摘 要:分析¢4.2x14.5米水泥磨聯(lián)合粉磨系統(tǒng)存在的問題,通過調(diào)解輥面接觸物料寬度、磨內(nèi)結(jié)構(gòu)和研磨體級配三方面,最終使該系統(tǒng)在2010年5月份達(dá)到其生產(chǎn)能力。
關(guān)鍵詞:粉磨系統(tǒng) 調(diào)解 達(dá)標(biāo)方法
中圖分類號:TQ172.637 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1007-3973(2013)011-055-02
冀東水泥吉林有限責(zé)任公司經(jīng)過一年的改造擴(kuò)建,于2009年9月正式投產(chǎn)。粉磨系統(tǒng)是由¢4.2x14.5m水泥磨及¢1.6x1.4m輥壓機(jī)組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。由于改造時間緊,各項(xiàng)工藝配套項(xiàng)目銜接不完善,所以自開機(jī)以來,磨機(jī)產(chǎn)質(zhì)量都維持在較低水平,臺時產(chǎn)量較低,比表面積、細(xì)度質(zhì)量指標(biāo)連續(xù)不合格,極大地影響公司的正常生產(chǎn)。經(jīng)過我公司技術(shù)人員的不懈探索和努力調(diào)試,終于使本套系統(tǒng)在2010年5月份達(dá)到其生產(chǎn)能力,P.O42.5水泥臺時產(chǎn)量170 t/h,比表在360m2/kg左右,0.08mm方孔篩細(xì)度在<2,有效地保證了生產(chǎn)的順利進(jìn)行,降低了各種消耗。現(xiàn)將調(diào)整過程介紹如下:
1 ¢4.2x14.5米水泥磨聯(lián)合粉磨系統(tǒng)存在的問題
自2009年9月到2010年4月的生產(chǎn)過程中,兩條生產(chǎn)線的平均臺時產(chǎn)量在140t/h左右,比表面積在350m2/kg左右,0.08mm方孔篩細(xì)度在5~8左右。此種生產(chǎn)狀況與本套系統(tǒng)設(shè)計產(chǎn)量170t/h差距很大,各項(xiàng)消耗指標(biāo)均高于控制值,不能滿足生產(chǎn)要求。
2 原因分析
2.1 輥壓機(jī)因素
輥壓機(jī)的輥面寬度為1600mm,在工作輥縫達(dá)到30~40mm的正常工作狀態(tài)下,由于輥面過寬,處理物料能力過大,即使在打散分級機(jī)轉(zhuǎn)速較低的情況下,入磨物料仍很多;同時,由于物料在輥壓機(jī)軸向分布較平均,輥壓機(jī)運(yùn)行時做工面較大,即使調(diào)解斜插板控制料餅厚度,輥壓機(jī)的動、定輥電流仍然較低,做功效果不好,物料得不到充分的擠壓,入磨物料易磨性得不到很大的改善。
2.2 磨內(nèi)結(jié)構(gòu)因素
本套系統(tǒng)采用兩倉式內(nèi)部結(jié)構(gòu),一倉長3.80m,二倉長10.45m,雖然二倉長是一倉長度的2.75倍,符合水泥磨的設(shè)計要求,但是由于只有一道隔倉板,所以物料在磨內(nèi)的綜合流速仍很難控制,物料在磨內(nèi)流速很快,粉磨效果不好;同時,二倉內(nèi)活化環(huán)高度為485mm,是鋼鍛及物料面高度的0.37倍,根據(jù)篩余曲線分析得出:其運(yùn)動時的阻料作用及活化作用都較小,使得二倉鋼鍛的研磨作用不能充分的發(fā)揮出來,出磨物料的比表面積偏低,細(xì)度偏高。
2.3 級配因素
現(xiàn)使用級配是磨機(jī)廠家直接提供的,其中各級球徑級別及數(shù)量百分比與實(shí)際入磨物料顆粒級配對應(yīng)的球徑級別及數(shù)量相差很大,使得磨內(nèi)物料流速較快,產(chǎn)質(zhì)量難以穩(wěn)定。
3 改造措施
根據(jù)以上因素,我公司采取了相應(yīng)改造措施,具體方案如下:
3.1 針對輥壓機(jī)因素
其輥面較寬,為了控制實(shí)際輥面做功的軸向長度,我們采取調(diào)解手動棒閘來調(diào)解輥面接觸物料寬度的方法,具體做法是將所有的手動棒閥全部關(guān)閉,只在中間對稱的抽出4~6根棒閥,使輥壓機(jī)的做工面大部分集中在輥寬中心線兩邊的200mm以內(nèi),此操作雖然增加了相對邊部漏料的機(jī)會,但是兩個輥?zhàn)拥淖龉顩r大大的改善了,在有電容補(bǔ)償?shù)那疤嵯?,動定輥的做功電流都達(dá)到了30~40安培,使通過輥壓機(jī)的物料得到充分的擠壓;同時將打散機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)控制在300~450轉(zhuǎn)/分,入磨物料顆粒級配趨于合理,如表1。
3.2 磨內(nèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整
由于70%入磨物料顆粒直徑都小于2mm,且小于0.08mm的物料重量占總量的30~40%,物料在磨內(nèi)流動性較好,可快速通過磨機(jī),引起比表面積及細(xì)度指標(biāo)不合格,我公司決定通過兩中方式對磨機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造:
(1)將中間雙層隔倉板在二倉的物料出口用鋼板封住四塊,使這四塊隔倉板失去物料通過功能,延長無聊在一倉內(nèi)的停留時間,使物料在一倉內(nèi)能夠得到充分的研磨,減少其對二倉研磨體的粉磨壓力。
(2)我公司對二倉內(nèi)的活化環(huán)進(jìn)行調(diào)整,將原來高度為485mm的活化環(huán)更換成高度為750mm的活化環(huán),改善其徑向阻料能力及對小鋼鍛的活化作用,減少鋼鍛“結(jié)團(tuán)滑落”現(xiàn)象,充分發(fā)揮微鍛的粉磨作用。改造前效果如圖1,改造后效果如圖2。
通過以上調(diào)整,我公司對入磨物料粒度重新進(jìn)行了測量,如表2。
根據(jù)入磨的最大粒度及平均粒度重新計算各倉級配的最大球(鍛)直徑及平均球(鍛)直徑,然后與現(xiàn)行級配相比較,為保證不因更換大量更換研磨體而增加生產(chǎn)成本,我公司在停磨時將¢60mm及¢50mm鋼球分別檢出3t、2t,然后補(bǔ)入¢30mm鋼球3t,¢20mm鋼球2噸,調(diào)整前后的級配如表3。
通過以上調(diào)整,我公司兩條生產(chǎn)線的產(chǎn)質(zhì)量都有較大提高,P.O42.5水泥臺時產(chǎn)量達(dá)到170t/h,比表在360m2/kg以上,細(xì)度<2,達(dá)磨機(jī)預(yù)期到設(shè)計水平。