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      催化裂化分餾塔頂注氨技術(shù)的工業(yè)試驗(yàn)

      2013-12-31 00:00:00朱凌云夏輝尹達(dá)維
      科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2013年13期

      摘 要:分餾塔頂注氨技術(shù)對于煉油廠來說不僅對設(shè)備起到了保護(hù)作用,氨水也是非常低成本的物質(zhì),所以有助于提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。該文主要講解了使用分餾塔頂注氨技術(shù)的使用,以此技術(shù)來代替汽油堿洗精制,避免對設(shè)備的腐蝕。

      關(guān)鍵詞:催化裂化分塔頂注氨技術(shù) 工業(yè)試驗(yàn) 流程

      中圖分類號:TE624文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1674-098X(2013)5(a)-0039-01

      N型流化催化裂化裝置是煉油廠中催化裂化常用裝置,其年產(chǎn)量均在120萬 t以上,使用的原料也比較多樣化,常三、常四、減壓餾份、酮苯蠟膏和丙烷輕脫油等都可以作為加工原料。因?yàn)檫@些原料都是含有大量的氮、氧、硫等化合物,經(jīng)過高溫和化學(xué)反應(yīng)之后會進(jìn)入到產(chǎn)品以及工藝廢水里面,容易形成具有腐蝕的環(huán)境對設(shè)備造成腐蝕,并且降低了汽油的質(zhì)量。所以汽油一般都需要經(jīng)過汽油堿洗精制過程,目的是提升汽油品質(zhì),但是堿液也是一種腐蝕性液體,設(shè)備、容易和工藝管線會有腐蝕的情況,使用后剩余的堿渣對于煉油廠來說也是一項環(huán)境保護(hù)的處理問題。

      1 注氨代替汽油堿洗和防腐原理

      20%左右濃度的氫氧化鈉一般是用來汽油堿洗精制的溶液,加入汽油中發(fā)生化學(xué)反應(yīng)之后再進(jìn)行分離,起到過濾或消除掉汽油里面的硫化氫、低級醇等等硫化物,形成鈉鹽過濾掉,以確保汽油銅片腐蝕合格。

      要讓注氨來代替堿洗使汽油的腐蝕達(dá)標(biāo),關(guān)鍵點(diǎn)是需要保證注氨點(diǎn)、溫度、注入量以及氨水濃度這幾個指標(biāo)適宜。催化裂化腐蝕主要是H2S—HCN—H2O型腐蝕,H,S、RCN等酸性物質(zhì)是催化工藝設(shè)備的主要化學(xué)腐蝕物,所以這種方式對于下游設(shè)備的防腐也能夠起到一定效果。

      2 分餾塔頂注氨工藝流程及試驗(yàn)

      2.1 注氨工藝流程

      注氨點(diǎn)的選擇需要考慮到氨水的擴(kuò)散速度以及反應(yīng)分子碰撞這兩個要素,再加上煉油廠內(nèi)重油催化裂化的注氨經(jīng)驗(yàn),我們把注氨點(diǎn)選在了分餾塔塔頂餾出線。氨水濃度是事前再制硫車間內(nèi)先比兌好之后再送入氨水罐內(nèi),注氨時采用泵來將氨水從容器內(nèi)抽出,經(jīng)過流量計之后進(jìn)入容器,采用泵將冷凝水送回制硫進(jìn)行提硫提氨,這樣就可以循環(huán)的產(chǎn)生氨水,再進(jìn)行注入。

      2.2 注氨工業(yè)試驗(yàn)

      試驗(yàn)總共三個階段的測試。第一階段收集空白數(shù)據(jù),用來當(dāng)做注氨之后的對比數(shù)據(jù)(KB);第二階段為注氨量試驗(yàn),主要是針對注入氨的不同量來確定是否能夠?qū)υ谶M(jìn)行堿洗前汽油質(zhì)量和設(shè)備造成影響,用來確定注氨量;第三階段為氨水濃度試驗(yàn)(ND),通過對不同注氨濃度的對比來尋找最恰當(dāng)?shù)淖睗舛?。各試?yàn)條件見表1,表2。

      在測試時間內(nèi),保證加工原料、數(shù)量、生產(chǎn)方案、操作環(huán)境都不會有太大的差別。

      3 工業(yè)試驗(yàn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

      3.1 技術(shù)分析

      原料硫含量保持不變的時候,隨著注氨量的不斷增加,冷凝水的PH值呈現(xiàn)出上升趨勢;如果氨水的量不變,改為增加氨水濃度,同樣也會讓冷凝水的pH值上升。我們可以通過容器內(nèi)冷凝水的pH值來判斷,注入分餾塔頂?shù)陌彼?,但是這只能作為一種輔助參考指標(biāo),因?yàn)閜H值不僅僅只和氨水濃度和注氨量兩者聯(lián)系在一起,這兩者對pH值的影響還是幅度不夠大,因此只能當(dāng)做參考。

      3.2 注氨量試驗(yàn)分析

      沒有采用注氨技術(shù)之前,堿洗汽油銅片腐蝕是合格點(diǎn)和不合格點(diǎn)都有,總體來說合格率低于80%,但是在使用注氨之后,合格率達(dá)到了100%。當(dāng)注氨量為3001/h時,堿洗前穩(wěn)定汽油腐蝕已全部合格,雖然隨著注氨量的增加,汽油的總數(shù)有下降趨勢,但是不影響其他指標(biāo),高注氨量并未進(jìn)一步降低脫前液化氣和干氣中的硫化物,相反卻有所回升,這可能是由于原料中硫含量波動所至.因此從產(chǎn)品汽油、液化氣和干氣的注氨脫硫效果看,注氨量300~3501/h比較適宜。

      3.3 氨水濃度試驗(yàn)分析

      氨水濃度對產(chǎn)品脫硫無明顯影響,濃度提高后,與相同注氨量低濃度相比,鐵離子濃度回升,COD、含硫及氨一氮和含油均無顯著變化,所以從設(shè)備腐蝕分析,濃度1.0%~1.5%比2.0%~2,5%更為有利.此外低濃度大注氨量還有利于注入量的調(diào)節(jié)和計量。

      3.4 經(jīng)濟(jì)分析

      (1)不耗堿液;(2)消滅堿渣;(3)回收堿渣;(4)節(jié)約乙醇胺;(5)節(jié)約電費(fèi)。

      通過對上面這些每年節(jié)約的開支計算,單位如果使用注氨技術(shù)則每年可直接節(jié)省人民幣約31萬元,這還只是單純的企業(yè)效益,從社會效益和環(huán)保效益來說將無法估量,堿渣的消除對環(huán)保來說是一項非常重要的舉措,提升了煉油廠的生產(chǎn)環(huán)保能力;另外注氨技術(shù)能夠?qū)υO(shè)備起到一定的防腐作用,這樣對設(shè)備來說延長了使用期限,企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益也得到了保證。

      4 結(jié)語

      傳統(tǒng)的汽油汽油堿洗精致技術(shù)不僅不能環(huán)保對設(shè)備還具有腐蝕作用,采用分餾塔頂注氨技術(shù)這些問題都能夠得到解決,而且企業(yè)每年都能節(jié)省大量的開支。

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