鄧 偉 楊新泉 李慕耘 肖邦志 唐樹平 梁明強
(寶鋼股份武鋼有限煉鋼廠 湖北 武漢:430080)
隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展,超低碳汽車板鋼的需求量日益增大,用戶對超低碳汽車板鋼提出了越來越高的要求。武鋼有限煉鋼廠生產(chǎn)的M系列汽車板鋼,屬于IF鋼。M系列汽車板鋼要求極低的碳含量,成品[C]≤0.0020%,部分汽車外板鋼要求成品[C]≤0.0010%,同時對汽車板鋼純凈度要求極高。在生產(chǎn)中通過加入合金,IF鋼獲得低的屈服強度、高的伸長率、高的垂直塑性、高的硬化指數(shù)等[1]。M系列汽車板其工藝流程為:鐵水脫硫→扒渣→轉(zhuǎn)爐→AR→RH→CC→精整。RH處理的主要任務是深脫碳、脫氧合金化、脫氣、去夾雜等。
由于在RH處理脫碳的前期,碳氧反應激烈,噴濺比較嚴重。為了防止噴濺堵塞合金溜槽、堵塞真空室頂部造成頂部結(jié)冷鋼,啟動真空泵的時間相對較晚。當真空度達到3kPa時,才開始啟動增壓泵,依次開啟三級泵、二級泵、一級泵,每級增壓泵開啟后維持1 min左右,8-10 min內(nèi)才可以到達極限真空133 Pa以下,極限真空度保持8 min以上,整個脫碳時間在18 min以上。這種操作模式耗時較長,而且真空脫碳期,鋼水每循環(huán)1 min,降低溫度2 ℃,循環(huán)時間越長,溫降越大,熱量損失導致溫度不足,必須采用MFB頂槍對鋼水吹氧,增加鋼水中的游離氧,然后加臺鋁,使臺鋁與鋼水中的游離氧反應放熱使鋼水升溫。這種模式會使吹氧量增大,吹氧時間長,進一步延長了真空處理時間。同時吹氧量增大會使汽車板鋁耗增大,增加了成本;鋁和自由氧反應生產(chǎn)的產(chǎn)物也會增加,會使鋼水中Al2O3夾雜物增多,對鋼質(zhì)造成不利影響。
針對上述脫碳模式所造成的一系列不利影響,通過深入研究真空脫碳原理,對RH真空脫碳工藝進行了優(yōu)化。
武鋼有限煉鋼廠三煉鋼產(chǎn)線(以下簡稱三煉鋼)從1996年投產(chǎn)以來,工藝技術(shù)不斷改進創(chuàng)新,工藝制度不斷完善優(yōu)化,具備較強的品種開發(fā)能力,其鐵水脫硫采用鐵水罐噴吹Mg劑和KR脫硫法,主要生產(chǎn)設備包括:
(1)公稱容量250 t氧氣頂?shù)讖痛缔D(zhuǎn)爐3座;(2)爐后在線鋼包底吹氬站3座;(3)RH真空脫氣處理裝置2套;LF鋼包加熱爐2臺;(4)雙流弧形板坯連鑄機1臺(230×1000~1600);(5)雙流直弧形板坯連鑄機2臺(230×1350~2150)。
三煉鋼2#RH設備主要工藝參數(shù)如下:
(1)泵的抽氣能力
目前,三煉鋼2#RH通過設備改造后采用水循環(huán)泵,代替第五級輔助泵5EA及5EB,其極限真空度達到16 kPa,能夠降低蒸汽消耗成本。相關(guān)參數(shù)如下:
抽氣能力在66.7 Pa時為1200 kg/h;
抽氣能力在8 kPa時為6200 kg/h;
蒸汽壓力≥0.8 MPa(表壓);
蒸汽溫度:為175-190 ℃;
蒸汽耗量≤44000 kg/h;
冷凝器冷卻水壓力:0.30 MPa;
冷卻水耗量≤2200 m3/h;
真空泵系統(tǒng)的漏氣量≤60 kg/h;
抽氣時間:在預抽的條件下,由一個大氣壓降到67 Pa,時間≤3.0 min;
在未預抽的條件下,由一個大氣壓降到67 Pa,時間≤3.5 min;
(2)處理鋼水量:250-280 t;
(3)插入管內(nèi)徑:上升管650 mm,下降管700 mm;
(4)極限真空度:27 Pa。
RH真空工藝處理過程主要分為:前期深脫碳,脫碳結(jié)束后加脫氧劑臺鋁進行強脫氧,加完臺鋁循環(huán)3 min使鋼水脫氧完全,合金化依次加入錳鐵、鈦鐵等合金,循環(huán)時間8-10 min。由于M系列汽車板對于鋼水的純凈度要求非常高,脫氧合金化后的循環(huán)時間是影響鋼水純凈度的最重要參數(shù),必須嚴格把控不能縮短。因此,要在保證深脫碳效果、成品[C]成分合格的前提下,縮短RH真空深脫碳時間。
根據(jù)RH真空脫碳原理[2]及真空脫碳的熱力學條件和動力學條件[3-4],要提高脫碳速度,必須提高鋼液中的碳和氧向氣液相界面擴散的速度,同時也要提高碳氧反應生成CO離開相界面向氣相擴散的速度。
所謂真空泵系統(tǒng)預抽真空度模式,是指在真空生產(chǎn)的間隙,鋼水還未進站的時候,開啟真空泵系統(tǒng)進行預抽,使泵系統(tǒng)在等待的時間提前工作,可以使泵系統(tǒng)保持15 kPa的真空度。相對于之前的模式,鋼水開始處理時泵系統(tǒng)真空度僅30 kPa的情況,大大節(jié)約了時間。同時為了提高預抽真空度的效率,進一步減少預抽真空度的時間,采取真空水循環(huán)泵+真空蒸汽噴射泵(拉瓦爾噴射管)的組合泵系統(tǒng)模式,其預抽時抽氣能力提高30%。
影響真空預抽效果的一個重要因素是蒸汽壓力低,蒸汽壓力要求1.1 MPa以上,才能保證其抽真空的效果。三煉鋼產(chǎn)線2#RH真空采用的是內(nèi)網(wǎng)蒸汽,即從轉(zhuǎn)爐吹煉時所產(chǎn)生的蒸汽回收供給2#RH真空使用,其蒸汽量、蒸汽壓力能否穩(wěn)定完全取決于轉(zhuǎn)爐吹煉的情況,至少有2座轉(zhuǎn)爐同時吹煉時,才能保證蒸汽量、蒸汽壓力穩(wěn)定供給。當轉(zhuǎn)爐由于檢修或其他生產(chǎn)原因影響,僅1座轉(zhuǎn)爐或沒有轉(zhuǎn)爐吹煉時,就會導致蒸汽量、蒸汽壓力供給不足。2#RH真空沒有足夠的蒸汽,就不能用蒸汽泵系統(tǒng)抽真空。采取真空水循環(huán)泵+真空蒸汽噴射泵(拉瓦爾噴射管)的組合泵系統(tǒng)模式,其最大的優(yōu)勢是,不受蒸汽壓力的影響可快速實現(xiàn)預抽功能,達到預抽效果,可以完全避免上述等待的時間,提高了預抽真空度的效率。
之前的脫碳模式時間較長,通常在18 min以上,通過優(yōu)化真空泵的啟動時機提高抽真空效率 。真空開始處理時,由于前述已預抽真空度,開啟真空主滑閥時,真空度下來的更快,效率更高。分為以下三種情況分別進行優(yōu)化。
2.2.1 非頂槍吹氧自然脫碳模式
真空到站鋼水溫度及游離氧合格,即到站[C]≤0.040%,到站游離[O]≥600 ppm,到站溫度≥1615 ℃的條件下,不需采用MFB頂槍吹氧,自然循環(huán)脫碳。模式1優(yōu)化前后其真空度對比如圖1。
圖1 非頂槍吹氧自然脫碳模式操作模式對比
以前真空開始處理,先采取輔助泵抽真空的時間較長,平均處理6 min時才開啟增壓泵S3,維持1 min后依次開啟增壓泵S2、S1,平均到8 min時才能達到極限真空度0.133 kPa以下,有些爐次甚至到10 min左右才能達到極限真空度0.133 kPa以下,脫碳效率較低,時間較長,平均總脫碳時間18 min。優(yōu)化后,前面通過預抽,及充分利用輔助泵抽真空,在真空處理3 min的時候啟動增壓泵S3,維持1 min后依次開啟增壓泵S2、S1,平均到5 min時能達到極限真空度0.133 kPa以下,并維持極限真空度8 min。在高真空度下能確保脫碳速率更快,平均脫碳時間可減少至13 min,而碳的成分能降低到15 ppm以下。由圖1可以看出,脫碳時間可以減少5 min,大大縮短了脫碳時間,提高了脫碳效率。
2.2.2 MFB頂槍吹氧強制脫碳模式
真空到站鋼水碳高游離氧低,即到站[C]≥0.040%,到站游離[O]≤600 ppm,需要MFB頂槍吹氧強制脫碳。模式2優(yōu)化前后其真空度對比如圖2。
圖2 MFB頂槍吹氧強制脫碳模式真空度對比圖
以前真空開始處理,先采取輔助泵抽真空的時間較長,處理3 min才開始采用MFB頂槍向鋼水中吹氧來進行強制脫碳,MFB頂槍吹氧時機偏晚,平均處理8 min時才開啟增壓泵S3,維持1 min后依次開啟增壓泵S2、S1,平均到10 min時才能達到極限真空度0.133 kPa以下,有些爐次甚至到12 min左右才能達到極限真空度0.133 kPa以下,脫碳效率較低,時間較長,平均總脫碳時間18-20 min。
之所以處理3 min才開始采用MFB頂槍向鋼水中吹氧來進行強制脫碳,是因為之前MFB頂槍槍位控制偏低,而RH真空脫碳的前期特點是碳氧反應激烈,噴濺比較嚴重,如果MFB頂槍的槍位控制偏低,容易造成噴濺的鋼水將MFB頂槍粘連,甚至燒漏造成漏水,發(fā)生安全事故。
通過不斷深入研究,摸索出最合適的槍位,將MFB頂槍吹氧強制脫碳的槍位由12700 mm提升至13500 mm,這樣既確保MFB頂槍不被噴濺的鋼水鋼渣粘連,又可以保證強制吹氧脫碳的效果。
由于優(yōu)化了MFB頂槍吹氧的槍位,將吹氧時機提前,在真空開始處理1 min內(nèi)即可以采取MFB頂槍吹氧進行強制脫碳。相對于常規(guī)循環(huán)脫碳,采用MFB頂槍吹氧強制脫碳時,其動力學及熱力學條件更優(yōu)越,更利于快速脫碳。動力學條件優(yōu)越是因為鋼水的真空脫碳反應是一個氣液兩相反應,當MFB頂槍向真空室內(nèi)吹入一定強度的氧氣射流,增大了兩相內(nèi)物質(zhì)的擴散系數(shù),也增大了化學反應速度常數(shù)和平衡常數(shù),而脫碳速率和這些系數(shù)、常數(shù)成正比,從而顯著提高了脫碳速度。熱力學條件更優(yōu)越是因為真空脫碳反應[C]+[O]→CO,生成的CO氣體在遇到MFB頂槍頂吹O2時,發(fā)生反應:2CO+O2→2CO2,屬于氧化放熱反應。CO二次燃燒放出大量的熱量,使真空室中部形成高溫區(qū),這樣會對真空室中部以及鋼水補償大量的熱量,減少真空室溫降,減少鋼水循環(huán)的溫降,進一步減少吹氧量,從而減少了吹氧時間,提高了脫碳效率。
采用MFB頂槍吹氧進行強制脫碳,與開始吹氧時機一樣,其結(jié)束吹氧時機同樣重要,決定吹氧結(jié)束時機的重要因素有:總吹氧量及吹氧氧氣流速。
總吹氧量的確定:由轉(zhuǎn)爐到RH鋼水的起始碳含量和溫度確定,吹氧量一方面滿足脫碳需求,另一方面脫碳終點鋼水有一定的氧含量,以滿足合格的澆注溫度。MFB吹氧量可以通過公式(1)確定。
F02={([C]始-[C]終)×1.33+[O]脫碳終點-
[O]0-[O]渣}/([O]理)×μ
(1)
式中:F02—吹氧量,Nm3/t·s;
[C]始—轉(zhuǎn)爐到RH鋼水的起始碳含量,ppm;
[C]終—RH脫碳終點鋼水的碳含量,ppm;
[O]脫碳終點—RH脫碳終點鋼水的氧含量,ppm;
[O]0—轉(zhuǎn)爐到RH鋼水的起始氧含量,ppm;
[O]渣—RH脫碳過程中鋼渣及耐火材料向鋼水傳輸氧含量,ppm。
這和鋼包渣層厚度,鋼水氧化性,耐材質(zhì)量有關(guān);
[O]理—向鋼水每吹1 Nm3/t·s氧氣,理論供氧量;
μ—吹氧收得率,和氧槍吹氧高度,噴槍類型等相關(guān)。
氧氣流速的確定:同樣和氧槍吹氧高度,噴槍類型有關(guān)。在進行深入研究后,優(yōu)化了氧槍高度,在保證安全的情況下,提高吹氧氧氣流速由1600 Nm3/h提高到1800 Nm3/h,提高氧氣流速后,單位時間內(nèi)的吹氧量提高,從而縮短了吹氧時間,提高了氧的收得率和利用效率。
優(yōu)化后的真空泵啟動模式是:在真空開始處理1 min內(nèi)采取MFB頂槍吹氧進行強制脫碳,在真空處理5 min的時候啟動增壓泵S3,維持1 min后依次開啟增壓泵S2、S1,平均到7 min時能達到極限真空度0.133 kPa以下,并維持極限真空度8 min。在高真空度下能確保脫碳速率更快,平均脫碳時間可減少至15 min,而碳的成分能降低到15 ppm以下。由圖3可見,此種脫碳模式下脫碳時間同樣可以減少5 min,大大縮短了脫碳時間,提高了脫碳效率。
2.2.3 MFB頂槍吹氧強制脫碳及吹氧升溫模式
真空到站鋼水溫低氧低,即到站[C]≥0.040%,到站游離[O]≤600 ppm,到站溫度≤1615 ℃的條件下,需要采用MFB頂槍吹氧強制脫碳+吹氧加鋁升溫。模式3優(yōu)化前后其真空度對比如圖3。
圖3 MFB頂槍吹氧強制脫碳及吹氧升溫模式真空度對比圖
在同樣的到站溫度條件下,改進的方面除了和前述模式2相同(提前采用MFB頂槍吹氧強制脫碳)外,通過深入研究,收集分析數(shù)據(jù),精確計算強制脫碳及升溫所需的總氧量,將吹氧強制脫碳和吹氧加鋁升溫兩個步驟一次完成,杜絕了二次吹氧,節(jié)省了頂槍吹氧時間。同時,通過吹氧量動態(tài)調(diào)整升溫所需的加鋁量,在脫碳期間小批量加入臺鋁。
臺鋁加入量的確定原則,既要保證鋼水中的游離氧含量滿足深脫碳的要求(≥300 ppm),即不能加入過量導致鋼水過脫氧,又要滿足加鋁升溫效率,即不能加入過少。而且加鋁時機應在真空處理前期盡早加入,使鋁氧反應產(chǎn)生的Al2O3夾雜通過真空鋼水循環(huán)盡早上浮,提高汽車板鋼水的純凈度。加鋁量按下面計算式計算:
WAl=1.125×(初始氧含量%-目標氧含量%)*W鋼* 1000/R*ηAl*W鋼
(2)
式中:R─表示Al的收得率,%;W鋼─表示鋼水量,噸;ηAl─表示所加Al的鋁純度,%;
目標氧含量的控制范圍為300 ppm-450 ppm。而初始氧含量的確認是一個難點。要實現(xiàn)動態(tài)控制,動態(tài)加鋁升溫,那么初始氧含量也是動態(tài)變化的。初始氧含量跟鋼水到站游離氧值、到站碳含量、加鋁時刻的吹氧量、氧氣流速等等密切相關(guān),需要進行科學研究。
MFB吹氧時鋼水增氧量的確定:
采用MFB頂槍向鋼水中吹1 Nm3的O2氣,以鋼水量270噸為例,如果氧全部進入鋼水,能使鋼水中增加的氧含量:
(0.032 kg/mol*1*103L)/(22.4 L/mol*270000 kg)=5.3*10-6
理論上可使鋼水增加5.3 ppm的游離氧。但是,在實際生產(chǎn)過程中,并沒有理論值那么高,原因是頂槍吹氧過程,氧氣會被真空泵系統(tǒng)抽走一部分,會與產(chǎn)生的廢氣CO反應,CO二次燃燒會消耗一部分的氧氣,MFB頂槍槍位的不同,氧氣流速的不同,所增加的氧量也會不同。在經(jīng)過大量的試驗分析總結(jié)后,計算出氧收得率為56.6%。即采用MFB頂槍向鋼水中吹1 Nm3的氧氣實際增氧量為3 ppm。
真空脫碳模式優(yōu)化后,三煉鋼產(chǎn)線2#RH生產(chǎn)M系列汽車板鋼,真空平均脫碳時間由優(yōu)化前的18.45 min降至13.53 min,平均脫碳時間縮短4.92 min(如圖4)。優(yōu)化前后鋼水中碳含量的中位數(shù)均為0.0012%,碳含量水平基本相當。
圖4 脫碳模式優(yōu)化前后脫碳時間的對比
(1)采用真空水循環(huán)泵+真空蒸汽噴射泵的組合泵系統(tǒng)模式預抽真空度,相比原脫碳模式,不受內(nèi)網(wǎng)蒸汽壓力的影響,其預抽時抽氣能力提高30%。
(2)建立三種脫碳模式,即非頂槍吹氧自然脫碳模式、MFB頂槍吹氧強制脫碳模式,MFB頂槍吹氧強制脫碳及吹氧升溫模式,優(yōu)化工藝,可縮短超低碳鋼真空脫碳時間4 min以上。
(3)真空脫碳模式優(yōu)化前后對比,在縮短脫碳時間的情況下,鋼水中碳含量水平基本相當。