0 引言
目前,廣西鋼鐵熱軋總廠高速線材成品尺寸存在通條尺寸不均勻性的現(xiàn)象,在工業(yè)線材產(chǎn)品交付客戶的使用過程中出現(xiàn)了加工(如拉拔、冷鐓、軋制等)中容易出現(xiàn)斷線、模具磨損加劇、設(shè)備頻繁停機(jī)等問題,導(dǎo)致生產(chǎn)效率降低,公差超差、表面缺陷或機(jī)械性能不達(dá)標(biāo),等一系列的問題。若客戶因線材問題導(dǎo)致終端產(chǎn)品(如汽車零部件、精密器械)出現(xiàn)質(zhì)量問題,可能引發(fā)退貨、索賠或品牌信譽(yù)損失。
1評估當(dāng)前生產(chǎn)線的瓶頸及問題
1.1觀察生產(chǎn)線運(yùn)作過程,找出影響效率和質(zhì)量的環(huán)節(jié)
集中傳動是早期精軋機(jī)采用的傳動方式,將各軋輥安裝在一根軸上,由一臺電機(jī)驅(qū)動,但是存在著調(diào)整不便、精度低等缺點(diǎn)。由于各軋輥在傳動過程中互相干擾,調(diào)整操作不易進(jìn)行,導(dǎo)致線材的尺寸精度難以保證,不能滿足現(xiàn)代工業(yè)用材線材精確尺寸的要求。高速線材模塊軋機(jī)的出現(xiàn)巔覆了傳統(tǒng)集中傳動的調(diào)整方式,采用了先進(jìn)的數(shù)控技術(shù)和優(yōu)秀的調(diào)整方法,從而實(shí)現(xiàn)了對線材尺寸的精確控制,提高了生產(chǎn)效率和品質(zhì)。高速線材模塊軋機(jī)的軋輥分別安裝在各自的電機(jī)上,通過控制程序單獨(dú)調(diào)整各軋輥的速度和力度,從而實(shí)現(xiàn)對線材尺寸的精確調(diào)整。獨(dú)立調(diào)整操作方便,對線材的精度控制有很大提升。廣西鋼鐵熱軋總廠高速線材生產(chǎn)線高速區(qū)由國產(chǎn)8組模塊軋機(jī)機(jī)組組成,每組模塊由2組軋機(jī)組成,其中精軋機(jī)為 2+2+2+2 的組成模式,減定徑機(jī)為 1+1+2 的組成模式。在2022年3月軋制 8mm 及以上規(guī)格圓鋼的過程中發(fā)現(xiàn),成品尾部倒數(shù)第30圈出現(xiàn)單圈出耳的成品表面質(zhì)量缺陷,缺陷修剪后不同規(guī)格的產(chǎn)品成材率損失 1.43%~7.02% ,給企業(yè)造成了極大的影響。在2023年的生產(chǎn)過程中出現(xiàn)成品寬度方向通條尺寸不均勻的情況,對于工業(yè)用材的通條尺寸精度埋下了一定隱患。
造成該類問題出現(xiàn)的主要原因是模塊軋機(jī)的調(diào)整方法無法繼續(xù)沿用集中傳動軋機(jī)的調(diào)整方法,即集中傳動軋機(jī)依賴首末機(jī)架壓下量調(diào)整,中間機(jī)架軋件高度與寬度失控,孔型磨損后張力釋放引發(fā)自由軋制。軋輥磨損未實(shí)時補(bǔ)償,金屬秒流量不均導(dǎo)致頭尾尺寸偏差。另外,現(xiàn)場設(shè)備缺乏模塊化獨(dú)立調(diào)整與自動化反饋機(jī)制,人工干預(yù)效率低。
1.2收集數(shù)據(jù)與關(guān)鍵指標(biāo),包括產(chǎn)量、質(zhì)量和停機(jī)時間等
2022年3月至2023年2月,高速線材生產(chǎn)線由于尾部30圈出耳,導(dǎo)致修剪不及時,共計影響有效作業(yè)率 3.2% ,產(chǎn)量損失1.8萬噸。成品修剪崗位職工工作量增加5倍,職工滿意度和工藝技術(shù)公信力大大下降。經(jīng)過在網(wǎng)絡(luò)上查詢,均未查到與模塊軋機(jī)相關(guān)的文獻(xiàn)
2根據(jù)瓶頸和問題,確定改善的目標(biāo)和關(guān)鍵成功指標(biāo)
高線生產(chǎn)的成材率作為高線重要生產(chǎn)指標(biāo)中的最權(quán)威指標(biāo),直接標(biāo)志該產(chǎn)線是否滿足企業(yè)盈利的需要,也直接關(guān)系到企業(yè)形象。自尾部30圈出耳的質(zhì)量隱患出現(xiàn),技術(shù)人員對影響成材率指標(biāo)進(jìn)行了分析及核算。產(chǎn)品成材率在不同規(guī)格下的損失最低為 1.43% (如表1),按2022年年產(chǎn)量?30 萬噸計算,共計最少4300噸修剪丟廢,按照產(chǎn)品3600元/噸價格及廢鋼回收價2500元/噸計算,合計最低損失473萬元以上,對企業(yè)造成了極其巨大的損失。若能將此項(xiàng)問題解決,高線尾部修剪影響成材率可大大降低。
表1產(chǎn)品成材率
3設(shè)計調(diào)整方案研究
優(yōu)化生產(chǎn)流程:根據(jù)當(dāng)前瓶頸和問題,設(shè)計改進(jìn)方案,如重新安排工序、減少等待時間、優(yōu)化設(shè)備布局等集中傳動的軋機(jī)調(diào)整方法遵循老款摩根軋機(jī)的成品調(diào)整方式,即只精軋機(jī)首軋機(jī)和末軋機(jī)的壓下量得到需要的成品高度和寬度。該調(diào)整方法簡單易懂,但無法控制中間機(jī)架的軋件高度和寬度,隨著軋輥孔型的磨損,軋件的對角尺寸會不斷變大,最終在末機(jī)架出現(xiàn)張力釋放,形成自由軋制,最終造成成品頭尾寬度方向出耳,造成修剪圈數(shù)過多,形成成品浪費(fèi)。
高速線材模塊軋機(jī)采用現(xiàn)代化的數(shù)控技術(shù),通過計算機(jī)控制各個軋輥的運(yùn)行速度和力度,確保各軋輥之間的同步性,從而優(yōu)化線材的精度。即以每臺軋機(jī)力矩反饋?zhàn)鳛檎{(diào)整標(biāo)準(zhǔn),在孔型磨損后測算出孔型磨損深度,從而有針對性地對軋輥壓下量進(jìn)行調(diào)整,降低軋件的前滑和后滑值,保證各軋輥孔型處的金屬秒流量相等。高速線材模塊軋機(jī)具有自動調(diào)整功能,通過采集傳感器數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)自動控制,從而大量減少了人工操作,提高了生產(chǎn)線效率和精度。自動調(diào)整的功能,能夠提高生產(chǎn)效率,同時實(shí)現(xiàn)了對線材尺寸的高精度調(diào)節(jié)。高速線材模塊軋機(jī)具有追溯技術(shù),可跟蹤線材的出廠批次、生產(chǎn)時間、生產(chǎn)人員等信息。可追溯性的引入,為線材管理和品質(zhì)控制提供了技術(shù)支持。數(shù)控技術(shù)相對集中傳動而言,能夠更好地保證線材的精度控制。
4調(diào)整方案應(yīng)用
相對于集中傳動的軋機(jī)調(diào)整方法,對于模塊軋機(jī)而言并不能滿足實(shí)際生產(chǎn)調(diào)整需要。對于模塊軋機(jī),必須嚴(yán)格遵循秒流量相等原則。秒流量相等原則在模塊軋機(jī)使用過程中具體的操作與集中傳動不同,其區(qū)別在于集中傳動只需要調(diào)整精軋機(jī)組進(jìn)出口的秒流量,而模塊軋機(jī)則需要控制各機(jī)架之間的秒流量,在軋輥孔型磨損后,對輥縫進(jìn)行隨時調(diào)整。具體的做法通過研究和討論得出一套實(shí)際可行的控制方法,具體方法如下:
將產(chǎn)線各飛剪前一機(jī)架出口軋件尺寸高度和寬度作為區(qū)域標(biāo)準(zhǔn),務(wù)必保持區(qū)域與區(qū)域之間秒流量相等。對于熱連軋來說,各機(jī)架間的秒流量差是影響軋件尺寸的重要因素,將秒流量差消除在各個區(qū)域的分界線,是保證下游工序的核心要求,即上游為下游服務(wù),下游是上游的客戶。
將精軋機(jī)和減定徑機(jī)組作為敏感機(jī)架,其入口軋件尺寸必須通過調(diào)整延伸率(軋機(jī)軋輥線速度)保證其不圓度,避免軋件咬入后偏轉(zhuǎn)。模塊軋機(jī)配套的滾動進(jìn)口導(dǎo)衛(wèi)對于軋件具有引導(dǎo)和扶持作用,在生產(chǎn)過程中由于軋件的尺寸變化導(dǎo)致進(jìn)口導(dǎo)衛(wèi)無法正常扶持住軋件導(dǎo)致咬人后偏轉(zhuǎn)會導(dǎo)致圓孔出來的軋件尺寸出現(xiàn)波動。
根據(jù)軋輥軋制量和磨損深度得出每磨損0.1mm 的軋制量1500噸左右。將孔型磨損帶來的壓下量變化轉(zhuǎn)變?yōu)楦鶕?jù)磨損量對壓下量進(jìn)行調(diào)整,保證出口秒流量恒定。生產(chǎn)過程中嚴(yán)格記錄輥環(huán)軋制量,根據(jù)軋制量調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)輥縫與實(shí)際輥縫的差異,嚴(yán)格控制軋輥出口秒流量守恒。
在主控程序中設(shè)置力矩(電流)預(yù)警值,當(dāng)軋制力矩(電流)小于標(biāo)準(zhǔn)值范圍,則由主控臺操作工向現(xiàn)場調(diào)整工發(fā)出輥縫調(diào)整指令,由調(diào)整工對相應(yīng)機(jī)架進(jìn)行輥縫調(diào)整操作。
在實(shí)施過程中總結(jié)出具體的參數(shù),對相應(yīng)工藝文件進(jìn)行優(yōu)化。同時制定出《輥縫調(diào)整記錄表》等一系列規(guī)章制度,用于培訓(xùn)和教育員工,確保團(tuán)隊(duì)理解并順利實(shí)施調(diào)整方案。同時由技術(shù)人員監(jiān)測和記錄實(shí)施過程中的關(guān)鍵指標(biāo),用于發(fā)現(xiàn)日后出現(xiàn)的問題和改進(jìn)措施。
5 定期評估和改進(jìn)
根據(jù)實(shí)施后對調(diào)整方案進(jìn)行評估,檢查預(yù)期的目標(biāo)和指標(biāo)后發(fā)現(xiàn),成材率指標(biāo)并沒有按照預(yù)期設(shè)想達(dá)到目標(biāo)值。隨即進(jìn)行必要的調(diào)整和改進(jìn)。持續(xù)關(guān)注生產(chǎn)線運(yùn)作情況后,發(fā)現(xiàn)通過方案的實(shí)施極其容易造成成品頭部和尾部由于自由軋制造成的頭尾失張出現(xiàn)耳子,從而造成剪廢降低成材率指標(biāo)。
技術(shù)人員通過對現(xiàn)場的調(diào)整,根據(jù)模塊軋機(jī)工藝布局重新細(xì)化參數(shù)方法,將成品設(shè)置為6個區(qū)域進(jìn)行尺寸調(diào)整:頭部1-2圈、頸部3-5圈、中間(連軋狀態(tài))尾部40-50圈、尾部30-40圈、尾部1-2圈。分別通過動態(tài)降速補(bǔ)償、活套起套高度、力矩、活套落套補(bǔ)償、精軋拋鋼和減定徑尾部降速進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)模塊軋機(jī)減定徑為單獨(dú)傳動的模式增加主控系統(tǒng)WINCC中單獨(dú)升降速的可調(diào)整功能,從而實(shí)現(xiàn)成品尺寸通條均勻性提升。成材率指標(biāo)大幅上升達(dá)到預(yù)期值。后續(xù)實(shí)施該調(diào)整方法后解決問題,確保持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化。
6結(jié)語
從本文內(nèi)容可以看出,高速線材多模塊軋機(jī)顛覆了傳統(tǒng)集中傳動的調(diào)整方式,通過引入獨(dú)立調(diào)整、數(shù)控技術(shù)、自動調(diào)整和可追溯性等創(chuàng)新調(diào)整方式,實(shí)現(xiàn)了對線材尺寸的精確控制,使得高速線材模塊軋機(jī)在現(xiàn)代工業(yè)用材中的應(yīng)用更加廣泛。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,高速線材模塊軋機(jī)調(diào)整方式也將會更加智能化和自動化,為現(xiàn)代工業(yè)用材的生產(chǎn)提供更好的支持。
產(chǎn)線動態(tài)
安賽樂米塔爾暫停德國直接還原鐵-電弧爐投資
從安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)新聞稿獲悉,該公司德國分部宣布停止在不來梅(Bremen)和艾森許滕施塔特(Eisenhuttenstadt)工廠建設(shè)電弧爐煉鋼設(shè)備——這些項(xiàng)目曾作為“鋼鐵4未來”(Steel4Future)戰(zhàn)略的一部分對外公布。這一決定源于不利的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、融資不確定性、歐洲能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程滯后,以及鋼鐵需求疲軟、進(jìn)口量高企和電價上漲等多重因素。
在這項(xiàng)25億歐元的項(xiàng)目中,安賽樂來塔爾德國原本計劃為兩座工廠各配備一座電弧爐,并關(guān)停每座工廠的一座高爐。此外,不來梅工廠還計劃配套直接還原鐵(DRI)裝置,該裝置將使用綠色氫氣作為還原劑。
2024年11月,這家鋼鐵企業(yè)曾表示,由于政策、能源市場及整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)存在不確定性,其無法推進(jìn)歐洲新型DRI-EAF設(shè)施的最終投資決策。盡管有政府補(bǔ)貼可用,該公司最終仍選擇放棄該項(xiàng)目。消息稱:“根據(jù)與德國聯(lián)邦政府達(dá)成的協(xié)議,13億歐元財政援助要求DRI-EAF項(xiàng)目須于2025年6月前啟動建設(shè)。鑒于市場現(xiàn)實(shí)及低碳煉鋼的經(jīng)濟(jì)性,安賽樂米塔爾德國不得不正式通知政府,無法推進(jìn)這些投資?!?/p>
與此同時,有報道稱,按照該公司在歐洲分階段推進(jìn)脫碳的規(guī)劃,不來梅和艾森許滕施塔特的下一步工作將聚焦于電弧爐建設(shè)的詳細(xì)規(guī)劃,以便在這些基地具備基于電弧爐生產(chǎn)的強(qiáng)勁商業(yè)條件時能夠迅速啟動。