李 帥,劉廣武,回禹衡,王 忠
(國家電投集團(tuán)東北公司大連泰山熱電有限公司,遼寧 大連 116023)
氮氧化物(NOx)是工業(yè)燃燒產(chǎn)生的煙氣成分之一,也是導(dǎo)致光化學(xué)煙霧、酸雨和霧霾等環(huán)境問題的主要污染物[1-2]。為了減少NOx的排放,滿足日益嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn),國內(nèi)外探索出許多方法,如三聯(lián)催化、氮氧化物減量和儲存、選擇性催化還原(SCR)等[3-5]。根據(jù)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223—2011)[6],現(xiàn)有燃煤機(jī)組排放的煙氣中NOx含量要低于200 mg/m3,新建燃煤機(jī)組排放的煙氣中NOx含量要低于100 mg/m3。2014年,國家印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》,其中對燃煤機(jī)組排放的污染物提出更嚴(yán)格的超低排放要求,即在基準(zhǔn)含氧量6%的條件下,NOx排放限值是50 mg/m3。2017年9月,遼寧省某熱電廠接到當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)部門下發(fā)的通知,要求限期完成超低排放改造。因而,該熱電廠實施煙氣超低排放改造工程,改造后實現(xiàn)超低排放,從而落實國家環(huán)保政策,更好地保護(hù)環(huán)境。本文以該熱電廠的440 t/h循環(huán)流化床鍋爐為例,開展煙氣(尾氣)再循環(huán)改造、二次風(fēng)深度分級改造、噴射系統(tǒng)改造和鍋爐燃燒調(diào)整,通過多種技術(shù)耦合實現(xiàn)低氮燃燒。
該熱電廠現(xiàn)有的鍋爐為440 t/h循環(huán)流化床鍋爐,采用超高壓參數(shù)中間再熱循環(huán)流化床技術(shù)。鍋爐總體型式為自然循環(huán)、單鍋筒、一次再熱、高溫絕熱旋風(fēng)分離器、平衡通風(fēng)、回料閥給煤、緊身封閉布置,配國產(chǎn)135 MW 抽凝式汽輪發(fā)電機(jī)組。鍋爐為鋼架雙排柱懸吊結(jié)構(gòu),以燃煤為燃料,采用固態(tài)排渣。經(jīng)測試,鍋爐NOx的原始排放濃度可達(dá)350 mg/Nm3,改造前,鍋爐采用選擇性非催化還原(SNCR)系統(tǒng)脫硝,能夠滿足NOx排放濃度不大于200 mg/Nm3的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。為降低NOx排放濃度,實現(xiàn)超低排放,2019年,該熱電廠進(jìn)行脫硝提效改造,提效改造工程有3 項主要內(nèi)容,即布風(fēng)裝置改造、SNCR 提效改造和鍋爐燃燒調(diào)整。
對風(fēng)帽及布風(fēng)板進(jìn)行改造,同時更換布風(fēng)板上、下方的澆注料,更換風(fēng)帽外罩、全部的芯管,并保證風(fēng)帽有可靠的連接方式。改造后,提高一次風(fēng)的穿透能力,減少流化風(fēng)量,降低床溫,提高床溫均勻性,從而降低NOx原始排放濃度。一次風(fēng)量降低后,通過增加二次風(fēng)來增加補(bǔ)充燃燒需要的氧量。
噴射系統(tǒng)是保證脫硝效率的關(guān)鍵。對每個分離器入口原有的5 支噴槍進(jìn)行更換,并且在煙道對側(cè)增設(shè)一排噴槍(3 支)。每臺鍋爐設(shè)置2 個計量分配模塊,每個計量分配模塊可以對10 只噴槍進(jìn)行分配和計量。現(xiàn)有的尿素溶液供應(yīng)系統(tǒng)由母管制改為單元制,增設(shè)1 臺尿素供應(yīng)泵,泵的規(guī)格一致,并增加相應(yīng)的閥門與管路。
為了實現(xiàn)超低排放,將鍋爐出口NOx排放濃度穩(wěn)定在50 mg/Nm3以下,首先分析鍋爐現(xiàn)狀運(yùn)行參數(shù)和運(yùn)行狀況,然后進(jìn)行改造,解決兩個關(guān)鍵問題。一是機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(鍋爐蒸發(fā)量200 t/h 以下),NOx排放濃度偏高;二是保證達(dá)標(biāo)排放時,尿素消耗量偏大,氨氮比達(dá)到5。
多種技術(shù)耦合有助于實現(xiàn)鍋爐低氮燃燒。該熱電廠擬通過煙氣(尾氣)再循環(huán)改造、二次風(fēng)深度分級改造、噴射系統(tǒng)改造和鍋爐燃燒調(diào)整,實現(xiàn)低負(fù)荷運(yùn)行條件下NOx超低穩(wěn)定排放、降低SNCR 的還原劑消耗量等技術(shù)目標(biāo)。
為降低鍋爐一次風(fēng)含氧量,改變爐內(nèi)燃燒環(huán)境,降低鍋爐NOx原始生成量,該熱電廠在鍋爐上新增一套煙氣(尾氣)再循環(huán)系統(tǒng)。在引風(fēng)機(jī)出口加裝風(fēng)機(jī),引一部分煙氣,分兩側(cè),至現(xiàn)有的一次風(fēng)機(jī)入口,將煙氣接入一次風(fēng)中,與一次風(fēng)一起送入爐膛。在使用設(shè)計煤種時,再循環(huán)煙氣量的設(shè)計值為額定煙氣量的10%,即60 000 Nm3/h。如圖1所示,煙氣再循環(huán)系統(tǒng)包含流量計、壓力溫度測點、流量調(diào)節(jié)閥門和系統(tǒng)進(jìn)出口關(guān)斷門等。煙氣可以分兩側(cè)調(diào)節(jié)。
圖1 煙氣(尾氣)再循環(huán)改造
本次改造涉及多項具體內(nèi)容??傮w來說,在引風(fēng)機(jī)的出口煙道開孔,新增1 臺風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)室內(nèi)布置(新增輕體房),在風(fēng)機(jī)出口安裝溫度、壓力測點和煙氣調(diào)節(jié)擋板;在管道接口處安裝插板門,拆除與恢復(fù)保溫系統(tǒng);布置管道,新增金屬膨脹節(jié),新增管道保溫、防腐,布置相關(guān)閥門與測點。
對二次風(fēng)口布置及二次風(fēng)配比進(jìn)行優(yōu)化。主要目的是延長下部還原區(qū)空間,強(qiáng)化上部氧化氛圍,實現(xiàn)分級燃燒,抑制NOx的生成,同時強(qiáng)化二次風(fēng)穿透與擴(kuò)散,改善爐內(nèi)氧量的均勻性。采用二次風(fēng)深度分級可以實現(xiàn)爐內(nèi)高效抑氮,將上二次風(fēng)口提至稀相區(qū)后,加強(qiáng)爐內(nèi)混合擾動,也使二次風(fēng)具有更好的穿透性。
上二次風(fēng)風(fēng)口上移,可以在密相區(qū)形成較大的貧氧燃燒區(qū),CO 還原性氣體與部分NOx發(fā)生反應(yīng)重新生成N2。二次風(fēng)區(qū)域物料濃度較稀,有利于二次風(fēng)的穿透擾動,床溫均勻性提高,雖然氧濃度高,但溫度會相應(yīng)降低,又阻止熱力型NOx的生成。該熱電廠利用原有風(fēng)口(改造后,上二次風(fēng)口標(biāo)高至爐膛拐點上方)作為上二次風(fēng)口,減少鍋爐改動量。各風(fēng)口標(biāo)高的相對位置如表1所示。改造二次風(fēng)風(fēng)箱,取消二次風(fēng)箱與原有風(fēng)箱的隔板,即取消原有風(fēng)箱,整個二次風(fēng)箱合一?,F(xiàn)有二次風(fēng)保留。二次風(fēng)系統(tǒng)改造后,二次風(fēng)分為3 層。在各二次風(fēng)支管上加手動調(diào)節(jié)門??梢酝ㄟ^優(yōu)化調(diào)整試驗,確立二次風(fēng)優(yōu)化運(yùn)行操作卡。
表1 二次風(fēng)口與原有風(fēng)口的位置
如圖2所示,在旋風(fēng)分離器處增設(shè)3 支高效噴槍,每臺爐共有6 支。原噴槍保留,新增分配計量模塊,安裝不銹鋼管道、軟管以及閥管件等。對于增設(shè)噴槍配套的計量分配模塊,根據(jù)現(xiàn)有分配模塊箱內(nèi)部空間,增加就地流量計、手動閥門、壓力表和不銹鋼管道等。
圖2 脫硝噴槍布置
煙氣再循環(huán)能提高布風(fēng)均勻性,降低鍋爐一次風(fēng)含氧量,同時改變爐內(nèi)燃燒環(huán)境,降低鍋爐NOx原始生成量。煙氣再循環(huán)對鍋爐燃燒過程N(yùn)Ox原始排放濃度的影響如圖3所示。鍋爐負(fù)荷為200 t/h,煙氣再循環(huán)投入量從30 000 Nm3/h 增加到50 000 Nm3/h 時,NOx原始排放濃度分別降低30%、45%和48%。
圖3 NOx 原始排放濃度減少率隨煙氣再循環(huán)的變化
該熱電廠實施機(jī)組煙氣(尾氣)再循環(huán)改造+二次風(fēng)深度分級改造+噴射系統(tǒng)改造+鍋爐燃燒調(diào)整,改造后達(dá)到預(yù)期效果,NOx排放濃度小于50 mg/Nm3,達(dá)到《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223—2011)和遼寧省的超低排放要求。本次改造采用的脫硝系統(tǒng)技術(shù)成熟,性能可靠,現(xiàn)場滿足施工條件。本項目實施方案從技術(shù)上是可行的。本改造項目可以實現(xiàn)節(jié)能減排,符合國家現(xiàn)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求,具有良好的環(huán)境效益和社會效益。