關(guān)鍵詞:高效沉淀池;深度處理;絮凝反應(yīng);化學(xué)除磷;流體仿真;運(yùn)行優(yōu)化;速度梯度中圖分類號(hào):X703 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1008-9500(2025)06-0272-06DOI: 10.3969/j.issn.1008-9500.2025.06.080
Research on Optimization of Mixed Flocculation Reaction Operation in High-Efficiency Sedimentation Tanks
LUO Yu,XIE Lujin,YELin,ZHOU Bangwei,HUANG Zanfa,ZHOU Xiang (Haikou Water Group Co.,Ltd.,Haikou57010o,China)
Abstract:Asacommonlyusedadvanced treatment proces,theoperating principleofhigh-effciencysedimentation tanks isakeyconcern inthe watertreatment industry.At present,researchoneficientsedimentationtanksathomeandabroad mainly focusesonthe selectionanddosage oflocculantsand coagulants,reactionresidence time and otherparameters, however,thereisstillalackofresearchontheinfluenceof mixingandstiring hydraulicparametersonthecoagulationand sedimentationefect.Takingasewage treatmentplantinHaikoucityastheresearchbject,theinfluenceof thevelocity gradientandcirculatingflow state formedbytheflocculationsectionstiringontheoperating efectis investigatedthrough simulationexperimentsand hydraulic models.Research has found thatbychanging the shapeof the flocculationagitator andincreasingtheheightoftheflocculationguidetube,theflowstateinthereactiontankcanbeoptimized,andthevelocity gradientand circulationmultiplesofwatervolume increasehavebeen enhanced.Aftertheimplementationoftherenovation, thetreatmenteficiencyissignificantlyimproved,andthetotalphosphorusconcentrationintheefluentdecreasesby7.69 % , asa phosphorus removal agent,the consumption of polyaluminum chloride decreases by 8.83% :
Keywords:high-eficiencysedimentationtank;deeptreatment;flocculationreaction;chemical phosphorus removal;fluid simulation;operational optimization;velocity gradient
隨著污水處理廠尾水排放要求日趨嚴(yán)格,追求極致高效且占地緊湊的污水處理工藝是城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)和改造的重要方向。高效沉淀、磁混凝和加砂等重介質(zhì)沉淀、反硝化深床濾池、膜過(guò)濾、活性炭吸附等都是常用的高效污水深度處理技術(shù)[1]。其中,高效沉淀池因其運(yùn)行方式簡(jiǎn)單、運(yùn)行成本較低,能高效去除二沉出水中剩余的總磷(TotalPhosphorus,TP)和懸浮物(SuspendedSolids,SS),被廣泛應(yīng)用于城鎮(zhèn)污水處理廠。高效沉淀池的運(yùn)行原理是先通過(guò)投加鐵鹽或鋁鹽混凝劑,使懸浮于污水中的膠體顆粒表面負(fù)電荷中和,脫穩(wěn)并形成絮體,再通過(guò)回流污泥和投加高分子聚合絮凝劑,進(jìn)一步經(jīng)絮凝反應(yīng)橋聯(lián)、網(wǎng)捕等作用,形成更大更密實(shí)的礬花,從而加快懸浮雜質(zhì)的重力沉降速度,提高固液分離效率[2-3]。影響高效沉淀池運(yùn)行效果的因素眾多,目前,國(guó)內(nèi)外已對(duì)其運(yùn)行所使用的絮凝劑和混凝劑種類和投加量、污泥回流、沉淀區(qū)表面負(fù)荷等設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)做了大量研究[4-6]。然而,混凝攪拌水力參數(shù)及流體動(dòng)力方面對(duì)混凝沉淀效果的影響并無(wú)太多研究,如攪拌速度梯度、導(dǎo)流筒內(nèi)流速及提升循環(huán)倍數(shù)的影響,通過(guò)導(dǎo)流筒循環(huán)作用切換快、慢攪拌模式,使得礬花在此過(guò)程中不斷變得更大更密實(shí)。本文以??谑心澄鬯幚韽S為研究對(duì)象,通過(guò)改變絮凝反應(yīng)池內(nèi)混合攪拌速度梯度等水力參數(shù),觀測(cè)出水TP、濁度指標(biāo),驗(yàn)證其運(yùn)行效果。
1材料與方法
1.1研究對(duì)象
該污水處理廠建成于2022年3月,主要負(fù)責(zé)收集和處理周邊生活污水。其中,設(shè)計(jì)處理規(guī)模為1.5萬(wàn) m3/d ,處理工藝為格柵 + 沉砂 + 改良厭氧-缺氧-好氧(Anaerobic-Anoxic-Oxic, A2O ) + 二沉池,深度處理采用高效沉淀池 + 濾布濾池 + 紫外消毒工藝,共有2條生產(chǎn)線。進(jìn)出水指標(biāo)限值如表1所示,主要監(jiān)測(cè)指標(biāo)有化學(xué)需氧量(Chemical OxygenDemand,COD)、生化需氧量(Biochemical OxygenDemand,BOD)、SS、氨氮( NH3–N )、總氮(TotalNitrogen,TN)和TP,尾水處理達(dá)標(biāo)后排入臨近地表水體。系統(tǒng)采用聚合氯化鋁(PolyaluminumChloride,PAC)作為絮凝劑,其 Al2O3 含量為 30% ,生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中存在PAC藥耗偏高、出水TP無(wú)法穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的問(wèn)題。
該污水處理廠高效沉淀池設(shè)計(jì)參數(shù)如表2所示。經(jīng)對(duì)比,混合及絮凝攪拌區(qū)速度梯度 G 均低于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)[7-8的要求,因混合反應(yīng)時(shí)間 T 較長(zhǎng),整體GT值水平仍然較高,而絮凝段反應(yīng)的GT值仍處于中等偏下水平。其中,采用式(1)計(jì)算攪拌速度梯度9,采用式(2)計(jì)算槳式攪拌器的混合攪拌功率。
式中: G 為攪拌速度梯度, s-1 為混合功率,kW ;
為攪拌池流量, m3/s ; T 為混合反應(yīng)時(shí)間,s;μ 為水的黏度,
; c 為阻力系數(shù),取0.5; ρ 為水的密度,取 1000kg/m3 ; ω 為攪拌器旋轉(zhuǎn)角速度,rad/s ; Z 為攪拌器槳葉數(shù),個(gè); e 為攪拌器層數(shù),層;b 為攪拌器槳葉寬度, m : R 為攪拌器半徑, m ; g 為重力加速度,取 9.81m/s : θ 為槳板折角,°。
1.2混合絮凝攪拌試驗(yàn)
通過(guò)設(shè)置混合絮凝攪拌試驗(yàn),確定最佳反應(yīng)攪拌速度梯度范圍和水量提升循環(huán)倍數(shù)。試驗(yàn)采用六聯(lián)攪拌器(武漢市梅宇儀器有限公司,型號(hào)MY3000-6)。試驗(yàn)條件模擬現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況,混凝反應(yīng)時(shí)間為 5min PAC加藥濃度為 50mg/L ,絮凝反應(yīng)時(shí)間為 11min ,陰離子型聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,PAM)加藥濃度為 1.5mg/L 。
試驗(yàn)一水樣采自二沉池出水,設(shè)置6個(gè)攪拌速度梯度(150、200、250、300、350、 400s-1 ),加PAC混合攪拌反應(yīng) 5min ,靜置沉淀 15min ,觀察礬花形成和沉淀情況,測(cè)反應(yīng)前后TP濃度。試驗(yàn)二水樣采自混合池出水,設(shè)置6個(gè)攪拌速度梯度(70、85、100、
115、130、 150s-1 ),加PAM混合攪拌反應(yīng) 11min ,靜置沉淀 15min ,觀察礬花形成和沉淀情況,測(cè)最終濁度。試驗(yàn)三水樣采自混合池出水,設(shè)置快攪( G= 150s-1 )、慢攪( G=50s-1 )交替循環(huán)模式(分別循環(huán)3次和10次)反應(yīng) 11min ,靜置沉淀 15min ,觀察礬花形成和沉淀情況,測(cè)最終濁度。
1.3水力模型仿真分析
使用SolidWorks三維建模軟件內(nèi)嵌的FlowSimulation流體分析模塊進(jìn)行流體仿真,通過(guò)水力模型計(jì)算絮凝導(dǎo)流筒內(nèi)流態(tài)分布。根據(jù)具體仿真建模和分析工作流程,首先,對(duì)絮凝反應(yīng)池體的構(gòu)筑物尺寸、進(jìn)出水量等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和輸入,其次使用SolidWorks軟件對(duì)池體、攪拌槳建模,最后通過(guò)FlowSimulation流體分析模塊進(jìn)行流體仿真。經(jīng)運(yùn)行仿真求解,得到流速切面圖、流動(dòng)軌線等目標(biāo)圖,如圖1所示。同時(shí),使用流速儀現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定,對(duì)仿真結(jié)果進(jìn)行準(zhǔn)確度分析和校驗(yàn)。
1.4分析方法
TP采用鉬酸鹽分光光度法進(jìn)行分析,濁度使用便攜式濁度儀進(jìn)行檢測(cè),流速使用便攜旋槳式流速儀進(jìn)行測(cè)定。
2 結(jié)果與討論
2.1混合絮凝攪拌試驗(yàn)結(jié)果
混合和絮凝在不同攪拌速度梯度下的TP去除率和出水濁度試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。在原水、加藥量、反應(yīng)時(shí)間等條件與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際保持一致的情況下,混合攪拌速度梯度在 150~200s-1 能夠達(dá)到最佳的TP去除效果,而絮凝攪拌速度梯度在 100~150s-1 形成的礬花大而密實(shí),沉降快,能達(dá)到較澄清的出水效果??鞌嚕?G=150s-1 )、慢攪( G=50s-1 )兩種交替循環(huán)反應(yīng)模式下的試驗(yàn)結(jié)果如表4所示。在同樣反應(yīng)條件下,高循環(huán)倍數(shù)(10次)的試驗(yàn)組出水濁度相對(duì)低循環(huán)倍數(shù)(3次)更低。通過(guò)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,驗(yàn)證高效沉淀池混合反應(yīng)攪拌速度梯度基本符合要求,然而絮凝攪拌速度梯度偏低,未達(dá)到最佳運(yùn)行狀態(tài)。
2.2水力模型仿真結(jié)果
經(jīng)水力模型仿真分析求解,得到項(xiàng)目絮凝反應(yīng)區(qū)實(shí)際運(yùn)行流態(tài)軌線剖面圖、流速分布切面圖,如圖2所示。筒內(nèi)槳葉處平均垂直流速為 0.8m/s ,往上速度衰減至筒頂處為 0.08m/s ,筒內(nèi)外水量循環(huán)次數(shù)為3次,這與使用流速儀現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)的數(shù)據(jù)是吻合的。分析和測(cè)量結(jié)果未達(dá)到規(guī)范要求(筒內(nèi)平均流速為0.4~1.2m/s ),提升量與原水量(水量提升循環(huán)倍數(shù))的比值為 8~12 次。循環(huán)次數(shù)不僅直接影響顆粒碰撞而形成絮體的概率,在快速和慢速流態(tài)的切換中,對(duì)礬花增長(zhǎng)速度進(jìn)行調(diào)節(jié),避免礬花形成過(guò)快,在來(lái)不及吸附卷掃水中的小顆粒物時(shí)已沉淀,也防止礬花生長(zhǎng)過(guò)慢而無(wú)法在澄清區(qū)形成規(guī)模沉淀[]。如果僅通過(guò)調(diào)整槳葉轉(zhuǎn)數(shù)提高垂直流速和循環(huán)倍數(shù),線速度也會(huì)增大,絮體容易受剪切力影響,變得細(xì)碎,阻礙其繼續(xù)增大。
通過(guò)加大絮凝區(qū)導(dǎo)流筒高度,調(diào)整攪拌槳葉從原細(xì)窄狀變?yōu)閷挻鬆詈笾匦履M,使筒內(nèi)平均垂直流速提高,保持在 0.4~1.2m/s ,同時(shí)提高攪拌速度梯度和水量提升倍數(shù)。加高導(dǎo)流筒使整體流態(tài)從原先紊流較多的狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橐詫恿鳛橹鳎ㄒ?jiàn)圖3),筒外水流受橫向擾流影響減小,可使筒外流速提高,從而提升循環(huán)倍數(shù)。
3 改造方案
通過(guò)混凝攪拌試驗(yàn)結(jié)果和水力模型仿真分析可知,本項(xiàng)目高效沉淀池存在3個(gè)突出問(wèn)題,即絮凝攪拌速度梯度偏低、絮凝導(dǎo)流筒內(nèi)平均流速偏低、水量提升循環(huán)倍數(shù)少。可采取以下優(yōu)化技改措施。一是加大攪拌槳葉半徑和寬度。調(diào)整攪拌槳葉的形狀、尺寸和攪拌速度梯度等,改造前后對(duì)比如圖4所示。其中,改造前導(dǎo)流筒高為 2.3m ,筒頂距液位 1.77m ;改造后筒高為 3.8m ,筒頂距液位 0.26m. 。二是加高導(dǎo)流筒,減少筒頂過(guò)流面積,防止過(guò)度紊流、短流。本次改造使用焊接方式,使原導(dǎo)流筒加高 1.5m ,如圖5所示。其中,改造前,槳葉攪拌半徑為 0.65m ,攪拌面積為1.4m2 ,攪拌/導(dǎo)流筒面積比為 53% ,攪拌速度梯度為 14~61s-1 ;改造后,槳葉攪拌半徑為 0.71m ,攪拌面積為 1.7m2 ,攪拌 / 導(dǎo)流筒面積比為 62% ,攪拌速度梯度為 29~126s-1 。
4運(yùn)行效果
本次改造僅對(duì)2號(hào)生產(chǎn)線實(shí)施,對(duì)兩條線生產(chǎn)狀況進(jìn)行觀測(cè)、對(duì)比。改造后,調(diào)試2號(hào)生產(chǎn)線的絮凝攪拌轉(zhuǎn)速至 28r/min ,攪拌速度梯度為 103s-1 1號(hào)生產(chǎn)線保持原攪拌轉(zhuǎn)速( 32r/min ),攪拌速度梯度為 61s-1 。兩條生產(chǎn)線 130d 的運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比如表5和圖6所示。從數(shù)據(jù)可以看出,在其他同樣運(yùn)行條件下,改造后2號(hào)生產(chǎn)線平均出水TP濃度較未改造的1號(hào)線低 7.69% ,而PAC藥耗減少 8.83% 。
5結(jié)論
運(yùn)行監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,采取加大攪拌槳葉半徑和面積,加高導(dǎo)流筒的改造措施,可以提高絮凝攪拌速度梯度,提高水的流速,優(yōu)化水的流態(tài),增加水流循環(huán)次數(shù),提高顆粒碰撞形成絮體的碰撞率,也有助于調(diào)節(jié)礬花的增長(zhǎng)速度和密實(shí)度,使得前端混凝反應(yīng)生成的磷酸鋁鹽沉淀絮體能更好地被具有長(zhǎng)鏈分子結(jié)構(gòu)的PAM網(wǎng)捕卷掃,吸附和包裹于致密的絮團(tuán)中,從而提高出水TP的去除率,并降低PAC消耗。
參考文獻(xiàn)
1何廣燕,劉輝利,黃書(shū)海,等.城鎮(zhèn)污水處理廠深度處理研究進(jìn)展[J].當(dāng)代化工研究,2023(24):8-10.
2 吉潔.高效沉淀工藝介紹及分析[J].科技信息,2014(12):163.
3周姣,林琿,周益欽,等.高效沉淀池工藝控制對(duì)除磷效果的影響[J].廣州化工,2023(10):102-104.
4常勇旺,孫震.高密度沉淀池優(yōu)化運(yùn)行研究[J]城鎮(zhèn)供水,2023(1):90-94.
5初明.高密度沉淀池運(yùn)行狀況分析及控制技術(shù)研究[J].上海節(jié)能,2023(11):1698-1702.
6 包鵬,龐洪濤,曹效鑫,等.高效沉淀池在市政污水深度處理中的應(yīng)用研究進(jìn)展[J].中國(guó)給水排水,2023(22):13-20.
7 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局.室外排水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB50014—2021[S].北京:中國(guó)計(jì)劃出版社,2021.
8北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司.給水排水設(shè)計(jì)手冊(cè)第5冊(cè)城鎮(zhèn)排水[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2017.
9 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司.給水排水設(shè)計(jì)手冊(cè)第3冊(cè)城鎮(zhèn)給水[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2016.
10韓新盛,李永剛,靳千千,等.高效沉淀池混凝劑應(yīng)用現(xiàn)狀研究[J].資源節(jié)約與環(huán)保,2023(11):110-114.