摘 要:神華國華定洲電廠二期2×660MW機(jī)組的鍋爐吹灰系統(tǒng)采用現(xiàn)場一體化觸摸屏控制,運行人員勞動強(qiáng)度大,也極易造成誤操作事故。因此,對原有的吹灰運行操作方式進(jìn)行了優(yōu)化,在遠(yuǎn)端(主控室)增加上位機(jī),將觸摸屏控制界面和程序組態(tài)至上位機(jī),再通過交換機(jī)與吹灰控制PLC連接和通訊,實現(xiàn)在上位機(jī)上對吹灰系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程操作控制。項目實施后,極大的降低了吹灰運行人員的勞動強(qiáng)度,減小了誤操作造成的不安全事故概率,確保了吹灰系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
關(guān)鍵詞:吹灰系統(tǒng) 操作方式優(yōu)化 遠(yuǎn)程控制 火電廠
中圖分類號:TM62文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1674-098X(2013)5(a)-0066-02
吹灰系統(tǒng)是火力發(fā)電機(jī)組不可缺少的輔助設(shè)備,它用于將鍋爐爐膛內(nèi)管壁上附著的結(jié)焦有效清除,能有效防止鍋爐“四管”因換熱不均導(dǎo)致的爆管事故。神華國華定洲電廠二期2×660 MW機(jī)組吹灰控制系統(tǒng)采用Modicon TSX Quantum系列PLC,基建時期設(shè)計的機(jī)組日常吹灰采用一體化觸摸屏(安裝在配電室的控制柜門面上)控制,同時顯示吹灰系統(tǒng)所有受控設(shè)備的各種運行狀態(tài)、故障保護(hù)狀態(tài)及程控裝置自身的工作狀態(tài)。由于觸摸屏的安裝位置較高,運行人員在吹灰操作時必須站立,而每天每臺機(jī)組至少吹灰兩次,每次近4 h,吹灰運行操作人員往往比較疲憊,也極易造成誤操作事故。在機(jī)組投產(chǎn)后,這種矛盾日益凸顯,因此,對現(xiàn)有的吹灰運行操作方式進(jìn)行優(yōu)化將非常必要。
1 項目研究內(nèi)容
吹灰系統(tǒng)運行操作方式的優(yōu)化,是在原有的吹灰器控制的基礎(chǔ)上,取消現(xiàn)場觸摸屏操作方式,在遠(yuǎn)端(主控室)增加上位機(jī),實現(xiàn)在上位機(jī)上對吹灰器進(jìn)行遠(yuǎn)程操作控制。具體研究內(nèi)容如下。
(1)組態(tài)王6.5版軟件的應(yīng)用(畫面連接及網(wǎng)絡(luò)設(shè)置);(2)Modicon PLC硬件功能和軟件設(shè)置研究;(3)上位機(jī)硬件配置研究;(4)組態(tài)王應(yīng)用軟件與PLC的網(wǎng)絡(luò)硬件連接;(5)吹灰器上位機(jī)運行操作的靜態(tài)、動態(tài)功能調(diào)試;(6)吹灰器上位機(jī)運行操作功能的試投運與故障分析、處理。
通過對項目研究內(nèi)容的深入分析,我們總結(jié)出該項目在軟件和硬件方面的設(shè)計難點。軟件設(shè)計上,既要充分滿足吹灰器日常運行操作的需要,又要考慮如何減小故障出現(xiàn)的可能性,便于日后維護(hù)。再者,還要充分考慮用戶的使用需求,進(jìn)行人性化的操作界面設(shè)計。硬件方面,由于吹灰系統(tǒng)控制采用的是Modicon PLC系列,因此必須充分考慮硬件設(shè)備的兼容性。
2 項目實施過程
為了預(yù)留足夠的項目調(diào)試時間,項目實施必須在機(jī)組停運后進(jìn)行。在停機(jī)前需要準(zhǔn)備好的硬件設(shè)備包括上位機(jī)、通訊網(wǎng)卡、組態(tài)王軟件及其網(wǎng)絡(luò)連接線等,機(jī)組停運后立即開展工作。具體實施過程如下。
(1)在主控室增設(shè)兩臺吹灰器PLC程控上位機(jī),并通過交換機(jī)與PLC硬件連接,詳見圖1。
(2)在上位機(jī)的windows系統(tǒng)內(nèi)安裝組態(tài)王軟件并進(jìn)行畫面組態(tài)。為了兼顧吹灰運行需要與運行人員的使用習(xí)慣,畫面內(nèi)容盡量與原來的觸摸屏顯示一致。需要特別說明的是,組態(tài)王軟件要做好解密設(shè)置。
(3)在原PLC系統(tǒng)中安裝Qtm以太網(wǎng)絡(luò)通信硬件并進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置,步驟如下:
①在PLC網(wǎng)絡(luò)上設(shè)置相應(yīng)的IP地址,使其與上位機(jī)通訊。在設(shè)置IP地址時,要保證其分配地址與上位機(jī)IP地址在同一網(wǎng)段內(nèi)且唯一。
②打開Concept中相應(yīng)的工程,在“Project”菜單下選擇“Configurator”,彈出“PLC Configuration”,展開其子項“Config Extensions”,點擊“Select Extensions”,將“TCP/IP Ethernet”的數(shù)量設(shè)為1,即以太網(wǎng)卡通訊模塊的數(shù)量為1塊。
③在“PLC Configuration”的子項“I/O Map”中,將以太網(wǎng)卡通訊模塊配置在與物理機(jī)柜對應(yīng)的槽位上。例如在“I/O Map”中的第一個機(jī)柜上安裝了NOE模塊,其槽位是13號槽,點擊“I/O Map”中第一個機(jī)柜對應(yīng)的“Edit”列中的按鈕,由于只有一個機(jī)柜,所以該表中只有一行。在“Local Qauntum Drop”的13號槽上添加NOE模塊。注意在添加以太網(wǎng)卡通訊模塊時,要和加裝的NOE硬件模塊的型號一致。
④在完成以上配置后,點擊“Config Extensions”中的“Ethernet/ I/O Scanner”,將對應(yīng)槽位的以太網(wǎng)卡通訊模塊IP地址填入。
(4)在完成上述設(shè)置后,需要將組態(tài)好的上位機(jī)程序重新下載至PLC內(nèi)存中,步驟如下:
①連接至PLC系統(tǒng),選擇網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議。(圖2)
②打開在線控制面板,選擇停止PLC運行選項。(圖3)
③選擇Download選項進(jìn)行程序下裝,下裝完成后,重新啟動PLC。(圖4)
下裝重啟完成后,需要測試網(wǎng)絡(luò)通訊是否暢通,如果不暢,檢查一下網(wǎng)絡(luò)硬件的連接及網(wǎng)絡(luò)軟件的設(shè)置是否正常。
(5)吹灰上位機(jī)的運行調(diào)試。打開吹灰上位機(jī)的組態(tài)王軟件,軟件顯示為正??刹僮鹘缑?。將吹灰器的動力電源停掉,在上位機(jī)上逐次進(jìn)行模擬操作,操作方式與原來的觸摸屏操作基本相同。
3 關(guān)鍵技術(shù)問題分析
3.1 網(wǎng)絡(luò)傳輸問題
由于以太網(wǎng)通訊的網(wǎng)絡(luò)傳輸距離有限,故不采用主機(jī)對上位機(jī)的通訊連接方式,而采用主機(jī)對交換機(jī),交換機(jī)再對上位機(jī)的通訊連接方式,避免了由于傳輸距離過長導(dǎo)致上位機(jī)操作速度變慢的問題。
3.2 PLC以太網(wǎng)卡的安裝和使用
需要對安裝在PLC系統(tǒng)中的以太網(wǎng)卡進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),包括通訊方式、接口、硬件組態(tài)及軟件設(shè)置等,以便正確進(jìn)行硬件安裝、網(wǎng)絡(luò)連接、硬件組態(tài)及離線代碼下傳等。
3.3 以太網(wǎng)卡通訊IP地址的設(shè)置
由于需要增加兩臺上位機(jī)(每臺上位機(jī)對應(yīng)一臺機(jī)組),而使用一臺交換機(jī),所以IP地址設(shè)置時需要注意兩個地址必須在同一網(wǎng)段內(nèi),這樣屬于同一網(wǎng)段的兩個地址間的信息交換就不需要通過路由器。
3.4 組態(tài)王軟件的使用
由于市面上盜版的組態(tài)王軟件居多,正版軟件往往涉及到加密狗的安裝,以確保軟件能夠正常使用。此外,在組態(tài)王軟件中需要進(jìn)行正確的網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)置,以確保網(wǎng)絡(luò)連接通暢。
3.5 吹灰器上位機(jī)遠(yuǎn)程操作系統(tǒng)的靜態(tài)、動態(tài)功能調(diào)試與故障處理
吹灰器上位機(jī)遠(yuǎn)程操作系統(tǒng)的靜態(tài)功能調(diào)試采取離線方法,動態(tài)功能調(diào)試采取在線方法。若調(diào)試過程中出現(xiàn)故障則需解列吹灰器,查找、排除故障點后,再按照“離線-在線”的順序進(jìn)行調(diào)試。
4 結(jié)語
吹灰系統(tǒng)是火力發(fā)電機(jī)組重要的輔助設(shè)備,神華國華定洲電廠二期2×660MW機(jī)組的日常吹灰采用現(xiàn)場一體化觸摸屏控制,運行人員勞動強(qiáng)度大,也極易造成誤操作事故。因此,必須對原有的吹灰系統(tǒng)運行操作方式進(jìn)行優(yōu)化,在遠(yuǎn)端(主控室)增加上位機(jī),將觸摸屏控制界面和程序組態(tài)至上位機(jī),再通過交換機(jī)與吹灰控制PLC連接和通訊,實現(xiàn)在上位機(jī)上對吹灰系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程操作控制。項目實施后,極大的降低了吹灰運行人員的勞動強(qiáng)度,減小了誤操作造成的不安全事故概率,確保了吹灰系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
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