礦區(qū)位于嵩縣縣城西南直線距離15km,行政區(qū)劃屬德亭與大章兩鄉(xiāng)管轄,交通便利。區(qū)內(nèi)山坡較陡,山頂平緩,植被發(fā)育,基巖露頭少,多見于山坡溝谷中。礦區(qū)位于熊耳山臺穹東南側(cè),熊耳山臺穹是華北地臺南緣太古宇基底三大隆起之一,西側(cè)與小秦嶺和崤山基底隆起區(qū)成島鏈狀列布,東側(cè)與嵩箕地塊相毗鄰,南側(cè)緊鄰北秦嶺加里東褶皺系。
區(qū)內(nèi)地層總體上呈北東向展布,出露地層從上至下主要為新生界第四系、新近系、古近系,中元古界熊耳群安山巖,區(qū)內(nèi)斷裂較為發(fā)育。第四系(Q)為坡積物、殘積物、河流沖積物,砂、礫石、粘土組成,厚度一般小于10m;新近系(N)在礦區(qū)北西部零星出露,巖性為白色,灰黃色厚層砂礫巖,夾薄層泥質(zhì)粉砂巖;古近系(E)主要見于礦區(qū)的東南部,瑤溝、大凹一帶,及金雞山北部,巖性為一套斷陷盆地形成的河湖相沉積物,巖性主要為紫紅色中厚層砂巖、砂礫巖,厚度大于600m。中元古界熊耳群安山巖主要為火山角礫巖、安山巖、英安巖和凝灰?guī)r。巖石可鉆性等級VII~Ⅹ,具有較強研磨性;地層上部卵石、角礫巖、強風(fēng)化地層,易破碎縮徑。下部較為完整,局部破碎。
瑤溝金礦區(qū)地質(zhì)情況復(fù)雜,鉆進施工困難,成孔率低,易發(fā)生事故,為更好地提高礦區(qū)鉆探施工質(zhì)量,加快鉆探施工速度,降低施工成本,提高鉆探施工的安全性,特對礦區(qū)復(fù)雜地層繩索取芯鉆進技術(shù)的進行研究,以便徹底解決本礦區(qū)復(fù)雜地層坍塌、掉塊、縮徑、漏失嚴(yán)重等問題,并為以后類似地層的鉆探施工工作提供可靠地技術(shù)支持。
ZK35063鉆孔設(shè)計孔深700m,傾角80°,終孔口徑≥75mm。巖芯分層采取率≥70%。礦層及礦層頂?shù)装?m內(nèi)的巖石采取率≥80%,連續(xù)5m低于80%時,應(yīng)查明原因,采取補救措施。每50m和見礦位置及終孔進行彎曲度測量,準(zhǔn)確記錄其方位角和天頂角,斜孔≤3°/100m。
①上部地層為第四系坡積物,含砂礫石、卵礫石,層厚約11.8m,結(jié)構(gòu)松散、無膠結(jié),呈大小不等的顆粒狀。鉆進時易發(fā)生塌孔,沖洗液漏失嚴(yán)重,易發(fā)生卡、埋鉆等孔內(nèi)事故,巖芯采取率低。卵礫石地層采取率如圖1。
圖1 卵礫石
②下部復(fù)雜層段有強蝕變的英安巖,綠泥石化,水敏性強的安山巖,易水化、縮徑、造漿、易垮塌、難成孔,影響施工,嚴(yán)重時導(dǎo)致棄孔、挪位。此外,該地區(qū)構(gòu)造發(fā)育,漏涌水也時有發(fā)生,漏失嚴(yán)重者達到1m/h,給施工帶來極大困難。如圖2所示。
圖2 下部綠泥石化嚴(yán)重的殘積英安巖
③由于受地質(zhì)構(gòu)造運動,鉆孔井壁不穩(wěn)定和鉆井液漏失、涌水,造成鉆進困難,引起井眼垮塌、卡埋鉆具、嚴(yán)重漏、涌等各種事故,被迫停鉆處理,由此帶來了鉆孔質(zhì)量差、鉆進效率低、鉆進成本高的不良后果,有時甚至使事故惡化導(dǎo)致鉆孔報廢。
選用HXY-44T型塔機一體鉆機,該類型鉆機可360°方向施工,機械傳動液壓給進式,拆卸方便,維護保養(yǎng)簡單,機械效率高,功率消耗少。立軸最大扭矩3200N·m,立軸行程600mm,立軸最大起拔力120kN,立軸最大給進力90kN,卷揚機最大提升力45kN,柴油機功率50kW,轉(zhuǎn)速81~958r/min,完全滿足施工鉆孔。
BW-250型水泵:缸套直徑65mm、80mm兩種,泵量35~250L/min,泵壓2.5~7.0MPa,性能良好,工作穩(wěn)定,且易分解。
由于上部地層含有坡積物、卵礫石層,孔口極不穩(wěn)定,易坍塌,所以鉆孔結(jié)構(gòu)采用Φ133-Φ113-Φ94-Φ77,鉆具級配為Φ50-Φ127-Φ133、Φ50-Φ108-Φ113、Φ89-Φ89-Φ94、Φ71-Φ73-Φ77,Φ108為備用口徑。
上部地層為第四系坡積物、殘積物、河流沖積物,易發(fā)生坍塌、漏失,含有約11.8m厚的卵礫石地層,結(jié)構(gòu)松散、無膠結(jié),呈大小不等的顆粒狀。在鉆進過程中易發(fā)生塌孔、沖洗液嚴(yán)重漏失、卡埋鉆等孔內(nèi)事故,而且?guī)r心采取率低。
根據(jù)開孔地層特征,決定采用單管復(fù)合片鉆頭鉆進,低轉(zhuǎn)速、低鉆壓、控制回次方法鉆進,以保證巖心采取率鉆進參數(shù)為如表1。
表1 單管復(fù)合片鉆頭鉆進參數(shù)
泥漿體系采用清水+4%優(yōu)質(zhì)納基膨潤土粉稠泥漿護壁鉆進,控制合理的起下鉆速度,操作升降機要平穩(wěn),盡量減小抽吸效應(yīng),以免孔內(nèi)卵礫石顆粒多,造成卡埋鉆事故。
鉆進8.68m時,由于砂卵石地層,結(jié)構(gòu)松散,漏失、掉塊嚴(yán)重,易造成卡鉆,進尺緩慢,取芯困難,隨決定用水泥固孔。
水泥凝固16~20小時后即可進行透孔施工。透孔前先下入鉆具至水泥面以上3~5m處,開泵沖孔清理孔底未凝水泥殘渣,使用繩索取心鉆具采取輕鉆壓、慢回轉(zhuǎn)速度以及大泵量參數(shù)進行透孔,保證鉆孔垂直度,防止出現(xiàn)孔斜現(xiàn)象。
鉆進到15.82m時,進入基巖,地層穩(wěn)定,重新用水泥固孔,透孔后下入Φ127套管16.50m,套管孔口固定牢固;并在孔壁接觸部位涂黃甘油,以便于起拔。
換用S95繩索取心鉆具繼續(xù)鉆進,巖層主要為英安巖和安山巖及少量凝灰?guī)r,堅硬破碎,可鉆性等級為VII~IX,鉆頭主要采用孕鑲金剛石鉆頭HRC20~25,在堅硬破碎地帶,應(yīng)當(dāng)使用HRC35左右鉆頭。在鉆進過程中,采用低轉(zhuǎn)速、適當(dāng)加大鉆壓、聚乙烯醇無固相沖洗液施工,沖洗液配比為:將聚乙烯醇緩慢添加進熱水內(nèi),邊加邊攪拌,直至絮狀物完全消失,補充冷水稀釋至濃度約5%左右;將配制好的濃度約1.5%的硼砂與FeCl的混合液加入配制好的聚乙烯醇溶液內(nèi),攪拌狀態(tài)下補充配漿水稀釋至二者的濃度分別為1.2%與0.15%左右,即可得到所需的無固相聚乙烯醇泥漿。配置好的沖洗液性能為:漏斗粘度30s,中壓失水量18ml/min,pH值7.5。適當(dāng)控制回次進尺,提高巖心采取率,鉆進參數(shù)如表2。
表2 S95繩索取心金剛石鉆進參數(shù)
在323.38m時,遇到復(fù)雜層段的強蝕變的英安巖,嚴(yán)重綠泥石化以及水敏性強的安山巖,巖石強度及硬度均較低,遇水崩散,易水化、縮徑、造漿;容易造成垮塌事故,難以成孔,嚴(yán)重時導(dǎo)致棄孔、挪位。
在使用聚乙烯醇無固相泥漿鉆進時,已經(jīng)不能起到很好的護壁作用,鉆孔時有縮徑現(xiàn)象,導(dǎo)致上下鉆困難,鉆桿內(nèi)壁結(jié)垢嚴(yán)重,清除困難,取芯困難,鉆進效率低下。為提高泥漿的抑制性,嚴(yán)格控制失水量,防止鉆孔坍塌報廢,及時改進沖洗液性能,重新配置聚合物低固相沖洗液,以起到更好的護壁作用。沖洗液配方為:4%膨潤土+0.05%NaOH+0.1%KPAM+0.3%KPAN+0.5%NH4HPAN+1%FT,其性能參數(shù)如表3。
表3 聚合物泥漿基本性能參數(shù)表
該沖洗液在本礦區(qū)復(fù)雜地層中應(yīng)用效果良好,該沖洗液具有很強的抑制性,可以提高鉆孔孔壁的穩(wěn)定性,緩解滲漏現(xiàn)象,減小孔內(nèi)事故發(fā)生的概率,提高鉆進效率,鉆探進尺速度約為8~15m/天。
在鉆進到350.82m時,巖石基本完整,換用S75鉆具鉆進。由于上部有縮徑、塌孔孔段,繼續(xù)使用聚合物低固相沖洗液,及時保證維護沖洗液性能,防止再次出現(xiàn)縮徑、塌孔現(xiàn)象,影響鉆進施工。巖層主要為英安巖和安山巖及少量凝灰?guī)r,完整少量破碎,可鉆性等級為VII~XI,鉆頭主要采用孕鑲金剛石鉆頭HRC15~20,鉆進到702.83m終孔。鉆進參數(shù)如表4。
表4 S75繩索取心金剛石鉆進參數(shù)
由于受地質(zhì)構(gòu)造運動,外界環(huán)境的物理化學(xué)作用以及水文地質(zhì)條件的影響,礦區(qū)相當(dāng)多的鉆孔是處于鉆孔孔壁不穩(wěn)定和沖洗液漏失、涌水的復(fù)雜地層條件下的。若不采取防漏、堵漏、止涌措施,必然造成鉆進困難,引起垮塌、卡埋、擠鉆、斷鉆桿、嚴(yán)重漏失水等各種事故,影響施工進度,造成鉆孔質(zhì)量差、鉆進效率低、鉆進成本高的不良后果,甚至事故惡化導(dǎo)致鉆孔報廢。因此,在復(fù)雜地層中鉆進,最為重要的技術(shù)措施就是穩(wěn)定孔壁,防止發(fā)生沖洗液漏失及涌水事故。
在上部坡積物、卵礫石地層,由于砂礫石沖洗液漏失嚴(yán)重,且孔壁極不穩(wěn)定,掉塊、坍塌,用稠泥漿護壁,漏失坍塌嚴(yán)重,及時采取水泥封孔措施。鉆進穿過砂礫石層后,采用套管護壁,既維護了孔壁穩(wěn)定,又有效堵漏。在局部破碎、漏失地層,采用不同形狀、不同尺寸的鋸末、花生殼與803型復(fù)合堵漏劑結(jié)合的隨鉆堵漏材料進行隨鉆堵漏。對于漏失水嚴(yán)重且鉆孔較深情況下,用水泥封孔堵漏往往效果不好,通常采用脲醛樹脂水泥球種堵漏,脲醛樹脂水泥球具有強的抗水稀釋性能,與巖石粘結(jié)力強,且可堵期可調(diào)、早期強度高,特別是在地下水活動劇烈、漏失量較大的地層,只要選準(zhǔn)漏失層位,一次就能將漏失層堵住,且成功率高,實踐證明效果良好。
鉆孔涌水是孔內(nèi)壓力不平衡的表現(xiàn),沖洗液壓力小于地層水壓時,孔隙水就會流入孔內(nèi),稀釋沖洗液,降低其粘性及鉆屑攜帶能力,且性能變差,給鉆進施工帶來系列隱患,甚至引起孔壁失穩(wěn)、掉塊、坍塌等事故的發(fā)生,嚴(yán)重影響鉆進效率和鉆進安全。
本鉆孔在134~139m出現(xiàn)涌水,涌水量約為50m/d,采用1m水+200kg重晶石粉+500kg膨潤土+5kgCMC+3純堿+6kg腐植酸鉀沖洗液處理后,涌水量大為降低,后根據(jù)實際情況重晶石加量降低為30kg~40kg/m,鉆進一段時間后,基本解決了涌水問題。
由于鉆孔上部為坡積物、砂卵礫石,膠結(jié)力差,外力擾動易造成孔壁失穩(wěn)。開孔即漏失嚴(yán)重,甚至坍塌、掉塊。根據(jù)現(xiàn)場水源充足實際情況,頂漏鉆進,孔壁失穩(wěn)或掉塊孔段,用優(yōu)質(zhì)膨潤土配置的沖洗液鉆進,保證孔壁穩(wěn)定繼續(xù)鉆進。在鉆進到8.68m時,由于在砂卵石地層施工,鉆具晃動加劇,引起鉆孔掉塊、坍塌,再鉆進易造成埋鉆事故,決定用32.5#普通硅酸鹽水泥封孔,水灰比0.55。水泥充分凝固后,換用復(fù)合片鉆頭透孔,低壓慢轉(zhuǎn),以保證鉆孔垂直度,防止由于鉆速過快導(dǎo)致鉆孔彎曲度過大而偏離原鉆孔軌跡,至穩(wěn)定地層后下入套管護壁。
在鉆進到300多米時,巖粉明顯增多,鉆桿內(nèi)部逐漸出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象,上下鉆遇阻越來越嚴(yán)重,已經(jīng)嚴(yán)重影響施工進度,為避免出現(xiàn)斷鉆桿、埋鉆等嚴(yán)重事故,在鉆進到323.38m時決定立即更換沖洗液,采用聚合物低固相沖洗液,增加沖洗液粘度,減少地層失水性。這種沖洗液的特點就是:提高抑制性;很好的降低了失水量;適度提高粘度,提高膠結(jié)能力。在沖洗液充分循環(huán)后,縮徑現(xiàn)象得到很好的抑制,巖粉逐漸減少,鉆桿內(nèi)部不再結(jié)垢,上下鉆逐漸順暢,直至順利終孔。
①鉆進復(fù)雜地層,應(yīng)選擇合理的鉆孔結(jié)構(gòu),最好預(yù)留一級口徑,以防止由于發(fā)生事故而無法采取擴孔等處理措施而報廢鉆孔。
②低固相聚合物沖洗液具有很強的抑制性,能有效維護孔壁穩(wěn)定,減小事故發(fā)生,但使用過程中應(yīng)隨時觀測泥漿參數(shù)的變化,并根據(jù)實際地層調(diào)整參數(shù),以保證其性能穩(wěn)定。
③在使用加重沖洗液前必須加入CMC對其提粘,增加粘切力,使其具有較強的結(jié)構(gòu)力,能長時間懸浮加重材料,避免加重材料沉淀而誘發(fā)孔內(nèi)事故。