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    吊車輔助水平定向鉆進(jìn)鋪設(shè)管道技術(shù)

    2014-12-31 00:00:00任勇峰
    數(shù)字化用戶 2014年11期

    【摘 要】盡管目前非開挖水平定向鉆進(jìn)鋪設(shè)管道技術(shù)相對比較成熟了,但在施工過程中還存在一些問題,如:管道被拉長變形、拉斷,回擴(kuò)鉆頭進(jìn)行二次擴(kuò)孔破壞相鄰市政管線,實際所擴(kuò)孔洞過大導(dǎo)致地面下沉等。本文主要介紹利用吊車輔助施工,解決回拖管道鋪設(shè)時的上述問題。

    【關(guān)鍵詞】非開挖;水平定向鉆進(jìn);鋪設(shè)管道;吊車

    一、前言

    起源于國外的水平定向鉆進(jìn)技術(shù)作為一種先進(jìn)的非開挖管道鋪設(shè)施工技術(shù),在全世界范圍內(nèi)被廣泛應(yīng)用于新建各種地下管道,如熱力、電力電信、給排水、燃?xì)獾裙艿?,在我國也得到的快速的發(fā)展和應(yīng)用。

    雖然此項技術(shù)已經(jīng)比較成熟,但是在實際施工過程中還是會發(fā)生一些安全和質(zhì)量等方面的事故,尤其是在大型城市主要區(qū)域里進(jìn)行地下管道鋪設(shè)施工時,由于受現(xiàn)場作業(yè)空間較小,管道設(shè)計埋設(shè)深度較大,管道設(shè)計鋪設(shè)軌跡的曲率半徑較小,施工區(qū)域內(nèi)地下管線復(fù)雜等客觀因素的影響,會發(fā)生因回擴(kuò)鉆頭進(jìn)行二次擴(kuò)孔的情況,并可能造成破壞相鄰其它市政管線、地面下沉等事故。

    為解決水平定向鉆進(jìn)鋪設(shè)管道施工過程中回擴(kuò)鉆頭進(jìn)行二次擴(kuò)孔的問題,本文首先對工程項目中發(fā)生的質(zhì)量事故進(jìn)行全面的分析和論述,然后試圖根據(jù)分析得到的事故原因和影響要素尋找有效解決問題的方法,最終達(dá)到有效解決回擴(kuò)鉆頭進(jìn)行二次擴(kuò)孔的問題,保證施工安全和質(zhì)量,以及提高施工效率,降低施工成本的目的。

    二、施工案例

    (一)工程慨況

    本工程為北京市西城區(qū)電信管道入地工程,施工地點位于北京市西城區(qū)鬧市口大街,根據(jù)設(shè)計方案,采用水平定向鉆進(jìn)工藝鋪設(shè)電信管道,管材規(guī)格為18×DN110mmPE盤管,單根長度為62m。

    (二)施工現(xiàn)場情況

    施工現(xiàn)場位于北京西城區(qū)鬧市口大街,如圖2-1施工平面示意圖所示,設(shè)計電信管線橫穿現(xiàn)況道路,由于鬧市口大街為城區(qū)內(nèi)交通主干道,不宜采取明開挖鋪設(shè)施工方法,為最大限度的降低施工對周邊交通、環(huán)境的影響,設(shè)計采用水平定向鉆進(jìn)工藝進(jìn)行管道鋪設(shè)施工。需在現(xiàn)況道路兩側(cè),即東西兩側(cè)人行步道處開挖2座工作坑,其中1座為砌井坑,位于西側(cè),開挖尺寸為2m×2m×1.5m,另一座為拉管坑,位于東側(cè),開挖尺寸為3m×3m×2m。

    圖 2-1 施工平面示意圖

    (三)工程質(zhì)量問題

    在進(jìn)行回拖鋪管過程中,當(dāng)管材進(jìn)孔約9m時,工作坑內(nèi)瞬間流出大量清水,經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查:原因可能是擴(kuò)孔鉆頭將設(shè)計鋪管孔洞上方的DN600mm自來水管打裂了。聯(lián)系自來水公司相關(guān)人員后發(fā)現(xiàn)施工區(qū)域內(nèi)自來水主管道的壓力有異常情況,最終證實DN600mm自來水管道發(fā)生損壞。

    根據(jù)施工方案和實際導(dǎo)向記錄得知,設(shè)計所擴(kuò)孔洞上頂和自來水下底之間應(yīng)該有約50cm安全距離,施工中第一遍擴(kuò)孔用DN330mm鉆頭擴(kuò)孔帶鉆桿,第二遍擴(kuò)孔用DN470mm鉆頭帶鉆桿,第三遍擴(kuò)孔用DN680mm鉆頭擴(kuò)孔帶鉆桿,第四遍擴(kuò)孔用DN770mm鉆頭擴(kuò)孔帶鉆桿,第五遍擴(kuò)孔用DN770mm鉆頭清孔一遍帶鉆桿,以上過程中鉆機(jī)操作員均沒有發(fā)現(xiàn)異常反應(yīng)。

    但是在最后管道回拖鋪設(shè)施工的過程中擴(kuò)孔鉆頭還是碰到了自來水管,分析原因是:由于設(shè)計鋪設(shè)管材直徑較大,自重較大,分別在地面、拉管坑孔洞口及孔洞內(nèi)這三個地方所產(chǎn)生的阻力致使鉆機(jī)回拖鋪管過程中發(fā)生鉆頭進(jìn)行二次擴(kuò)孔并向上產(chǎn)生了至少50cm的位移。

    三、工程質(zhì)量事故分析

    如圖3-1所示,在導(dǎo)向孔完成后使用擴(kuò)孔鉆頭進(jìn)行擴(kuò)孔工序,在此過程中,擴(kuò)孔鉆頭尾部常常是連接著鉆桿進(jìn)行施工的,此時鉆頭后面拖帶鉆桿而增加的阻力是很小的,對設(shè)計孔洞的完成沒有太大的影響。

    圖 3-1 設(shè)計鋪管孔洞示意圖

    如圖3-2,在設(shè)計孔洞完成后,將設(shè)計鋪設(shè)管材牢固的連接擴(kuò)孔鉆頭后面即可進(jìn)行回拖鋪管施工,在此過程中,所鋪設(shè)管材常常順沿拉管坑后方被一次性焊接足夠長度,因此所鋪設(shè)管材的自重較大,在慢慢回拖鋪管過程中,管材和地面之間摩擦而產(chǎn)生的摩擦阻力F1是比較大的,再加上拉管坑管材進(jìn)孔洞處因管材彎曲變形而產(chǎn)生的彎曲阻力F2,還有管材進(jìn)入孔洞后和孔壁之間的摩擦而產(chǎn)生的摩擦阻力F3,這三個阻力和鉆機(jī)產(chǎn)生的回拖鉆頭的力F0是相反的,在管道被回拖鋪設(shè)過程中,鉆機(jī)回拖力、各摩擦阻力的方向及大小是不斷變化的,現(xiàn)就此過程中某一時刻進(jìn)行受力分析如下:是如圖4中的A點的受力分析示意圖所示,當(dāng)管道被回拖到A點位置時,鉆機(jī)拉力F0與合阻力(F1+F2+F3)這兩個的作用結(jié)果是合力F,其方向是斜上前方向的,合力F會致使擴(kuò)孔鉆頭產(chǎn)生向上方向的位移,并進(jìn)行二次擴(kuò)孔[1]。

    圖 3-2 鋪管時孔洞實際示意圖

    如圖3-2所示,粗的虛線段即是合力所造成的回拖鋪設(shè)管道時的實際孔洞,這樣就會發(fā)生實際所擴(kuò)孔洞大于設(shè)計所擴(kuò)孔洞的情況,設(shè)計孔洞曲線段高程往上方提升,提升量的多少取決于設(shè)計孔洞彎曲段曲率半徑的大小,鋪設(shè)管道直徑的大小,拉管坑的放坡大小等因素,因此將對相鄰市政管線造成影響甚至損壞,也會造成地面沉降破壞等施工安全問題。由于二次擴(kuò)孔導(dǎo)致鉆機(jī)回拖拉力增大,鉆機(jī)處于滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)下,會產(chǎn)生鉆桿斷裂,管材被拉長變形、拉斷等施工質(zhì)量問題。本工程在回拖鋪設(shè)管道過程中擴(kuò)孔鉆頭將自來水打破就是因此造成的。

    四、解決措施

    要想解決回擴(kuò)鉆頭進(jìn)行二次擴(kuò)孔的問題,就必須要施加一個外力作用。在回拖鋪管工序中使用吊車進(jìn)行輔助施工,操作吊車將帶鋪設(shè)管材提升至合適的高度,提升的目的是使管材即將被回拖進(jìn)孔洞時的彎曲半徑和所擴(kuò)孔洞的曲率半徑接近,這樣在洞口處就不會產(chǎn)生彎曲變形阻力了。在鉆機(jī)回拖鉆桿回拉管材的同時,指揮吊車擺動伸縮臂往管道鋪設(shè)方向送進(jìn)管材。還是以A點為例進(jìn)行受力分析如下:如圖3中A點受力分析示意圖所示,吊車的提升力可以分解為F4和F5兩個方向的分力,其中斜后向上的分力F4可以使管材的彎曲半徑接近于拉管坑處的所擴(kuò)空洞彎曲段曲率半徑,進(jìn)而完全(至少大部分)抵消管材因彎曲變形產(chǎn)生的阻力F2;水平向前的分力F5可以抵消部分摩擦阻力F3,由于待鋪設(shè)管材被提升至一定高度,減少了管材與地面之間的接觸面積,也就減小了管材與地面之間的摩擦阻力F1,最終將大大減小管道回拖鋪設(shè)過程中的各種阻力,最大限度的使管材按照設(shè)計所擴(kuò)孔洞進(jìn)行鋪設(shè),從而避免回擴(kuò)鉆頭進(jìn)行二次擴(kuò)孔情況的發(fā)生。

    五、實際應(yīng)用案例

    本工程為北京市西城區(qū)電力架空入地工程——月壇西街電力拉管工程,設(shè)計新建電力管道為12×DN160mm+2×DN110mm,施工長度為43m,設(shè)計開挖2個工作坑,尺寸分別為設(shè)備坑6m×3m×5m,拉管坑4m×4m×5m,由于本工程施工長度較短,管線埋設(shè)深度較大(最深處約8m),而且拉管坑的設(shè)計位置緊鄰現(xiàn)況居民樓,而且管道鋪設(shè)方向和居民樓成90度,對鋪設(shè)管道的拉入有較大的影響。為避免在管道的回拖鋪設(shè)過程中,PE盤被拉長、變形,考慮現(xiàn)場作業(yè)空間情況后,決定使用8噸吊車配合水平定向鉆機(jī)進(jìn)行管道的回拖鋪設(shè),拉管坑指派人員使用對講機(jī)和鉆機(jī)操作員保持聯(lián)系,吊車在拉管坑邊上就位后,使用吊裝帶將待鋪設(shè)管材提升至合適的高度,并減少與地面之間的接觸,使管材在被回拖進(jìn)入洞口時能夠保持接近于所擴(kuò)孔洞彎曲段曲率半徑的合理彎曲弧度,這樣就不會產(chǎn)生彎曲變形阻力,在鉆機(jī)回拖鉆桿的同時,指揮吊車擺動伸縮臂同時往管道鋪設(shè)方向送進(jìn),給予一個推進(jìn)力輔助鉆機(jī)回拖鋪設(shè)管道施工。經(jīng)查看鉆機(jī)回拖壓力表得知,此時的回拖拉力與以往類似工程相比要小40% ,最終回拖鋪設(shè)時間也短30% ,而且PE管材沒有一點變形。使用吊車配合鉆機(jī)施工增加的費用是1個臺班費(600元),但是卻保證了施工質(zhì)量,很大的提高了施工效率,降低了施工消耗(柴油、泥漿等),實際上是極大的降低了施工成本,最重要是保證了施工安全,避免損壞相鄰的其它市政管線。

    六、結(jié)論

    本文水平定向鉆進(jìn)鋪設(shè)管道過程中的回擴(kuò)鉆頭進(jìn)行二次擴(kuò)孔這一施工問題進(jìn)行了論述,針對施工問題和原因進(jìn)行了相關(guān)分析,并提出了一種解決方案——使用吊車輔助水平定向鉆進(jìn)鋪設(shè)管道施工技術(shù),通過在實際工程中的應(yīng)用,證明利用吊車輔助水平定向鉆進(jìn)鋪設(shè)管道施工技術(shù),可以有效避免水平定向鉆進(jìn)鋪設(shè)管道過程中發(fā)成回擴(kuò)鉆頭二次擴(kuò)孔的情況。此項技術(shù)措施非常簡單有效,不僅能夠保證施工安全和質(zhì)量,還能提高施工效率,降低施工成本。

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