■中電防務科技有限公司:周正海 程馳青
2020年7月,編號為XXXXXXX的衛(wèi)星通信機載設備天線單元在飛行使用中發(fā)現(xiàn)方位角數(shù)據(jù)無輸出,且天線接收信號無法達到AGC最低門限,無法對星,經(jīng)檢查為方位電機卡死。此問題已經(jīng)連續(xù)出現(xiàn)多次,此次維修是半年內(nèi)第五次維修此問題。
衛(wèi)通天線方位電機卡死?,F(xiàn)象:天線方位方向加電后無法轉動,用手主動旋轉天線亦無法轉動,后將方位電機拆下,手動旋轉主軸,可以轉動;手動旋轉電機,無法轉動。后經(jīng)進一步拆解電機,發(fā)現(xiàn)方位電機減速箱齒輪輪齒斷裂,碎齒在齒輪箱中反復運動,加劇了齒輪損壞程度,只要有一個齒損壞,所有的齒輪均會發(fā)生連鎖反應,導致壞齒越來越多,以至齒輪箱卡死,無法轉動。因為此現(xiàn)象已重復出現(xiàn)多次,所以針對此問題,專門分析,檢查。
根據(jù)問題現(xiàn)象,繪制故障樹如圖1:
圖1:方位電機故障樹分析
通過故障現(xiàn)象,依次進行排查:
首先根據(jù)故障樹分析,故障方位電機,此電機具有正規(guī)廠家出廠合格證明,有出廠編號,通過與其他工作正常的對比,除狀態(tài)卡死外全部正常,因為此電機同時也用在其它天線上工作一切正常,所以暫可排除電機本身故障。
第二步檢查軟件版本,從產(chǎn)品庫調用最新入庫的天線控制軟件模塊與板內(nèi)當前軟件進行對比,對比后發(fā)現(xiàn)軟件完全相同,可排除軟件故障。
第三步將庫房領出的新電機經(jīng)確認無誤后安裝在天線原來位置,初使可以正常運轉,此可以排除軟件問題,因為電機損壞非一次性受力損壞,因此可以排除電機受外力過大沖擊造成一次性損壞的可能性。
第四步經(jīng)分析電機受多次沖擊損壞的可能性最大,因為電機初使上電使用過程均正常,在使用次數(shù)達到一定次數(shù)后失效,由此可見電機外部有未知阻力阻礙電機運轉,每阻礙一次,電機齒輪均會受到阻力沖擊,在沖擊次數(shù)達到一定次數(shù)之后,齒輪因承受不住阻力輪番沖擊后發(fā)生損壞,后面按照分析結果逐步查找未知阻力來源。
第五步尋找未知阻力來源1,著重檢查主軸運轉是否有過大阻力,經(jīng)檢查,主軸運轉自如,基本無阻力,可排除主軸安裝問題。
第六步尋找未知阻力來源2,檢查方位電機小齒輪及齒輪檔圈,經(jīng)檢查,方位小齒輪所有齒全部正常,齒輪檔圈全部正常。
第七步尋找未知阻力來源3,檢查方位大齒輪和擋圈,經(jīng)檢查方位大齒輪所有齒面全部正常,下檔圈正常,在檢查上檔圈時發(fā)現(xiàn)上檔圈有一處外力沖擊造成的凹陷(見圖2圈內(nèi)所示),此凹陷有向下伸出的趨勢,處于皮帶運轉行程范圍之內(nèi),天線方位轉動過程中,皮帶每次運轉到此凹陷處均會產(chǎn)生阻力,造成電機運轉困難。結合控制軟件,如果電機運轉阻力較大時軟件會自動給電機疊加電壓,使電機扭矩加大。當電機因扭矩加大跳過凹陷部位那一瞬間,運轉阻力釋放,形成一次沖擊。當沖擊力次數(shù)達一定數(shù)量級后,產(chǎn)生齒輪沖擊變形,導致輪齒斷裂,由于齒輪箱是密封的,碎齒在齒輪箱中無法排出,會造成斷齒面積加大,加劇齒輪箱的損壞,最終結果只能是電機減速齒輪箱失效,卡死無法運轉,表面形式為整個天線方位方向無法轉動,無法對星,天線無法正常工作。后用銼刀將此凹陷處打磨平整,且更換新電機后,天線運轉恢復正常。
圖2:凹坑位置
圖3:正常光線圖示
減速電機是指電動機和機械減速機構的組合體。本例中電機包含三個部分:電機反饋;電機主體;電機減速器。
電機反饋是指電機運行中的數(shù)據(jù)可以反饋給CPU,在電機運轉過程中,CPU可以根據(jù)電機反饋的數(shù)據(jù)來給出對應位置相匹配的電機轉速與方向信號,從而對電機的形態(tài)做出判斷。對電機的總體運動狀態(tài)加以監(jiān)控,形成閉環(huán),又稱飼伏機構。
電機主體是電機動力的來源,通過電磁感應原理,電機的定子與轉子之間產(chǎn)生斥力或吸力,從而推動電機轉子做圓周運動,產(chǎn)生動力。
電機減速器,之所以需要此部分,是因為電機在運轉過程中轉速過高(特別是直流有刷空心懷電機),不容易控制,使用了減速機構之后,可以將電機的轉速按比例降低。降低之后可以大大提高電機的軸向載荷,使電機可以適應更大,更重的工作環(huán)境。此例維修中電機的減速比是33:1,也就是說電機主體轉速是電機主軸輸出轉速的33倍,電機輸出軸扭力比電機主軸扭力大33倍。電機減速機構可以使電機運轉更加平穩(wěn),還可以更加精準的控制電機的扭力與轉速,在眾多行業(yè)中使用廣泛。
在電機拆解后,發(fā)現(xiàn)電機反饋部分和電機主體完好,只有齒輪箱卡死無法轉動,將齒輪箱拆開后發(fā)現(xiàn)齒輪箱內(nèi)部損壞,損壞形式為行星減速器齒輪斷裂。由于齒輪箱中有二級減速,而發(fā)生失效的齒輪部位在靠近輪軸輸出的那一級,由理論可知行星減速齒輪越是靠近輸出軸,減速比越大,輸出的扭力也越大,也更加容易失效,失效形式與理論相符合。
齒輪失效的原因大致可分為兩類:一是齒輪運轉時齒輪與齒輪之間配合不好出現(xiàn)問題;二是齒輪運行過程中受外力干擾造成損壞。
齒輪之間配合不好,輪齒之間的配合是由齒輪加工精度及安裝過程來保證的。只要齒輪加工精度合格,并且安裝到位,是不會出現(xiàn)配合不好的情況,此齒輪箱是密封的,有專門工裝人員安裝,而且已實現(xiàn)量產(chǎn),也有嚴格的出廠檢驗,所以齒輪箱本身并不存在問題。
齒輪運行過程中受外力干擾造成損壞。此損壞形成原因較多,但究其原因還是由于外圍部件配合不好,便電機輸出扭力超出電機最大扭力;電機負荷加大,已超出電機所能承受的范圍或在電機承受范圍邊緣工作,導致電機齒輪箱輪齒變形或斷裂,從而造成電機齒輪箱卡死,無法轉動。
從齒輪失效原因上不難看出,只要齒輪能夠正常平順的運轉,在其使用周期范圍內(nèi)是不會出現(xiàn)斷齒的故障。因為此部位安裝電機已經(jīng)造成三個電機失效,所以本例應該主動查找除電機以外各個部位的配合,各個部位的負荷,以及各部位的安裝問題。因為配合,負荷,以及安裝精度如果有微小誤差,是有可能導致負荷過大造成失效。但是本例問題有其特殊性,因為故障部位極其微小,且光線環(huán)境較差(見圖3所示),一般情況下是極難發(fā)現(xiàn)的。
相對于失效原因來說,齒輪失效表現(xiàn)形式較為簡單,及齒輪變形,斷裂,由于齒輪箱密封,斷齒及殘屑留在齒輪箱中,根本不能排出,所以齒輪箱只要有一個齒斷,后面會發(fā)生一系列連鎖反應,最終的結果只能是齒輪箱卡死,電機無法運轉。
在齒輪齒斷裂的形式上看,齒輪有過載一次性斷裂,也有受到屢次沖擊后斷裂的。如果是一次性過載斷裂,那電機一安裝上去就會產(chǎn)生失效,與實際情況不符。實際情況是每一次裝上使用大約一個半月左右發(fā)生電機無法轉動,所以應該是齒輪受到?jīng)_擊后發(fā)生疲勞導致輪齒斷裂,每一次沖擊,齒輪對應齒都會造成疲勞。齒可以經(jīng)受一次兩次甚至八次十次的沖擊,但是隨著沖擊頻繁不斷出現(xiàn),當對應齒達到疲勞極限,就會受不了沖擊,造成損壞,而最先損壞的齒輪是最小的那個齒輪先損壞。再仔細看電機齒輪箱里的齒輪體積,比外部能看見的方位小齒輪還要小很多,根本不是一個量級,所以造成沖擊后,電機齒輪箱里的齒輪肯定會首先失效。
檢查天線設備與電機運轉的所有零部件,且此檢查不應該只在出廠交接的時候檢查,在多次飛行任務累積到一定次數(shù)后,或在機頂有過維修之后,均應仔細檢查天線設備與運轉情況,且檢查人員應該細心,謹慎,對有可能有磕碰的地方進行仔細著重檢查。鑒于此故障隱藏較深,不易發(fā)現(xiàn),所以在天線的使用過程中更應該加強管理,加強管理,增強設備保護意識,防止類似人為問題再次出現(xiàn)。
本次分析定位是否準確,機理分析是否到位,均應該有待飛機飛行架次積累達到一定時間后才可確定。在找到故障原因并進行處理后現(xiàn)天線單元已正常運轉,若在后面的多次飛行架次中此類問題不再出現(xiàn),才可以確定定位準確。
后繼該設備狀態(tài)如下所述:
故障排除日期2020年8月2日;
擬稿日期2020年8月11日;
2020年8月18日已飛行5-6架次;
2020年9月18日已飛行11-12架次;
依此類推至2022年5月7日,電機已正常運行1年8個月,從故障排除后到目前為止飛行約200架次,且電機目前運轉正常,工作狀態(tài)穩(wěn)定,可以驗證故障定位準確,機理分析到位,排故方法可靠。
之所以以此次故障為例,因為此次故障發(fā)生后,沒有及時找到根本原因,引起一而再,再而三的電機失效后,依然沒有找到原因,引起電機故障頻發(fā)。不僅給用戶帶來不滿,更給生產(chǎn)單位效益和聲譽帶來損失。從開始發(fā)現(xiàn)故障到最終找到原因排除故障,用時約六個月,維修周期長,維修過程中投入的人力物力巨大,后雖找到根本原因,排除故障,但是此故障帶來的負面影響以及思考非常深刻。雖然此故障隱藏較深,但是維修人員如果認真,仔細的檢查,也是可以排除的。但是前面三次維修人員僅僅只停留在故障表面,采取了治標不治本的方法,雖然通過換電機可以暫時解決問題,但是根本原因找不到,問題還會再次出現(xiàn)。所以維修人員一定要吸取此例的教訓,今后的維修過程中一定要更加認真,仔細的檢查每一個有可能發(fā)生故障的部位,才能保證設備正常運行,保證用戶滿意,維護單位聲譽。