倫見強(qiáng) 姚創(chuàng) 劉建新
(廣東省工程技術(shù)研究所有限公司,廣東廣州 510440)
電絮凝技術(shù)已有較長的發(fā)展歷史,在多種行業(yè)的廢水處理中有著廣泛的應(yīng)用[1]。電絮凝又稱電凝聚,就是在外電壓作用下,利用可溶性陽極產(chǎn)生大量陽離子,對膠體廢水進(jìn)行凝聚沉淀。通常選用鐵或鋁作為陽極材料。將金屬電極(如鋁)置于被處理的水中,然后通以直流電,此時(shí)金屬陽極發(fā)生氧化反應(yīng),產(chǎn)生的鋁離子在水中水解、聚合,生成一系列多核水解產(chǎn)物而產(chǎn)生凝聚作用,其過程和機(jī)理與化學(xué)混凝法基本相同[2]。
同時(shí),在電凝聚反應(yīng)器中陰極上產(chǎn)生的新生態(tài)的氫,其還原能力很強(qiáng),可與廢水中的污染物起還原反應(yīng)或生成氫氣,在陽極上也可能有氧氣放出。氫氣和氧氣以微氣泡的形式出現(xiàn),其在水處理過程中與懸浮顆粒接觸,可獲得良好的黏附性能,從而提高水處理效率[2]。
此外,在電流的作用下,廢水中的部分有機(jī)物可分解為低分子有機(jī)物,還有可能直接被氧化為CO2和H2O,而不產(chǎn)生污泥。未被徹底氧化的有機(jī)物部分還可和懸浮固體顆粒一起被Al(OH)3吸附凝聚,并在氫氣和氧氣帶動下上浮分離??傊?,電凝聚處理工藝廢水是多種過程的協(xié)同作用,污染物在這些作用下易被去除[2]。因此,電絮凝工藝可應(yīng)用于多個(gè)行業(yè)的廢水處理。
廣東某糖果企業(yè)主要生產(chǎn)果醬夾心口香糖、泡泡糖、巧克力等糖果小食,主要原材料為麥芽糖漿、白砂糖、起酥油、麥芽糊精、蛋白粉、食品添加劑(明膠、食品用香精、單硬脂酸甘油酯、檸檬酸、DL-蘋果酸、檸檬酸鈉、著色劑等。在設(shè)備清洗過程中,會排出一定量的生產(chǎn)廢水,廢水含高濃度的COD、濁度等污染因子。
該企業(yè)原有一套廢水處理系統(tǒng),采用的處理工藝為“預(yù)處理+生化處理”,其中,預(yù)處理工藝為混凝氣?。ɑ炷齾^(qū)加藥:堿、PAC、PAM);生化處理采用“UASB+缺氧+接觸氧化+MBR”工藝。但企業(yè)現(xiàn)廢水處理系統(tǒng)加藥量大、運(yùn)行成本高,預(yù)處理后廢水的COD、濁度仍較高,導(dǎo)致后續(xù)生化效果不佳,因此擬通過實(shí)驗(yàn)探索適合應(yīng)用于本項(xiàng)目的廢水預(yù)處理工藝,并期望為同類廢水的預(yù)處理研究提供一定的參考。
實(shí)驗(yàn)用的廢水取自廣東某糖果企業(yè)集水池廢水(以下簡稱“生產(chǎn)廢水”),廢水水質(zhì)見表1。
表1 集水池廢水水質(zhì)
實(shí)驗(yàn)所用的設(shè)備有電絮凝實(shí)驗(yàn)裝置(有效通電截面63.84 cm2)、攪拌機(jī)、電子天平、秒表、pH 計(jì)、微波消解儀、濁度計(jì)、燒杯、量筒、玻璃棒等。
(1)取3 份生產(chǎn)廢水水樣各2 L,標(biāo)記為實(shí)驗(yàn)組1號、實(shí)驗(yàn)組2 號、實(shí)驗(yàn)組3 號,分別加入氯化鈉0,1 350,4 000 mg/L,調(diào)節(jié)生產(chǎn)廢水的TDS 起始值至1 200,3 250,8 500 mg/L。
(2)將步驟(1)的水樣放進(jìn)電絮凝實(shí)驗(yàn)裝置進(jìn)行通電實(shí)驗(yàn),其中實(shí)驗(yàn)電壓統(tǒng)一定為61 V。通電后,實(shí)驗(yàn)組1 號、實(shí)驗(yàn)組2 號、實(shí)驗(yàn)組3 號的電流分別為0.26,0.64,1.60 A(相當(dāng)于電流密度為40,100,250 A/m2),當(dāng)通電0,3,4,5,6 min 時(shí)實(shí)時(shí)記錄廢水的TDS,pH,并分別取出200 mL 樣品,進(jìn)行下一步的實(shí)驗(yàn)。
(3)將步驟(2)中的水樣加堿500 mg/L 將廢水pH 調(diào)至7.5~8.0,然后按300 mg/L 的投藥濃度加入聚合氯化鋁(PAC)溶液,攪拌均勻,再按2 mg/L 的投藥濃度加入聚丙烯酰胺(PAM)溶液,繼續(xù)攪拌至均勻,然后靜置沉淀30 h,觀察沉淀效果,并取上清液測試COD、濁度。
(1)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
生產(chǎn)廢水實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表2。
表2 生產(chǎn)廢水電絮凝實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
從表2 數(shù)據(jù)分析可知,隨著通電時(shí)間的延長,實(shí)驗(yàn)組1~3 號TDS、pH、COD、濁度均呈一定的規(guī)律性變化。因此,重點(diǎn)通過對數(shù)據(jù)的趨勢進(jìn)行分析,以探討電絮凝工藝在工程應(yīng)用的合理參數(shù)。
(2)通電時(shí)間對廢水TDS,pH 的影響分析
實(shí)驗(yàn)組1~3 號隨著通電時(shí)間的延長,TDS 的變化見圖1。
圖1 不同的通電時(shí)間對廢水TDS 的影響
實(shí)驗(yàn)組1~3 號隨著通電時(shí)間的延長,pH 的變化見圖2。
圖2 不同的通電時(shí)間對廢水pH 的影響
通過圖1、圖2 分析可知,隨著通電時(shí)間的延長,廢水TDS,pH 均呈穩(wěn)步上升趨勢,推測為電絮凝實(shí)驗(yàn)裝置陽極在電流的作用下溶解為金屬離子,化學(xué)式為Fe-2e-→Fe2+,通電時(shí)間越長,陽極鐵板的溶解越多,因此表征溶解性固體總量的TDS 指標(biāo)隨之升高。然后陽極在酸性條件下發(fā)生Fe2++O2+2H2O→4Fe3++4OH-反應(yīng),并在陰極上發(fā)生4H2O+4e→2H2+4OH-反應(yīng),使pH 升高。
(3)通電時(shí)間對廢水COD、濁度的影響分析
實(shí)驗(yàn)組1~3 號隨著通電時(shí)間的延長,COD 的變化見圖3。
圖3 不同的通電時(shí)間對廢水COD 的影響
實(shí)驗(yàn)組1~3 號隨著通電時(shí)間的延長,濁度的變化見圖4。
圖4 不同的通電時(shí)間對廢水濁度的影響
通過圖3、圖4 分析可知,隨著通電時(shí)間的延長,廢水COD、濁度均呈穩(wěn)步下降趨勢,可能的原因?yàn)椋宏枠O氧化溶解的金屬離子經(jīng)水解反應(yīng)生成水合離子,水合離子經(jīng)過電極反應(yīng)的表面催化作用,生成單核水解產(chǎn)物,單核水解產(chǎn)物經(jīng)過縮聚作用生成系列多核水解產(chǎn)物,最終生成表面帶有羥基的高分子線形物,這些水解產(chǎn)物與水中的雜質(zhì)顆粒作用生成絮體。雖然電絮凝產(chǎn)生的絮體沉降性能優(yōu)于化學(xué)絮凝產(chǎn)生的絮體,但兩者的絮凝機(jī)理類似,主要包括電性中和、網(wǎng)捕卷掃和吸附架橋作用。新生態(tài)的氫氧化物與絡(luò)合離子活性更強(qiáng),較強(qiáng)的沉淀性能使電絮凝比化學(xué)絮凝吸附水中懸浮顆粒和可溶性有機(jī)物的能力更強(qiáng)[3]。
(4)電流密度對廢水TDS、pH、COD、濁度的影響分析
通過對電流密度為40,100,250 A/m2下的TDS、pH、COD、濁度平行實(shí)驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)分析得出:①當(dāng)通電時(shí)間相同時(shí),廢水pH 隨著電流密度的增加而上升;②當(dāng)通電時(shí)間相同時(shí),廢水COD 濃度隨著電流密度的增加而降低,但在通電時(shí)間為6 min 時(shí),電流密度為100,250 A/m2時(shí)的COD 分別為2 360,2 354 mg/L,表明電流密度超過100 A/m2時(shí)對COD降低值的影響趨緩;③當(dāng)通電時(shí)間相同時(shí),廢水濁度隨著電流密度的增加而降低,但在通電時(shí)間同為6 min 時(shí),電流密度為100,250 A/m2時(shí)的濁度分別為42,35 mg/L,表明電流密度超過100 A/m2時(shí)對濁度降低值的影響不大。
本實(shí)驗(yàn)的主要目的在于探究不同的工況參數(shù)對濁度的去除率,結(jié)合實(shí)驗(yàn)結(jié)果及現(xiàn)象分析,濁度去除率≥90%的有3 組,其工況參數(shù)分別為:工況A,實(shí)驗(yàn)組2 號(電流密度為100 A/m2),通電時(shí)間為6 min時(shí)的出水濁度去除率為93.71%;工況B,實(shí)驗(yàn)組3 號(電流密度為250 A/m2),通電時(shí)間為5 min 時(shí)的出水濁度去除率為94.61%;工況C,實(shí)驗(yàn)組3 號(電流密度為250 A/m2),通電時(shí)間為6 min 時(shí)的出水濁度去除率為94.76%。上述3 組工況參數(shù)均能滿足工程應(yīng)用需要,但從用能節(jié)能的角度分析,工況A 對應(yīng)的電壓61 V,電流0.64 A,功率P=U×I=61 V×0.64 A=39.04 W,實(shí)驗(yàn)通電6 min 做功Q=P×t=39.04 W×6 min×60 s/min=14 054 J;工況B 與工況C 對應(yīng)的電壓61 V,電流1.60 A,對應(yīng)的功率P=U×I=61 V×1.60 A=97.60 W,即工況B 做功Q=P×t=97.60 W×5 min×60 s/min=29 280 J,工況C 做功Q=P×t=97.60 W×6 min×60 s/min=35 136 J。工況B 做功為工況A 的2.08 倍,工況C 做功為工況A 的2.50 倍。因此,工況A 的出水濁度去除率93.71%雖然效果不是最佳,但工況A 較之工況B 與工況C,在濁度去除率相接近的情況下卻大幅節(jié)能,可知工況A 既兼顧了處理效果,又兼顧了經(jīng)濟(jì)性能。因此,經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)對比,推薦電流密度100 A/m2、通電反應(yīng)時(shí)間6 min 為電絮凝工藝在糖果廢水處理工程的最佳應(yīng)用參數(shù)。
廣東某糖果企業(yè)生產(chǎn)廢水COD 為3 920 mg/L、濁度為668 mg/L,其原有廢水處理工藝流程見圖5。
圖5 原有廢水處理工藝流程
原有廢水處理系統(tǒng)生產(chǎn)廢水經(jīng)混凝氣浮預(yù)處理后,COD 為2 697~3 210 mg/L,濁度為153~188 mg/L,最終計(jì)量排放出水COD 為73~114 mg/L。其中,堿、PAC、PAM 加藥量分別為0.5,1.6,0.005 kg/m3,按堿3.2 元/kg、PAC 2.0 元/kg、PAM 25 元/kg 核算,每噸廢水加藥成本為4.93 元。
2021 年該企業(yè)進(jìn)行工藝改造后,新增一套電絮凝設(shè)備,電絮凝設(shè)備的電流密度采用100 A/m2,設(shè)備內(nèi)的停留時(shí)間為6 min,改造后的工藝流程見圖6。
圖6 工程改造后廢水處理工藝流程
工程改造后,廢水經(jīng)“電絮凝+混凝氣浮”預(yù)處理后,COD 為2 028~2 532 mg/L,濁度為28~45 mg/L,最終計(jì)量排放出水COD 為49~93 mg/L。其中,氯化鈉、堿、PAC、PAM 加藥量分別為1.35,0.5,0.3,0.002 kg/m3,按氯化鈉0.5 元/kg、堿3.2 元/kg、PAC 2.0 元/kg、PAM 25 元/kg 核算,每噸廢水加藥成本為2.93 元。
通過水樣實(shí)驗(yàn)及工程實(shí)踐表明,電絮凝能有效提高糖果廢水的預(yù)處理中COD 及濁度的去除率,優(yōu)化預(yù)處理出水水質(zhì),確保后續(xù)的生化性能穩(wěn)定,從而間接提高最終出水水質(zhì)。且電絮凝技術(shù)的應(yīng)用能有效節(jié)約廢水預(yù)處理的加藥成本,真正實(shí)現(xiàn)了降本增效。本電絮凝工藝在糖果廢水預(yù)處理的成功應(yīng)用,為電絮凝設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用提供了一定的借鑒。
環(huán)境保護(hù)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)2023年8期