秦志輝 張曉斌 胡衛(wèi)朋 岑樹海 孫小兵 解 洋
(1.廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院;2.中國(guó)石油廣西石化分公司)
加氫反應(yīng)器是煉油、化工裝置的核心設(shè)備[1],設(shè)備能否安全運(yùn)行直接影響到整套裝置的安全性?;诟邷馗邏旱墓ぷ鳁l件和防氫腐蝕、H2S腐蝕的要求[2],反應(yīng)器采用基層Cr-Mo表面覆蓋不銹鋼堆焊的特殊結(jié)構(gòu),因其壁厚尺寸大、加工過程復(fù)雜、技術(shù)要求高、制造周期長(zhǎng),故而造價(jià)昂貴。加氫反應(yīng)器在高溫、高壓及臨氫介質(zhì)等惡劣工況下運(yùn)行[3],一旦內(nèi)壁不銹鋼堆焊層失效,失去對(duì)氫原子的阻隔作用,高溫高壓下的氫原子就會(huì)加速擴(kuò)散到筒體材料的金屬晶格中,使金屬晶格應(yīng)變?cè)龃蠡蛏蓺浠镌斐山饘夙g性和延性降低,產(chǎn)生氫致開裂,導(dǎo)致設(shè)備失效甚至引發(fā)事故。戴真全對(duì)SUS347不銹鋼的研究表明:延伸性的損失與氫含量呈線性比例并且也受鐵素體和σ相含量影響,鐵素體和σ相含量越高,則延伸性和韌性的損失也越大,越容易產(chǎn)生裂紋,操作中重復(fù)開、停工可使表面裂紋不斷擴(kuò)展、加深[4]。
筆者以廣西某1 000萬噸/年煉油裝置在役石腦油加氫反應(yīng)器為例,對(duì)首次定期檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的裂紋缺陷進(jìn)行了失效分析,并結(jié)合一次維修失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),以“非等強(qiáng)焊+安全評(píng)定”為技術(shù)路線,正確選擇基材和過渡層焊材,成功解決在役加氫反應(yīng)器裂紋缺陷的現(xiàn)場(chǎng)維修問題。
廣西某1 000萬噸/年煉油裝置石腦油加氫反應(yīng)器 (位號(hào)190-R102)由蘭州某公司設(shè)計(jì)制造,2008年10月出廠,2010年6月投用,主體材料為15CrMoR+E309L+E347,內(nèi)壁堆焊雙層奧氏體不銹鋼(過渡層E309L、面層E347),內(nèi)徑φ2 300 mm,筒體厚度(基層+堆焊層)為68 mm+6.5 mm,封頭厚度(基層+堆焊層)為78 mm+6.5 mm,基層筒體計(jì)算壁厚為65.5 mm,筒壁基本結(jié)構(gòu)如圖1所示,技術(shù)參數(shù)如下:
圖1 加氫反應(yīng)器筒壁基本結(jié)構(gòu)
容積 14.7 m3
工作介質(zhì) 石腦油、油氣、H2、H2S
設(shè)計(jì)壓力 6.6/-0.1 MPa
設(shè)計(jì)溫度 370/177 ℃
工作壓力 4.91 MPa
工作溫度 不大于343 ℃
2013年3月首次開罐全面檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有以下缺陷:內(nèi)壁滲透檢測(cè)(PT),在筒體與下封頭對(duì)接環(huán)焊縫的堆焊層表面發(fā)現(xiàn)一條長(zhǎng)30 mm的裂紋(圖2);超聲波檢測(cè)內(nèi)部埋藏裂紋缺陷信號(hào),A型數(shù)字超聲檢測(cè)(UT)顯示為深度55 mm、長(zhǎng)度65 mm、波幅高度SL+23 dB;衍射時(shí)差超聲波(TOFD)檢測(cè)裂紋顯示外表面以下深度53 mm、長(zhǎng)度130 mm,裂紋位置如圖3、表1所示。根據(jù)檢測(cè)定位初步推斷這幾種檢測(cè)方法發(fā)現(xiàn)的缺陷為同一條裂紋,說明裂紋已經(jīng)由堆焊層擴(kuò)展至基層。根據(jù)裂紋清除深度和裂紋清除后從外表面進(jìn)行UT和TOFD檢測(cè)驗(yàn)證,證明上述推斷是正確的。
表1 裂紋位置說明
圖2 內(nèi)表面堆焊層裂紋
經(jīng)分析可知,一方面,反應(yīng)器在高溫、高壓的臨氫條件下,器壁吸收的氫在停工過程中隨著溫度的降低,一部分通過器壁表面逸出,但仍有一部分以過飽和狀態(tài)滯留在器壁之中,滯留的過飽和氫會(huì)使器壁材料韌性降低[5],可能誘發(fā)材料的亞臨界裂紋擴(kuò)展;另一方面,在開停工過程中,隨著服役時(shí)間的增加,反應(yīng)器器壁還會(huì)因回火脆化與氫脆交互作用發(fā)生更嚴(yán)重的脆性破壞,致使反應(yīng)器失效[6]。為防止不銹鋼堆焊金屬的氫脆損傷也即堆焊層氫致裂紋,規(guī)定奧氏體不銹鋼堆焊層鐵素體相最小體積分?jǐn)?shù)為3%~4%,最大為8%~10%,下限防止熱裂紋產(chǎn)生,上限使σ相形成最少。當(dāng)σ相吸氫20×10-6~50×10-6后,易引起沿吸氫的σ相開裂并擴(kuò)展[7,8]。為防止堆焊層焊接熱裂紋和操作中產(chǎn)生σ相,《輕烴回收裝置加氫反應(yīng)器技術(shù)條件》設(shè)計(jì)明確要求其堆焊層焊后狀態(tài)鐵素體的含量應(yīng)在3%~10%之間。現(xiàn)場(chǎng)用FERITSCOPE FMP30鐵素體檢測(cè)儀發(fā)現(xiàn),該反應(yīng)器裂紋部位及其周邊不銹鋼堆焊層鐵素體含量最小值0.83%,最大值2.70%,測(cè)量結(jié)果與FN序數(shù)基本一致,低于《輕烴回收裝置加氫反應(yīng)器技術(shù)條件》的要求(表2),其他部位鐵素體含量正常。對(duì)裂紋處的基材焊縫進(jìn)行顯微組織觀察,鐵素體+貝氏體,未見球化組織(圖4)。對(duì)裂紋處的基材焊縫進(jìn)行硬度檢測(cè),硬度符合要求(表3)。
表3 裂紋處基材焊縫硬度檢測(cè)(HB)
圖4 基材焊縫顯微組織
2013年的檢驗(yàn)為該設(shè)備使用3年后的首次檢驗(yàn),查閱該反應(yīng)器出廠筒體基層材料、焊接材料化學(xué)成分和力學(xué)性能相關(guān)資料,各材質(zhì)化學(xué)成分、力學(xué)性能均符合規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。反應(yīng)器使用時(shí)間較短,發(fā)生材質(zhì)劣化的可能性較小,表3、圖4所示的檢驗(yàn)結(jié)果排除了材質(zhì)劣化的可能性。雖然反應(yīng)器工作介質(zhì)有少量H2S 氣體(0.08%mol),但水氣含量極少,無形成潮濕氣氛的條件,不存在硫化物應(yīng)力腐蝕條件[9],可以排除應(yīng)力腐蝕裂紋。
經(jīng)與原制造單位核實(shí),確認(rèn)反應(yīng)器制造時(shí)對(duì)該部位實(shí)施過返修,包括對(duì)15CrMoR筒體基層的補(bǔ)焊和不銹鋼層的堆焊。該部位鐵素體含量不足很可能是制造廠在返修堆焊過程中的工藝控制不當(dāng)導(dǎo)致的,焊縫金屬鐵素體含量偏低會(huì)導(dǎo)致熱裂紋的出現(xiàn)[10],結(jié)合裂紋在堆焊層形態(tài)和打磨過程中裂紋擴(kuò)展、延長(zhǎng)的形貌觀測(cè),發(fā)現(xiàn)裂紋邊沿呈鋸齒狀,具有焊接熱裂紋的明顯特征[11],表明鐵素體含量不足是導(dǎo)致本次熱裂紋產(chǎn)生的主要原因。此外,現(xiàn)場(chǎng)宏觀檢查發(fā)現(xiàn)該部位下封頭與筒體內(nèi)壁存在最大10 mm的錯(cuò)邊量,造成局部結(jié)構(gòu)的不連續(xù),運(yùn)行過程中拉應(yīng)力與焊縫錯(cuò)邊不連續(xù)處的峰值應(yīng)力疊加,再加上異種材料收縮、膨脹不均勻產(chǎn)生的應(yīng)力,更加大了該部位的應(yīng)力,多重應(yīng)力的集中疊加加速了裂紋的產(chǎn)生和擴(kuò)展。
現(xiàn)場(chǎng)裂紋維修時(shí),由于反應(yīng)器堆焊層與筒體基材15CrMoR焊后局部急冷容易導(dǎo)致形成焊縫金屬未熔合或出現(xiàn)熱裂紋,加上堆焊層與基層材料分層疊加、邊界模糊,對(duì)焊接技術(shù)要求更加復(fù)雜、苛刻。焊材選材不當(dāng)或工藝過程失控可能需要同一部位多次維修,這很可能造成材質(zhì)劣化,甚至導(dǎo)致整個(gè)反應(yīng)器報(bào)廢,后果不堪設(shè)想。
現(xiàn)場(chǎng)采用不銹鋼專用圓頭銼對(duì)堆焊層表面裂紋進(jìn)行打磨、消除,裂紋兩端打止裂孔,打磨過程觀測(cè)發(fā)現(xiàn)該裂紋已穿透堆焊層和過渡層,并延伸到基材側(cè),裂紋最長(zhǎng)130 mm,打磨到堆焊層側(cè)表面以下25 mm位置后,經(jīng)PT檢測(cè)確認(rèn)裂紋已徹底清除。
反應(yīng)器缺陷部位打磨形成的凹坑(以下簡(jiǎn)稱凹坑)最大深度達(dá)28.5 mm,需要進(jìn)行重大維修。
3.2.1 一次維修
一次維修制定方案的主要內(nèi)容如下:
a.打磨消除裂紋之后,采用砂輪打磨凹槽邊界,打磨完成后用光譜分析儀檢測(cè)方式區(qū)分出基層和過渡層區(qū)域。
b.對(duì)凹坑周圍300 mm范圍采用內(nèi)部加熱方式進(jìn)行300 ℃×3 h消氫處理,待降至100 ℃時(shí)進(jìn)行補(bǔ)焊。
c.基材層補(bǔ)焊采用焊條電弧焊,焊條選用R307C/φ3.2,電流90~120 A,電壓20~24 V,焊速不小于100 mm/min。
d.后熱(250~350)℃×2 h,焊后24 h方可對(duì)補(bǔ)焊基層焊道表面進(jìn)行打磨、清理光滑,按JB/T 4730.5—2005進(jìn)行滲透檢測(cè),合格后進(jìn)行過渡層和覆層的堆焊。
一次維修結(jié)束后,焊后24 h的滲透檢測(cè)發(fā)現(xiàn)焊縫裂紋如圖5、6所示。說明一次維修失敗。
圖5 一次維修后裂紋表面顯示
圖6 維修裂紋打磨后的形貌
3.2.2 一次維修失敗原因分析
在一次維修時(shí),雖然采用與制造出廠相同的工藝和焊材,然而現(xiàn)場(chǎng)焊接無法明顯區(qū)分焊接基層(15CrMoR)與過渡層(E309L)的分界面,造成焊工在施焊過程中不能精準(zhǔn)把握時(shí)機(jī)更換相應(yīng)的焊材,焊接難度較大。并且由于作業(yè)空間受限,焊接、打磨清根等工作均由焊工一人完成,造成焊道清根時(shí)間過長(zhǎng),層間溫度可能低于100 ℃,不利于嚴(yán)格執(zhí)行維修方案技術(shù)要求。此外,一次維修方案未考慮反應(yīng)器運(yùn)行后氫原子滲透至金屬晶格中這一關(guān)鍵因素。
3.2.3 二次維修
通過認(rèn)真分析一次維修失敗原因,經(jīng)與制造單位、監(jiān)檢單位及國(guó)內(nèi)其他行業(yè)專家共同研究,決定在原維修方案的基礎(chǔ)上調(diào)整增加如下工藝:
a.采用“非等強(qiáng)焊”原則,對(duì)基層和過渡層均使用E309L/φ3.2焊條,不嚴(yán)格區(qū)分基層與過渡層;
b.熱處理改用外部加熱方式有效控制熱處理溫度和層間溫度,并且有利于增加焊縫、熱影響區(qū)表面壓應(yīng)力的產(chǎn)生[12](圖7、8);
圖7 現(xiàn)場(chǎng)熱處理保溫及熱電偶布置
c.增加焊接期間350 ℃×2 h消氫處理;
d.增加焊后620 ℃×1.5 h消應(yīng)力處理(圖8),保溫及熱電偶按圖7進(jìn)行布置;
圖8 熱處理溫度-時(shí)間記錄曲線
e.焊接過程中采用凹坑周邊向內(nèi)收縮方式均布連續(xù)焊接,并嚴(yán)格控制中間換焊條時(shí)間和層間溫度;
f.修磨消除該部位的錯(cuò)邊量。
對(duì)現(xiàn)場(chǎng)焊接、熱處理等實(shí)施全過程監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)要求。焊后24 h經(jīng)內(nèi)表面PT、基材外側(cè)(UT、TOFD)檢測(cè)合格,檢測(cè)鐵素體含量符合要求,基材硬度HB180、基材加堆焊層最小厚度70 mm。
依據(jù)GB/T 19624—2019 《在用含缺陷壓力容器安全評(píng)定》可知,裂紋打磨后形成的凹坑,如果小于壁厚余量,則該凹坑允許存在。否則,將凹坑按照其外接矩形規(guī)則化為長(zhǎng)軸長(zhǎng)度、短軸長(zhǎng)度和深度,計(jì)算無量綱參數(shù)G0,如果G0≤0.1,則該凹坑在允許范圍內(nèi)[13],否則就需要焊接維修。通常采用等強(qiáng)焊維修壓力容器,即不改變?cè)O(shè)備原設(shè)計(jì)材料(包括焊材)和焊縫結(jié)構(gòu),無需考慮強(qiáng)度問題。而該反應(yīng)器裂紋缺陷現(xiàn)場(chǎng)維修了兩次:第1次清除缺陷長(zhǎng)度150 mm、深28.5 mm(包括堆焊層)、使用R307C焊條補(bǔ)焊、補(bǔ)焊到基材平齊、24 h后檢測(cè)發(fā)現(xiàn)有裂紋。第2次清除缺陷、打磨凹坑長(zhǎng)度180 mm,從基層開始采用E309L焊條,最后面層覆蓋一層E347,厚度3 mm左右。鑒于維修時(shí)本應(yīng)是Cr-Mo鋼焊縫金屬的部分,采用了不銹鋼焊條進(jìn)行維修,而不銹鋼焊縫金屬?gòu)?qiáng)度小于Cr-Mo鋼焊縫金屬?gòu)?qiáng)度,因此還需要對(duì)該處焊縫維修部位進(jìn)行強(qiáng)度校核評(píng)價(jià)即安全評(píng)定。
根據(jù)反應(yīng)器設(shè)計(jì)、制造有關(guān)資料和圖紙,確定強(qiáng)度校核依據(jù)為:GB 150—2011 《鋼制壓力容器》;GB/T 19624—2019 《在用含缺陷壓力容器安全評(píng)定》;反應(yīng)器設(shè)計(jì)、制造有關(guān)資料和圖紙。
校核時(shí),基于表3、圖4的檢測(cè)結(jié)果和上述失效分析結(jié)果可知,材質(zhì)未發(fā)生劣化。因此將不銹鋼補(bǔ)焊的本應(yīng)是Cr-Mo鋼焊縫金屬的部分作為凹坑(不考慮不銹鋼堆焊層的強(qiáng)度),并對(duì)其進(jìn)行強(qiáng)度校核。
4.2.1 凹坑的表征與凹坑部位容器尺寸的確定
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和設(shè)備資料,凹坑深度為補(bǔ)焊Cr-Mo鋼基層的深度,打磨深度(28.5 mm)-堆焊層厚度 (6.5 mm)=22 mm,凹坑長(zhǎng)度取實(shí)際尺寸180 mm,凹坑的評(píng)定尺寸見表4。
表4 凹坑評(píng)定尺寸
4.2.2 G0的計(jì)算和免于評(píng)定的判別
容器表面凹坑缺陷的無量綱參數(shù)G0可按下式計(jì)算:
若G0≤0.1,則該凹坑缺陷可免于評(píng)定,否則應(yīng)計(jì)算容器的塑性極限載荷和最高允許工作壓力。將數(shù)值代入式(1),算得G0=1.1>0.1,因此需要進(jìn)行下一步的計(jì)算,并與容器的實(shí)際工作壓力進(jìn)行比較,以確定該凹坑缺陷是否安全或可以接受。
4.2.3 流動(dòng)應(yīng)力的確定
15CrMoR在評(píng)定工況 (最高工作壓力/溫度)下的屈服強(qiáng)度σs=187.4 MPa,則材料的流動(dòng)應(yīng)力=φσs=1.0×187.4=187.4 MPa。
4.2.4 反應(yīng)器極限載荷和最高允許工作壓力的確定
帶凹坑缺陷容器極限載荷PL=×PL0=10.72 MPa。
帶凹坑缺陷容器最高允許工作壓力Pmax=PL/1.8=5.96 MPa,Pmax大于容器的最高工作壓力4.91 MPa。
評(píng)價(jià)結(jié)果表明該焊縫維修部位是安全的,不影響設(shè)備在工作壓力/溫度下運(yùn)行至下一個(gè)檢修周期。
設(shè)備維修后,歷經(jīng)8年安全運(yùn)行和兩個(gè)檢驗(yàn)周期的檢驗(yàn)驗(yàn)證,證明該現(xiàn)場(chǎng)焊接維修技術(shù)路線是可行的,具有一定的借鑒意義。通過該反應(yīng)器一次重大維修失敗技術(shù)分析及二次維修成功經(jīng)驗(yàn),得出如下建議:
a.基層、過渡層焊接是加氫反應(yīng)器裂紋缺陷現(xiàn)場(chǎng)維修成功與否的關(guān)鍵,必須制定切實(shí)可行的維修方案(包括焊接和熱處理工藝),并嚴(yán)格實(shí)施。
b.在役加氫反應(yīng)器現(xiàn)場(chǎng)維修可以直接采用過渡層焊材補(bǔ)焊基層,然后再對(duì)凹坑進(jìn)行安全評(píng)定,即非等強(qiáng)焊+安全評(píng)定。
c.在加氫反應(yīng)器內(nèi)部受限空間實(shí)施維修,為控制熱處理溫度和焊接層間溫度應(yīng)優(yōu)先采用外部加熱方式,并且此方式有利于增加焊縫、熱影響區(qū)表面壓應(yīng)力的生成。
d.焊接維修過程中應(yīng)考慮一定時(shí)間的消氫處理。