摘要:本文介紹了寶鋼集團八鋼公司第二煉鋼廠RH精煉爐液壓系統(tǒng)的原理、系統(tǒng)原件的特點及故障,分析了故障原因,并征對相應的故障點做了優(yōu)化和改進,消除了故障,產(chǎn)生了良好的效果。
關(guān)鍵詞:RH精煉爐液壓系統(tǒng) 系統(tǒng)振動 插裝閥 故障
RH(即真空循環(huán)脫氣)系統(tǒng)設(shè)備是一種用于生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼的鋼水二次精煉工藝裝備。要實現(xiàn)鋼材成分特別是有害氣體元素的精確控制,RH 真空精煉處理爐是目前高端鋼材不可或缺的冶煉設(shè)備 。但是八鋼二煉鋼120噸RH精煉爐自投產(chǎn)以來,RH鋼包升降液壓系統(tǒng)的故障率就一直較高,已經(jīng)嚴重影響到RH精煉爐的正常生產(chǎn)。
1.RH液壓系統(tǒng)在運行中存在的問題
在RH精煉裝置中,RH鋼包升降液壓系統(tǒng)是其中一個重要的組成部分。RH鋼包升降液壓系統(tǒng)是用于在鋼包處理位,通過頂升鋼包臺車來升降盛有鋼水的鋼包,使RH真空槽浸漬管插入鋼水液面下一定深度后進行真空脫氣的處理系統(tǒng),待鋼水處理結(jié)束后,再將鋼包臺車降到鋼包臺車軌道上。RH精煉爐投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn):
(1)頂升油缸在頂升重包(盛滿鋼水的鋼包)時,在頂升和停止的瞬間液壓系統(tǒng)的噪音和振動非常大,經(jīng)常出現(xiàn)液壓泵出油壓力管路爆裂漏油事故,在滿負荷生產(chǎn)時基本上每周都要出現(xiàn)2-3次管路爆裂漏油事故。
(2)實現(xiàn)工位切換的插裝閥漏油頻繁,滿負荷生產(chǎn)時基本上每兩天就會發(fā)生一次漏油事故。在頻繁拆解處理漏油時發(fā)現(xiàn)插裝閥頂部端蓋密封圈經(jīng)常斷裂且磨損嚴重,密封件安裝過渡端蓋與彈簧的接觸面磨損嚴重,如下圖一所示,插裝閥閥芯彈簧在使用不到一個月就磨損變形嚴重。
圖一(嚴重磨損的插裝閥密封件安裝過渡端蓋)
2.RH液壓系統(tǒng)存在問題的分析及措施
頂升油缸在頂升重包(盛滿鋼水的鋼包)時,在頂升和停止的瞬間液壓系統(tǒng)的噪音和振動非常大,我們可以從以下兩方面進行分析:
①外負載阻力大,且可能有卡塞現(xiàn)象,震蕩阻力傳遞至液壓系統(tǒng),使得系統(tǒng)噪音和振動非常大。不考慮卡塞阻力,單從頂升重量考慮,滿包鐵水有120噸,再加鋼包、鋼包車、頂升框架的重量,總重量超過240噸,從這點不難看出,液壓系統(tǒng)所承載負荷是非常大的,但這部分負荷是生產(chǎn)必須,無法剔除或者減少。從卡塞阻力考慮,我們檢查了鋼包車頂升框架導軌及導輪,發(fā)現(xiàn)1#工位東北角和東南角導輪間隙太大,2#工位東南角和西南角的導輪間隙較大,兩個工位鋼包在頂升過程中都有晃動現(xiàn)象。解決方案:將兩個工位頂升框架的導輪間隙按照圖紙要求進行整體調(diào)整,保證鋼包車在升降過程中即無晃動現(xiàn)象,也無卡塞現(xiàn)象。
②液壓系統(tǒng)可能存在設(shè)計缺陷或者控制不合理之處,導致系統(tǒng)運行時噪音大,振動大。從這點考慮我們首先對系統(tǒng)原理進行簡單介紹,如下圖二、圖三所示,當1#工位頂升時,比例溢流閥526、電磁換向閥527DT9a、電磁換向閥509.1同時得電,圖二中比例溢流閥526和電磁換向閥527DT9a同時得電,控制泵的壓力油進入主油泵控制系統(tǒng),主油泵建立壓力,圖三中電磁換向閥509.1得電,壓力油P將2#工位的插裝閥510.2鎖死,并通過1#工位的插裝閥510.1進入到1#工位頂升缸,1#工位完成頂升動作。當1#工位下降時,液控單向閥508.1、比例溢流閥526、電磁換向閥527DT9b同時得電,液控單向閥508.1得電將液壓鎖503.2打開,同時圖二中比例溢流閥526和電磁換向閥527DT9b同時得電,控制泵的壓力油進入主油泵控制系統(tǒng),主油泵失壓后實現(xiàn)馬達的功能,油缸中的液壓油由于重力作用將插裝閥511.1的彈簧頂開順原管路返回油箱。從液壓系統(tǒng)原理看,各種閥的得電配合順序是合理的,但是在實現(xiàn)頂升、停止和下降功能的瞬間,比例溢流閥526所給的電壓值是定值,也就是說控制泵的壓力油會迅速進入液壓泵控制系統(tǒng)來實現(xiàn)液壓泵建立壓力和失去壓力的功能,導致的結(jié)果是系統(tǒng)壓力會瞬間建立或瞬間失去,這樣在開啟和阻斷點上系統(tǒng)本身就會產(chǎn)生很大的自振動,再加上外負載較大,外負載的力量傳遞至液壓系統(tǒng),系統(tǒng)振動會更大。解決方案:對比例溢流閥電壓控制程序進行優(yōu)化改造,使油缸在頂升和停止的一剎那,速度按照斜坡原理運行,也就是說主油泵建議壓力和失去壓力都是在一定時間內(nèi)完成的,系統(tǒng)壓力是慢慢建立和慢慢失去的。
圖二(主油泵控制系統(tǒng)原理圖)
圖三(鋼包頂升插裝閥部位原理圖)
3.優(yōu)化改進后的效果
RH頂升缸在頂升和停止的一瞬間,噪音和振動均明顯減小,改進前后比較,至少都減小了一倍多,在改進后的近一年時間里,再未發(fā)生過液壓系統(tǒng)爆管漏油事故;插裝閥的故障漏油頻次明顯降低,在改造后的近一年時間里未發(fā)生過一起插裝閥漏油事故;液壓系統(tǒng)的漏油量也得到明顯控制,改進前液壓系統(tǒng)平均月消耗液壓油800L以上,改進后近一年時間,液壓系統(tǒng)僅僅消耗360L液壓油。RH液壓系統(tǒng)優(yōu)化改進項目在得到維護人員、操作人員及廠領(lǐng)導一致好評的同時又在煉鋼廠QC成果發(fā)布上取得了優(yōu)異的成績。
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