陳 鳳,葛 玲,劉金抗,袁 燕
(紫羅蘭家紡科技股份有限公司,江蘇 南通 226300)
隨著社會進步與生活水平的提高,人們越來越注重健康和環(huán)保,對功能性紡織品的要求越來越高。紫羅蘭家紡科技股份有限公司長期致力于功能性新材料、新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,近年來,積極研發(fā)了抗菌、防螨、遠紅外、負氧離子等功能性家紡產(chǎn)品。紫羅蘭家紡科技股份有限公司針對消費者對家紡產(chǎn)品的功能性需求方面進行了市場調(diào)研,結(jié)果顯示,消費者對抗菌功能性家紡產(chǎn)品的需求量最大,其次是負氧離子功能性家紡產(chǎn)品。因此,該公司將抗菌功能性家紡產(chǎn)品作為主要研發(fā)方向。傳統(tǒng)的抗菌產(chǎn)品生產(chǎn)工藝基本采用抗菌整理劑,經(jīng)過浸軋、浸漬等環(huán)節(jié)對產(chǎn)品進行了后整理。傳統(tǒng)的抗菌整理劑一般采用有機、無機整理劑,存在一定的安全隱患和生態(tài)環(huán)保性等問題?;诖?,公司創(chuàng)新性地采用了益生菌作為抗菌整理劑,該整理劑具有生態(tài)環(huán)保的優(yōu)點,但由于自身特殊的抗菌機理,存在不耐洗的問題[1]。然而,家紡產(chǎn)品又需要經(jīng)常洗滌,所以提高益生菌抗菌產(chǎn)品的耐洗性能顯得尤為重要。
本研究調(diào)查并收集了當前市面上抗菌產(chǎn)品的抗菌性能數(shù)據(jù),并對此進行統(tǒng)計。結(jié)果表明:(1)國內(nèi)外產(chǎn)品的初始抗菌性能相差不大,均能超過95.00%;(2)水洗5次后,國內(nèi)外產(chǎn)品的抗菌性能無太大變化;(3)水洗10次、20次后,紫羅蘭家紡科技股份有限公司益生菌抗菌產(chǎn)品的抗菌性能明顯低于其他產(chǎn)品;(4)紫羅蘭家紡科技股份有限公司普通抗菌產(chǎn)品能達到國內(nèi)外先進水平,而益生菌抗菌產(chǎn)品的耐洗性能與國內(nèi)外先進水平差距較大。
基于以上現(xiàn)狀調(diào)查分析,設定目標如下:水洗20次后,抑菌率從現(xiàn)在的50.00%提高到80.00%,達到國內(nèi)外先進水平。紫羅蘭家紡科技股份有限公司普通抗菌劑整理的抗菌產(chǎn)品的耐洗性能可以達到80.00%,所以設定的目標是可行的。
筆者針對益生菌抗菌產(chǎn)品不耐水洗的問題展開頭腦風暴,結(jié)合紫羅蘭家紡科技股份有限公司的實際情況,從人、機、料、法、環(huán)這五大方面進行了分析,結(jié)果如圖1所示。
圖1 “人、機、料、法、環(huán)”原因分析
針對每項原因,采用現(xiàn)場試驗、現(xiàn)場測量、現(xiàn)場調(diào)查等方法進行逐一排查,具體分析方法和結(jié)論如下。
(1)針對原因一:保壓時間設置不合理。采用現(xiàn)場試驗的方法,改變保壓時間,其余整理工藝參數(shù)不變,對試樣進行益生菌抗菌處理,測量試樣的整理劑滲透高度,觀察整理劑的滲透性。當保壓時間為40 s時,整理劑滲透高度為2.0 cm;當保壓時間為60 s時,整理劑滲透高度為3.0 cm;當保壓時間為80 s時,整理劑滲透高度為2.5 cm。結(jié)果表明:改變保壓時間后,整理劑的滲透高度發(fā)生了明顯變化,所以確定為要因。
(2)針對原因二:負壓壓力設置不合理。采用現(xiàn)場試驗的方法,改變負壓壓力,其余整理工藝參數(shù)不變,對試樣進行益生菌抗菌處理,測量試樣的整理劑滲透高度,觀察整理劑的滲透性。當負壓壓強為-0.04 MPa時,整理劑滲透高度為2.0 cm;當負壓壓強為-0.06 MPa時,整理劑滲透高度為2.5 cm;當負壓壓強為-0.08 MPa時,整理劑滲透高度為2.8 cm。結(jié)果表明:改變負壓壓力后,整理劑的滲透高度發(fā)生了明顯變化,所以確定為要因。
(3)針對原因三:烘干整理的溫度設置不合理。采用現(xiàn)場試驗的方法,改變烘干整理的溫度,其余整理工藝參數(shù)不變,對試樣進行益生菌抗菌處理。采用抑菌圈法測量試樣的抗菌性能。當烘干溫度達到100 ℃時,抑菌圈為1.0 cm;當烘干溫度達到120 ℃時,抑菌圈為3.0 cm;當烘干溫度達到140 ℃時,抑菌圈為2.0 cm。結(jié)果表明:改變烘干整理溫度后,試樣的抑菌圈大小有明顯變化,抑菌圈越大,抗菌性能越好,且溫度對益生菌的生物活性有較大影響,而益生菌的生物活性直接影響產(chǎn)品的抗菌性能,所以確定為要因。
(4)針對原因四:烘干整理的時間設置不合理。采用干濕度測試儀,測量試樣在設定工藝參數(shù)(烘干時間設定為3 min)下的回潮率。測試結(jié)果顯示,全棉面料的回潮率為8.48%,天絲面料的回潮率為11.47%,與全棉和天絲的自然回潮率相比,均已達到標準,所以時間設置合理,可確定為非要因。
(5)針對原因五:烘干整理的軋機壓力設置不合理?,F(xiàn)場測量不同時間的軋機壓力,匯總分析多次測量結(jié)果,平均軋機壓力為101.4 kPa,符合工藝標準要求,所以確定為非要因。
(6)針對原因六:烘干整理的幅寬過長。選取樣品為同一緯向、兩端和中間2 cm2大小抗菌整理后的布樣3塊,測試3塊樣品水洗20次后的抑菌率。結(jié)果表明:同一緯向上面料的抗菌性能相差不大,而且烘干整理的幅寬為機器固定值,所以確定為非要因。
(7)針對原因七:黏合劑的選擇不合理。黏合劑種類很多,一般分為天然黏合劑和合成黏合劑。通過現(xiàn)場試驗,分別采用天然的淀粉和合成的樹脂作為黏合劑,對比水洗20次后的抑菌率和面料的手感。結(jié)果表明:采用天然的淀粉作為黏合劑時,面料的抑菌率低,但是面料手感柔軟;采用合成的樹脂作為黏合劑時,面料的抑菌率大大提升,但是面料手感較硬。不同的黏合劑對織物的抑菌率及手感都有較大影響,所以確定為要因。
(8)針對原因八:整理劑溫度設置不合理。通過現(xiàn)場試驗,研究不同溫度對益生菌抗菌整理效果的影響。結(jié)果表明:抑菌圈大小基本無變化,所以不同溫度對整理劑的抗菌性能無明顯影響,所以確定為非要因。
(9)針對原因九:未制定生產(chǎn)指導書。通過現(xiàn)場調(diào)查,已制定生產(chǎn)指導書,操作流程規(guī)范,所以確定為非要因。
(10)針對原因十:培訓不足。通過現(xiàn)場調(diào)查,紫羅蘭家紡科技股份有限公司每年對相關(guān)操作工人至少進行了兩次關(guān)于益生菌抗菌家紡產(chǎn)品的生產(chǎn)培訓,并進行了考核,分數(shù)均在95分以上,所以確定為非要因。
(11)針對原因十一:空氣粉塵、細菌過多。紫羅蘭家紡科技股份有限公司建有1 500 m2的凈化車間,生產(chǎn)環(huán)境潔凈,基本無粉塵和細菌,所以確定為非要因。
綜上所述,影響益生菌抗菌家紡產(chǎn)品耐洗性能的主要原因最終確定為4個:保壓時間設置不合理、負壓壓力設置不合理、烘干整理的溫度設置不合理和黏合劑的選擇不合理。
針對黏合劑的選擇不合理、保壓時間設置不合理、負壓壓力設置不合理、烘干整理的溫度設置不合理這4個要因制定對策,并通過試驗分析,找出最佳工藝參數(shù),需達到水洗20次后抑菌率為80.00%的產(chǎn)品性能指標,并且規(guī)定責任人和預計完成時間[2-3]。
通過現(xiàn)場試驗分析發(fā)現(xiàn),采用合成的樹脂黏合劑可以在極大程度上改善面料的抗菌性能,但是普通的黏合劑整理會使產(chǎn)品手感變硬。經(jīng)過大量的資料收集和分析發(fā)現(xiàn),改性樹脂黏合劑—水溶性納米PU黏合劑是一種環(huán)保水溶性樹脂黏合劑,具有無污染、安全可靠、機械性能優(yōu)良、相容性好等優(yōu)點,并且經(jīng)過試驗發(fā)現(xiàn),采用這種黏合劑整理后,不僅能增強整理劑與面料的結(jié)合牢度,而且不影響織物風格,所以選擇水溶性納米PU作為黏合劑。
采用單因素分析法,改變黏合劑的質(zhì)量分數(shù),其余整理工藝參數(shù)不變,對試樣進行益生菌抗菌處理。黏合劑質(zhì)量分數(shù)對抑菌率的影響如表1所示。
表1 黏合劑質(zhì)量分數(shù)對產(chǎn)品抑菌率的影響
結(jié)果表明:隨著黏合劑質(zhì)量分數(shù)的增大,產(chǎn)品的抑菌率也有所增加;當黏合劑質(zhì)量分數(shù)為4.00%時,產(chǎn)品的抑菌率達到最大值;隨著黏合劑質(zhì)量分數(shù)的繼續(xù)增加,產(chǎn)品的抑菌率稍有下降并逐漸趨于平穩(wěn)。因此,當黏合劑質(zhì)量分數(shù)為4.00%時,產(chǎn)品水洗20次后的抑菌率最佳。
將黏合劑的質(zhì)量分數(shù)固定為4.00%,選擇保壓時間、負壓壓力、烘干整理的溫度作為3個因素,每個因素設置3個水平,選擇L9(34)正交表安排試驗。按照正交設計表,共進行9組試驗,測試樣品水洗20次后的抑菌率。正交試驗因素-水平如表2所示,正交試驗方案和結(jié)果如表3所示。
表2 正交試驗因素-水平
表3 正交試驗方案和結(jié)果
通過正交試驗結(jié)果分析:(1)分析A、B、C因素各水平對試驗指標的影響,計算K值和極差R,確定試驗因素的優(yōu)水平和優(yōu)水平組合。結(jié)果表明:主次順序A>C>B,優(yōu)水平A3B2C3。(2)通過方差分析,進行顯著性檢驗,選擇最優(yōu)工藝參數(shù),方差分析如表4所示。
表4 方差分析
方差分析表明:保壓時間的改變對抑菌率有顯著影響,由K值可知,選取保壓時間的3水平;負壓壓力對抑菌率無顯著影響,在最佳試驗條件中,選取1水平較高;烘干整理的溫度對抑菌率無顯著影響,同樣,在最佳試驗條件中選取3水平較高。最優(yōu)水平為A3B1C3,即保壓時間為80 s、負壓壓力為-0.06 MPa、烘干整理的溫度為130 ℃。
(1)通過4個要因的試驗對比分析,得到了最佳整理工藝參數(shù):水溶性納米PU黏合劑質(zhì)量分數(shù)為4.00%、保壓時間為80 s、負壓壓力為-0.06 MPa、烘干整理的溫度為130 ℃。采用以上最佳工藝參數(shù)對全棉、天絲、滌棉3種不同面料進行整理,測試初始和水洗20次后的抗菌效果。
結(jié)果表明:水洗20次后,全棉、天絲、滌棉面料的抑菌率均大于80.00%,超過預定的目標,其中,全棉面料的抗菌率達到87.00%,面料耐水洗性能優(yōu)良。
采用本次研究得到的最佳工藝參數(shù),對公司不同品種的產(chǎn)品(生機立體被、蠶絲被、益生一號套件面料)進行益生菌抗菌處理,送國家紡織制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(CTTC)檢測。
結(jié)果表明:經(jīng)專業(yè)機構(gòu)檢測,生機立體被、蠶絲被、益生一號套件面料對大腸埃希菌的初始抑菌率均達99.00%;水洗20次后,對大腸埃希菌的抑菌率均大于80.00%,其中,生機立體被對大腸埃希菌的抑菌率最高達到87.00%。因此,采用最佳工藝參數(shù)整理后的產(chǎn)品經(jīng)專業(yè)機構(gòu)檢測,達到預定的目標,從原來的50.00%提高到了80.00%以上,達到了國內(nèi)外先進水平,耐水洗效果優(yōu)良。
經(jīng)過本次研究探討,益生菌抗菌產(chǎn)品耐洗性能大大提高,水洗20次后的抑菌率由50.00%提高到了87.00%,實現(xiàn)并超出了預期80.00%的目標值。
益生菌抗菌產(chǎn)品耐洗性能提高后,滿足了消費者對功能持久性的需求,市場反應良好,益生菌抗菌產(chǎn)品的銷售額也有了明顯提高。
本研究以益生菌抗菌家紡產(chǎn)品為研究對象,采用QC小組(即質(zhì)量控制小組)的創(chuàng)新活動方法,排查影響益生菌抗菌產(chǎn)品耐洗性能的因素,并制定對策,通過正交試驗分析,得到最佳工藝參數(shù),提升產(chǎn)品的耐水洗性能;同時在實際生產(chǎn)過程中,進一步修訂益生菌抗菌家紡產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導書,加強職工培訓教育,提高工人操作水平,大大提升產(chǎn)品質(zhì)量,進而取得良好的經(jīng)濟效益。