內(nèi)噪聲特性以及影響車內(nèi)噪聲的一些機理。潘軍等[10]建立了壓縮機的ADAMS動力學仿真模型,分析了不同轉(zhuǎn)速下各關鍵零件的運動特性、受力情況和整機的動不平衡量,進而指導產(chǎn)品設計和開發(fā)能力。
筆者針對某自主品牌轎車空調(diào)開啟時車內(nèi)噪音較大且怠速時出現(xiàn)周期約為3 s的間歇性異常噪聲等問題,對整車及臺架進行試驗研究與診斷,提出了改進方案并進行方案驗證。
問題樣車如圖1所示,其所用空調(diào)壓縮機為7缸變排量軸向活塞式壓縮機。
圖1 問題樣車
為了分析異常噪聲原因,對問題樣車進行了摸底試驗,試驗工況為:怠速空調(diào)開/關;駐車發(fā)動機升轉(zhuǎn)速空調(diào)開/關;在壓縮機本體、車內(nèi)乘員座椅導軌布置加速度傳感器;在車外壓縮機近場和車內(nèi)駕駛員右耳處布置傳聲器測量加速度信號和聲壓信號,如圖2所示。
圖2 測試傳感器位置
怠速工況開/關空調(diào)車內(nèi)聲壓值分別為46.75和43.76 dB(A),如圖3所示,可以看出空調(diào)開啟后車內(nèi)噪聲提高3 dB(A),造成車內(nèi)噪聲環(huán)境惡化。
圖3 怠速工況空調(diào)開/關車內(nèi)聲壓值
為了研究噪聲的頻率成分,進行噪聲源的識別,對車內(nèi)噪聲進行了譜分析。由圖4可以看出,車內(nèi)噪聲101.5 Hz峰值達到43.6 dB(A),甚至高于發(fā)動機2階工作頻率峰值。怠速開空調(diào)壓縮機工作頻率為
圖4 車內(nèi)噪聲與壓縮機振動頻譜
其中:f為發(fā)動機轉(zhuǎn)速:r為壓縮機速比;n為缸數(shù)。
為了進一步確認噪聲來源,提取了壓縮機本體振動加速度頻譜(見圖4)。可以看出,壓縮機本體振動以其工作頻率101.5Hz峰值最高,由此可以基本確認,怠速空調(diào)開啟時車內(nèi)噪聲明顯升高是由壓縮機引起。
針對車內(nèi)間歇性異常噪聲問題,對車內(nèi)聲壓信號進行了時域跟蹤,如圖5所示。針對101.5Hz進行了頻率切片,如圖6所示。
圖5 車內(nèi)噪聲時域跟蹤圖
圖6 車內(nèi)噪聲101.5Hz頻率切片
由圖6可以看出,車內(nèi)101.5 Hz頻率噪聲隨時間呈周期為3 s、幅值為3 dB(A)的變化,這是造成車內(nèi)間歇性噪聲的原因。
針對怠速空調(diào)開啟車內(nèi)噪聲101Hz峰值最高問題,需要進行壓縮機及其支架系統(tǒng)的模態(tài)試驗,以驗證是否共振引起振動噪聲問題。測試狀態(tài)為壓縮機在整車安裝狀態(tài),在壓縮機本體上布置8個三向加速度傳感器,以力錘激勵,測試頻響函數(shù)進行壓縮機剛體模態(tài)的計算。第1階剛體模態(tài)振型如圖7所示,其他階模態(tài)振型限于篇幅沒有列出。模態(tài)頻率如表1所示。
表1 壓縮機剛體模態(tài)頻率
圖7 壓縮機第1階剛體模態(tài)
模態(tài)測試結果顯示,第1階剛體模態(tài)頻率為136 Hz,遠大于壓縮機怠速時工作頻率101.5 Hz,所以排除壓縮機共振可能。
由于膨脹閥連接空調(diào)低壓管路,是空調(diào)管路振動傳遞到車身的直接通道。為了進一步進行振源診斷,測試了膨脹閥位置振動信號,如圖8所示。
圖8 膨脹閥位置振動頻譜
從圖8可以看出,膨脹閥位置101.5Hz峰值最高,與壓縮機工作頻率一致,因此車內(nèi)噪聲與空調(diào)管路振動有關。
針對怠速開空調(diào)車內(nèi)間歇性異常噪聲問題,在消聲室中進行了壓縮機臺架試驗,以驗證異常噪聲是否壓縮機本身發(fā)出。臺架試驗中在壓縮機本體布置加速度傳感器,在壓縮機近場布置傳聲器,如圖9所示。臺架試驗中設定壓縮機轉(zhuǎn)速為860 r/min,以模擬整車怠速狀態(tài)。
圖9 壓縮機臺架試驗
在轉(zhuǎn)速為860 r/min時,壓縮機工作頻率約為100Hz,試驗測得壓縮機的時域跟蹤如圖10所示,壓縮機工作頻率切片如圖11所示。
圖10 壓縮機噪聲時域跟蹤圖
圖11 壓縮機噪聲100 Hz頻率切片
從臺架試驗數(shù)據(jù)可以看出,壓縮機工作頻率切片僅有約1 dB(A)的幅值變化,壓縮機本身沒有產(chǎn)生間歇性異常噪聲??紤]到怠速時發(fā)動機8階工作頻率為100Hz,推斷車內(nèi)間歇性異常噪聲由壓縮機工作噪聲和發(fā)動機8階噪聲拍頻引起。
針對空調(diào)管路振動問題,根據(jù)問題診斷試驗結果,提出在低壓管靠近壓縮機位置加裝消聲器,如圖12所示。針對拍頻問題,提出更改壓縮機帶輪直徑,由原來的120 mm改為115 mm,使怠速時壓縮機工作頻率遠離發(fā)動機8階工作頻率。
圖12 空調(diào)管路消音器
怠速時開/關空調(diào)車內(nèi)的噪聲分別為44.7和43.6 dB(A),見圖13,兩者相差僅1.1 dB(A),空調(diào)噪聲相對改進前有明顯的改善。
圖13 改進后開/關空調(diào)車內(nèi)噪聲值
由于壓縮機帶輪變小,速比提高,怠速時壓縮機工作頻率變?yōu)?06Hz,怠速時車內(nèi)噪聲頻譜如圖14所示??梢钥闯?,壓縮機工作噪聲峰值降為22.1 dB(A),相對改進前的43.6dB(A)有明顯改善。
圖14 改進后車內(nèi)噪聲頻譜
圖15 改進后車內(nèi)噪聲時域跟蹤
圖16 改進后車內(nèi)噪聲106 Hz頻率切片
根據(jù)主觀評價,車內(nèi)間歇性異常噪聲消失。為客觀驗證,對車內(nèi)噪聲進行了時域跟蹤,如圖15所示。對壓縮機工作頻率106 Hz進行了切片分析,如圖16所示。可以看出,車內(nèi)噪聲106Hz頻率成分沒有明顯的周期性變化,這是車內(nèi)間歇性異常噪聲消失的原因。
由于改進的措施主要針對怠速工況實施,為驗證對其他轉(zhuǎn)速的影響,進行了駐車發(fā)動機升轉(zhuǎn)速工況試驗??照{(diào)開啟車內(nèi)噪聲值隨發(fā)動機轉(zhuǎn)速變化曲線如圖17所示,可以看出,改進措施對其他轉(zhuǎn)速工況也是有效的。
圖17 空調(diào)開啟駐車勻加轉(zhuǎn)速工況車內(nèi)噪聲值
針對空調(diào)開啟時車內(nèi)噪聲較大及怠速時車內(nèi)出現(xiàn)間歇性異常噪聲問題,對樣車及其壓縮機進行了試驗診斷與分析,最終確定壓縮機噪聲較大原因為空調(diào)管路冷媒?jīng)_擊導致的管路振動噪聲向車內(nèi)的直接傳遞,間歇性異常噪聲問題原因為壓縮機工作頻率與發(fā)動機8階工作頻率的拍頻。
根據(jù)試驗診斷結論,提出兩種改進措施:在壓縮機低壓管路加裝消音器;改變壓縮機皮帶輪直徑。對實施改進措施的樣車進行了試驗驗證,結果表明,改進效果較為明顯,不僅怠速工況,發(fā)動機其他轉(zhuǎn)速工況的車內(nèi)噪聲也有所下降。
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10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2015.06.010
*國家自然科學基金資助項目(51205158);中國博士后科學基金資助項目(2013M541294)
2014-02-12;
2014-02-24
U463.8
陳志勇,男,1980年10月生,博士、講師。主要研究方向為汽車系統(tǒng)動力學與控制。曾發(fā)表《輕型客車車身車架整體結構有限元模態(tài)分析》(《振動與沖擊》2010年第29卷第10期)等論文。
E-mail:Chen_zy@jlu.edu.cn