1.概況
在成品油輸送管道上安裝水擊泄壓閥的主要目的是當(dāng)管道中的液體發(fā)生水壓沖擊并達到設(shè)定值時,水擊泄壓閥以較大泄放量快速開啟,使水擊壓力波的強度得到減弱,有效地泄放管道中的超高壓力,起到保護管道和設(shè)備的目的。氮氣式水擊泄壓閥具有流通能力大、響應(yīng)迅速、適用性強等特點,在成品油輸送管道中主要應(yīng)用于油品下載管道上,但其異常泄壓、內(nèi)漏、泄壓壓力不準(zhǔn)確等問題威脅著安全生產(chǎn)。自前,常規(guī)的在線測試和簡單的壓力設(shè)定維護方式難以滿足實際運行需求,導(dǎo)致閥門故障頻發(fā)。因此,設(shè)計一套高效、精確的檢定及測試裝置顯得尤為重要。
2.氮氣式水擊泄壓閥的原理及問題
2.1氮氣式水擊泄壓閥的原理
如圖1所示,氮氣式水擊泄壓閥的主閥與機械式先導(dǎo)主閥相似,主閥芯的控制腔與氮氣式先導(dǎo)系統(tǒng)相連。該系統(tǒng)主要由氮氣瓶組、指示壓力表、氣體減壓器和閥組組成。系統(tǒng)構(gòu)建時,需配備相應(yīng)的氣站以確保正常運行。工作過程中,設(shè)定氮氣先導(dǎo)系統(tǒng)壓力,當(dāng)系統(tǒng)壓力超過設(shè)定值時,油液推動主閥芯移動,壓縮氮氣,開啟主閥。當(dāng)進油口油液壓力降低,被壓縮的氮氣重新膨脹,將主閥推回原位,實現(xiàn)關(guān)閉。由于先導(dǎo)控制系統(tǒng)使用氮氣,溫度變化會影響氣體體積,因此通常配備溫差補償瓶以補償溫差引起的先導(dǎo)壓力變化。
2.2氮氣式水擊泄壓閥的問題分析
氮氣式水擊泄壓閥在輸油管道上應(yīng)用多年,但缺乏離線檢定裝置。因此,在周期性檢定和維護測試時只能在線進行,導(dǎo)致動作壓力設(shè)定值誤差較大,功能性測試不完整,給氮氣式水擊泄壓閥的運行帶來了較大隱患。
2.2.1案例一
某年7月27日,某輸油站在停輸工況下進行緊急停車按鈕測試時,導(dǎo)致下載線壓力超高。聯(lián)鎖關(guān)閉閥門后,氮氣式水擊泄壓閥前壓力升高,超過設(shè)定值,但該氮氣式水擊泄壓閥未在設(shè)計值位置動作,實際動作壓力遠高于設(shè)計值?,F(xiàn)場和SCADA畫面顯示氮氣壓力正常,但該氮氣式水擊泄壓閥動作后未能復(fù)位,存在泄漏。該氮氣式水擊泄壓閥型號為HXY41X/Y-300。分析原因為:沒有檢定裝置,檢驗時為在線測試,實際壓力設(shè)定值與設(shè)計要求偏差較大,導(dǎo)致該氮氣式水擊泄壓閥未正常動作。
2.2.2案例二
某年10月5日,某輸油站油品下載線因油庫罐根閥異常關(guān)閉,導(dǎo)致下載線壓力超高。聯(lián)鎖關(guān)閉下載總閥后,氮氣式水擊泄壓閥前壓力升至1.8Mpa,遠超設(shè)定值1.6Mpa,但該氮氣式水擊泄壓閥未動作,現(xiàn)場和SCADA畫面顯示氮氣壓力正常。分析原因為:沒有離線檢定裝置,維護時僅進行在線檢定測試,實際壓力設(shè)定值與設(shè)計要求偏差較大,導(dǎo)致該氮氣式水擊泄壓閥未正常動作。
3.氮氣式水擊泄壓閥檢定裝置設(shè)計
根據(jù)《國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/GGW03001.3—2022油氣儲運資產(chǎn)完整性管理規(guī)范》的要求,每6個月需進行一次氮氣式水擊泄壓閥動作測試,設(shè)定值為1.6±0.1MPa ,以確保氮氣式水擊泄壓閥的安全可靠性。然而,由于某公司缺乏測試平臺,氮氣式水擊泄壓閥檢定測試工作面臨諸多問題。為解決在線檢定的弊端,需將氮氣式水擊泄壓閥拆卸后委托第三方測試機構(gòu)進行檢定,但物流時間長導(dǎo)致氮氣式水擊泄壓閥長時間離線,使管道得不到有效保護,存在較大安全隱患并增加生產(chǎn)成本。在線檢定氮氣式水擊泄壓閥時,測試動作泄壓需管線壓力超過設(shè)定值,不利于現(xiàn)場安全生產(chǎn)。為解決這些問題,專業(yè)人員查閱技術(shù)資料,結(jié)合氮氣式水擊泄壓閥的檢定工作原理及特性,設(shè)計并制作氮氣式水擊泄壓閥測試平臺。
3.1氮氣式水擊泄壓閥檢定裝置設(shè)計選材
根據(jù)現(xiàn)場氮氣式水擊泄壓閥的法蘭參數(shù)、壓力等級及工況和測試要求,準(zhǔn)備所需材料。某轄區(qū)內(nèi)大多數(shù)站場的氮氣式水擊泄壓閥規(guī)格為2”150Lb,下載線管道上的氮氣式水擊泄壓閥規(guī)格為3”150Lb。主要材料選用油氣管道常用的Q235無縫管,口徑為DN80。按氮氣式水擊泄壓閥規(guī)格購買2”150Lb法蘭一塊和 3s 150Lb法蘭兩塊,并按設(shè)計尺寸要求進行下料組對焊接,購買其他附件進行組裝。
3.2氮氣式水擊泄壓閥檢定裝置結(jié)構(gòu)
氮氣式水擊泄壓閥檢定裝置如圖2所示,由連接法蘭、主管、泄壓閥、手搖泵接口閥、高精度數(shù)字壓力表、手搖泵、壓力平衡管等部件組成。
為了便于移動測試平臺,特意為測試平臺制作一小車。作業(yè)人員將測試平臺組裝好后,將水擊閥進口連接在測試平臺法蘭連接處,安裝完成后,進行注水,注滿水后進行保壓測試,通過手搖泵打壓至1Mpa,保壓5分鐘左右,觀察壓力平臺壓力是否下降,如無變化,則證明平臺無滲漏,可以開展測試作業(yè)。模擬水擊壓力進行打壓測試,完成作業(yè)后將打壓污水進行回收處理。
4.氮氣式水擊泄壓閥檢定裝置在實際工作中的應(yīng)用
4.1氮氣式水擊泄壓閥檢定裝置操
作步驟
在對氮氣式水擊泄壓閥進行檢定的過程中,逐步總結(jié)了各個操作步驟,以避免錯誤操作和遺漏,確保檢定壓力設(shè)定的精度和測試結(jié)果的準(zhǔn)確性。前期操作步驟如下:
(一)前期準(zhǔn)備工作。組織人員辦理氮氣式水擊泄壓閥停用審批及作業(yè)申請并審批完成,填寫氮氣式水擊泄壓閥檢定作業(yè)卡、記錄表等。
(二)停用和拆卸氮氣式水擊泄壓伐。 ① 先記錄現(xiàn)場氮氣瓶減壓閥后壓力儀表值和壓力變送器上壓力儀表值,作為檢定前的初始參考值。 ② 關(guān)閉氮氣式水擊泄壓閥上下游閥門,停用氮氣式水擊泄壓閥。 ③ 關(guān)閉氮氣式水擊泄壓閥與氮氣瓶連接氣管的出口閥,放空泄壓閥腔內(nèi)壓力,斷開氮氣瓶與氮氣式水擊泄壓閥連接管線。 ④ 通過氮氣式水擊泄壓閥底部排污絲堵泄壓掉管道內(nèi)殘余壓力和油品(注意排污絲堵要小心慢慢旋松)。 ⑤ 將氮氣式水擊泄壓閥從管線上拆下,在原管線法蘭7兩端加裝盲板。⑥ 將氮氣式水擊泄壓閥運至非生產(chǎn)區(qū)域進行檢定。
(三)檢定準(zhǔn)備工作。 ① 對氮氣式水擊泄壓閥檢定裝置各處接頭密封部件進行檢查,發(fā)現(xiàn)漏氣或損壞要及時更換,對閥門泄壓通道進行清理。 ② 檢查氮氣瓶壓力,當(dāng)?shù)獨馄繅毫Σ蛔愕獨馐剿畵粜箟洪y塞設(shè)定控制壓力的1.1倍時,應(yīng)及時更換氮氣瓶。 ③ 檢查氮氣式水擊泄壓閥與氮氣減壓閥、氮氣瓶之間的連接是否正確可靠,氮氣瓶是否已充滿氮氣。將氮氣瓶出口閥打開,調(diào)整減壓閥出口壓力為0.6MPa,檢查氮氣系統(tǒng)各接點是否有滲漏、氮氣式水擊泄壓閥閥塞處是否有氣體滲漏。
(四)檢定及壓力設(shè)定。 ① 將氮氣式水擊泄壓閥上游法蘭端與檢定裝置的法蘭進行連接,安裝數(shù)字壓力表(精度等級0.5以上),安裝進水閥和排水閥(壓力等級要高于氮氣式水擊泄壓閥),打壓口連接打壓泵。在打壓檢定前,要將短節(jié)用清水灌滿。 ② 旋緊氮氣式水擊泄壓閥底部排污絲堵,關(guān)閉閥腔放空閥。安裝好氮氣式水擊泄壓閥閥腔壓力變送器,連接好檢定氮氣瓶和氮氣式水擊泄壓閥管線。 ③ 慢慢打開與氮氣瓶連接的出口閥,防止突然壓力波動損壞氮氣瓶上減壓閥的內(nèi)部零件(氮氣瓶上減壓閥入口表將顯示供給壓力)。④ 根據(jù)制造廠家提供的泄壓閥控制特性曲線,按管線要求的設(shè)定壓力調(diào)整確定氮氣的控制壓力。 ⑤ 設(shè)定好氮氣控制壓力后,開啟打壓泵給氮氣式水擊泄壓閥上游端加壓,開始進行檢定操作。⑥ 加壓泵要緩緩注壓,通過加壓泵打壓,記錄壓力表顯示的氮氣式水擊泄壓閥動作壓力值,檢查閥塞動作是否正常、回位是否正常。若氮氣式水擊泄壓閥動作壓力值與工藝設(shè)定壓力值不符,則調(diào)整氣瓶減壓閥,重新進行打壓操作,直至在管線設(shè)定壓力值時,氮氣式水擊泄壓閥能準(zhǔn)確發(fā)生泄壓動作,此時記錄最終的氮氣瓶減壓閥出口壓力表值。 ⑦ 關(guān)閉氣瓶出口閥,泄壓閥腔壓力,排凈閥內(nèi)水,拆除氮氣式水擊泄壓閥與檢定裝置連接法蘭及附件,準(zhǔn)備運回現(xiàn)場回裝。
(五)回裝及投用。 ① 將氮氣式水擊泄壓閥回裝至原管道。連接好氮氣瓶和氮氣式水擊泄壓閥控制壓力氣體管線。 ② 調(diào)整氮氣瓶減壓閥,使減壓閥后壓力表顯示值與檢定時的最終記錄值一致。 ③ 氮氣控制壓力調(diào)完后,將壓力變送器控制器的高壓泄壓報警點比閥塞控制壓力調(diào)高0.1Mpa,低壓氮氣泄漏報警點比閥塞控制壓力調(diào)低 0.1Mpa ④ 高低限報警值設(shè)置完成后,進行報警測試工作。 ⑤ 氮氣式水擊泄壓閥高低限報警測試完成后,打開上下游閥門,投用泄壓閥。 ⑥ 氮氣式水擊泄壓閥測試完畢后,填寫氮氣式水擊泄壓定值測試報告,做好檢定記錄,并對照記錄數(shù)據(jù)調(diào)整SCADA系統(tǒng)上的工藝設(shè)定值。
4.2檢定注意事項
(一)在未獲得作業(yè)許可且未進行現(xiàn)場安全風(fēng)險分析的情況下,作業(yè)人員不得擅自拆卸或更換損壞部件。在作業(yè)過程中,若整個管線系統(tǒng)內(nèi)的壓力未完全釋放,切勿拆卸或打開泄壓閥及系統(tǒng)中的任何附屬設(shè)備,以免引發(fā)不必要的傷害事故。
(二)在重新安裝氮氣調(diào)壓閥之前,需清潔調(diào)壓閥密封接口和氮氣瓶接口,確保連接牢固無泄漏。完成氮氣供氣裝置、調(diào)壓閥及管路的安裝、維護和檢修后,應(yīng)在各接頭處涂抹肥皂水,檢查是否有氣泡產(chǎn)生,確保各連接處無泄漏。
(三)氮氣式水擊泄壓閥的設(shè)定值測試周期不應(yīng)超過1年,測試精度為設(shè)定值 ±0.1MPa 當(dāng)測試值達到設(shè)定值精度范圍時,應(yīng)至少重復(fù)測試3次,每次測試值均需在設(shè)定值測試精度范圍內(nèi),以最后一次測試值作為實際設(shè)定值,并如實填寫測試報告。若初始測試值超出設(shè)定值 ±0.2MPa 范圍,應(yīng)分析原因并加密測試,測試周期不超過1個月,下一次測試正常后方可延長測試周期(不超過1年)。
(四)氮氣式水擊泄壓閥開啟泄壓壓力為固定值,但在測試中允許有一定偏差,以提高測試的可操作性。不同廠家的設(shè)備對允許的偏差范圍有所不同,對于高壓泄壓閥,充許的偏差值超過0.1MPac 。如果在兩次測試中分別以上、下允許偏差值為開啟泄壓值,那么兩次整定值相差0.1MPa,這可能導(dǎo)致管道壓力稍高時,氮氣式水擊泄壓閥無法自動開啟,無法正常泄壓。
4.3效果及意義
(一)提高氮氣式水擊泄壓閥的壓力檢定精度。與在線檢定相比,使用氮氣式水擊泄壓閥檢定裝置能顯著提升檢定精度。首先,采用高精度的數(shù)字壓力表,如0.01級,根據(jù)設(shè)定壓力值選擇不同量程的壓力表,壓力表量程為工作壓力的2至3倍,并在測試前進行校準(zhǔn)。其次,選擇針對氮氣介質(zhì)的專用減壓閥,其設(shè)定壓力精度應(yīng)高于泄壓閥的設(shè)定精度。
(二)檢定動作更加直觀。與在線檢定相比,無法直接觀察氮氣式水擊泄壓閥閥芯的動作,導(dǎo)致閥芯動作的不確定性增加。在氮氣式水擊泄壓閥出口加裝帶管的法蘭,并將管插入水中,可以更清晰地觀察閥芯的動作,進一步確保檢定的準(zhǔn)確性。
(三)提高檢定安全性。氮氣式水
擊泄壓閥在檢定時的壓力遠超管道實際工作壓力,在線檢定無法有效隔離壓力。使用檢定裝置后,可實現(xiàn)壓力隔離。
(四)縮短檢定周期,降低維護成本。氮氣式水擊泄壓閥送第三方檢定,不僅耗時費力,還增加了額外的維護成本,影響生產(chǎn)持續(xù)性,檢定效率較低。應(yīng)用檢定裝置后,不但縮短了檢定周期,還減少了維護成本。
5.結(jié)束語
氮氣式水擊泄壓閥的壓力設(shè)定精度是油氣輸送管道安全、可靠泄放水擊壓力的關(guān)鍵參數(shù)。通過自主研發(fā)的氮氣式水擊泄壓閥檢定裝置,實現(xiàn)了離線檢定工作,能夠更高效、高質(zhì)量、高精度、安全地進行周期性測試、維護保養(yǎng)和檢定,確保其始終處于正常工作狀態(tài),從而降低運行故障率,增強設(shè)備的可靠性和使用壽命,保障油氣管道的安全穩(wěn)定運行。該檢定裝置的成功研制和應(yīng)用,為氮氣式水擊泄壓閥及類似設(shè)備的維護管理提供了經(jīng)驗和參考,并在實際應(yīng)用中不斷優(yōu)化和改進,希望推廣到不同生產(chǎn)場所。
作者單位:國家管網(wǎng)集團西南管道有限責(zé)任公司貴陽輸油氣分公司