孫會(huì)志 暴長春 陳郁
(中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司,山東青島 266000)
在國內(nèi)交通領(lǐng)域科技的完善中,動(dòng)車組列車已經(jīng)成為人們出行的主要選擇之一。但在數(shù)量龐大的列車投入使用后,不可避免出現(xiàn)部分部件故障問題,故如何科學(xué)的發(fā)現(xiàn)、分析、解決故障是重中之重。本文以和諧號(hào)動(dòng)車組內(nèi)端門門控器死區(qū)時(shí)間故障為例,講述該故障的分析、解決過程,為其他列車故障的解決提供思路和啟發(fā)。
在和諧號(hào)動(dòng)車組運(yùn)行過程中,發(fā)生內(nèi)端門故障8起,殘衛(wèi)門故障1起,具體故障現(xiàn)場(chǎng)及問題描述見表1。
表1 故障現(xiàn)象及問題描述表
動(dòng)車組車輛內(nèi)端門采用鐵路車輛成熟可靠的結(jié)構(gòu),在國內(nèi)已廣泛使用,其具有以下特點(diǎn):門鎖為雙重閉鎖,安全可靠;門扇采用鋁蜂窩復(fù)合結(jié)構(gòu),重量輕、強(qiáng)度高、密封性能好、隔音、隔熱;門系統(tǒng)移動(dòng)承載機(jī)構(gòu)簡潔、運(yùn)行阻力小、安裝方便、可靠性高[1]。車內(nèi)電動(dòng)門主要包括門扇、門機(jī)構(gòu)組件,參見圖1。
工作原理:由感應(yīng)開關(guān)(或手動(dòng)開關(guān))向門控器輸入開/關(guān)門信號(hào),門控器控制電機(jī)工作實(shí)現(xiàn)門開/關(guān)動(dòng)作。關(guān)鍵部件:車內(nèi)電動(dòng)門。門驅(qū)動(dòng)電機(jī)采用24V三相無刷直流電機(jī)。門控器,MKQ232-110NC??刂栖浖?,配套設(shè)計(jì)研發(fā)B.V0101。
門控器電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路由CPU發(fā)出PWM控制信號(hào),經(jīng)驅(qū)動(dòng)IC控制6個(gè)分立的MOS管(Q1~Q6)對(duì)電機(jī)的三相繞組順次通電,使電機(jī)定子繞組形成旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)帶動(dòng)轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn),如圖2所示。
門控器軟件中關(guān)于電機(jī)控制設(shè)定:采用雙斬波控制的方式控制MOS管動(dòng)作,即在電機(jī)每相工作周期內(nèi)有3個(gè)MOS管工作,上MOS管(QI,Q3,Q5)按一定頻率載波,正下對(duì)稱的MOS管互補(bǔ)載波,斜下MOS管(Q2,Q4,Q6)持續(xù)導(dǎo)通。參見圖2若Q1載波,Q2互補(bǔ)載波,Q4持續(xù)導(dǎo)通。
對(duì)失效9個(gè)門控器拆解后進(jìn)行硬件檢測(cè)發(fā)現(xiàn),門控器電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路中的MOS管失效,失效的功率管為上下兩個(gè)對(duì)稱管,失效MOS管周圍印制板三防漆涂層發(fā)黃(注:三防漆經(jīng)過加熱(溫度超過150℃)后變色形成),MOS管焊盤發(fā)黑的跡象,初步判定MOS管在門控器使用過程中溫度過高,發(fā)生燒損。門控器共采用3組6個(gè)MOS管,拆解后發(fā)現(xiàn)9個(gè)門控器燒損MOS管位置不同,但均為上下相對(duì)的MOS管。
造成MOS管失效原因除產(chǎn)品自身質(zhì)量、組裝工藝不良外,使用過程中造失效直接原因包括過壓、過流和過溫3種原因;為準(zhǔn)確判定此次門控器MOS失效的根本原因,分別從MOS管選型及質(zhì)量、門控器MOS管組裝工藝質(zhì)量控制、MOS相關(guān)控制軟件參數(shù)設(shè)置3個(gè)方面進(jìn)行檢查分析。
3.2.1 MOS管選型及質(zhì)量排查
此門控器MOS管型號(hào)為IRF2807,相關(guān)參數(shù)如:耐壓Vdss=75V;內(nèi)阻Rds(on)=9.4mΩ;漏極電流Id=75A;最高結(jié)溫175℃。
選型驗(yàn)證:通過實(shí)際測(cè)試內(nèi)門門控器中MOS管實(shí)際的工作電壓為24V,工作電流通常為(0~6)A,最高不超過8A(電機(jī)堵轉(zhuǎn)時(shí)電流值最大6A~8A),按電壓24V、電流8A對(duì)MOS管降額計(jì)算,電壓降額幅值為32%,電流降額幅值為10.7%;對(duì)比“GJBZ35-93.中華人民共和國國家軍用標(biāo)準(zhǔn)元器件降額準(zhǔn)則”[2]中關(guān)于晶體管降額的規(guī)定,符合最高等級(jí)I類降額的標(biāo)準(zhǔn),故可排除MOS管選型不符實(shí)際需求問題。
3.2.2 門控器MOS管組裝工藝及質(zhì)量控制排查
(1)組裝工藝控制:門控器電路板MOS組裝在康尼的SMT自動(dòng)化生產(chǎn)線上完成電路板組裝,生產(chǎn)線從2010年開始投入使用以來,通過法國ALSTOM的審核,生產(chǎn)線一直在穩(wěn)定生產(chǎn)。此生產(chǎn)線校核保養(yǎng)周期為日檢,追溯維護(hù)記錄,無問題。故可排除生產(chǎn)制造過程MOS管組裝工藝缺陷。(2)質(zhì)量控制:每個(gè)門控器電路板組裝完成后,均需進(jìn)行功能測(cè)試(基本電氣性能、基本功能測(cè)試),然后進(jìn)行清潔,涂覆三防漆,再進(jìn)行高溫老化,安裝外殼后再次進(jìn)行功能測(cè)試、絕緣耐壓測(cè)試,燒錄出廠程序后出廠。對(duì)生產(chǎn)檢驗(yàn)的工藝文件、檢驗(yàn)工裝、防靜電措施、老化設(shè)備等進(jìn)行檢查,追溯本項(xiàng)目門控器生產(chǎn)時(shí)的記錄文件,未發(fā)現(xiàn)異常。故可排除門控器質(zhì)量不合格。
3.2.3 門控器控制程序中與MOS相關(guān)參數(shù)設(shè)置排查
門控器控制程序中與MOS管相關(guān)設(shè)定主要有電流限幅值和信號(hào)控制兩項(xiàng),經(jīng)查實(shí)故障門控器均采用B.V0101版控制程序。
(1)電流限幅控制:B.V0101版控制程序電流限幅控制極值為8A,經(jīng)測(cè)試MOS管實(shí)際工作電流(0~6)A最大值不超過8A,遠(yuǎn)小于MOS管漏極電流75A,故可排除由于過流導(dǎo)致MOS管失效。(2)信號(hào)控制:B.V0101版控制程序?qū)OS管采用雙斬波信號(hào)控制,單相MOS管(如Q1和Q2)互補(bǔ)載波,參見圖3。
由圖3綜合分析可知,雙斬波控制方式下,上下管動(dòng)作存在過渡(即軟件實(shí)際控制死區(qū));當(dāng)MOS管動(dòng)作處于過渡區(qū)間內(nèi),上下管發(fā)生短暫短路(一周期62us,實(shí)際過渡時(shí)間1us),為此,軟件控制過程中需設(shè)置死區(qū)時(shí)間(死區(qū)時(shí)間無電流),考慮到MOS管器件差異性,程序中設(shè)定死區(qū)時(shí)間應(yīng)大于實(shí)際過渡時(shí)間;對(duì)B.V0101版本控制程(死區(qū)設(shè)定1us)進(jìn)行恒溫臺(tái)架實(shí)驗(yàn)(環(huán)境溫度25℃),持續(xù)8小時(shí)堵轉(zhuǎn)情況下,門控器單相MOS管損壞,拆解后故障現(xiàn)象同故障門控器一樣,即故障復(fù)現(xiàn);故可判定由于控制程序死區(qū)設(shè)置不足,導(dǎo)致MOS管周期性短暫短路,逐步升溫累積最終導(dǎo)致MOS過溫?fù)p壞。另注:MOS管實(shí)際工作電壓為24V,MOS管耐壓值為75V,故可排除MOS管過壓損壞。
故障分析總結(jié):導(dǎo)致門控器MOS管失效原因?yàn)殚T控器控制程序中死區(qū)設(shè)定時(shí)間不足,門使用過程中門控器上下MOS管存在周期性短暫短路,導(dǎo)致MOS管發(fā)熱,累計(jì)溫度超過175C時(shí)燒損。
(1)升級(jí)軟件:在B.V0101軟件程序基礎(chǔ)上,修改電機(jī)控制死區(qū)時(shí)間,由1us改為4us,升級(jí)軟件版本為B.V0102。經(jīng)對(duì)B.V0101版本控制程代碼檢查發(fā)現(xiàn),程序死區(qū)設(shè)定時(shí)間為1us,初步判定控制程序死區(qū)設(shè)定存在不足,進(jìn)而對(duì)此門控器MOS管進(jìn)行模擬試驗(yàn)和臺(tái)架測(cè)試。當(dāng)死區(qū)設(shè)定時(shí)間為4us時(shí),可完全避開MOS管在B.V0101軟件程序基礎(chǔ)上,修改電機(jī)控制死區(qū)時(shí)間[3]。(2)理論計(jì)算:4us死區(qū)占整個(gè)周期(64us)的6%,根據(jù)目前的電流限幅值進(jìn)行計(jì)算,輸出最大電流(8A)需要的最大占空比應(yīng)小于50%,因此死區(qū)時(shí)間設(shè)定4us不影響門控器對(duì)電機(jī)最大電流輸出。(3)臺(tái)架試驗(yàn):模擬門實(shí)際運(yùn)用狀態(tài)在2個(gè)臺(tái)架上同時(shí)對(duì)1us死區(qū)和4us死區(qū)程序進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,分別在門處于關(guān)到位持續(xù)堵轉(zhuǎn)和連續(xù)自動(dòng)開關(guān)門兩種較惡劣的工作模式下,對(duì)軟件設(shè)置死區(qū)1us和4uS進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),在門控器工作1小時(shí)后MOS管溫度達(dá)到熱平衡,測(cè)試MOS管外殼溫度,比較兩種死區(qū)參數(shù)下MOS管溫升情況,如表2所示。
表2 兩種死區(qū)參數(shù)下MOS管溫升情況
關(guān)到位堵轉(zhuǎn)情況下,MOS管溫升1us死區(qū)是4us死區(qū)MOS管溫升的3.7倍;連續(xù)開關(guān)門情況下,1us死區(qū)MOS管溫升是4us死區(qū)MOS管溫升的2.5倍。
通過排查分析得出結(jié)論,增大控制軟件死區(qū)設(shè)定值可顯著降低MOS管溫升,提升其工作的可靠性,能夠有效避免門控器正常工作時(shí)MOS管發(fā)生過溫?zé)龘p。