中國石化中原油田分公司采油四廠 設(shè)備管理QC小組
(河南 濮陽 457176)
研制游梁式抽油機多功率電力拖動裝置
中國石化中原油田分公司采油四廠 設(shè)備管理QC小組
(河南 濮陽 457176)
小組概況與小組成員情況(表1、表2)。
中國石化中原油田采油四廠共有502口油井,其中499口采用游梁式抽油機抽汲生產(chǎn),它的電力拖動裝置由電動機和控制箱兩部分組成。此種抽油機運行平穩(wěn)可靠,但與電力拖動裝置匹配性差,電動機裝機功率遠大于實際運行需要。這是因為:一是抽油機起動載荷約為正常運行載荷的3~8倍,為了順利起動,需按最大扭矩選配電機,而正常運行時,電動機的平均轉(zhuǎn)矩總是低于抽油機最大扭矩,電動機功率明顯富余;二是如果按照抽油機正常運行載荷配備電動機,當遇到抽油井輕微砂卡、蠟卡及泵掛加深、抽油機沖次加快等情況時,會造成電動機超載停機,甚至燒毀。因此,通常選擇安裝較大功率的電動機,導致“大馬拉小車”的現(xiàn)象,能耗較高、功率因數(shù)低、效率低。
2010年,中原油田技術(shù)監(jiān)測中心測試了采油四廠6個油藏經(jīng)營管理區(qū)301口游梁式抽油機井的系統(tǒng)效率。SY/T 6374-2008《機械采油系統(tǒng)經(jīng)濟運行規(guī)范》要求電動機功率利用率不低于20%,而采油四廠單井最低電動機功率利用率11.41%,達不到標準規(guī)定的功率利用率指標。不合格井數(shù)138口,不合格率45.8%(表3),不達標現(xiàn)象較為普遍。
表1 小組概括
表2 小組成員情況
表3 采油四廠2010年機采系統(tǒng)效率測試結(jié)果
小組調(diào)查了解到,目前市場上還沒有專門針對抽油機負荷變化自動調(diào)整額定功率的電力拖動裝置,而變頻技術(shù)是依靠降低電動機轉(zhuǎn)速,減慢抽油機沖次以減少做功,達不到不改變沖次而減少做功的目的。因此,小組決定選擇“研制游梁式抽油機多功率電力拖動裝置”作為活動課題。
(1)根據(jù)抽油機啟動—運行需要,所研制的電動機具有2種以上額定功率,大功率設(shè)定為37~55kW,小功率約為大功率的50%。
(2)根據(jù)油井負荷變化,電動機自動運行在最經(jīng)濟的額定功率狀態(tài)。
4.1 提出電動機類型方案
小組設(shè)計了4種多功率電機(圖1),并從適用性、經(jīng)濟性、技術(shù)難度3個方面進行了分析。
圖1 多功率電機類型方案圖
以上4種方案均能實現(xiàn)大功率設(shè)定為37~55kW,小功率約為大功率50%的雙功率輸出目標;小組考慮到雙定子等3種方案需要重新制作電動機繞組,工藝復雜,費用高,而角、星接法雙功率電動機制作簡單、操作容易,且現(xiàn)場在用的電動機中約有30%為此類型,可以直接利用。因此,小組確定采用此方案,并進一步分解優(yōu)化。
(1)雙功率電機需要接2條動力電纜到控制箱,普通接線盒內(nèi)部容積不能滿足要求,對接線盒結(jié)構(gòu)提出3種方案,并分析優(yōu)選(表4)。
由于雙功率電機需要從控制箱接2根控制電纜到電動機接線盒,小組考慮到Y(jié)280/315異形雙孔接線盒方案投入成本低,相對于其他2種方案易于管理和操作,因此,采用此方案。
(2)對接線盒材料和加工方法,小組提出4種方案,并優(yōu)選分析(表 5)。
小組考慮到鋼板沖壓費用低,相對易于實施和質(zhì)量控制,確定采用鋼板沖壓方案。
(3)對接線盒密封方式,小組提出3種方案,并優(yōu)選分析(表6)。
由于外包式防水性能好,故確定采用。
4.2 提出角、星接法大小功率轉(zhuǎn)換控制箱方案
角、星接法大小功率轉(zhuǎn)換控制箱方案(圖2)。
圖2 角星接法轉(zhuǎn)換方法選擇圖
小組成員對以上4種轉(zhuǎn)換控制箱進行分析,數(shù)字控制轉(zhuǎn)換控制箱與其他方案相比,控制準確、及時、靈敏度高,費用適中,采用此方案。
對于選定的數(shù)字控制箱,數(shù)字自動可逆轉(zhuǎn)換保護器是核心,小組設(shè)計繪制了其工作流程圖,電流取值方法以及大、小功率轉(zhuǎn)換比較分析時間還需要確定。
表4 電機接線盒結(jié)構(gòu)方案優(yōu)選表
表5 電機接線盒材料及加工方法優(yōu)選表
表6 電機接線盒密封方式優(yōu)選表
(1)小組對大小功率轉(zhuǎn)換的電流取值方法提出3種方案,并進行了試驗和優(yōu)選分析(表7)。
抽油機負荷有正弦交變工作特性,連續(xù)電流法既放寬抽油機換向等特殊點的瞬時峰值電流限制,又要求其他相位階段的運行電流相對穩(wěn)定,可保證條件內(nèi)的平穩(wěn)運行和異常條件下的轉(zhuǎn)換,確定采用此方案。
(2)小組對大功率轉(zhuǎn)換小功率比較分析時間的方法提出3種方案,并進行了優(yōu)選分析(表8)。
小組分析,大功率轉(zhuǎn)小功率時間早幾秒或晚幾秒,對平穩(wěn)運行和節(jié)能效果影響不大,而定時限方案設(shè)定最簡單、比較分析最容易,確定采用此方案。
(3)小組對小功率轉(zhuǎn)換大功率比較分析時間的方法提出3種方案,并進行了優(yōu)選分析(表9)。
小組分析,小功率轉(zhuǎn)大功率若不及時,會造成超載燒電機的問題,對生產(chǎn)平穩(wěn)運行影響非常大。而非常反時限轉(zhuǎn)換方法比較分析相對簡單,可根據(jù)超載程度按特定關(guān)系縮短轉(zhuǎn)換時間,有利于保證設(shè)備安全平穩(wěn)運行,確定采用此方案。
4.3 確定最佳方案
根據(jù)以上方案分析優(yōu)選,小組確定了研制游梁式抽油機多功率電力拖動裝置的最佳方案(圖3)。
針對確定的最佳方案,小組制定出了相應(yīng)的對策、目標及具體措施,同時配備負責人監(jiān)督措施的實施和完成(表10)。
6.1 研制角、星接法雙功率電機
設(shè)計制作Y280/315異形雙孔接線盒:①接線盒座與接線盒蓋分別用整塊鋼板做成;②盒座與電機連接螺栓孔配套,盒內(nèi)容積增大80%,能保證接入2條動力電纜,通過保護器控制角、星接觸器,使電機在角、星運行方式之間轉(zhuǎn)換;③模擬淋雨試驗,接線盒內(nèi)干燥未進水。
表7 電流取值方法優(yōu)選表
表8 大功率轉(zhuǎn)小功率比較分析時間優(yōu)選表
表9 小功率轉(zhuǎn)大功率比較分析時間優(yōu)選表
圖3 最佳方案
6.2 研制數(shù)字控制自動可逆轉(zhuǎn)換控制箱
(1)編寫保護器數(shù)字控制自動可逆轉(zhuǎn)換技術(shù)要求。①連續(xù)電流法。每0.5s采集一個電流值樣本,內(nèi)部記憶達到設(shè)定標準值的連續(xù)情況;②大功率轉(zhuǎn)小功率。當采集電流值連續(xù)20s小于設(shè)定值H-時,轉(zhuǎn)換到小功率狀態(tài)運行;③小功率轉(zhuǎn)大功率。按非常反時限特性進行轉(zhuǎn)換;④設(shè)計保護器控制面板 (圖4)。
圖4 保護器控制面板
表10 對策表
(2)定制保護器并試驗。對樣品做室內(nèi)加載試驗。①通電后,電流顯示窗口每0.5s顯示一個電流值樣本,隨時搜集符合條件的連續(xù)時間段才進行轉(zhuǎn)換;②通電后,“高”指示燈亮(角接法大功率狀態(tài)起動),從“高”指示燈亮(角接大功率)轉(zhuǎn)入“低”指示燈亮(星接小功率運行);③“低”指示燈亮(星接小功率運行)期間,調(diào)整升流器電阻,分級升高電流。
(3)設(shè)計可逆轉(zhuǎn)換控制箱裝配圖(圖5)。(4)將控制箱各零部件組裝在一起。
6.3 現(xiàn)場應(yīng)用
(1)試用及測試。2011年4月26日,將裝置安裝到W266-9等9口井試用。經(jīng)小組測試,平均電動機功率利用率37.6%,平均功率因數(shù)0.62,平均綜合節(jié)電率15.765%,效果顯著,且運行平穩(wěn)。
(2)推廣應(yīng)用。試用效果報廠裝備主管部門同意后,2011年6月,又應(yīng)用多功率電力拖動裝置94套,共推廣應(yīng)用103套,電動機部分全部利用現(xiàn)場的角接形電機,只投入了新接線盒,控制箱部分,其中78臺利用修舊箱體、元器件,25臺投入新控制箱。
圖5 控制箱裝配圖
7.1 目標檢查
2011年12月,小組成員對使用的103套裝置進行了回訪,均能根據(jù)抽油機井負載大小情況,自動在角、星2種不同大小的功率間轉(zhuǎn)換,大功率均在37kW到55kW之間,小功率為大功率的57.7%;且運行安全平穩(wěn),活動目標實現(xiàn)。
小組請工程技術(shù)監(jiān)督站委托中原油田技術(shù)監(jiān)測中心對使用多功率電力拖動裝置的103臺抽油機進行了測試(表11)。
從表11中可以看出,最低電動機功率利用率20.02%,平均功率利用率35.12%,均達到SY/T 6374-2008《機械采油系統(tǒng)經(jīng)濟運行規(guī)范》標準要求,合格率100%。平均功率因數(shù)0.605,平均綜合節(jié)電率達到14.5%。
7.2 經(jīng)濟效益
投入483 900元,折舊期按8年計算,2011年使用 6 個月,折舊后實際投入:483 900÷8÷12×6=30 244(元)。
表11 新裝置測試結(jié)果
根據(jù)技術(shù)監(jiān)測中心測試結(jié)果,平均綜合節(jié)電率14.5%,每臺每月節(jié)電260kW·h,103臺使用6個月共節(jié)電:260×14.5%×365×103÷12×6=708 666(kW·h),當年節(jié)約用電產(chǎn)生效益:0.763 2×708 666=540 854(元)。
當年創(chuàng)效:540 854-30 244=510 610(元)。
7.3 社會效益
活動成果提高了電動機設(shè)備功率因數(shù),降低了無功電流和電機損耗。提高了現(xiàn)場使用電流法測試抽油機平衡度的準確性,為調(diào)平衡提供了科學的依據(jù),有助于延長設(shè)備使用壽命。同時,節(jié)電效果非常顯著,大大節(jié)約了電力資源,為企業(yè)節(jié)能降耗做出了積極的貢獻,在油田生產(chǎn)一線具有很好的推廣價值和現(xiàn)實意義。
(1)整理技術(shù)圖紙和資料,裝訂成冊,編號 JN 2011-01,留裝備科存檔保管,便于日后工作中使用。
(2)小組編寫了視頻培訓課件,采用了課堂教學與現(xiàn)場演示2種辦法,培訓現(xiàn)場工人掌握該裝置應(yīng)用技術(shù),并由技術(shù)培訓部門考核,全部合格。
(3)從現(xiàn)場測試可以看出,該裝置顯著提高抽油機電動機功率利用率和電機功率因數(shù),電動機功率利用率達到35%,遠大于SY/T 6374-2008《機械采油系統(tǒng)經(jīng)濟運行規(guī)范》不低于20%的標準規(guī)定。自然功率因數(shù)達到0.6,超過了SY/T 6275-2007《油田生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測規(guī)范》不低于0.4的標準規(guī)定。2012年,采油四廠已列專項資金,推廣應(yīng)用該技術(shù)。
本次活動研制了游梁式抽油機多功率電力拖動裝置,創(chuàng)造了很好的經(jīng)濟效益和社會效益,得到了領(lǐng)導和現(xiàn)場工人的一致好評,增強了小組集體榮譽感和凝聚力,提高了小組成員專業(yè)技能和解決問題能力。下一步,打算把《縮短低產(chǎn)井洗井排液時間》作為活動課題。
王梅
2012-09-23▌