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      降低含聚深度污水處理站外輸含油量

      2012-11-10 01:34:10中國(guó)石油大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠第三油礦旭日QC小組
      關(guān)鍵詞:收油污油核桃殼

      中國(guó)石油大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠第三油礦 旭日QC小組

      (黑龍江 大慶 163453)

      降低含聚深度污水處理站外輸含油量

      中國(guó)石油大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠第三油礦 旭日QC小組

      (黑龍江 大慶 163453)

      1 小組概況

      旭日QC小組共有成員10人,由質(zhì)量管理、副隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員及崗位操作員工等組成,形成了管理、技術(shù)、操作3個(gè)層面的優(yōu)化構(gòu)成。為控制好聯(lián)合站油、氣、水、電的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo),旭日QC小組充分利用各層面成員的技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)積極開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng),為解決生產(chǎn)中存在的問(wèn)題做了大量的工作。小組的基本情況見(jiàn)表1。

      2 選題理由

      選題的過(guò)程如圖1。

      表1 小組的基本情況

      圖1 選題的依據(jù)及過(guò)程

      3 設(shè)定目標(biāo)

      從污水系統(tǒng)癥結(jié)中可以看出,目前深度污水處理站外輸含油量平均為12mg/L,而Q/SY DQ0605-2006《大慶油田油藏水驅(qū)注水水質(zhì)指標(biāo)及分析方法》中要求含聚深度污水處理站外輸含油量小于5mg/L,因此,我們?cè)O(shè)定目標(biāo)為含聚深度污水處理站外輸含油量小于5mg/L。

      4 可行性分析

      4.1 污水處理站流程簡(jiǎn)介

      杏十聯(lián)脫水站2007年改造后,三元驅(qū)來(lái)液與水驅(qū)來(lái)液在一段分開(kāi)處理,二段混合處理。由于三元污水處理工藝不完善,尚處于試驗(yàn)階段,三元驅(qū)見(jiàn)聚合物后水質(zhì)很難保證,因此2010年5月以來(lái)深度污水處理站開(kāi)始同時(shí)處理水驅(qū)與三元驅(qū)含油污水。處理站的基本流程如圖2。

      4.2 污水外輸含油量曾經(jīng)達(dá)標(biāo)

      據(jù)2010年杏十聯(lián)深度污水站外輸污水含油量統(tǒng)計(jì),2010年1~5月份污水含油量穩(wěn)定在5mg/L以內(nèi),6月以后才逐漸升高(圖3)。

      4.3 污水含聚濃度逐漸升高

      對(duì)2010年5~12月杏十聯(lián)深度污水站來(lái)液含聚合物濃度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(圖4),可看出隨著污水中聚合物濃度明顯提高,深度污水站污水處理工藝不適應(yīng)性凸顯,處理負(fù)荷及難度都增加了,導(dǎo)致水驅(qū)污水處理工藝對(duì)含聚污水處理的適應(yīng)性較差。主要體現(xiàn)在:污水油水沉降時(shí)間增長(zhǎng);藥劑用量加大;反沖洗周期縮短;濾料污染嚴(yán)重;污水收油頻繁;水質(zhì)化驗(yàn)工作量大等。

      圖2 污水處理站流程

      4.4 污水含油量不合格問(wèn)題

      經(jīng)調(diào)查,影響污水處理后含油量不合格的問(wèn)題有沉降罐含油量超標(biāo)、過(guò)濾罐含油量超標(biāo)、污油回收不及時(shí)、油水分離劑濃度低、含油量化驗(yàn)操作失誤等。對(duì)2010年5~12月的90個(gè)不合格樣本進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)(表2)。

      由表2可得出含油量不合格的頻次結(jié)果如下(表 3)。

      由表3可看出,污油回收不及時(shí)和過(guò)濾罐含油量超標(biāo)是造成外輸含油量不合格的癥結(jié)問(wèn)題,也就是說(shuō)只要解決這2個(gè)問(wèn)題,就可以將含聚深度污水處理站外輸含油量降低到5mg/L以下。

      5 原因分析

      針對(duì)污油回收不及時(shí)和過(guò)濾罐含油量超標(biāo)的癥結(jié)問(wèn)題,召集QC小組成員,尋找原因并繪制關(guān)聯(lián)圖,找到7條末端因素(圖5)。

      表2 含油量不合格問(wèn)題分類統(tǒng)計(jì)表(2010年5~12月)

      表3 含油量不合格問(wèn)題頻次表(2010年5~12月)

      6 確定主要原因

      7 個(gè)末端因素確定后,小組成員分工回到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),調(diào)查分析驗(yàn)證,并逐一確認(rèn)主要原因。

      確認(rèn)一:?jiǎn)T工技術(shù)水平低

      2011年2月,通過(guò)到現(xiàn)場(chǎng)及利用早會(huì)提問(wèn)方式隨機(jī)對(duì)崗位員工進(jìn)行污水收油制度及過(guò)濾流程相關(guān)知識(shí)的提問(wèn),崗位員工回答準(zhǔn)確;我們于2011年3月5日和3月16日2次進(jìn)行崗位員工污水知識(shí)考試,成績(jī)都在90分以上;日常管理中進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查,發(fā)現(xiàn)崗位員工能?chē)?yán)格執(zhí)行污水崗各項(xiàng)操作制度,定期進(jìn)行收油及按時(shí)反沖洗,現(xiàn)場(chǎng)管理深入到位。

      結(jié)論:不是要因。

      確認(rèn)二:來(lái)液含油超標(biāo)

      小組成員查閱了2010年與2011年同一時(shí)期的一沉來(lái)液含油量情況(圖6),從對(duì)比圖中可以看出,隨著2011年含聚合物濃度的增加,一沉來(lái)水含油量確實(shí)比2010年同期增加了很多,但其含油量仍然在Q/SY DQ0605-2006《大慶油田油藏水驅(qū)注水水質(zhì)指標(biāo)及分析方法》中規(guī)定的低于300mg/L范圍內(nèi)。

      確認(rèn)人:毛鴻輝;

      確認(rèn)方法:分析驗(yàn)證;

      確認(rèn)時(shí)間:2011年2月;

      結(jié)論:不是要因。

      確認(rèn)三:老化油罐放水工藝不完善

      小組成員現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,深度污水崗污油回收至輸油崗老化油單獨(dú)處理工藝進(jìn)行處理,此工藝放水管線僅與三元污水罐相連,而目前該罐因故障已經(jīng)停運(yùn),放水不能進(jìn)三元沉降罐,老化油工藝無(wú)法運(yùn)行,使污水崗污油不能及時(shí)回收,沉降罐油厚曾達(dá)到0.5m,超過(guò)Q/SY 1187-2008《油田含油污水處理站收油、排泥及清淤管理規(guī)范》規(guī)定的小于0.3m,造成污水含油量嚴(yán)重超標(biāo)。

      確認(rèn)人:焦樹(shù)景 ;

      確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查;

      確認(rèn)時(shí)間:2011年3月;

      結(jié)論:是要因。

      確認(rèn)四:收油管線沒(méi)有伴熱

      杏十聯(lián)合站深度污水崗的收油管線沒(méi)有伴熱管線,由于所收污油均已老化,黏度很大 (40℃時(shí)225mPa·s),特別當(dāng)氣溫較低收油時(shí),管線凝堵頻繁,收油泵回壓高 (由0.6MPa很快上升到1.8MPa),造成機(jī)泵超壓暫停,影響了正常的收油工作,沉降系統(tǒng)每天增加3~5m3的污油,污水含油量嚴(yán)重超標(biāo)。

      確認(rèn)人:王學(xué)軍;

      確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查;

      確認(rèn)時(shí)間:2011年4月;

      結(jié)論:是要因。

      確認(rèn)五:反沖洗參數(shù)不合理

      反沖洗參數(shù)配置是否合理直接影響到過(guò)濾罐的過(guò)濾效果,進(jìn)而影響到污水處理質(zhì)量。

      反沖洗方式為核桃殼過(guò)濾罐每24h反沖洗一次,每次反沖洗35min;二次、三次過(guò)濾罐分單雙號(hào)每48h反沖洗一次,每次反沖洗15min。對(duì)反沖洗效果進(jìn)行跟蹤測(cè)試(表4)。

      三次過(guò)濾罐的污油去除率都較低,污水出水含油量較高,小組成員分析,近年來(lái),隨著污水普遍見(jiàn)聚合物,采用原來(lái)的水驅(qū)反沖洗參數(shù)已經(jīng)不合理,不能適應(yīng)含聚污水處理的現(xiàn)狀,亟待優(yōu)化反沖洗參數(shù)。

      表4 污水反沖洗后的的水質(zhì)含油量跟蹤化驗(yàn)表(2011年)

      確認(rèn)人:楚殿慶;

      確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查;

      確認(rèn)時(shí)間:2011年5月;

      結(jié)論:是要因。

      確認(rèn)六:過(guò)濾罐篩管堵塞

      杏十聯(lián)深度污水崗為三級(jí)過(guò)濾處理工藝,一級(jí)核桃殼過(guò)濾罐的處理效果對(duì)整個(gè)系統(tǒng)至關(guān)重要。小組成員于2011年6月12日調(diào)查了核桃殼過(guò)濾罐進(jìn)出口壓力,數(shù)據(jù)見(jiàn)表5。

      表5 2011年6月12日核桃殼過(guò)濾罐進(jìn)出口壓力對(duì)比表

      從表5可以看出一級(jí)核桃殼過(guò)濾罐進(jìn)出口壓差較大,遠(yuǎn)超過(guò)正常運(yùn)行規(guī)定的壓差0.05MPa,可見(jiàn)濾料板結(jié)堵塞現(xiàn)象嚴(yán)重。

      小組成員查閱過(guò)濾罐結(jié)構(gòu)圖紙發(fā)現(xiàn),布水篩管呈水平布置,出口篩管與罐頂部有0.5m左右的布水死角,經(jīng)6月份開(kāi)罐檢查發(fā)現(xiàn),篩管孔隙已被嚴(yán)重堵塞,污油長(zhǎng)期滯留在過(guò)濾罐內(nèi),濾料污染嚴(yán)重,濾料再生困難,污油出水含油量高。

      確認(rèn)人:姜志強(qiáng);

      確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查;

      確認(rèn)時(shí)間:2011年6月;

      結(jié)論:是要因。

      確認(rèn)七:來(lái)液溫度低

      根據(jù)表6、表7 2010年與2011年同期調(diào)查表數(shù)據(jù)對(duì)比中可以看出,2010年7月份來(lái)液平均溫度39℃,污水外輸含油12.7mg/L,2011年同期來(lái)液平均溫度為40℃,污水外輸含油13.1mg/L。由此,可以看出溫度對(duì)污水外輸含油量并沒(méi)有什么影響,同時(shí)查閱相關(guān)資料可知,污水處理平均溫度為40℃左右,目前可以達(dá)到此溫度,因此來(lái)液溫度低不是要因。

      表6 2010年來(lái)液溫度低調(diào)查表

      表7 2011年來(lái)液溫度低調(diào)查表

      確認(rèn)人:楚殿慶;

      確認(rèn)方法:現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查;

      確認(rèn)時(shí)間:2011年7月;

      結(jié)論:不是要因。

      最終找到了4條主要原因,分別是:老化油罐放水工藝不完善、收油管線沒(méi)有伴熱、反沖洗參數(shù)不合理和過(guò)濾罐篩管堵塞。

      7 制定對(duì)策

      針對(duì)確定的4條要因,小組制定了如下措施(表8)。

      8 實(shí)施對(duì)策

      實(shí)施一:完善老化油罐放水工藝

      為了使老化油罐正常運(yùn)行,確保污水站收油系統(tǒng)正常運(yùn)行,2011年7月11日,小組成員將老化油罐放水管線與污水沉降罐的進(jìn)口相連接,這樣就能夠保障老化油罐的正常投用,有效地降低了污水崗的含油量。具體改造流程如圖7。

      實(shí)施效果檢查:通過(guò)該項(xiàng)措施的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了單獨(dú)收油工藝正常運(yùn)行的分目標(biāo),該對(duì)策有效。

      實(shí)施二:收油管線加裝伴熱管線

      表8 對(duì)策表

      圖7 杏十聯(lián)老化油單獨(dú)處理工藝改進(jìn)流程

      為了解決污水崗的收油管線沒(méi)有伴熱,冬季污油凝堵無(wú)法收油的難題,2011年8月18日,小組成員對(duì)污水站的收油系統(tǒng)進(jìn)行了部分的工藝改進(jìn),在污油罐伴熱管線上接出一段管線到污油罐出口匯管上,同時(shí)我們將收油泵進(jìn)出口管線進(jìn)行連接,當(dāng)泵壓較高時(shí)可適當(dāng)打開(kāi)連通閥門(mén)降低泵壓,同時(shí)方便伴熱管線對(duì)收油泵進(jìn)出口管線進(jìn)行伴熱。

      表9 縮短二、三次反沖洗周期后的水質(zhì)含油量化驗(yàn)數(shù)據(jù)表(2011年)

      實(shí)施效果檢查:2011年8月20~31日,小組成員將上述改造后操作程序編制成 《污油回收操作辦法》,并嚴(yán)格操作。通過(guò)這2項(xiàng)措施的實(shí)施,污油泵的回壓由1.8MPa降到了 0.6MPa,小于 1MPa,沉降罐油厚小于0.3m。2011年冬季確保了沉降罐污油連續(xù)回收,分目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了,該對(duì)策有效。

      實(shí)施三:優(yōu)化反沖洗參數(shù)

      (1)縮短二、三次過(guò)濾罐的反沖洗周期。由于含聚污水會(huì)縮短過(guò)濾罐反沖洗周期,將二次、三次過(guò)濾罐的反沖洗周期縮短為每24h反沖洗一次,效果跟蹤情況見(jiàn)表9。

      通過(guò)與表9對(duì)比可以看出:二次、三次過(guò)濾罐反洗周期從48h縮短到24h。二次濾后含油從25.5 mg/L下降到20.8mg/L;三次濾后含油從15.1mg/L下降到7.6mg/L。可見(jiàn),二次、三次過(guò)濾罐隨著反洗周期的縮短,二、三次過(guò)濾罐的含油去除率分別由表9中的45%和41%提高到54%和64%。但同樣也可以看到一次過(guò)濾罐含油去除率依然很低,導(dǎo)致即使二、三次過(guò)濾罐雖然含油去除率得到了很大的提高,但是污水濾后含油量依然沒(méi)有達(dá)到低于5mg/L的指標(biāo),說(shuō)明核桃殼過(guò)濾罐反沖洗參數(shù)也需要進(jìn)行優(yōu)化。

      (2)應(yīng)用正交試驗(yàn)法,優(yōu)化核桃殼過(guò)濾罐反沖洗參數(shù)。為了獲得優(yōu)化的核桃殼過(guò)濾罐反沖洗參數(shù),小組于2011年8月29日~9月7日進(jìn)行了為期10d的核桃殼過(guò)濾罐正交試驗(yàn)。

      小組成員分析影響核桃殼過(guò)濾罐反沖洗效果的的工藝參數(shù)主要有:反沖洗強(qiáng)度 (A)、反沖洗時(shí)間(B)、反沖洗周期(C)和攪拌機(jī)槳葉的攪拌時(shí)間(D),每個(gè)因素取3個(gè)水平,制定因素水平表(表10)。

      確定試驗(yàn)方案:用正交表L9(34)來(lái)完成,得到了試驗(yàn)表(表 11)。

      分析與結(jié)論:各個(gè)因素對(duì)指標(biāo)影響的程度為:RC>RA>RD>RB。即反沖洗周期對(duì)指標(biāo)影響最大,反沖洗強(qiáng)度對(duì)指標(biāo)影響其次,攪拌時(shí)間對(duì)指標(biāo)影響第三,反沖洗時(shí)間對(duì)指標(biāo)影響最小。

      因素最好水平:①直接看:反沖洗效果最好的試驗(yàn)組合為A2B3C2D2;②算一算:比較各列位級(jí)和,最好方案為A2B3C2D3;③“看一看”不等于“算一算”。

      進(jìn)一步試驗(yàn):由于“看一看”與“算一算”結(jié)果有差別,雖然本批實(shí)驗(yàn)效果已經(jīng)達(dá)標(biāo),但為了減少攪拌機(jī)的使用頻率,找出最短的攪拌時(shí)間,我們決定在這次試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,于2011年9月9日~12日進(jìn)行了第二批正交試驗(yàn)。

      表10 影響核桃殼過(guò)濾罐反沖洗效果的因素水平表

      表11 影響核桃殼過(guò)濾罐反沖洗效果的因素正交試驗(yàn)及試驗(yàn)結(jié)果

      挑因素:由于反沖洗周期為24h對(duì)指標(biāo)影響最大,為最佳的反沖洗周期,因此此次正交試驗(yàn)都是在該設(shè)定的條件下進(jìn)行。最終,選擇的指標(biāo)為攪拌時(shí)間(A)、反沖洗強(qiáng)度 (B)和反沖洗時(shí)間(C)。

      選水平(位級(jí)):小組成員決定攪拌時(shí)間在0~10min之間選取5min和8min兩個(gè)位級(jí),反沖洗強(qiáng)度選先3后5和先3后7兩個(gè)位級(jí),反沖洗時(shí)間選30min和35min兩個(gè)位級(jí)。綜合成因素水平 (表12)。

      確定試驗(yàn)方案:用正交表L4(23)來(lái)完成,得到了試驗(yàn)表(表 13)。

      表12 影響核桃殼過(guò)濾罐反沖洗效果的因素水平表

      因素最好水平:①直接看:反沖洗效果最好的試驗(yàn)組合為A1B2C2;②算一算:比較各列位級(jí)和,最好方案為A1B2C2;③“看一看”等于“算一算”;④按照R的大小,把因素的大致主次順序以及選用的位級(jí)進(jìn)行排列B2A1C2。

      表13 第二次正交試驗(yàn)及試驗(yàn)結(jié)果

      這樣通過(guò)正交試驗(yàn)確定的最佳組合為:反沖洗強(qiáng)度先3后7、反沖洗時(shí)間35min、反沖洗周期24h和攪拌時(shí)間5min。

      實(shí)施效果檢查:通過(guò)優(yōu)化過(guò)濾罐的反沖洗參數(shù),二、三次過(guò)濾罐反沖洗周期縮短為24h;一次過(guò)濾罐反沖洗強(qiáng)度達(dá)到了 7L/(s·m2)以下、攪拌時(shí)間10min以內(nèi),分目標(biāo)實(shí)現(xiàn),該對(duì)策有效。

      實(shí)施四:解決核桃殼過(guò)濾罐篩管堵塞

      (1)過(guò)濾罐放空管線改造成排油管線。小組成員根據(jù)2011年6月開(kāi)罐檢查情況與容器圖紙進(jìn)行分析研究,決定對(duì)原核桃殼過(guò)濾罐污水進(jìn)口放空管線改進(jìn)成收油裝置。

      改進(jìn)后,可隨時(shí)回收罐頂部污油,降低了污水處理負(fù)荷和處理難度,減輕了核桃殼濾料油浸板結(jié)程度,延長(zhǎng)了濾料使用壽命。

      (2)確定合理的過(guò)濾罐排油時(shí)間與排油周期。小組成員于2011年8月10~13日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),初步選定3個(gè)不同的排油時(shí)間,并對(duì)濾后水質(zhì)含油量進(jìn)行了跟蹤測(cè)試,測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表14。

      表14 核桃殼過(guò)濾罐排油時(shí)間對(duì)一次濾后含油影響對(duì)比表

      從表14中可以看出,排油時(shí)間從15min延長(zhǎng)到20min,除油效果變化不大,所以確定每次排油時(shí)間為15min;結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,過(guò)濾罐排油時(shí)間選擇在2次反沖洗之間較為合適,因此我們規(guī)定核桃殼過(guò)濾罐排油時(shí)間定為每天20:00~21:00。

      實(shí)施效果檢查:2011年8月14日,小組成員對(duì)核桃殼過(guò)濾罐進(jìn)出口壓力進(jìn)行效果檢查 (表15),1#~4#過(guò)濾罐進(jìn)出口壓差均小于0.05MPa。同時(shí)對(duì)此壓差進(jìn)行了長(zhǎng)期跟蹤,壓差均在合理范圍內(nèi),證明通過(guò)上述措施有效的解決了核桃殼過(guò)濾罐篩管堵塞現(xiàn)象的發(fā)生,分目標(biāo)實(shí)現(xiàn),該對(duì)策有效。

      表15 2011年8月14日核桃殼過(guò)濾罐進(jìn)出口壓力對(duì)比表

      9 效果檢查

      9.1 課題目標(biāo)完成情況

      通過(guò)上述各項(xiàng)含聚污水措施的實(shí)施,杏十聯(lián)合站的深度污水外輸含油量得到很大程度上的改善,外輸含油量由原來(lái)的平均12mg/L降低到平均4.4mg/L(水質(zhì)含油量化驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表16),圓滿地完成了平均外輸含油量≤5mg/L的目標(biāo)。

      表16 2011年措施實(shí)施后的效果檢查期間水質(zhì)含油量化驗(yàn)數(shù)據(jù)表

      9.2 直接經(jīng)濟(jì)效益

      本成果在效果檢查階段取得直接經(jīng)濟(jì)效益如下:

      (1)節(jié)約清洗劑(5 833 元/t)費(fèi)用:每座 1.17 萬(wàn)元,共有20個(gè)過(guò)濾罐,即可節(jié)約1.17×20=23.4(萬(wàn)元)。

      (2)及時(shí)回收污油進(jìn)脫水系統(tǒng),共計(jì)收油315 t,按原油純經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)0.24萬(wàn)元/t計(jì)算,可創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益0.24×315=75.6(萬(wàn)元)。

      (3)可實(shí)現(xiàn)核桃殼過(guò)濾罐頂部收油,降低了污水處理負(fù)荷和處理難度,減輕了核桃殼過(guò)濾罐濾料的油浸板結(jié)程度,延長(zhǎng)了濾料使用壽命1~2年。每座核桃殼過(guò)濾罐所需濾料7t,濾料0.35萬(wàn)元/t,即節(jié)約材料費(fèi)用2.45萬(wàn)元,另外節(jié)約人工費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)0.25萬(wàn)元,共有4座核桃殼過(guò)濾罐,即可獲總經(jīng)濟(jì)效益(2.45+0.25)×4=10.8(萬(wàn)元)。

      綜上所述,在效果檢查階段,合計(jì)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益23.4+75.6+10.8=109.8(萬(wàn)元)。

      9.3 社會(huì)效益

      有效地保證了含聚污水的出水含油量合格,有效地降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,提升了崗位的生產(chǎn)管理水平,同時(shí)為現(xiàn)有水驅(qū)污水處理裝置怎樣進(jìn)行改造優(yōu)化以適應(yīng)含聚污水處理進(jìn)行了有意義的探索和嘗試。

      10 鞏固措施

      為了鞏固小組活動(dòng)取得的成果,制定了以下鞏固措施。

      小組成員編制了《污油回收操作辦法》、《沉降罐操作辦法》、《含油污水過(guò)濾器操作辦法》,要求員工按照辦法進(jìn)行檢查操作。

      小組成員完善了 《第三油礦聯(lián)合站污水處理雙節(jié)點(diǎn)管理辦法》中的4.6.2條“杏十聯(lián)合站進(jìn)行含聚污水處理,反沖洗參數(shù)調(diào)整為:核桃殼過(guò)濾罐每24h反沖洗一次,反沖洗強(qiáng)度先3后7、反沖洗時(shí)間35min、反沖洗周期24h,攪拌機(jī)攪拌時(shí)間為5min。二次、三次過(guò)濾罐每24h反沖洗一次,每次反沖洗15min?!焙?.6.3條“杏十聯(lián)合站定期對(duì)核桃殼過(guò)濾罐頂部進(jìn)行排污:排污時(shí)進(jìn)行正常過(guò)濾,將要排污的過(guò)濾罐室內(nèi)的排污閥打開(kāi),隨時(shí)控制,每次排油15min;結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,過(guò)濾罐排油時(shí)間選擇在該罐二次反沖洗之間。

      成果跟蹤:該成果應(yīng)用后,2012年1~5月,杏十聯(lián)深度污水處理站外輸含油量平均為4.5mg/L,沒(méi)有超標(biāo)現(xiàn)象。

      11 總結(jié)和下一步打算

      通過(guò)本輪PDCA循環(huán),小組的成果達(dá)到并超過(guò)了預(yù)期制定的目標(biāo)。通過(guò)活動(dòng),小組成員的團(tuán)隊(duì)意識(shí)、個(gè)人能力、質(zhì)量意識(shí)及QC知識(shí)等方面都有了很大的提高,小組成員能夠正確地運(yùn)用QC方法進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),有效地解決了生產(chǎn)管理中的質(zhì)量問(wèn)題,為崗位安全生產(chǎn)提供了有力的保障。

      杏六區(qū)東部Ⅰ塊注入黏度部分單井平均注入黏度只有 28.8mPa·s, 遠(yuǎn)未達(dá)到 62.5mPa·s的要求,影響了注入質(zhì)量。所以,小組的下一個(gè)活動(dòng)課題為:提高三元復(fù)合驅(qū)注入井注入液黏度。

      尉立崗

      2012-09-20▌

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