劉波+王賢詩+張勇
摘 要:針對潘二煤礦裝火車自動采樣機(jī)存在系統(tǒng)偏倚,文章從煤炭儲裝運(yùn)環(huán)節(jié)入手,分析了煤炭在儲裝運(yùn)過程中產(chǎn)生粒度離析,對采制樣精準(zhǔn)度造成影響,形成系統(tǒng)偏倚。通過試驗調(diào)整自動采樣機(jī)控制程序及參數(shù)設(shè)置,徹底消除了裝火車自動采樣系統(tǒng)的偏倚問題。
關(guān)鍵詞:粒度離析;自動采樣機(jī);系統(tǒng)偏倚;數(shù)據(jù)分析
中圖分類號:TD921.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2014)32-0001-03
潘二煤礦商品煤外運(yùn)鐵路運(yùn)輸裝車方式為雙股道(一道、二道)同時經(jīng)過皮帶裝車。礦井生產(chǎn)的原煤直接通過火車或汽車外運(yùn)至其它地點(diǎn)洗選精煤,煤炭采樣經(jīng)過兩套采樣機(jī)進(jìn)行采制樣,一套為原煤皮帶中部采樣機(jī),一套為裝火車皮帶中部自動采樣機(jī),自裝火車采樣機(jī)使用之后,我們通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),裝火車采樣月度累計灰分與原煤采樣月度累計灰分存在正向偏差。經(jīng)過系統(tǒng)分析和試驗得出結(jié)論為原煤在進(jìn)入裝火車儲煤倉時存在粒度離析不均,造成兩架裝車皮帶煤炭灰分存在正向偏差,而裝火車皮帶中部采樣機(jī)在兩架皮帶采樣參數(shù)設(shè)置存在系統(tǒng)偏倚,使火車采樣灰分統(tǒng)計高于原煤采樣灰分。
1 礦井生產(chǎn)煤炭粒度篩分浮沉試驗
篩分前煤樣總重:854.4 kg,原煤篩分試驗結(jié)果見表1,浮沉試驗結(jié)果見表2。
由表1可知,潘二礦原煤灰分隨著粒度的減小逐漸降低,粒度分布不均,6 mm以上粒級產(chǎn)率為60.52%;由表2可知,密度大于1.8 g/cm3的灰分85.39%,產(chǎn)率46.61%,說明此次試驗用煤矸石含量較高,且多分布于粒度大于6 mm粒級上,符合潘二煤礦復(fù)雜地質(zhì)條件下回采上來的原煤特點(diǎn)。由表2可知,煤泥產(chǎn)率1.54%,灰分為47.49%;總計產(chǎn)率100.00%,灰分52.71%。
2 煤炭進(jìn)倉粒度離析情況
2.1 膠帶輸送機(jī)運(yùn)輸過程發(fā)生粒度離析現(xiàn)象
煤炭入倉采用拉上山膠帶輸送機(jī)運(yùn)輸和水平電滾筒皮帶轉(zhuǎn)載進(jìn)倉,膠帶輸送機(jī)在機(jī)頭驅(qū)動滾筒帶動下,膠帶在支架和眾多托輥上運(yùn)動以完成物料的運(yùn)輸。由于托輥是按一定間隔架設(shè)的,且傾斜安裝,煤炭隨著膠帶上下震動,在震動過程中煤炭產(chǎn)生一定的離析現(xiàn)象。另外煤炭在上山輸送皮帶進(jìn)入水平輸送皮帶時,由于兩條皮帶中線垂直,經(jīng)緩沖擋板緩沖落入水平皮帶,在水品皮帶上的堆煤中心與皮帶中心發(fā)生偏心,也會發(fā)生一定的離析現(xiàn)象,密度大的顆粒偏向一側(cè)堆積,如圖1所示。
2.2 裝車過程中儲煤倉煤炭流動形式
結(jié)合潘二煤礦儲煤倉裝車特點(diǎn),在煤炭入倉時,煤在倉內(nèi)呈一個個圓錐堆形狀,落差雖然相同,但大塊煤從圓錐頂部沿其斜面滾到筒壁,而粒度較小的煤集中在煤倉的中心位置,這種在裝煤時產(chǎn)生的大小快煤重新分布的現(xiàn)象,理論上叫做離析現(xiàn)象。
當(dāng)卸料口閘門打開后,煤受自重作用,從煤倉中落下,在卸料過程中,煤炭的流動受其物理性質(zhì)和裝載方式影響。裝車時開啟卸料口,儲煤倉中雖然儲存有大量的煤,但只有卸料口正上方的煤靠自重流出,而靠邊壁的煤灰掛貼在壁上,當(dāng)中間的煤卸出后,邊壁掛煤會產(chǎn)生逐漸崩塌,上覆煤體由中間向四周依次塌陷流出,形成中心流動的形式。
2.3 潘二煤礦儲煤倉裝火車特點(diǎn)
2.3.1 潘二煤礦儲煤倉裝火車特點(diǎn)
潘二煤礦儲煤倉為圓筒形煤倉(后面簡稱圓筒倉),自礦井投產(chǎn)以來就一直使用,倉內(nèi)壁上粘有大量的煤,導(dǎo)致圓筒倉的放煤眼經(jīng)常堵塞。
特別是往二道放煤的煤眼堵塞比較嚴(yán)重,在同一時間共同落煤時一道的落煤眼落煤比較快,而同一倉煤位于倉中心的煤質(zhì)量輕,煤質(zhì)較好。
由于裝車時倉內(nèi)煤體流動為中心流動的方式,所以兩股道同時裝車時,倉內(nèi)較好的煤流向一道較多;同時由于煤流入倉過程中一系列的粒度離析現(xiàn)象導(dǎo)致一些質(zhì)量稍重的煤偏向二道落煤眼上方堆積,而這些質(zhì)量重的煤矸石含量較多,這就直接導(dǎo)致二道裝車的煤灰分偏高。
2.3.2 兩股道裝車煤炭篩分試驗
兩道所裝的煤炭粒級組成見表3。
從表3可知,一道、二道同時各裝一列火車為例,一道灰分為31.87%,二道灰分為32.75%,二道比一道灰分高0.88%。一道6~3 mm粒度級的煤樣,占全樣的23.33%,灰分為32.88%;二道6~3 mm粒度級的煤樣,占全樣的28.14%,灰分為34.77%。由此可以看出二道比一道灰分高的主要原因是二道>3 mm粒度級的煤樣占全樣的比例較高,而且灰分也偏高。
3 裝火車自動采樣機(jī)采樣單向偏倚原因分析
3.1 灰分統(tǒng)計結(jié)果分析
裝火車自動采樣機(jī)采樣統(tǒng)計普遍要比原煤自動采樣機(jī)采樣偏高,且均為正態(tài)分布,平均灰分差+2.96%,不符合隨機(jī)誤差統(tǒng)計規(guī)律性,說明兩套采樣系統(tǒng)間存在系統(tǒng)性偏倚,見表4。
3.2 裝火車自動采樣機(jī)系統(tǒng)偏倚分析
3.2.1 引起裝火車自動采樣機(jī)系統(tǒng)偏倚的原因
潘二煤礦2013年5月裝火車自動采樣機(jī)開始調(diào)試使用,采樣機(jī)安裝為兩道裝車皮帶分別安裝一個初采采樣裝置,共用一套制樣設(shè)備,這樣既節(jié)約安裝空間又節(jié)約設(shè)備費(fèi)用。調(diào)試過程中將兩道初采采樣間隔設(shè)定為90 s,但頻繁出現(xiàn)破碎機(jī)堵煤和一級給料皮帶撒樣現(xiàn)象,為了避免這些現(xiàn)象發(fā)生,防止兩道采樣頭同時進(jìn)行采樣,經(jīng)過現(xiàn)場試驗,只能以2道為基準(zhǔn)采樣點(diǎn),設(shè)置20 s防重疊采樣時間,限制一道采樣,可有效防止因煤流量過大造成的堵塞和灑煤現(xiàn)象,但經(jīng)過幾個月的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)裝火車自動采樣機(jī)較原煤自動采樣機(jī)采樣灰分偏高。經(jīng)過大量采樣數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),造成采樣系統(tǒng)誤差的主要原因在于程序設(shè)定的20 s防重疊時間。
3.2.2 采樣出現(xiàn)系統(tǒng)偏差數(shù)據(jù)分析
受20 s防重疊時間限制,一道采樣普遍比二道采樣數(shù)量少,平均每列火車,一道比二道少采13個子樣。同時如上述2.3.1分析結(jié)果得知二道煤灰分較一道煤灰分偏高,得出引起裝火車采樣機(jī)采樣存在系統(tǒng)性偏倚的主要原因在于“20 s防重疊時間限制”,見表5。
4 解決方案
既要解決兩股道采樣存在子樣數(shù)不一致的問題,又要防止兩道同時采樣發(fā)生煤樣流量過多,發(fā)生堵塞撒樣現(xiàn)象,在不去除“20 s防重疊時間”情況下,通過改進(jìn)上位控制程序,設(shè)定一道、二道初采頭分別獨(dú)立進(jìn)行采樣計時。
通過實(shí)驗得到以下數(shù)據(jù),采樣一道采樣間隔設(shè)置為65 s采一子樣,二道采樣間隔設(shè)置為90 s采一子樣,可以很好的解決兩道采樣子樣數(shù)不一致的問題。
通過調(diào)整采樣參數(shù),一道、二道采樣子樣數(shù)符合隨機(jī)性誤差統(tǒng)計規(guī)律,原煤自動采樣機(jī)與裝火車自動采樣機(jī)灰分比較也符合隨機(jī)性誤差統(tǒng)計規(guī)律,很好的解決了裝火車自動采樣機(jī)存在系統(tǒng)偏倚問題,見表6和表7。
5 結(jié) 語
綜上所述,粒度離析問題存在于煤炭儲運(yùn)過程中的每個環(huán)節(jié),只是離析輕重的問題,而儲裝運(yùn)結(jié)尾環(huán)節(jié)發(fā)生粒度離析情況的嚴(yán)重與否,直接影響著煤炭采樣精準(zhǔn)度,可能采制樣系統(tǒng)本身系統(tǒng)偏倚不會影響采樣精密度,但由于煤炭儲運(yùn)系統(tǒng)的影響可能會使系統(tǒng)產(chǎn)生一定的偏倚。這就要求我們必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn),慎審各類采制化數(shù)據(jù),認(rèn)真觀察總結(jié)煤炭儲裝運(yùn)特點(diǎn),綜合分析,對數(shù)據(jù)統(tǒng)計的常規(guī)性表現(xiàn)和微觀變化要有敏感性,不輕易放過每個細(xì)節(jié),找出問題癥結(jié)所在,對癥下藥。同時解決問題的方式不局限于采制化系統(tǒng)本身,也可從儲裝運(yùn)系統(tǒng)入手。
經(jīng)過實(shí)踐檢驗,我們通過系統(tǒng)分析粒度離析問題找出了造成裝火車自動采樣機(jī)采制樣存在偏倚問題的原因,并通過調(diào)整自動采樣機(jī)采樣參數(shù)使采制化數(shù)據(jù)統(tǒng)計符合隨機(jī)規(guī)律性,很好地消除了系統(tǒng)偏差。
參考文獻(xiàn):
[1] 趙剛,孫曉霞.淺析煤炭運(yùn)輸過程中的離析原因及相應(yīng)對策[J].煤質(zhì)技術(shù),2010,(10).
[2] 康恩興.商品煤人工采樣的偏倚試驗及其控制措施[|J].煤炭加工與綜合利用,2009,(4).
[3] GB/T19494.3-2004,煤炭機(jī)械化采樣第3部分:精密度測定和偏倚試驗[S].
摘 要:針對潘二煤礦裝火車自動采樣機(jī)存在系統(tǒng)偏倚,文章從煤炭儲裝運(yùn)環(huán)節(jié)入手,分析了煤炭在儲裝運(yùn)過程中產(chǎn)生粒度離析,對采制樣精準(zhǔn)度造成影響,形成系統(tǒng)偏倚。通過試驗調(diào)整自動采樣機(jī)控制程序及參數(shù)設(shè)置,徹底消除了裝火車自動采樣系統(tǒng)的偏倚問題。
關(guān)鍵詞:粒度離析;自動采樣機(jī);系統(tǒng)偏倚;數(shù)據(jù)分析
中圖分類號:TD921.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2014)32-0001-03
潘二煤礦商品煤外運(yùn)鐵路運(yùn)輸裝車方式為雙股道(一道、二道)同時經(jīng)過皮帶裝車。礦井生產(chǎn)的原煤直接通過火車或汽車外運(yùn)至其它地點(diǎn)洗選精煤,煤炭采樣經(jīng)過兩套采樣機(jī)進(jìn)行采制樣,一套為原煤皮帶中部采樣機(jī),一套為裝火車皮帶中部自動采樣機(jī),自裝火車采樣機(jī)使用之后,我們通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),裝火車采樣月度累計灰分與原煤采樣月度累計灰分存在正向偏差。經(jīng)過系統(tǒng)分析和試驗得出結(jié)論為原煤在進(jìn)入裝火車儲煤倉時存在粒度離析不均,造成兩架裝車皮帶煤炭灰分存在正向偏差,而裝火車皮帶中部采樣機(jī)在兩架皮帶采樣參數(shù)設(shè)置存在系統(tǒng)偏倚,使火車采樣灰分統(tǒng)計高于原煤采樣灰分。
1 礦井生產(chǎn)煤炭粒度篩分浮沉試驗
篩分前煤樣總重:854.4 kg,原煤篩分試驗結(jié)果見表1,浮沉試驗結(jié)果見表2。
由表1可知,潘二礦原煤灰分隨著粒度的減小逐漸降低,粒度分布不均,6 mm以上粒級產(chǎn)率為60.52%;由表2可知,密度大于1.8 g/cm3的灰分85.39%,產(chǎn)率46.61%,說明此次試驗用煤矸石含量較高,且多分布于粒度大于6 mm粒級上,符合潘二煤礦復(fù)雜地質(zhì)條件下回采上來的原煤特點(diǎn)。由表2可知,煤泥產(chǎn)率1.54%,灰分為47.49%;總計產(chǎn)率100.00%,灰分52.71%。
2 煤炭進(jìn)倉粒度離析情況
2.1 膠帶輸送機(jī)運(yùn)輸過程發(fā)生粒度離析現(xiàn)象
煤炭入倉采用拉上山膠帶輸送機(jī)運(yùn)輸和水平電滾筒皮帶轉(zhuǎn)載進(jìn)倉,膠帶輸送機(jī)在機(jī)頭驅(qū)動滾筒帶動下,膠帶在支架和眾多托輥上運(yùn)動以完成物料的運(yùn)輸。由于托輥是按一定間隔架設(shè)的,且傾斜安裝,煤炭隨著膠帶上下震動,在震動過程中煤炭產(chǎn)生一定的離析現(xiàn)象。另外煤炭在上山輸送皮帶進(jìn)入水平輸送皮帶時,由于兩條皮帶中線垂直,經(jīng)緩沖擋板緩沖落入水平皮帶,在水品皮帶上的堆煤中心與皮帶中心發(fā)生偏心,也會發(fā)生一定的離析現(xiàn)象,密度大的顆粒偏向一側(cè)堆積,如圖1所示。
2.2 裝車過程中儲煤倉煤炭流動形式
結(jié)合潘二煤礦儲煤倉裝車特點(diǎn),在煤炭入倉時,煤在倉內(nèi)呈一個個圓錐堆形狀,落差雖然相同,但大塊煤從圓錐頂部沿其斜面滾到筒壁,而粒度較小的煤集中在煤倉的中心位置,這種在裝煤時產(chǎn)生的大小快煤重新分布的現(xiàn)象,理論上叫做離析現(xiàn)象。
當(dāng)卸料口閘門打開后,煤受自重作用,從煤倉中落下,在卸料過程中,煤炭的流動受其物理性質(zhì)和裝載方式影響。裝車時開啟卸料口,儲煤倉中雖然儲存有大量的煤,但只有卸料口正上方的煤靠自重流出,而靠邊壁的煤灰掛貼在壁上,當(dāng)中間的煤卸出后,邊壁掛煤會產(chǎn)生逐漸崩塌,上覆煤體由中間向四周依次塌陷流出,形成中心流動的形式。
2.3 潘二煤礦儲煤倉裝火車特點(diǎn)
2.3.1 潘二煤礦儲煤倉裝火車特點(diǎn)
潘二煤礦儲煤倉為圓筒形煤倉(后面簡稱圓筒倉),自礦井投產(chǎn)以來就一直使用,倉內(nèi)壁上粘有大量的煤,導(dǎo)致圓筒倉的放煤眼經(jīng)常堵塞。
特別是往二道放煤的煤眼堵塞比較嚴(yán)重,在同一時間共同落煤時一道的落煤眼落煤比較快,而同一倉煤位于倉中心的煤質(zhì)量輕,煤質(zhì)較好。
由于裝車時倉內(nèi)煤體流動為中心流動的方式,所以兩股道同時裝車時,倉內(nèi)較好的煤流向一道較多;同時由于煤流入倉過程中一系列的粒度離析現(xiàn)象導(dǎo)致一些質(zhì)量稍重的煤偏向二道落煤眼上方堆積,而這些質(zhì)量重的煤矸石含量較多,這就直接導(dǎo)致二道裝車的煤灰分偏高。
2.3.2 兩股道裝車煤炭篩分試驗
兩道所裝的煤炭粒級組成見表3。
從表3可知,一道、二道同時各裝一列火車為例,一道灰分為31.87%,二道灰分為32.75%,二道比一道灰分高0.88%。一道6~3 mm粒度級的煤樣,占全樣的23.33%,灰分為32.88%;二道6~3 mm粒度級的煤樣,占全樣的28.14%,灰分為34.77%。由此可以看出二道比一道灰分高的主要原因是二道>3 mm粒度級的煤樣占全樣的比例較高,而且灰分也偏高。
3 裝火車自動采樣機(jī)采樣單向偏倚原因分析
3.1 灰分統(tǒng)計結(jié)果分析
裝火車自動采樣機(jī)采樣統(tǒng)計普遍要比原煤自動采樣機(jī)采樣偏高,且均為正態(tài)分布,平均灰分差+2.96%,不符合隨機(jī)誤差統(tǒng)計規(guī)律性,說明兩套采樣系統(tǒng)間存在系統(tǒng)性偏倚,見表4。
3.2 裝火車自動采樣機(jī)系統(tǒng)偏倚分析
3.2.1 引起裝火車自動采樣機(jī)系統(tǒng)偏倚的原因
潘二煤礦2013年5月裝火車自動采樣機(jī)開始調(diào)試使用,采樣機(jī)安裝為兩道裝車皮帶分別安裝一個初采采樣裝置,共用一套制樣設(shè)備,這樣既節(jié)約安裝空間又節(jié)約設(shè)備費(fèi)用。調(diào)試過程中將兩道初采采樣間隔設(shè)定為90 s,但頻繁出現(xiàn)破碎機(jī)堵煤和一級給料皮帶撒樣現(xiàn)象,為了避免這些現(xiàn)象發(fā)生,防止兩道采樣頭同時進(jìn)行采樣,經(jīng)過現(xiàn)場試驗,只能以2道為基準(zhǔn)采樣點(diǎn),設(shè)置20 s防重疊采樣時間,限制一道采樣,可有效防止因煤流量過大造成的堵塞和灑煤現(xiàn)象,但經(jīng)過幾個月的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)裝火車自動采樣機(jī)較原煤自動采樣機(jī)采樣灰分偏高。經(jīng)過大量采樣數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),造成采樣系統(tǒng)誤差的主要原因在于程序設(shè)定的20 s防重疊時間。
3.2.2 采樣出現(xiàn)系統(tǒng)偏差數(shù)據(jù)分析
受20 s防重疊時間限制,一道采樣普遍比二道采樣數(shù)量少,平均每列火車,一道比二道少采13個子樣。同時如上述2.3.1分析結(jié)果得知二道煤灰分較一道煤灰分偏高,得出引起裝火車采樣機(jī)采樣存在系統(tǒng)性偏倚的主要原因在于“20 s防重疊時間限制”,見表5。
4 解決方案
既要解決兩股道采樣存在子樣數(shù)不一致的問題,又要防止兩道同時采樣發(fā)生煤樣流量過多,發(fā)生堵塞撒樣現(xiàn)象,在不去除“20 s防重疊時間”情況下,通過改進(jìn)上位控制程序,設(shè)定一道、二道初采頭分別獨(dú)立進(jìn)行采樣計時。
通過實(shí)驗得到以下數(shù)據(jù),采樣一道采樣間隔設(shè)置為65 s采一子樣,二道采樣間隔設(shè)置為90 s采一子樣,可以很好的解決兩道采樣子樣數(shù)不一致的問題。
通過調(diào)整采樣參數(shù),一道、二道采樣子樣數(shù)符合隨機(jī)性誤差統(tǒng)計規(guī)律,原煤自動采樣機(jī)與裝火車自動采樣機(jī)灰分比較也符合隨機(jī)性誤差統(tǒng)計規(guī)律,很好的解決了裝火車自動采樣機(jī)存在系統(tǒng)偏倚問題,見表6和表7。
5 結(jié) 語
綜上所述,粒度離析問題存在于煤炭儲運(yùn)過程中的每個環(huán)節(jié),只是離析輕重的問題,而儲裝運(yùn)結(jié)尾環(huán)節(jié)發(fā)生粒度離析情況的嚴(yán)重與否,直接影響著煤炭采樣精準(zhǔn)度,可能采制樣系統(tǒng)本身系統(tǒng)偏倚不會影響采樣精密度,但由于煤炭儲運(yùn)系統(tǒng)的影響可能會使系統(tǒng)產(chǎn)生一定的偏倚。這就要求我們必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn),慎審各類采制化數(shù)據(jù),認(rèn)真觀察總結(jié)煤炭儲裝運(yùn)特點(diǎn),綜合分析,對數(shù)據(jù)統(tǒng)計的常規(guī)性表現(xiàn)和微觀變化要有敏感性,不輕易放過每個細(xì)節(jié),找出問題癥結(jié)所在,對癥下藥。同時解決問題的方式不局限于采制化系統(tǒng)本身,也可從儲裝運(yùn)系統(tǒng)入手。
經(jīng)過實(shí)踐檢驗,我們通過系統(tǒng)分析粒度離析問題找出了造成裝火車自動采樣機(jī)采制樣存在偏倚問題的原因,并通過調(diào)整自動采樣機(jī)采樣參數(shù)使采制化數(shù)據(jù)統(tǒng)計符合隨機(jī)規(guī)律性,很好地消除了系統(tǒng)偏差。
參考文獻(xiàn):
[1] 趙剛,孫曉霞.淺析煤炭運(yùn)輸過程中的離析原因及相應(yīng)對策[J].煤質(zhì)技術(shù),2010,(10).
[2] 康恩興.商品煤人工采樣的偏倚試驗及其控制措施[|J].煤炭加工與綜合利用,2009,(4).
[3] GB/T19494.3-2004,煤炭機(jī)械化采樣第3部分:精密度測定和偏倚試驗[S].
摘 要:針對潘二煤礦裝火車自動采樣機(jī)存在系統(tǒng)偏倚,文章從煤炭儲裝運(yùn)環(huán)節(jié)入手,分析了煤炭在儲裝運(yùn)過程中產(chǎn)生粒度離析,對采制樣精準(zhǔn)度造成影響,形成系統(tǒng)偏倚。通過試驗調(diào)整自動采樣機(jī)控制程序及參數(shù)設(shè)置,徹底消除了裝火車自動采樣系統(tǒng)的偏倚問題。
關(guān)鍵詞:粒度離析;自動采樣機(jī);系統(tǒng)偏倚;數(shù)據(jù)分析
中圖分類號:TD921.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2014)32-0001-03
潘二煤礦商品煤外運(yùn)鐵路運(yùn)輸裝車方式為雙股道(一道、二道)同時經(jīng)過皮帶裝車。礦井生產(chǎn)的原煤直接通過火車或汽車外運(yùn)至其它地點(diǎn)洗選精煤,煤炭采樣經(jīng)過兩套采樣機(jī)進(jìn)行采制樣,一套為原煤皮帶中部采樣機(jī),一套為裝火車皮帶中部自動采樣機(jī),自裝火車采樣機(jī)使用之后,我們通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),裝火車采樣月度累計灰分與原煤采樣月度累計灰分存在正向偏差。經(jīng)過系統(tǒng)分析和試驗得出結(jié)論為原煤在進(jìn)入裝火車儲煤倉時存在粒度離析不均,造成兩架裝車皮帶煤炭灰分存在正向偏差,而裝火車皮帶中部采樣機(jī)在兩架皮帶采樣參數(shù)設(shè)置存在系統(tǒng)偏倚,使火車采樣灰分統(tǒng)計高于原煤采樣灰分。
1 礦井生產(chǎn)煤炭粒度篩分浮沉試驗
篩分前煤樣總重:854.4 kg,原煤篩分試驗結(jié)果見表1,浮沉試驗結(jié)果見表2。
由表1可知,潘二礦原煤灰分隨著粒度的減小逐漸降低,粒度分布不均,6 mm以上粒級產(chǎn)率為60.52%;由表2可知,密度大于1.8 g/cm3的灰分85.39%,產(chǎn)率46.61%,說明此次試驗用煤矸石含量較高,且多分布于粒度大于6 mm粒級上,符合潘二煤礦復(fù)雜地質(zhì)條件下回采上來的原煤特點(diǎn)。由表2可知,煤泥產(chǎn)率1.54%,灰分為47.49%;總計產(chǎn)率100.00%,灰分52.71%。
2 煤炭進(jìn)倉粒度離析情況
2.1 膠帶輸送機(jī)運(yùn)輸過程發(fā)生粒度離析現(xiàn)象
煤炭入倉采用拉上山膠帶輸送機(jī)運(yùn)輸和水平電滾筒皮帶轉(zhuǎn)載進(jìn)倉,膠帶輸送機(jī)在機(jī)頭驅(qū)動滾筒帶動下,膠帶在支架和眾多托輥上運(yùn)動以完成物料的運(yùn)輸。由于托輥是按一定間隔架設(shè)的,且傾斜安裝,煤炭隨著膠帶上下震動,在震動過程中煤炭產(chǎn)生一定的離析現(xiàn)象。另外煤炭在上山輸送皮帶進(jìn)入水平輸送皮帶時,由于兩條皮帶中線垂直,經(jīng)緩沖擋板緩沖落入水平皮帶,在水品皮帶上的堆煤中心與皮帶中心發(fā)生偏心,也會發(fā)生一定的離析現(xiàn)象,密度大的顆粒偏向一側(cè)堆積,如圖1所示。
2.2 裝車過程中儲煤倉煤炭流動形式
結(jié)合潘二煤礦儲煤倉裝車特點(diǎn),在煤炭入倉時,煤在倉內(nèi)呈一個個圓錐堆形狀,落差雖然相同,但大塊煤從圓錐頂部沿其斜面滾到筒壁,而粒度較小的煤集中在煤倉的中心位置,這種在裝煤時產(chǎn)生的大小快煤重新分布的現(xiàn)象,理論上叫做離析現(xiàn)象。
當(dāng)卸料口閘門打開后,煤受自重作用,從煤倉中落下,在卸料過程中,煤炭的流動受其物理性質(zhì)和裝載方式影響。裝車時開啟卸料口,儲煤倉中雖然儲存有大量的煤,但只有卸料口正上方的煤靠自重流出,而靠邊壁的煤灰掛貼在壁上,當(dāng)中間的煤卸出后,邊壁掛煤會產(chǎn)生逐漸崩塌,上覆煤體由中間向四周依次塌陷流出,形成中心流動的形式。
2.3 潘二煤礦儲煤倉裝火車特點(diǎn)
2.3.1 潘二煤礦儲煤倉裝火車特點(diǎn)
潘二煤礦儲煤倉為圓筒形煤倉(后面簡稱圓筒倉),自礦井投產(chǎn)以來就一直使用,倉內(nèi)壁上粘有大量的煤,導(dǎo)致圓筒倉的放煤眼經(jīng)常堵塞。
特別是往二道放煤的煤眼堵塞比較嚴(yán)重,在同一時間共同落煤時一道的落煤眼落煤比較快,而同一倉煤位于倉中心的煤質(zhì)量輕,煤質(zhì)較好。
由于裝車時倉內(nèi)煤體流動為中心流動的方式,所以兩股道同時裝車時,倉內(nèi)較好的煤流向一道較多;同時由于煤流入倉過程中一系列的粒度離析現(xiàn)象導(dǎo)致一些質(zhì)量稍重的煤偏向二道落煤眼上方堆積,而這些質(zhì)量重的煤矸石含量較多,這就直接導(dǎo)致二道裝車的煤灰分偏高。
2.3.2 兩股道裝車煤炭篩分試驗
兩道所裝的煤炭粒級組成見表3。
從表3可知,一道、二道同時各裝一列火車為例,一道灰分為31.87%,二道灰分為32.75%,二道比一道灰分高0.88%。一道6~3 mm粒度級的煤樣,占全樣的23.33%,灰分為32.88%;二道6~3 mm粒度級的煤樣,占全樣的28.14%,灰分為34.77%。由此可以看出二道比一道灰分高的主要原因是二道>3 mm粒度級的煤樣占全樣的比例較高,而且灰分也偏高。
3 裝火車自動采樣機(jī)采樣單向偏倚原因分析
3.1 灰分統(tǒng)計結(jié)果分析
裝火車自動采樣機(jī)采樣統(tǒng)計普遍要比原煤自動采樣機(jī)采樣偏高,且均為正態(tài)分布,平均灰分差+2.96%,不符合隨機(jī)誤差統(tǒng)計規(guī)律性,說明兩套采樣系統(tǒng)間存在系統(tǒng)性偏倚,見表4。
3.2 裝火車自動采樣機(jī)系統(tǒng)偏倚分析
3.2.1 引起裝火車自動采樣機(jī)系統(tǒng)偏倚的原因
潘二煤礦2013年5月裝火車自動采樣機(jī)開始調(diào)試使用,采樣機(jī)安裝為兩道裝車皮帶分別安裝一個初采采樣裝置,共用一套制樣設(shè)備,這樣既節(jié)約安裝空間又節(jié)約設(shè)備費(fèi)用。調(diào)試過程中將兩道初采采樣間隔設(shè)定為90 s,但頻繁出現(xiàn)破碎機(jī)堵煤和一級給料皮帶撒樣現(xiàn)象,為了避免這些現(xiàn)象發(fā)生,防止兩道采樣頭同時進(jìn)行采樣,經(jīng)過現(xiàn)場試驗,只能以2道為基準(zhǔn)采樣點(diǎn),設(shè)置20 s防重疊采樣時間,限制一道采樣,可有效防止因煤流量過大造成的堵塞和灑煤現(xiàn)象,但經(jīng)過幾個月的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)裝火車自動采樣機(jī)較原煤自動采樣機(jī)采樣灰分偏高。經(jīng)過大量采樣數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),造成采樣系統(tǒng)誤差的主要原因在于程序設(shè)定的20 s防重疊時間。
3.2.2 采樣出現(xiàn)系統(tǒng)偏差數(shù)據(jù)分析
受20 s防重疊時間限制,一道采樣普遍比二道采樣數(shù)量少,平均每列火車,一道比二道少采13個子樣。同時如上述2.3.1分析結(jié)果得知二道煤灰分較一道煤灰分偏高,得出引起裝火車采樣機(jī)采樣存在系統(tǒng)性偏倚的主要原因在于“20 s防重疊時間限制”,見表5。
4 解決方案
既要解決兩股道采樣存在子樣數(shù)不一致的問題,又要防止兩道同時采樣發(fā)生煤樣流量過多,發(fā)生堵塞撒樣現(xiàn)象,在不去除“20 s防重疊時間”情況下,通過改進(jìn)上位控制程序,設(shè)定一道、二道初采頭分別獨(dú)立進(jìn)行采樣計時。
通過實(shí)驗得到以下數(shù)據(jù),采樣一道采樣間隔設(shè)置為65 s采一子樣,二道采樣間隔設(shè)置為90 s采一子樣,可以很好的解決兩道采樣子樣數(shù)不一致的問題。
通過調(diào)整采樣參數(shù),一道、二道采樣子樣數(shù)符合隨機(jī)性誤差統(tǒng)計規(guī)律,原煤自動采樣機(jī)與裝火車自動采樣機(jī)灰分比較也符合隨機(jī)性誤差統(tǒng)計規(guī)律,很好的解決了裝火車自動采樣機(jī)存在系統(tǒng)偏倚問題,見表6和表7。
5 結(jié) 語
綜上所述,粒度離析問題存在于煤炭儲運(yùn)過程中的每個環(huán)節(jié),只是離析輕重的問題,而儲裝運(yùn)結(jié)尾環(huán)節(jié)發(fā)生粒度離析情況的嚴(yán)重與否,直接影響著煤炭采樣精準(zhǔn)度,可能采制樣系統(tǒng)本身系統(tǒng)偏倚不會影響采樣精密度,但由于煤炭儲運(yùn)系統(tǒng)的影響可能會使系統(tǒng)產(chǎn)生一定的偏倚。這就要求我們必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn),慎審各類采制化數(shù)據(jù),認(rèn)真觀察總結(jié)煤炭儲裝運(yùn)特點(diǎn),綜合分析,對數(shù)據(jù)統(tǒng)計的常規(guī)性表現(xiàn)和微觀變化要有敏感性,不輕易放過每個細(xì)節(jié),找出問題癥結(jié)所在,對癥下藥。同時解決問題的方式不局限于采制化系統(tǒng)本身,也可從儲裝運(yùn)系統(tǒng)入手。
經(jīng)過實(shí)踐檢驗,我們通過系統(tǒng)分析粒度離析問題找出了造成裝火車自動采樣機(jī)采制樣存在偏倚問題的原因,并通過調(diào)整自動采樣機(jī)采樣參數(shù)使采制化數(shù)據(jù)統(tǒng)計符合隨機(jī)規(guī)律性,很好地消除了系統(tǒng)偏差。
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