摘 " " "要: 煤化工企業(yè)排放廢水以高濃度的煤氣洗滌廢水為主,含有大量油類、懸浮物、氨氮、COD、苯酚、氰等有毒、有害物質(zhì)。綜合廢水CODcr一般在5 000 mg·L-1以上,氨氮在500 mg·L-1以上,是一種典型的難降解有機(jī)化合物的工業(yè)廢水。通過(guò)總結(jié)、驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)多家專業(yè)除油公司的試驗(yàn)數(shù)據(jù)及效果,設(shè)計(jì)組合多種除油工藝及新型材料,形成系統(tǒng)化的預(yù)處理除油工藝路線,提出適合于該類廢水的工藝方法,為項(xiàng)目改造及工藝工程設(shè)計(jì)提供參考依據(jù)。
關(guān) "鍵 "詞:煤化工廢水;高濃度難降解廢水;有機(jī)污染物;除油工藝
中圖分類號(hào):X703 " " " "文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A " " 文章編號(hào): 1004-0935(2023)03-0331-04
新疆某新能源煤化工有限公司生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水原設(shè)計(jì)采用傳統(tǒng)預(yù)處理除油技術(shù)降低石油類含量,達(dá)到進(jìn)入酚氨回收裝置的標(biāo)準(zhǔn),保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。實(shí)際項(xiàng)目運(yùn)行后,酚氨回收系統(tǒng)一直運(yùn)行不暢,油含量超出進(jìn)入酚氨系統(tǒng)的指標(biāo)要求。本次中試試驗(yàn)通過(guò)總結(jié)、驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)多家專業(yè)除油公司的試驗(yàn)數(shù)據(jù)及效果,設(shè)計(jì)組合多種除油工藝及新型材料,形成系統(tǒng)化的預(yù)處理除油工藝路線,提出適合于該類廢水的工藝方法。
1 "項(xiàng)目基本概況
新疆某新能源煤化工有限公司一期為生產(chǎn)甲醇、二甲醚、煤制液化天然氣項(xiàng)目,廢水經(jīng)過(guò)預(yù)處理除油、酚氨回收后進(jìn)入廠區(qū)污水處理系統(tǒng)。預(yù)處理除油的效果直接影響了后續(xù)酚氨回收及污水處理系統(tǒng)的運(yùn)行,項(xiàng)目自建成后,酚氨回收系統(tǒng)及污水處理系統(tǒng)一直運(yùn)行不暢,油含量檢測(cè)超出進(jìn)入酚氨系統(tǒng)的指標(biāo)要求。預(yù)處理除油效果直接影響了后續(xù)系統(tǒng)的運(yùn)行,也成為該廠污水預(yù)處理關(guān)鍵問(wèn)題。
本中試試驗(yàn)處理水源為生產(chǎn)工藝所產(chǎn)生的廢水,含有大量油類、懸浮物及苯酚、氨、高COD等,成分復(fù)雜,較難處理[1-4]。預(yù)處理除油效果直接影響了后續(xù)工藝的穩(wěn)定運(yùn)行,為解決該類煤化工廢水普遍面臨的難題,自2014年曾有多家專業(yè)除油公司在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行中試實(shí)驗(yàn),大多并未取得較為滿意的效果,也有幾家取得了相對(duì)良好的效果。本次中試實(shí)驗(yàn)主要為從中選取幾家效果較好的廠家進(jìn)行驗(yàn)證,同時(shí)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì),組合新工藝,解決后續(xù)系統(tǒng)難于運(yùn)行的問(wèn)題。
目前國(guó)內(nèi)外常用的廢水除油方法主要有物理法、化學(xué)法、物理化學(xué)法和生物化學(xué)法[5-6]。物理法主要包括重力分離法、粗?;ǎň劢Y(jié)過(guò)濾法)[7-9]、離心分離法等;化學(xué)法主要包括絮凝法、化學(xué)氧化法、電化學(xué)法等;物理化學(xué)法主要包括氣浮法、吸附法、膜分離法[2]等;生物化學(xué)法主要包括活性污泥法、生物濾池法、生物膜法等。
2 "試驗(yàn)部分
2.1 "試驗(yàn)主要內(nèi)容
2.1.1 "試驗(yàn)階段
試驗(yàn)計(jì)劃分為4個(gè)階段進(jìn)行:吸附法除油工藝試驗(yàn)階段,采用項(xiàng)目已經(jīng)購(gòu)置的試驗(yàn)裝置,主要為驗(yàn)證性試驗(yàn);粗?;╗3]除油工藝試驗(yàn)階段,采用新設(shè)計(jì)購(gòu)置的試驗(yàn)裝置;膜分離法除油工藝試驗(yàn)階段,采用新設(shè)計(jì)購(gòu)置的試驗(yàn)裝置;離心分離法除油工藝試驗(yàn)階段,采用新設(shè)計(jì)購(gòu)置的試驗(yàn)裝置。
2.1.2 "試驗(yàn)監(jiān)控及檢測(cè)主要內(nèi)容
主要內(nèi)容:試驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、進(jìn)出水水質(zhì)(總油、石油類、SS)、污堵物質(zhì)成分、總油與總酚 " " 含量。
2.2 "試驗(yàn)過(guò)程及運(yùn)行情況
2.2.1 "吸附法除油工藝試驗(yàn)階段
吸附除油工藝水平衡圖如圖1所示。生產(chǎn)廢水儲(chǔ)存于煤氣水儲(chǔ)罐,通過(guò)一級(jí)提升水泵進(jìn)入超聲波破乳[6](沉降池),產(chǎn)水進(jìn)入一級(jí)產(chǎn)水箱;通過(guò)二級(jí)提升泵進(jìn)入預(yù)過(guò)濾器,產(chǎn)水進(jìn)入二級(jí)產(chǎn)水箱;通過(guò)三級(jí)提升泵進(jìn)入除油過(guò)濾器,產(chǎn)水進(jìn)入三級(jí)產(chǎn)水箱。除油過(guò)濾器設(shè)置2臺(tái),并聯(lián)使用。
設(shè)備24 h運(yùn)行,系統(tǒng)進(jìn)水流量在400~600 L·h-1之間,出水在320~500 L·h-1之間。除油過(guò)濾器分為A和B兩組,每12 h切換一次,每次切換時(shí)用產(chǎn)水反洗一次,堿液清洗一次,再用產(chǎn)水正洗一次。反洗時(shí)間4 min,用水量500 L,反洗強(qiáng)度 " " " " 26.54 m3·h-1·m-2;堿液清洗時(shí)用50~100 kg氫氧化鈉配置800 L溶液,質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為5%~11%,清洗時(shí)間在60~90 min;正洗采用自來(lái)水,正洗時(shí)間 " 20~30 min,正洗完畢后浸泡至下一次使用。
吸附法除油裝置在一個(gè)運(yùn)行周期內(nèi),前期出水感官上清澈透明無(wú)任何雜質(zhì),呈微黃色;隨著時(shí)間增長(zhǎng),后期產(chǎn)水的顏色會(huì)逐步加深,呈現(xiàn)棕紅色,如圖2所示。
2.2.2 "粗?;ǔ凸に囋囼?yàn)階段
進(jìn)水來(lái)自煤氣水儲(chǔ)罐,第一級(jí)為自清洗過(guò)濾器,過(guò)濾精度25 μm;之后進(jìn)入緩沖罐,然后進(jìn)入X型過(guò)濾器,進(jìn)行第一級(jí)除油;出水進(jìn)入M型過(guò)濾器,進(jìn)行第二級(jí)除油;產(chǎn)水排走。
設(shè)備24 h運(yùn)行,系統(tǒng)處理量3~4 m3·h-1,來(lái)水壓力0.05~0.20 MPa,系統(tǒng)排油為M型過(guò)濾器,平均4天左右排油一次,每次平均量約為14 L左右,最多一次為30 L。本系統(tǒng)無(wú)動(dòng)力設(shè)備,反洗采用設(shè)備內(nèi)儲(chǔ)水,無(wú)化學(xué)清洗。
通過(guò)粗?;囼?yàn)裝置處理后,進(jìn)水較呈渾濁度狀態(tài),出水清澈透亮無(wú)雜質(zhì),如圖3所示。
2.2.3 "膜分離法除油工藝試驗(yàn)階段
經(jīng)粗?;b置處理完后的水進(jìn)入陶瓷膜試驗(yàn)裝置,陶瓷膜孔徑50 nm,進(jìn)水溫度45~55 ℃,pH值8.5~9.5之間,進(jìn)水壓力≤0.35 MPa,段間壓差 " " ≤0.15 MPa,通量暫按80 LMH開(kāi)始運(yùn)行,通量下降30%開(kāi)始進(jìn)行化學(xué)清洗,濃液/清液gt;4。
經(jīng)陶瓷膜處理后,出水清澈透亮無(wú)雜質(zhì),但靜置1 h后變渾濁產(chǎn)生沉淀物,如圖4所示。
2.2.4 "離心法除油工藝試驗(yàn)階段
試驗(yàn)水源分兩部分,第一步試驗(yàn)取用煤氣來(lái)水直接進(jìn)入離心分離機(jī),經(jīng)高速分離后出水測(cè)總油及石油類,進(jìn)水量199 L·h-1,出水量198 L·h-1,物料水溫約40 ℃左右。第二步取用換熱器進(jìn)水,進(jìn)入離心分離機(jī),經(jīng)高速分離后測(cè)出水總油及石油類,同時(shí)觀察溫度對(duì)于離心處理效果的影響,進(jìn)水量 "99 L·h-1,出水量97 L·h-1,物料水溫70 ℃左右。
含油廢水經(jīng)過(guò)離心試驗(yàn)裝置處理后,輕相為淡黃透明色無(wú)雜質(zhì),重相為渾濁狀態(tài)。
3 "試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析與結(jié)果
通過(guò)4個(gè)月的中試試驗(yàn),對(duì)幾種除油工藝進(jìn)行組合試驗(yàn)驗(yàn)證,并對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了跟蹤和記錄,其中主要是對(duì)試驗(yàn)過(guò)程的進(jìn)出水水質(zhì)油及SS進(jìn)行跟蹤和記錄,同時(shí)對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行了跟蹤記錄。因影響后續(xù)處理工藝主要為水中含油及SS的處理,故在本次中試過(guò)程中的主要針對(duì)總油、石油類和SS做分析及化驗(yàn)。
3.1 "試驗(yàn)過(guò)程水質(zhì)記錄
吸附法除油試驗(yàn)過(guò)程水質(zhì)分析數(shù)據(jù)如表1所示,粗粒化法除油試驗(yàn)過(guò)程水質(zhì)分析數(shù)據(jù)如表2所示,膜分離法除油試驗(yàn)過(guò)程水質(zhì)分析數(shù)據(jù)如表3所示,離心法除油試驗(yàn)過(guò)程水質(zhì)分析數(shù)據(jù)如表4所示,總油與總酚含量水質(zhì)分析數(shù)據(jù)如表5所示。
3.2 "試驗(yàn)過(guò)程水質(zhì)分析對(duì)比
1)根據(jù)表1試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,吸附法對(duì)于總油平均去除率>87%,SS平均去除率>72%,COD平均去除率>73%,總酚平均去除率>86%。由此可以得出,吸附法雖然對(duì)于油的去除達(dá)到了酚氨回收系統(tǒng)進(jìn)水指標(biāo),但是將計(jì)劃回收的總酚也全部去除,故本方法不適用于后續(xù)設(shè)計(jì)酚氨回收的項(xiàng)目。
2)根據(jù)表2試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,進(jìn)水總油及石油類數(shù)值高時(shí),去除率也相對(duì)較高,進(jìn)水指標(biāo)較低時(shí),其去除率也較低。出水SS值均低于300 mg·L-1,滿足要求。因粗?;ㄟm用于浮油、分散油及部分乳化油,對(duì)于乳化油及溶解油的去除效果較差,故本水源中含有400 mg·L-1以下的乳化油和溶解油。
3)根據(jù)表3試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,膜分離法對(duì)于總油及石油類的去除率也都較低,石油類穩(wěn)定在400 mg·L-1以下,而對(duì)于SS的去除效果也不理想。因陶瓷膜孔徑為50 nm,故產(chǎn)水中的石油類主要為50 nm以下粒徑油,即溶解油較多。SS測(cè)定選用 "0.45 μm濾膜截留,理論上通過(guò)陶瓷膜后應(yīng)不含SS,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)觀察情況,過(guò)濾產(chǎn)水放置一段時(shí)間后明顯變渾濁,可以推斷得出水中含有部分物質(zhì)發(fā)生變化,造成SS檢測(cè)時(shí)數(shù)值偏高。
4)根據(jù)表4試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,離心分離對(duì)于該類水中總油及石油類均幾乎沒(méi)有去除效果,故離心分離法不適用于該類廢水的預(yù)處理除油。
5)根據(jù)表5試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,采用四氯化碳萃取測(cè)油時(shí),加硅酸鎂吸附和不加硅酸鎂吸附,油值平均相差2 649.5 mg·L-1;測(cè)總酚時(shí)分別測(cè)定原水和經(jīng)四氯化碳萃取后上層液,總酚值平均相差 " " 2 795 mg·L-1,與油差值幾乎等同。
3.3 "該類新能源煤化工廢水水質(zhì)特點(diǎn)
通過(guò)本次試驗(yàn)水質(zhì)檢測(cè)情況及現(xiàn)場(chǎng)觀察,可以得出該水質(zhì)具有以下幾個(gè)特點(diǎn):水中含有的石油類約在600 mg·L-1以下,總油類最高約在5 000 mg·L-1以下;水中石油類物質(zhì)大多為乳化油和溶解油;處理達(dá)標(biāo)水遇光、氣等外部影響會(huì)發(fā)生變化,造成檢測(cè)時(shí)總油類數(shù)值上升;污水中含有大量可被四氯化碳萃取且影響總油值的極性酚類物質(zhì)。
3.4 工藝路線確定
確定的煤化工預(yù)處理除油工藝路線如圖6 " "所示。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的中試試驗(yàn),結(jié)合該水質(zhì)特點(diǎn),建議對(duì)于該水質(zhì)進(jìn)行處理時(shí),首先通過(guò)物理沉降法去除浮油、分散油,再用粗?;ㄈコS嗟姆稚⒂汀⒉糠秩榛图翱梢?jiàn)懸浮物,處理完水質(zhì)避免接觸光、氣等外界影響,采用封閉式輸送。
4 "結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)試驗(yàn)階段的跟蹤記錄水質(zhì)化驗(yàn)情況及試驗(yàn)裝置的運(yùn)行情況,針對(duì)該類煤化工污水提出適用可行的工藝路線,保證預(yù)處理出水達(dá)到進(jìn)入酚氨回收系統(tǒng)油含量指標(biāo)要求,同時(shí)確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,減少污堵情況,降低設(shè)備清洗及維護(hù)頻率。
通過(guò)本次中試試驗(yàn),確定了適用于此類污水的預(yù)處理除油工藝,并通過(guò)對(duì)于進(jìn)水水質(zhì)、出水水質(zhì)、污堵污染物等的化驗(yàn)分析,及中試設(shè)備的整體運(yùn)行情況,提出了針對(duì)此類煤化工污水的可行性預(yù)處理除油工藝,為后續(xù)此類廢水工藝及工程設(shè)計(jì)提供參考依據(jù)。
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Pilot-Scale Research and Application of Oil Removal
Technology for Coal Chemical Wastewater
SUN Feng-ying
(Beijing Bangyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd., Beijing 100124, China)
Abstract: The wastewater discharged by coal chemical enterprises is mainly high-concentration gas washing wastewater, which contains a large amount of oil, suspended solids, ammonia nitrogen, COD, phenol, cyanide and other toxic and harmful substances. The CODcr of the comprehensive wastewater is generally above 5 000 mg·L-1, and the ammonia nitrogen is above 500 mg·L-1, which is a typical industrial wastewater with refractory organic compounds. In this pilot test, by summarizing and verifying the test data and effects of several professional degreasing companies on site, a variety of oil removal processes and new materials were designed and combined to form a systematic pretreatment degreasing process route, which was suitable for this type of wastewater. The process method provides reference for project transformation and process engineering design.
Key words: "Coal chemical wastewater; High concentration refractory wastewater; Organic pollutants; Oil removal process