摘 要:以300噸/日浸出生產(chǎn)線為例,一次浸出改造為預(yù)榨---浸出的工藝方案,實現(xiàn)節(jié)能降耗。
關(guān)鍵詞:預(yù)榨;浸出;節(jié)能;降耗;增加;效益
一、概述:
2003年1月,齊齊哈爾第五糧庫浸出車間300噸/日浸出器容積小;預(yù)榨浸出,加快溶劑滲透,節(jié)能降耗,增加經(jīng)濟效益。
二、改造措施:
預(yù)處理加200型預(yù)榨機,先預(yù)榨后浸出。
2.1浸出器原工藝:
大豆一次浸出,胚料粉末高溶劑滲透慢,其缺點就是不合理的混合油梯度難以形成,當原料質(zhì)量和數(shù)量不穩(wěn)定,造成粕中殘油偏高,而加大溶劑比后,混合油的濃度降低,蒸發(fā)器負荷大,跑冒滴漏。
2.2 改造后浸出器工藝:
預(yù)榨胚體積小松散,溶劑噴滲透快循環(huán)快并入浸料的浸泡時間長,保證合適的混合油濃度,減輕蒸發(fā)負擔(dān),節(jié)約能源,降低溶劑損耗。
2.3混合油蒸發(fā)回收工序
原蒸發(fā)工藝是采用半負壓蒸發(fā):從浸出器抽出的混合油經(jīng)除雜后,進入一蒸發(fā)器,一蒸用蒸脫機的二次汽加熱,蒸發(fā)出來的溶劑氣體,進入真空冷凝器,一蒸后的混合油由二蒸喂料泵送入二蒸,二蒸用間接汽加熱(常壓蒸發(fā)),蒸發(fā)出的溶劑氣體,進入節(jié)能器,二蒸混合油由真空吸入汽提塔上部,汽提后的毛油經(jīng)冷卻后送入精煉,溶劑汽進入真空冷凝器,蒸脫機的富余汽體進入備用冷凝器。一蒸和汽提在特定負壓下工作,負壓由真空泵保持,混合汽進蒸煮罐或節(jié)能器。真空、備用、節(jié)能、平衡罐和最后冷凝器的冷凝液匯集起來由喂料泵打入節(jié)能器上部。一蒸殼程未凝汽、二蒸溶劑氣、真空泵噴射泵混合汽、解析塔和蒸煮罐混合汽等從下部進入節(jié)能器,汽液直接換熱,被加熱的冷凝液進入分水器,冷卻的汽體進入節(jié)能冷凝器。所有自由氣體經(jīng)平衡罐匯入最后冷凝器,不凝氣體入尾氣回收系統(tǒng)。分水后的新鮮溶劑進入浸出循環(huán)使用。
三、改造工藝
3.1 負壓蒸發(fā)的優(yōu)勢主要有:
節(jié)能效果好,毛油品質(zhì)好,跑冒滴漏少。
3.2預(yù)榨--浸出使蒸發(fā)器負壓工作:
改造預(yù)榨---浸出,預(yù)榨出一部分毛油,浸出器負荷小,滲透好,毛油質(zhì)量好。1.降低混合油罐至合適高度。2、一蒸混合油進口加裝一套流量自控系統(tǒng)。3、二蒸溶劑汽管改接并入一蒸汽管,進入蒸發(fā)冷凝器,一、二蒸的真空由更換的新泵維持。該新裝設(shè)自動控制系統(tǒng)。4、二蒸出來的混合油由加裝的泵,經(jīng)加裝的混合油加熱器,泵入汽提塔上部,加熱器裝有自控系統(tǒng)。其溶劑汽進入冷凝器,汽提塔采用負壓蒸發(fā),其負壓由新裝設(shè)的蒸汽噴射泵維持,出泵的混合汽體,進入一蒸殼程,該泵也裝有一套自控裝置。5、只有一、二蒸及汽提冷凝器的冷凝液進入集液罐,其它進入分水器。6、改造節(jié)能器內(nèi)部結(jié)構(gòu),加強其汽液傳質(zhì)傳熱效果。改造后一、二蒸的溶劑汽體合并進入蒸發(fā)冷凝器,汽提溶劑汽體進入汽提冷凝器,再被真空泵抽出未凝氣體,乏汽并入二次蒸汽作為一蒸的熱源?;旌嫌凸薨惭b高低位液位報警,一蒸的供料采用自控,原真空冷凝液泵改為汽提供給泵。為了保證毛油的質(zhì)量和引爆試驗合格,增加一臺汽提混合油加熱器,出口溫度用溫度自控裝置。
四、改造效果:
預(yù)榨--浸出主機實現(xiàn)了安全、溶劑滲透好,不蓬料連續(xù)無故障運轉(zhuǎn)。其中,殘油平均在1%以下,溶耗3.13噸/噸餅,水耗0.276噸/噸餅,電耗12.7Kwh/噸餅,汽耗0.285噸/噸,餅粕引爆合格,毛油引爆合格,毛油揮發(fā)物0.27%。估算,一年可節(jié)約近200萬元的生產(chǎn)成本,不僅收回了此次改造的投資,還實現(xiàn)了盈利。
綜上所述,預(yù)榨--浸出,浸出器的殘油和溶耗指標很好,以300噸/日的浸出生產(chǎn)線每年生產(chǎn)300天為例,將溶劑消耗從8kg/噸降低至4kg/噸,殘油從2%降低至1%,則每年僅這兩項指標就可增加效益500萬元左右。