【摘要】提高電解鋁煙氣凈化集氣系統(tǒng)的集氣效率,是減少電解鋁污染物排放的重要保證。筆者對電解鋁煙氣凈化排煙管網(wǎng)是否增設(shè)副煙道排煙管網(wǎng)系統(tǒng)從經(jīng)濟(jì)及技術(shù)角度進(jìn)行了分析,為副煙道排煙管網(wǎng)系統(tǒng)技術(shù)的推廣應(yīng)用掃清了障礙。
【關(guān)鍵詞】副煙道排煙管網(wǎng)系統(tǒng);集氣效率;負(fù)壓
1.背景概述
電解鋁煙氣凈化排煙管網(wǎng)設(shè)計上經(jīng)歷了3個階段:
(1)只采用主排煙管階段;
(2)采用主、副雙煙管階段;
(3)回歸主排煙管階段。
下面就這三個階段簡單的介紹一下:
我們首先介紹一下第二階段:加有槽蓋板的電解槽系統(tǒng)通常處在負(fù)壓狀態(tài),電解槽的排煙采用雙排煙管網(wǎng)系統(tǒng),即每臺電解槽出口設(shè)主排煙支管和副排煙支管。正常生產(chǎn)時,煙氣通過主排煙支管排到車間外主排煙管網(wǎng)。當(dāng)對電解槽進(jìn)行操作時,部分槽罩板打開,此時關(guān)閉主排煙支管,設(shè)在單獨的副煙道排放控制系統(tǒng)上的電動蝶閥打開,每臺電解槽的排煙量為正常操作時的2倍。本方法的作用是穩(wěn)定電解槽其余部分的負(fù)壓并減少由于打開槽罩板時的煙氣。
了解完第二階段,我們再來介紹第一階段的排煙管網(wǎng),第一階段的排煙管網(wǎng)只有主排煙管。在打開槽罩板對電解槽進(jìn)行操作的時候,由于煙氣量變大,僅靠主排煙管網(wǎng)收集效果不佳,造成電解槽煙氣外溢,影響電解槽的集氣效率。因此在隨后的煙氣凈化排煙管網(wǎng)設(shè)計中我們增加了副煙道排煙管網(wǎng)系統(tǒng),也就是上述的第二階段。但是由于控制系統(tǒng)方面的原因,以及經(jīng)濟(jì)方面的考慮,目前已建成的副煙道排煙管網(wǎng)系統(tǒng)并沒有投入使用,均處于閑置狀態(tài)。而在隨后的工程設(shè)計中副煙道排煙管網(wǎng)設(shè)計并未被采用,其實也就是所謂的第三階段。
2.解決思路
副煙道排煙管網(wǎng)系統(tǒng)是有其優(yōu)越性的,但是由于其方案不太成熟,存在著不完善的地方,因此限制了該方案的推廣應(yīng)用。因此完善副煙道排煙管網(wǎng)系統(tǒng)是我們需要解決的問題。副煙道排煙管網(wǎng)系統(tǒng)的控制系統(tǒng)以及閥門形式需要滿足設(shè)計要求,達(dá)到預(yù)期的控制效果,才能在對電解槽進(jìn)行操作時候自如切換。在此前的副煙道排煙管網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)計中我們是采用引風(fēng)機(jī)作為系統(tǒng)動力源。但是這樣的設(shè)計存在如下2點問題:
(1)以引風(fēng)機(jī)為動力源的配置對主排煙管網(wǎng)系統(tǒng)存在著沖擊,很難調(diào)節(jié)使其達(dá)到理想運行狀態(tài);
(2)采用引風(fēng)機(jī)作為動力源的配置方案導(dǎo)致管網(wǎng)設(shè)計復(fù)雜,阻力損失增加,整個凈化系統(tǒng)能耗也隨之增加,投資及運行成本均不理想。
因此,我們對于副煙道排煙管網(wǎng)系統(tǒng)改進(jìn)的重點應(yīng)該放在:如何減少對系統(tǒng)的沖擊以及降低成本上。對此我們的思路是:將副煙道排煙管網(wǎng)系統(tǒng)直接連接到主排管排煙系統(tǒng)上,通過減少副煙道阻力損失,利用主煙道匯總處負(fù)壓大的特點作為動力源,以實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)及技術(shù)上的可行。
3.解決方案
我們就以某鋁廠為例進(jìn)行研究,項目的基本參數(shù)如下:
(1)凈化系統(tǒng)處理槽臺數(shù):70臺
(2)單槽排煙量:
(4)同時操作的槽臺數(shù):4臺
(5)槽間距:6.7m
當(dāng)對電解槽進(jìn)行操作的時候,由于煙氣量變大,產(chǎn)生的煙氣量為正常生產(chǎn)時煙氣量的2倍,為了減少煙氣的外溢以及減少對煙氣凈化排煙管網(wǎng)系統(tǒng)的沖擊。采用直徑900的支煙管通過直徑900的匯總支煙管將煙氣匯總的主排煙管網(wǎng)。
根據(jù)我們此前對該凈化系統(tǒng)的測試結(jié)果表明:電解槽出口負(fù)壓值為225Pa,從電解槽出口閥門處到主排煙管網(wǎng)匯總處的壓力損失為750Pa,即主排煙管網(wǎng)匯總處的的負(fù)壓值為975Pa。所以下面開展的工作就是計算從電解槽經(jīng)由副煙道排煙管網(wǎng)系統(tǒng)到主排煙管網(wǎng)匯總處的壓力損失,只要小于975Pa,即可以利用主煙管負(fù)壓作為副煙道排煙管網(wǎng)系統(tǒng)的動力源。
我們的具體工作就是:在現(xiàn)有模型基礎(chǔ)上計算此段管網(wǎng)的負(fù)壓。在進(jìn)行簡單計算比較的時候我們需要對模型進(jìn)行簡化:
(1)忽略煙管的分段縫隙以及金屬波紋補(bǔ)償器;
(2)對煙管結(jié)構(gòu)進(jìn)行理想化處理,忽略不影響煙氣流動的細(xì)部結(jié)構(gòu)。
電解車間單側(cè)電解槽只有35臺,匯總煙管左側(cè)處理18臺電解槽,右側(cè)處理17臺電解槽產(chǎn)生的煙氣量。而單側(cè)電解車間的多功能天車最多配置為2臺,也就是說最多有2臺電解槽處于被操作階段。因此目前生產(chǎn)情況可以分為以下幾種狀態(tài):
狀態(tài)1:左側(cè)或右側(cè)只有1臺電解槽處于操作狀態(tài),就以處于左側(cè)最端頭的最不利情況下的電解槽排煙支管作為計算模板。
狀態(tài)2:左側(cè)或右側(cè)各有一臺電解槽處于操作狀態(tài),就以處于左右兩側(cè)最端頭的最不利情況下的電解槽排煙支管作為計算模板。
狀態(tài)3:左側(cè)或右側(cè)有2臺電解槽同時處于操作狀態(tài),就以處于左側(cè)最端頭的最不利情況下的電解槽排煙支管作為計算模板。
4.經(jīng)濟(jì)及技術(shù)分析
我們下面就以上述工程為例進(jìn)行簡單的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較。我們就以無副煙道排煙系統(tǒng)為樣本1;上述工程目前配置引風(fēng)機(jī)的副煙道排煙系統(tǒng)為樣本2,采用無引風(fēng)機(jī)的副煙道排煙系統(tǒng)為樣本3。具體配置如表1所示。
表2 各方案對比結(jié)果表
本次作為研究的模板工程電解車間,因為管理比較到位,35臺電解槽對應(yīng)的多功能天車數(shù)量為1.34臺。因此狀態(tài)1是最常見的工作狀態(tài),狀態(tài)2出現(xiàn)幾率比較少,狀態(tài)3出現(xiàn)的幾率可以忽略不計。因此就目前的設(shè)計來講,副煙道排煙管網(wǎng)系統(tǒng)采用D900是可行的,具體情況可以根據(jù)工程情況作調(diào)整。
通過技術(shù)及經(jīng)濟(jì)比較分析,我們可以發(fā)現(xiàn):正常狀態(tài)下,副煙道排煙系統(tǒng)負(fù)壓均小于負(fù)壓對比值(975Pa),因此利用負(fù)壓作為副煙道排煙管網(wǎng)系統(tǒng)的動力源在技術(shù)上是可行的;可控范圍內(nèi)的直接投資(直接投資70萬),可以忽略不計的運行費用,從經(jīng)濟(jì)角度考慮也是可行的。
5.結(jié)論
因此利用負(fù)壓作為副煙道排煙管網(wǎng)系統(tǒng)的動力源的技術(shù)是可行的,可以在以后的工程中推廣的。