隨著新能源汽車市場的異軍突起,整個國內(nèi)汽車市場的競爭越來越殘酷,如何在激烈的市場競爭中,降低開發(fā)成本,提高產(chǎn)品的核心競爭力,對每個公司來說都至關重要。目前各大主機廠新車型的迭代更新不斷加快,工裝開發(fā)周期不斷壓縮。如何在前期工裝設計開發(fā)階段,結合以前項目出現(xiàn)過的經(jīng)驗教訓,提前規(guī)避工裝開發(fā)過程中,可能存在的質(zhì)量風險,減少夾具匹配焊接調(diào)制過程中的時間,快速生產(chǎn)出滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的產(chǎn)品,對產(chǎn)品設計SE分析人員提出了更高的要求。
隨著主機廠產(chǎn)能節(jié)拍的不斷提升,產(chǎn)品開發(fā)的數(shù)量和種類也同步增多,而夾具工裝的開發(fā)及產(chǎn)品質(zhì)量管控,對于主機廠整個項目的開發(fā)作用越來越大。發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板總成,一般是由發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板本體和鎖鉤組成。其中,鎖鉤通過4段 CO2 保護焊接,與發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板本體連接,來保證鎖鉤和鎖鉤加強板之間的強度。由于發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板屬于法規(guī)件,質(zhì)量要求高,其中4段 CO2 保護焊接,每段長度 20mm ,外觀標準要求,表面不能有氣孔,無雜質(zhì),滿焊焊接。
發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板總成,正常情況有4個A基準,B、C兩個基準孔,一般情況,夾具通過兩個B、C基準孔定位做定位銷,4個A基準做壓緊和支撐,可以滿足產(chǎn)品定位焊接要求。但是,實際焊接調(diào)試過程中,由于 ?CO2 焊接區(qū)域相對集中,要求滿焊,熱變形嚴重,導致發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板的外側法蘭面,焊接后變形嚴重,嚴重影響機蓋鎖鉤加強板總成與機蓋內(nèi)板焊接的匹配質(zhì)量,現(xiàn)場調(diào)試生產(chǎn)困難,周期較長,
嚴重影響項目開發(fā)周期。
發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板總成產(chǎn)品技術描述
本研究技術發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板總成,分為發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板本體和發(fā)動機艙蓋鎖鉤兩部分,選用了如下材質(zhì)進行焊接質(zhì)量研究,其中發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板本體材質(zhì)HC340/590DPD+Z/1.2mm,發(fā)動機艙蓋鎖鉤材質(zhì)采用20號鋼,二者通過4段 CO2 焊縫連接。發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板有A1-A4合計4個A基準,B基準為直徑10mm的圓孔,C基準為 8mm×10mm 的橢圓孔。其中總成沿用發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板本體基準。具體情況如圖1所示。
焊接夾具設計結構研究
1.改進前夾具設計結構
根據(jù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)形狀特征和GDamp;T尺寸要求,常規(guī)的夾具設計思路,基本都是通過B、C基準孔作為主副定位銷,A1-A4基準作為夾具的4個支撐塊和壓緊塊,保證發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板零件的穩(wěn)定性和一致性。發(fā)動機艙蓋鎖鉤通過兩個符型塊,在鎖鉤的兩側定位發(fā)動機艙蓋鎖鉤的側面。再通過上壓塊定位發(fā)動機艙蓋鎖鉤的上部,保證鎖鉤的穩(wěn)定一致。具體結構如圖2所示。
2.改進前焊接調(diào)試問題
通過現(xiàn)場實際多次 CO2 焊接調(diào)試后,4段焊縫,每條長 20mm ,由于焊接區(qū)域全部集中在中間區(qū)域,并且要求滿焊,焊接完成后,發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板總成的法蘭邊變形嚴重,并且呈扭曲狀態(tài),通過檢具手工測量,如圖3所示,可以詳細看出,發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板總成法蘭面面輪廓度測量值,按照順時針方向,分別為- ?1.0mm , -0.7mm 、 0.9mm , -0.8mm 、 0.2mm 和 1.0mm 。而理論法蘭面面輪廓度公差為正負 0.5mm 和標準相差較大,并且極差最大 2.0mm 左右?,F(xiàn)場多次調(diào)試,均無法有效改善,且焊接后的一致性差,無法滿足匹配焊接要求,嚴重影響項目進展。
優(yōu)化后焊接夾具設計結構
1.優(yōu)化后的夾具設計結構
由于發(fā)動機艙蓋鎖鉤總成,焊接后法蘭面變形嚴重,經(jīng)過各部門充分討論交流,本研究提出一種新的夾具優(yōu)化設計方案,保持原來4個A基準支撐壓緊塊位置不變,B、C基準孔定位銷不變,同步在發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板本體,法蘭邊的四個拐角,夾具增加4個支撐壓緊塊(見圖4),保證在焊接過程中,發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板總成法蘭面處于可控狀態(tài),通過過壓來控制減小焊接過程中法蘭面的變形量,從而達到滿足產(chǎn)品質(zhì)量的目的。
2.優(yōu)化后夾具的零件焊接調(diào)試
優(yōu)化夾具設計之后,再次進行焊接調(diào)試。焊接完成后,發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板總成上檢具測量,其中法蘭面輪廓度變形改善明顯,6個檢測點,面輪廓度最大值控制在 0.7mm ,最小值控制在 -0.3mm ,一處法蘭面輪廓度不合格,極差基本控制在 1.0mm 以內(nèi),輪廓線全部合格,零件整體合格率達到 90% ,基本合格。但是,仍存在法蘭面極差較大問題。根據(jù)現(xiàn)場實際生產(chǎn)過程,進一步確認兩個優(yōu)化方案。第一,優(yōu)化CO焊接的順序,4段焊縫,先外后內(nèi),對角線交替焊接,減少焊接過程中局部受熱過高,導致的變形量。第二,焊接完成后,延遲15s后再打開夾具,夾具起到保壓作用,讓產(chǎn)品進行短暫冷卻,最大限度降低焊接后,冷卻過程中的變形量,最后,再全部打開夾具。對角線焊接順序如圖5所示。
通過多輪調(diào)試優(yōu)化焊接參數(shù),最終, CO2 焊機電流參數(shù)控制在150A,電壓參數(shù)控制在15.7V,走絲速度控制在 0.5m/min ,可以批量生產(chǎn)出符合質(zhì)量的產(chǎn)品,實際現(xiàn)場檢具檢測數(shù)據(jù)如圖6所示,可以明顯看出,發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板總成,法蘭邊面輪廓度測量值,按順時間方向,分別為 -0.1mm , 0.3mm , 0.1mm ,-0.2mm , 0.4mm 和 10.2mm 。法蘭面面輪廓度進一步提高,極差可以控制在 .0.6mm 以內(nèi),基本滿足法蘭面面輪廓度公差正負 0.5mm 理論要求。
結語
本文通過對發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板與發(fā)動機艙蓋鎖鉤這種采用二氧化碳焊接方式存在的焊接質(zhì)量問題提出了一種夾具結構優(yōu)化的思路。通過前期SE和焊裝工藝人員,對發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板總成夾具,增加4處壓緊支撐結構,調(diào)整4段CO焊縫的順序,延遲焊接后夾具打開時間,固化CO焊接電壓、電流、走絲速度等參數(shù),最終解決了發(fā)動機艙蓋鎖鉤加強板總成法蘭面焊接反彈扭曲的難題,滿足產(chǎn)品質(zhì)量目標要求,推動了整個項目的順利開展。
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