中國石油大慶油田有限責任公司第七采油廠 工藝QC小組
(黑龍江 大慶 163453)
提高循環(huán)洗井車利用率
中國石油大慶油田有限責任公司第七采油廠 工藝QC小組
(黑龍江 大慶 163453)
小組概況(表1)。
中國石油大慶油田第七采油廠考核指標——單臺循環(huán)洗井車年利用率50%以上。
采油礦洗井車使用現(xiàn)狀——按照車隊管理要求,單臺洗井車每天洗井1口。2010年有工作日246個,應洗井數(shù)為246井次,而實際完成洗井108井次,全年利用率為43.9%(表2)。
循環(huán)洗井車的技術(shù)優(yōu)越性——目前,油田常規(guī)罐車洗井需污水外排,且存在罐車拉運費和污水處理費,洗井成本高且環(huán)保性差。而循環(huán)洗井車洗井后,直接將處理后的合格水回注,不存在罐車拉運和污水處理,洗井成本低且不產(chǎn)生污水外排,符合油田正在推廣的節(jié)能環(huán)保型洗井理念。2種洗井方式對比(表 3)。
表1 小組的基本情況
因此,小組成員經(jīng)過研究選定課題“提高循環(huán)洗井車利用率”。
根據(jù)第七采油廠循環(huán)洗井車考核指標,活動目標設定為:將循環(huán)洗井車年利用率提高50%以上。
影響洗井車利用率的因素有:洗井裝置故障、井場條件不具備、車輛故障和其他因素。小組根據(jù)所取得的數(shù)據(jù),作了統(tǒng)計表(表4)。
從表4中可以看出,洗井裝置故障因素占到63.77%,是造成循環(huán)洗井車利用率低的主要問題。小組成員針對主要問題進行了深入分析,其中洗井裝置故障受溫度影響情況見表5。
從表5中可以看出:-15~0℃影響洗井數(shù)為29井次,如果能將循環(huán)洗井車的適用溫度提高到-15℃以上,循環(huán)洗井車將有能力進行此29井次洗井,即全年完成洗井137井次,循環(huán)洗井車利用率為55.7%,進而實現(xiàn)目標值。
表2 影響循環(huán)洗井車利用率調(diào)查統(tǒng)計表
表3 兩種洗井方式對比表
表4 影響循環(huán)洗井車利用率調(diào)查統(tǒng)計表
表5 2010年洗井裝置故障受溫度影響情況統(tǒng)計表
工藝QC小組成員曾承擔并完成了 “超導化清車冬季洗井保溫技術(shù)研究”項目,具備該類問題處理經(jīng)驗,有能力將循環(huán)洗井車適用溫度提高到-15℃以上,實現(xiàn)小組活動目標。因此,設定目標可行。
針對“洗井裝置故障”這一主要問題,QC小組召開了“諸葛亮”會,從人員、環(huán)境、方法、洗井液4個方面,綜合考慮了造成洗井裝置故障的各種因素,并繪制了分析樹圖(圖1)。
為了確定以上末端因素是否是要因,小組成員針對“洗井裝置故障”的7個末端因素進行了一一確認,在2011年2月27日、2月28日、3月1日和3月4日進行了4次試驗性現(xiàn)場洗井。
6.1 確認一:員工操作不熟練
循環(huán)洗井車操作執(zhí)行的是油田公司質(zhì)量標準部門下發(fā)的 《DQG5200TJC型洗井車注水井循環(huán)洗井操作規(guī)程》。2011年2~3月間4次試驗性洗井中,小組成員對循環(huán)洗井車崗位工人洗井操作情況均進行了檢查,未發(fā)現(xiàn)員工操作不熟練情況,并通過現(xiàn)場隨機提問的方式對崗位員工洗井操作進行了考查,發(fā)現(xiàn)崗位員工對操作規(guī)程掌握較好。同時,小組成員還翻閱了2010年20井次循環(huán)洗井車操作記錄,未發(fā)現(xiàn)員工操作不熟練情況。
結(jié)論:員工操作不熟練不是主要原因。
6.2 確認二:無壓力液位監(jiān)測設備
洗井中,由于沒有液位監(jiān)測設備,洗井裝置前箱液位高度變化不能及時發(fā)現(xiàn),易造成溢箱情況,導致短路事故,損害散熱器等周邊設備;由于沒有壓力監(jiān)控設備,大泵容易超壓工作,損害設備,造成洗井裝置故障。2011年2~3月間4次試驗性洗井中,均出現(xiàn)此情況。
結(jié)論:無壓力液位監(jiān)測設備是主要原因。
6.3 確認三:分離器無保溫措施
無動力油水分離器具有分離固體雜質(zhì)和油污的作用,能夠及時對油污及泥沙進行排除。由于循環(huán)洗井車分離器裸露在外界環(huán)境下,0℃以下條件時,分離器內(nèi)液體結(jié)冰致使分離器不工作,油水分離效果無法實現(xiàn)。2011年2~3月間,4次試驗性洗井中,均出現(xiàn)此情況,導致洗井裝置故障,洗井無法進行。
結(jié)論:分離器無保溫措施是主要原因。
6.4 確認四:閘門無保溫措施
循環(huán)洗井車共有閘門14個,在這些閘門的控制下,洗井車分離油污、泥沙,凈化水質(zhì)的功能得以實現(xiàn)。由于閘門裸露在外,0℃以下條件時,當閘門處于靜止狀態(tài)時,閘體內(nèi)附著水極易結(jié)冰,導致閘門凍住,洗井流程無法通過閘門控制,洗井無法進行。2011年2~3月間,4次試驗性洗井中,均出現(xiàn)此情況,導致洗井裝置故障,洗井無法進行。
結(jié)論:閘門無保溫措施是主要原因。
6.5 確認五:泵口水未充分排凈
大泵吸入口是整個循環(huán)洗井通道的入口,它的暢通與否對循環(huán)洗井起決定性作用。0℃以下條件時,由于上次洗井后,大泵未將水排凈,泵口處殘余部分水結(jié)冰后使泵口堵死,造成洗井無法正常進行。
小組成員于2011年2月27日進行洗井試驗后,確認了此問題。在2月28日洗井試驗中,通過使用放空閘門,將大泵處的殘余水排凈,在3月1日及3月4日洗井試驗中,再未出現(xiàn)泵口結(jié)冰堵死情況,找到了問題解決方法,避免了該問題的重復發(fā)生。
圖1 洗井裝置故障樹圖
結(jié)論:泵口水未充分排凈不是主要原因。
6.6 確認六:管內(nèi)水未充分排凈
高壓膠管是連接洗井車和水井井口的通道,2條膠管有一條堵死則無法構(gòu)成循環(huán),洗井無法進行。0℃以下條件時,由于上次洗井后,管內(nèi)殘余部分水結(jié)冰后使管線堵死,造成洗井無法正常進行。
2011年2月2 8日洗井試驗中出現(xiàn)了此問題,小組成員經(jīng)過研究分析,認為崗位工人洗完井后,將高壓膠管直接裝車,未考慮到管內(nèi)殘余水結(jié)冰的情況,因而未進行有意識的放凈。3月1日洗井結(jié)束后,崗位工人將管內(nèi)水充分放凈后,在3月4日洗井中未出現(xiàn)此問題,從而避免了該類問題的重復發(fā)生。
結(jié)論:管內(nèi)水未充分排凈不是主要原因。
6.7 確認七:洗井液不防凍
循環(huán)洗井液主要由藥劑基液、陽離子活性劑、絮體交聯(lián)劑等組成,能快速吸附油滴及分散粒子,促使油滴聚集,吸附多個膠體離子后能快速使絮體上浮,除油和機械雜質(zhì)效果好,同時具備殺菌能力。
常規(guī)循環(huán)洗井液是在常溫下(15℃)配制的,油水分離效果較好,能夠滿足常規(guī)條件下洗井需要。0℃以下時,洗井液結(jié)冰,向洗井水中加入洗井液過程中,容易造成卡泵現(xiàn)象,致使洗井裝置故障。洗井液冷凍試驗效果見表6。
4 次試驗性洗井中,均出現(xiàn)此類情況,是導致洗井裝置故障的主要問題。
結(jié)論:洗井液不防凍是主要原因。
通過以上7個末端因素的調(diào)查驗證、分析,要因確認情況見表7。小組成員確定導致洗井裝置故障的主要原因有:①無壓力液位監(jiān)測設備;②分離器無保溫措施;③閘門無保溫措施;④洗井液不防凍。
針對調(diào)查得出的主要原因,小組制定了切實可行的具體措施,并做出了對策表(表8),逐項落實到人,按期完成。
8.1 實施一 配備壓力液位監(jiān)測設備
(1)壓力監(jiān)測設備的選擇、安裝。計劃在大泵處安裝壓力傳感器,使壓力模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,通過數(shù)據(jù)線將壓力數(shù)據(jù)傳輸?shù)今{駛室內(nèi),通過電子儀表顯示。在壓力傳感器選擇上,經(jīng)過市場調(diào)研,發(fā)現(xiàn)主要有3種主流壓力傳感器,它們性能參數(shù)見表9。
通過參數(shù)對比,小組將方案一確定為最佳方案。將壓力傳感器產(chǎn)生的電信號通過后續(xù)儀表的放大電路進行放大,從而在儀表上將壓力精確顯示出來。
(2)液位監(jiān)測設備的選擇、安裝。在前箱安裝液位傳感器,使液位模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,通過數(shù)據(jù)線將壓力數(shù)據(jù)傳輸?shù)今{駛室內(nèi)電子儀表顯示。在液位傳感器選擇上,經(jīng)過市場調(diào)研,發(fā)現(xiàn)主要有2種液位傳感器,其性能參數(shù)見表10。
表6 洗井液冷凍試驗效果表
年試驗性洗井檢驗結(jié)果要因確認情況表
表8 對策表
表9 3種壓力傳感器性能參數(shù)表
表10 兩種液位傳感器性能參數(shù)表
通過參數(shù)對比,將方案一確定為最佳方案。將液位傳感器通過“連通器”的方式與前箱底部連接,通過對前箱水底部壓力的感應,產(chǎn)生的電信號通過后續(xù)儀表的放大電路進行放大,從而在電子儀表上精確顯示。
(3)監(jiān)測設備的調(diào)試。小組將安裝好的壓力、液位傳感器(量程分別為 0~60MPa、0~3m)進行了現(xiàn)場試驗,試驗中對液位真實高度和大泵實測壓力進行了測量,并與駕駛室內(nèi)電子儀表進行了核對,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)誤差低于5%,實現(xiàn)了駕駛室內(nèi)全程實時監(jiān)測壓力、液位的目的,達到了設計目標。
8.2 實施二:對分離器實施保溫措施
(1)箱體頂部保溫板的選擇、安裝。保溫板的選擇上,主要考慮的因素:一是保溫性能好,可以防止熱量散失;二是防火性能好,不易燃;三是重量較輕,便于夏季拆卸。通過調(diào)查研究,從市面上選出了3種保溫板,其性能參數(shù)見表11。
通過參數(shù)對比,小組將方案三確定為最佳方案。用PVC保溫板對循環(huán)洗井車后箱頂部進行遮蓋的同時,通過寬30mm、厚3mm不同長度鋼條對PVC保溫板進行固定,保證其強度。
(2)箱體頂部保溫板的調(diào)試。小組將安裝好頂蓋的循環(huán)洗井車進行了現(xiàn)場洗井試驗,經(jīng)溫度計測量,洗井過程中后箱溫度一直保持在10℃以上,達到了設計目標。
8.3 實施三 對閘門實施保溫措施
8.3.1 確定方案、選材
根據(jù)目標,小組自行制定了閘門保溫系統(tǒng)設計流程,從各個環(huán)節(jié)進行多方案的分析和選擇 (圖2)。
麥氏培養(yǎng)基:葡萄糖 0.1%、KCl 0.18%、NaAC 0.82%、酵母浸膏0.25%、瓊脂2%,115 ℃高壓蒸汽滅菌20 min。
圖2 閘門保溫系統(tǒng)設計流程
(1)保溫方式的選擇。目前,對閘門進行保溫的方法很多,哪一種更適合應用?為有效地解決這一問題,小組提出了3種方案,通過試驗對比分析 (表12),選取最佳方案,即“箱體包裹,發(fā)動機水箱取熱保溫”方式。
(2)確定外形尺寸。為確定保溫箱體各項參數(shù),對洗井車閘門管線整體長、寬、高等參數(shù)進行測量,同時也對留出空間進行了測量,該位置用來安裝散熱風扇(表13)。
(3)選擇材料設備。由于循環(huán)洗井車在往返井場過程中,保溫箱體要受風吹、雨水浸泡等影響,對其強度、耐腐蝕性等有一定要求,針對箱體材質(zhì)提出了3種方案(表14)。通過對比,最終確定方案三“鐵板刷漆”材質(zhì)為最佳優(yōu)選方案。
由于鐵板不具備保溫功能,須在其內(nèi)部增加保溫材料。之前選擇的PVC保溫板具有很好的保溫性能,因此選用PVC保溫板作為其內(nèi)部保溫材料。
在散熱風扇的選擇上,由于預留空間大?。ㄩL:0.4m,高:1m,寬:0.1m)已經(jīng)確定,在市面上僅找到了一種適合其安裝的散熱風扇,其參數(shù)見表15。
(4)選擇裝配方式。針對密閉箱體的實現(xiàn)方式,運用“頭腦風暴法”提出了2種裝配方案,并對其優(yōu)缺點進行了對比分析(表16)。最終確定“實現(xiàn)后易于管理,夏天可拆卸掉,可減少洗井車負重的整體式安裝”作為最佳裝配方案。
表11 3種保溫板性能參數(shù)表
表12 3種保溫方式試驗分析對比表
表13 循環(huán)洗井車閘門管線實測數(shù)據(jù)表
表14 3種箱體材質(zhì)參數(shù)表
通過對閘門保溫系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)進行多方案的分析和選擇,確定其最佳方案為:①箱體包裹,發(fā)動機水箱取熱保溫;②箱體參數(shù)確定;③鐵板刷漆+PVC保溫板+AD120-KF散熱風扇;④保溫箱體整體式安裝。
表15 AD120-KF散熱風扇工作參數(shù)
表16 兩種保溫箱體裝配方案
(1)安裝保溫箱體。安裝箱體的框架為40·40 mm鐵板,內(nèi)外采用綠色油漆進行粉刷,內(nèi)填充PVC保溫板(與封頂保溫板材質(zhì)相同),總體厚度45mm。在管線保溫箱體側(cè)面進行了開窗,窗體由2層3cm保溫被進行遮擋,外層利用封條封閉,掀開后,內(nèi)留縫隙方便開關(guān)閘門。
(2)安裝生熱裝置。從發(fā)動機水箱散熱口引出一條水循環(huán)導熱管,一直延伸至AD120-KF散熱風扇,通過風扇將熱量吹向保溫箱體密封空間。
(3)調(diào)試閘門保溫系統(tǒng)。經(jīng)現(xiàn)場檢驗,箱體內(nèi)發(fā)動機空轉(zhuǎn)情況下,風扇吹出溫度為15℃,當帶動載荷運轉(zhuǎn)時,達20℃以上,試驗中保溫箱體溫度均保持在10℃以上,達到了設計目標。
8.4 實施四 研制防凍型洗井液
要使洗井液具備防凍性能,只需在洗井液中加入適量甲醇即可,但要確定甲醇具體用量及確保洗井液較好的油水分離效果,則需對洗井液各項配比進行重新優(yōu)化。為尋找洗井液各項配方在-20℃時的最佳組合方案,利用正交試驗法科學地安排多因素水平試驗方案,通過運用分析和處理試驗結(jié)果的數(shù)學方法,確定防凍洗井液的最佳配比方案。
(1)選取正交試驗因素。選擇能夠明確取值的因素作為正交試驗因素:①甲醇;②藥劑基液;③絮體交聯(lián)劑;④陽離子活性劑。每個因素取3個水平,列出因素水平表(表17)。
表17 因素水平表
(2)選用正交表進行方案試驗,并進行結(jié)果計算分析。選用正交表L9(34)來安排試驗,把4個因素順序放到正交表的4列,把各因素的3個水平分別填入表內(nèi),即得試驗方案表。然后按規(guī)定的試驗條件進行試驗,測出各號試驗所得油水分離效率指標 (表18)。
由試驗結(jié)果分析得出:
①由于洗井液油水分離效率越高,對洗井越有利,所以水平平均效應越高越好;②“直接看”:油水分離效果最好的試驗組合為A1B3C3D3;③“算一算”:比較各列位級和的平均值,最好方案為A1B3C3D3;④“看一看”=“算一算”。
由分析可知,最優(yōu)水平組合為A1B3C3D3。根據(jù)極差(R)的大小,決定除油效率調(diào)節(jié)因素主次為DACB(表 19)。
表18 試驗方案及結(jié)果
表19 確定洗井液配方
(3)綜合評價各種因素(洗井液配比參數(shù))對系統(tǒng)效率的影響。通過對比陽離子活性劑、絮替交聯(lián)劑增加,對油水分離效率提升明顯。甲醇增加對油水分離效率呈負增長趨勢。藥劑基液的變化對油水分離效果影響較小。由最優(yōu)選取原則,正常洗井過程中,按照A1B3C3D3配方比例進行加藥洗井,油水分離效率最高。
(4)洗井液效果檢驗。經(jīng)現(xiàn)場檢驗,研制的防凍型洗井液,-20℃時呈液態(tài)且油水分離效果明顯,能夠滿足現(xiàn)場使用。
9.1 目標值完成情況
通過上述措施的實施,解決了“洗井裝置故障”的主要問題,2011年各月洗井情況統(tǒng)計(表20)。
截止2011年12月底,已應用循環(huán)洗井車現(xiàn)場洗井166井次,循環(huán)洗井車利用率達67.48%,超過了50%的設定目標。
9.2 經(jīng)濟效益
通過本次小組活動,循環(huán)洗井車利用率從活動前的43.9%提高到了67.48%,提高了23.58%,比2010年多完成洗井58井次。
(1)節(jié)約注水費。循環(huán)洗井車洗井過程中,地層返出水經(jīng)循環(huán)過濾后全部回注井內(nèi),因此可節(jié)約注水費用。循環(huán)洗井車洗井水量為80m3/井次、注水費按13.89元/m3(采油七廠操作成本)計算,則循環(huán)洗井裝置可節(jié)約注水費1 111.2元/井次,完成洗井58井次,共節(jié)約注水費用6.45萬元。
(2)節(jié)約污水處理費。與罐車拉運洗井方式相比,循環(huán)洗井車洗井過程中無污水外排,因此可節(jié)約污水處理費,以循環(huán)水量80m3計算,可單井次節(jié)約污水處理費用0.95元/m3×80m3=76元。58井次則節(jié)約污水處理費0.44萬元。
(3)節(jié)約洗井成本費。與罐車拉運洗井方式相比,在洗相同井量的情況下,循環(huán)洗井車洗井成本較低。
表20 2011年循環(huán)洗井車各月實際洗井數(shù)
循環(huán)洗井車:油料60L×7.5元/L=450元,洗井液621.5元,合計1 071.5元;
罐車拉運洗井方式:油料30.4L×7.5元/L×7趟=1 596元;
節(jié)約單井次洗井成本524.5元,共節(jié)約成本3.04萬元。
合計共創(chuàng)經(jīng)濟效益9.93萬元。
完成1套循環(huán)洗井車改進,投入費用總計2.80萬元(表21)??鄢杀荆境晒删唧w計算的全年純經(jīng)濟效益為:9.93-2.8=7.13萬元。
投入產(chǎn)出比:2.80∶9.93=1∶3.5。
表21 工藝QC小組活動投資名細表
9.3 社會效益
經(jīng)過工藝QC小組一年來的活動,使循環(huán)洗井車利用率得到了提高,在緩解油田冬季洗井壓力的同時,為保證油田合理有效注水,減少洗井污水排放作出了貢獻?;顒雍螅h(huán)洗井車能夠在-15℃以上溫度進行洗井,其連續(xù)洗井、洗井液不外排、洗井效果好等特點得以充分發(fā)揮,對油田環(huán)保型洗井方式推廣起到了較好的推動作用。
為了進一步鞏固QC小組所取得的成果,提高員工技術(shù)業(yè)務水平,特制定以下鞏固措施。
10.1 技術(shù)措施規(guī)?;?/p>
將QC活動中獲取的循環(huán)洗井車改進經(jīng)驗成果推廣應用到大慶油田其他循環(huán)洗井車上,截止2012年5月31日,已在28臺循環(huán)洗井車上推廣應用該成果,預計2012年QC成果應用計劃見表22。
10.2 現(xiàn)場操作標準化
小組成員完善了 《DQG5200TJC型洗井車注水井循環(huán)洗井操作規(guī)程》中的2.6條“若在低溫下洗井(0℃以下,-15℃以上),循環(huán)洗井裝置分離池頂部需用PVC陽光板密封好”;3.1.4條 “開啟井口放空閥門,向車內(nèi)放水,取樣觀察水質(zhì)情況,記錄流量計底數(shù),同時加藥,若在溫度較低時洗井(0℃以下,-15℃以上),則應同時打開閥門保溫系統(tǒng)暖風”;3.3.2條“排污結(jié)束后,關(guān)閉井口放空閥,將洗井管線卸下并裝車收好,清點工具,恢復井口注水流程,恢復注水。若在低溫下洗井(0℃以下,-15℃以上),則應關(guān)閉閥門保溫系統(tǒng)暖風,打開柱塞泵放空閘門,將循環(huán)洗井裝置前箱內(nèi)水放凈,并將高壓膠管內(nèi)水放凈后裝車”。
表22 預計2012年QC成果應用計劃表
10.3 成果跟蹤
2011年1 ~5月的成果跟蹤見表23。
表23 2012年改進循環(huán)洗井車各月實際洗井數(shù)
通過本輪PDCA循環(huán),小組的成果達到并超過了預期制定的目標?;顒雍笮〗M成員改進油田設備的經(jīng)驗更加豐富,團隊配合更加默契,分析問題、解決問題的思路更加清晰,小組成員正確運用QC方法進行技術(shù)攻關(guān)的能力進一步提高。
今年,工藝QC小組的活動課題是:“降低循環(huán)洗井車耗油量”。
王梅
2012-09-23▌