楊 放
(蘇州市白云環(huán)保工程設(shè)備有限公司,江蘇 蘇州 215151)
蝕刻后清洗廢水包含兩路廢水:蝕刻后酸洗廢水和純水清洗廢水。其中酸洗廢水主要污染物質(zhì)為硝酸、硫酸、氫氟酸及少量雙氧水等;后續(xù)清洗廢水主要是用純水繼續(xù)清洗工件,其中主要污染因子有TN、SS、氟化物、pH等,濃度較低。廢水處理需根據(jù)水質(zhì)特點,采用分質(zhì)處理的方法,其中酸洗廢水調(diào)整pH值后直接進(jìn)入蒸發(fā)器內(nèi)處理,純水清洗廢水經(jīng)物化沉淀后進(jìn)入RO系統(tǒng)內(nèi)處理。根據(jù)相關(guān)環(huán)保要求,該廢水經(jīng)處理后回用于生產(chǎn)清洗工段,不外排,即達(dá)到太湖流域含氮磷廢水“零排放”的要求。
江蘇某電子產(chǎn)品廠蝕刻線主要產(chǎn)生兩大類廢水,蝕刻廢水及蝕刻后清洗線排放的清洗廢水。蝕刻用藥劑主要由硝酸、硫酸、氫氟酸及雙氧水等構(gòu)成,長期使用后需更換新液。蝕刻廢水污染物濃度較高,并且含有氮磷元素;其后續(xù)的清洗廢水分為酸洗廢水及純水清洗廢水,上述清洗廢水中主要污染物質(zhì)為工件蝕刻后所帶出的污染物,廢水中主要污染因子有TN、SS、氟化物、pH等。
根據(jù)《江蘇省太湖水污染防治條例》[1]“第四十三條,太湖流域一、二、三級保護(hù)區(qū)禁止新建、改建、擴建排放含磷、氮等污染物的企業(yè)和項目”的要求,該企業(yè)上述含氮磷廢水目前處置方式是作為危廢委托處理。由于危廢處理成本較高、廢水產(chǎn)量較大、廠內(nèi)危廢存儲設(shè)施容量有限等原因,該電子廠決定執(zhí)行相關(guān)環(huán)保要求規(guī)定,將該廢水經(jīng)處理后回用于生產(chǎn)清洗工段,不外排,即達(dá)到太湖流域含氮磷廢水“零排放”的要求。
根據(jù)該電子廠提供的資料:酸洗廢水產(chǎn)生量最大為7 t/d,純水清洗廢水產(chǎn)生量最大為7 t/d。
清洗廢水分為酸洗廢水和純水清洗廢水,其廢水水質(zhì)見表1、表2。
表1 酸洗廢水水質(zhì)表
表2 純水清洗廢水水質(zhì)表
根據(jù)該電子廠要求,該蝕刻清洗廢水經(jīng)處理后,回用于工件清洗。其要求回用水電導(dǎo)率≤20 μS/cm(25 ℃),部分指標(biāo)參考產(chǎn)品用水要求,具體回用標(biāo)準(zhǔn)如表3。
表3 回用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
主要工藝思路:根據(jù)工業(yè)廢水分質(zhì)分類處理的要求,結(jié)合廠內(nèi)廢水的排放規(guī)律及水質(zhì)特性,該廠廢水可采用混凝沉淀+砂濾炭濾+超濾+兩級RO+MVR蒸發(fā)聯(lián)合的處理工藝[2]。
MVR蒸發(fā)技術(shù)處理廢水既可回收高純度的冷凝水,也能提高廢水濃縮率及回收率,可大量減少含鹽廢水濃縮液的終端排放量,廣泛用于化工、醫(yī)藥、電子等工業(yè)的廢水處理,以及滲濾液處理等行業(yè)。其特點是:(1)采用電能等清潔能源,能耗低,無二次污染;(2)含氮磷工業(yè)廢水“零排放”可滿足區(qū)域環(huán)保管理要求;(3)設(shè)施相較于傳統(tǒng)水處理設(shè)施占地面積小,可移動性強;(4)運行成本低,自動化程度較高[3]。
具體工藝流程說明如下[4]:(1)清洗廢水包含酸洗廢水和純水清洗廢水,兩路水從車間分別排放至各自收集水箱內(nèi)。⑵酸洗廢水通過提升泵打入至pH調(diào)節(jié)池內(nèi),通過pH儀控制兩級加堿,將pH值調(diào)至7.0左右,之后廢水排入至濃水箱,通過泵打入蒸發(fā)器內(nèi)處理,冷凝水至中間水箱A,再進(jìn)行后續(xù)處理。⑶純水清洗廢水通過泵打入反應(yīng)池內(nèi),通過pH儀自動控制加堿,將pH值調(diào)至8.0左右,加入還原劑去除水中的雙氧水,加入PAC進(jìn)行機械攪拌產(chǎn)生細(xì)小繁花,然后加入PAM進(jìn)行機械攪拌,產(chǎn)生較大絮體后進(jìn)入沉淀池內(nèi),靜置沉淀,底部污泥通過靜壓至污泥桶內(nèi),污泥桶內(nèi)的污泥通過隔膜泵打入壓濾機內(nèi)處理,干污泥委外處理,濾液回流至前面收集水箱內(nèi)再處理。⑷沉淀池清液自流至中間水箱A,之后通過泵打入砂濾炭濾罐以及超濾內(nèi)處理,進(jìn)一步去除水中雜質(zhì)、部分有機物等。砂濾炭濾反沖洗水及超濾濃水至純水清洗廢水收集水箱內(nèi)再處理。⑸超濾出水至中間水箱B內(nèi),通過提升泵和高壓泵泵入一級RO系統(tǒng)內(nèi)處理,產(chǎn)生的濃水至濃水箱。一級RO產(chǎn)生的淡水至一級RO清水箱內(nèi)。⑹一級RO清水箱內(nèi)的水通過泵泵入二級RO系統(tǒng)內(nèi)處理。產(chǎn)生的濃水至一級RO系統(tǒng)前端的中間水箱B內(nèi)再處理。產(chǎn)生的淡水進(jìn)入回用水箱內(nèi),通過恒壓供水系統(tǒng)打入生產(chǎn)線清洗回用。⑺濃水箱內(nèi)廢水通過泵打入蒸發(fā)器內(nèi)處理,其產(chǎn)生的冷凝液至中間水箱A,蒸發(fā)器產(chǎn)生的結(jié)晶鹽和濃縮液委外處理。其工藝流程如圖1所示。
圖1 工藝流程圖
收集水箱的主要作用為儲存收集廢水并均勻水質(zhì),水箱為PE材質(zhì),其內(nèi)徑尺寸為φ2 250×3 140 mm,建筑容積為12.48 m3,有效高度為2.5 m,有效體積為10 m3。收集水箱配套設(shè)備為一套空氣攪拌系統(tǒng)、材質(zhì)為PVDF的耐酸堿提升泵及一套液位控制系統(tǒng)。
收集水箱的主要作用為儲存收集廢水并均勻水質(zhì),水箱為PE材質(zhì),其內(nèi)徑尺寸為φ2 250×3 140 mm,建筑容積為12.48 m3,有效高度為2.5 m,有效體積為10 m3。收集水箱配套設(shè)備為一套空氣攪拌系統(tǒng)、材質(zhì)為PVDF的耐酸堿提升泵、一套液位控制系統(tǒng)及一臺攪拌風(fēng)機。
pH調(diào)節(jié)水池的主要作用為通過pH儀自動控制加藥泵投加堿,酸堿中和調(diào)節(jié)pH值到中性,池為PP材質(zhì),其內(nèi)徑尺寸為φ1 500×800×1 800 mm,建筑容積為2.16 m3,有效高度為1.5 m,有效體積為1.8 m3。pH調(diào)節(jié)池配套設(shè)備為兩臺攪拌機、兩套pH計、一套加藥桶及配套兩臺加藥泵。
混凝沉淀系統(tǒng)分為反應(yīng)池、絮凝池及沉淀池,其作用是調(diào)節(jié)廢水pH值及去除水中SS和部分COD等,為PP材質(zhì),其內(nèi)徑尺寸為φ1 800×1 200×3 300 mm,建筑容積為5 m3,有效高度為1.5 m,有效體積為2 m3。混凝沉淀池配套設(shè)備為一套pH儀、一套ORP儀、兩臺攪拌機、四套加藥系統(tǒng)、一套PP中心筒及配套支架。
污泥桶的作用為存儲沉淀排出的污泥,污泥桶為PE材質(zhì),其內(nèi)徑尺寸為φ1 320×1 820 mm,建筑容積為2.49 m3,有效高度為1.45 m,有效體積為2 m3。污泥桶配套設(shè)備為兩臺隔膜泵、一套壓濾系統(tǒng)、一套壓濾機機架及泥斗、一套濾液提升泵。
中間水箱A起到過渡作用,作為后續(xù)處理工段的原水箱,水箱為PE材質(zhì),其內(nèi)徑尺寸為φ1 600×1 920 mm,建筑容積為3.85 m3,有效高度為1.51 m,有效體積為3 m3。中間水箱配套設(shè)備為兩臺提升泵、一套液位控制系統(tǒng)、一套砂濾系統(tǒng)、一套炭濾系統(tǒng)及一套超濾系統(tǒng)。
中間水箱B起到過渡作用,作為后續(xù)處理工段的原水箱,水箱為PE材質(zhì),其內(nèi)徑尺寸為 φ1 320×1 820 mm,建筑容積為2.49 m3,有效高度為1.45 m,有效體積為2 m3。中間水箱B配套設(shè)備為兩級RO系統(tǒng)。
濃水箱存儲一級RO系統(tǒng)產(chǎn)生的濃水,為PE材質(zhì),其內(nèi)徑尺寸為φ2 250×3 140 mm,建筑容積為12.48 m3,有效高度為2.5 m,有效體積為10 m3。濃水箱配套設(shè)備為一套MVR蒸發(fā)系統(tǒng)。
回用水箱存儲二級RO的淡水,為PE材質(zhì),其內(nèi)徑尺寸為φ2 250×3 140 mm,建筑容積為12.48 m3,有效高度為2.5 m,有效體積為10 m3?;赜盟渑涮自O(shè)備為一套恒壓供水系統(tǒng)。
2021年8月,該工藝設(shè)施啟動運行調(diào)試,同年9月完成調(diào)試工作。運行調(diào)試過程如下:
3.1.1 開機準(zhǔn)備
⑴檢查提升泵、壓濾機、風(fēng)機、空壓機等各類電氣設(shè)備和各種閥門是否單機運行正常;⑵保持各池內(nèi)無雜物,防止雜物阻塞提升泵進(jìn)水口,損壞提升泵;⑶確保加藥桶內(nèi)各種藥劑量充足。
3.1.2 污水處理
(1)酸洗廢水處理流程
①調(diào)試人員需經(jīng)常用pH試紙對比兩個pH調(diào)節(jié)水池內(nèi)的pH讀數(shù),若數(shù)值差距較大,則需對pH儀進(jìn)行校準(zhǔn)或更換;②進(jìn)蒸發(fā)器的廢水必須為中性,每次開蒸發(fā)器之前,用pH試紙測試濃水箱內(nèi)的pH值,并比對pH表顯示讀數(shù),無誤后再開啟蒸發(fā)器。酸洗廢水處理流程見圖2。
圖2 酸洗廢水處理流程圖
(2)純水清洗廢水處理流程
純水清洗廢水處理流程見圖3。
圖3 純水清洗廢水處理流程圖
3.1.3 污泥處理
(1)自來水廢水反應(yīng)沉淀池內(nèi)的污泥打至污泥桶內(nèi);(2)打開壓濾機電源,按下“壓緊”按鈕,保持壓濾機工作壓力在16~20 Mpa,壓濾機正常工作;(3)確保壓濾機壓緊后,啟動污泥池隔膜泵,將泥水混合物打入壓濾機內(nèi);(4)在使用一段時間后,當(dāng)進(jìn)料口壓力至0.6 Mpa左右,且隔膜泵因壓力高停止工作,排水管無水排出時,即可卸泥;(5)卸泥時,必須關(guān)閉污泥池隔膜泵,等待5分鐘后,按下“放松”按鈕,退出壓板,卸出脫水污泥并將濾布、濾板清洗干凈,污泥裝袋堆放至指定地點;(6)壓濾液自流至地坑內(nèi),通過壓濾液提升泵打至隔油收集池內(nèi)處理。
3.1.4 蒸發(fā)器處理
(1)設(shè)施啟動前工作——檢查、準(zhǔn)備
①操作人員經(jīng)過培訓(xùn)后上崗,需嚴(yán)格遵循操作說明書要求;②檢查設(shè)備是否有漏氣,漏水現(xiàn)象,各泵油位應(yīng)在總幅度二分之一處;③開車前各效泵必須盤車,手動轉(zhuǎn)動聯(lián)軸器,確定各效泵靈活的情況下方可啟動;④打開自來水(生產(chǎn)水)、儀表空氣和冷卻水泵及進(jìn)出口管道閥門,機封冷卻水閥門;⑤確認(rèn)各效循環(huán)泵、出料泵、真空泵、冷凝水泵、機封水泵、冷卻水進(jìn)出口管道閥門是否正常開啟(其中真空泵工作液接口閥門半開即可),合閘,總空開及下部分空開全部打開;⑥啟動機封水泵前,須保證有充足的冷卻機封水供應(yīng),確認(rèn)正常后關(guān)閉(機封水流量計流量顯示大于1 m3即可);⑦啟動冷卻塔循環(huán)水泵,保證冷卻塔水循環(huán)正常,確認(rèn)正常后關(guān)閉(觀察冷卻塔回水充足);⑧確認(rèn)相關(guān)連接部分及各單元系統(tǒng),能源、冷卻水、物料在pH值中性情況下;⑨開機前確保主電源正常,在接通狀態(tài),所有閥門在設(shè)定狀態(tài),儀表正常工作;⑩開機前確認(rèn)原水罐液位,確保該原水罐在高液位時可進(jìn)行處理,如不在設(shè)定液位時需要處理,必須隨時掌握處理進(jìn)度,開機前確認(rèn)冷卻塔自來水補水正常,如補水異常,需及時補充。
本設(shè)備執(zhí)行一鍵開機運行,設(shè)備按設(shè)置程序自動運行。
(2)自動運行時,執(zhí)行操作如下
①開機準(zhǔn)備工作就緒;②操作界面所有泵、閥切換到自動狀態(tài);③切換到自動操作畫面,點亮三個開機條件后,點擊系統(tǒng)啟動;④系統(tǒng)啟動后確認(rèn)各項均無異常后,再手動開啟蒸汽發(fā)生器;⑤自動運行開啟順序為冷卻水循環(huán)泵-機封冷卻循環(huán)水泵-水環(huán)真空泵-進(jìn)料閥-三效液位到達(dá)45%(可設(shè)置)三效泵啟動-二效液位到達(dá)25%(可設(shè)置)二效泵啟動-一效液位到達(dá)25%(可設(shè)置)一效泵啟動,以上正常蒸發(fā),正常啟動后操作員記錄運行數(shù)據(jù);⑥系統(tǒng)啟動后注意觀察各效壓力、溫度、液位等參數(shù)是否穩(wěn)定,及冷卻塔和機封回水管水流是否正常,冷卻塔及機封水桶補水是否正常;⑦停機時切換到自動操作頁面,點擊系統(tǒng)停止,系統(tǒng)會按照設(shè)定程序依次延時停機,如長時間停機,請破壞真空,導(dǎo)出系統(tǒng)所有料液,將稀的原水導(dǎo)入蒸發(fā)器,在不蒸發(fā)的情況下,再次循環(huán)1 h再停機,最后切斷設(shè)備電源。
(3)其它注意事項
①由于環(huán)境溫度差異,設(shè)備從啟動到達(dá)設(shè)定的蒸發(fā)量需要的時間不同,冬季約為35~65 min,夏季約為20~40 min,具體時間需要在設(shè)備運行調(diào)試時再確定;②操作過程中,需隨時關(guān)注設(shè)備自身溫度、液位、壓力、物料濃度等參數(shù)的變化,及時做出相應(yīng)的處理措施,確保設(shè)備的安全穩(wěn)定運行,其中最重要的工作是觀察蒸發(fā)器的溫度,從而判斷蒸發(fā)器的工作情況是否正常;③為達(dá)到連續(xù)蒸發(fā)的最優(yōu)蒸發(fā)率,保持蒸發(fā)器真空度、蒸汽供應(yīng)及壓力恒定不波動非常重要;④蒸發(fā)器濃縮裝置采用自動控制物料的補充方式,通過進(jìn)料閥與各分離器內(nèi)的液位計之間的聯(lián)動實現(xiàn),設(shè)置異常報警,若分離器液位低于超低液位時,則報警;⑤由于氣候原因,溫度過低會導(dǎo)致管道冰凍嚴(yán)重,為了有效預(yù)防,建議停機后將自來水閥門關(guān)閉,冷卻塔排凈閥打開,將塔內(nèi)水完全排掉,再將冷卻水循環(huán)泵底部排空螺絲拆除,使泵內(nèi)殘余水分流出。
該工程調(diào)試期歷時兩個月,正常運行下,出水各項指標(biāo)都符合廠方回用水質(zhì)要求。運行期間整體較為穩(wěn)定,廢水經(jīng)處理后完全能夠滿足回用要求。處理效果見表4。
表4 處理效果表
該系統(tǒng)在運行過程中需嚴(yán)格控制pH值,pH值調(diào)節(jié)顯得尤為關(guān)鍵,故設(shè)兩級加堿?;炷恋沓氐男Ч矝Q定了后續(xù)的出水水質(zhì),加入適量的堿、PAC、PAM后,能去除水中部分SS、有機物等。混凝池內(nèi)需要加還原劑,防止雙氧水等氧化性物質(zhì)對RO膜件造成損壞。砂濾炭濾能進(jìn)一步去除混凝沉淀出水中的雜質(zhì)及有機物等,超濾保證了進(jìn)入RO前水質(zhì),RO系統(tǒng)需控制出水電導(dǎo)率及壓力,當(dāng)出水電導(dǎo)率值超出設(shè)計范圍或壓力超過設(shè)計范圍,則需停止運行后洗膜。
本工藝廢水處理設(shè)施日常運行費用主要包括三部分——運行電費、藥劑費、人工費。廢水站總裝機容量為250 kW,實際電耗約為2 100 kWh/日,廢水處理能力為14 t/日,則每噸水電費用:2 100×0.8÷14=120元/t廢水;需要投加的藥劑包括堿、還原劑、PAC、PAM、阻垢劑等,藥劑成本為5元/t廢水;廢水站配備1~2名操作工,每噸水的人工費用為15元。
綜上,該工藝設(shè)施處理該電子廠蝕刻廢水的費用為140元/t廢水左右。
本項目蝕刻清洗廢水采用混凝沉淀+砂濾炭濾+超濾+兩級RO+MVR蒸發(fā)聯(lián)合工藝,廢水經(jīng)處理后完全能夠滿足回用要求,同時符合《江蘇省太湖水污染防治條例》[1]等的要求,是適應(yīng)目前江蘇地區(qū)環(huán)保管理要求的最佳解決途徑。
隨著科技的不斷進(jìn)步,水處理設(shè)備也不斷更新?lián)Q代。MVR蒸發(fā)器脫鹽、RO過濾等工藝具有工藝成熟、可處理廢水范圍廣、占地面積小、處理速度快、節(jié)能等優(yōu)點,在我國廢水處理領(lǐng)域具有廣闊的發(fā)展前景。