受近些年來(lái)國(guó)際能源價(jià)格的攀升,煤炭?jī)r(jià)格的市場(chǎng)化等多方面因素影響,全國(guó)各省份電煤匱乏,各電廠都在多措并舉確保原煤采購(gòu)量,力保機(jī)組長(zhǎng)周期安全運(yùn)行。我廠2021年累計(jì)消耗原煤約154萬(wàn)噸。煤炭供貨商達(dá)到40多家,進(jìn)廠煤種10種。購(gòu)煤渠道多、煤源雜、煤種多、煤質(zhì)穩(wěn)定性差,針對(duì)困擾火力發(fā)電廠煤源雜、煤種多、煤質(zhì)穩(wěn)定性差、偏離設(shè)計(jì)值等問(wèn)題,各廠都在探索燃煤機(jī)組拓寬煤種適應(yīng)性技術(shù),確保鍋爐燃燒調(diào)整穩(wěn)定性及運(yùn)行安全,力保達(dá)標(biāo)排放。
自2015年以來(lái),由于低氮改造和煤質(zhì)波動(dòng)等原因,我廠因嚴(yán)重結(jié)渣導(dǎo)致多次發(fā)生爐膛滅火引起MFT動(dòng)作進(jìn)而發(fā)生跳機(jī)事故,嚴(yán)重影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
300MW機(jī)組鍋爐為上海鍋爐廠制造,亞臨界壓力參數(shù)、自然循環(huán)、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、半露天布置、全鋼構(gòu)架的π型汽包爐,四角切圓燃燒。中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)采用鋼球磨、熱風(fēng)送粉系統(tǒng)。鍋爐原設(shè)計(jì)煤種為山西貧煤,2014年進(jìn)行了低氮燃燒器改造。
鍋爐專(zhuān)業(yè)技術(shù)骨干組織召開(kāi)專(zhuān)業(yè)分析會(huì),成立攻關(guān)小組,提出當(dāng)前鍋爐所面臨的主要問(wèn)題:
①煤種適應(yīng)性差:除貧瘦煤外,摻燒無(wú)煙煤、煙煤期間均出現(xiàn)嚴(yán)重結(jié)渣現(xiàn)象,所有入爐煤灰熔點(diǎn)要求不低于1500℃,多次出現(xiàn)鍋爐塌焦滅火事故。
②燃燒穩(wěn)定性差:鍋爐摻燒低揮發(fā)煤種和低熱值煤種期間燃燒穩(wěn)定性差,曾發(fā)生因同時(shí)摻燒低揮發(fā)和低熱值煤種鍋爐滅火的現(xiàn)象;較小的負(fù)壓波動(dòng)也容易引起鍋爐滅火。
③抗腐蝕能力差:主燃燒區(qū)C層燃燒器至還原區(qū)上部水冷壁壁面高溫腐蝕嚴(yán)重,檢修期間水冷壁換管數(shù)量較大。
針對(duì)上述存在的問(wèn)題,鍋爐專(zhuān)業(yè)從多方面進(jìn)行分析,包括查閱理論資料和論文、咨詢同類(lèi)機(jī)組經(jīng)驗(yàn)、借助電科院力量,最終查出問(wèn)題癥結(jié)所在。
1.3.1 煤種適應(yīng)性差的原因
還原性氣氛較濃:低氮燃燒改造后鍋爐主燃燒區(qū)氧量不足,燃燒滯后嚴(yán)重。摻燒低揮發(fā)煤種期間由于低揮發(fā)不易著火使得部分煤種在還原區(qū)形成比較濃厚的還原性氛圍,將灰的熔點(diǎn)降低200-300℃,火焰中心灰呈熔融狀態(tài),更易貼附在水冷壁上。
燃燒組織較差:小組成員對(duì)爐內(nèi)燃燒器噴口燒損情況進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)上兩層燃燒器存在燒損現(xiàn)象,煤粉氣流剛性較差且由于噴口附近流場(chǎng)紊亂,煤粉沖出噴口時(shí)快速擴(kuò)散,部分煤粉貼壁燃燒,造成鍋爐腐蝕和結(jié)渣。
結(jié)渣加劇爐溫升高:鍋爐結(jié)渣后爐溫會(huì)有明顯升高,燃燒區(qū)中心溫度超過(guò)1500℃,使得灰成熔融狀態(tài),更加劇了結(jié)渣。
1.3.2 燃燒穩(wěn)定性差的原因
一次風(fēng)燃燒器設(shè)計(jì)不合理:我廠一次風(fēng)燃燒器采用出口帶錐形鈍體的濃淡分離燃燒器,其中淡側(cè)煤粉與二次風(fēng)切圓方向相同,濃側(cè)煤粉與二次風(fēng)切圓方向相反,濃側(cè)煤粉與二次風(fēng)迎面相撞,削弱了二次風(fēng)的剛性,又使得濃側(cè)煤粉被甩到水冷壁附近,貼壁燃燒。
二次風(fēng)剛性不足:低氮燃燒改造后主燃燒區(qū)二次風(fēng)量明顯減少,二次風(fēng)噴口面積大幅縮小,在低二次風(fēng)壓力下不能形成很好的燃燒切圓,難以保證切圓剛性,火焰抗干擾能力差。
下三次風(fēng)干擾鍋爐燃燒:我廠下三次風(fēng)作為二次風(fēng)補(bǔ)入主燃燒區(qū)CDE燃燒器之間,大量高速低溫三次風(fēng)攜裹煤粉進(jìn)入爐膛燃燒中心區(qū)域,降低了鍋爐燃燒穩(wěn)定性。
燃燒器燒損:E、F層噴口中各燃燒器及部分二次風(fēng)口均存在著鈍體和噴口燒損、開(kāi)裂的現(xiàn)象,鈍體燒損會(huì)損壞鈍體后形成的回流區(qū),不利于高溫?zé)煔饣亓髦粱鹧娓?、影響煤粉氣流著火和穩(wěn)定燃燒。
1.3.3 抗腐蝕能力差的原因
燃燒組織差:燃燒器噴口燒損導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)燃燒組織較差,上層煤粉處于無(wú)組織燃燒狀態(tài),部分未完全燃燒的煤粉貼附在水冷壁上導(dǎo)致近壁區(qū)呈現(xiàn)還原性氣氛,與燃料中硫分混合造成高溫腐蝕。
低氮燃燒影響:低氮燃燒使得還原區(qū)缺氧嚴(yán)重但溫度很高,符合高溫腐蝕的必要條件。
綜上,低氮燃燒改造后,還原性氣氛較濃、爐內(nèi)燃燒器嚴(yán)重?zé)龘p、空氣動(dòng)力場(chǎng)組織差是造成煤種適應(yīng)性差、結(jié)渣、抗腐蝕能力差和燃燒不穩(wěn)定的主要原因。
2.1.1 燃燒切圓論證
2.1.1.1 切圓直徑對(duì)爐內(nèi)O濃度的影響
圖1為鍋爐整體O濃度分布云圖,圖2為鍋爐內(nèi)中心截面O濃度分布云圖??梢钥闯?,在鍋爐爐膛,O濃度較高的區(qū)域?yàn)槿紵魅肟趨^(qū)域,鍋爐幾何中心O濃度幾乎為0,這是因?yàn)镺與煤粉反應(yīng)速率極高,O在較短時(shí)間被完全消耗。在燃盡風(fēng)區(qū)域,大量空氣用于燃燒燃燒區(qū)和還原區(qū)產(chǎn)生的CO和剩余焦炭等物質(zhì),由于過(guò)量空氣系數(shù)大于1,燃盡風(fēng)輸入的O不能完全參與燃燒,因此煙氣中O濃度增加。
圖1 鍋爐整體氧濃度分布云圖
圖2 鍋爐中心截面氧濃度分布云圖
對(duì)比不同切圓直徑工況下的O濃度變化。可以看出,切圓直徑為850mm工況下,O濃度降低速率高于其他工況。這是因?yàn)榍袌A直徑增加,煤粉射流靠近爐膛壁面,煤粉火焰更容易到達(dá)鄰角煤粉入口,有利于煤粉著火。因此,切圓直徑增加,煤粉著火提前,有利于煤粉著火。
2.1.1.2 切圓直徑對(duì)爐內(nèi)溫度的影響
圖3至圖7為鍋爐整體溫度分布及部分燃燒器層溫度分布云圖。由于氣流在爐內(nèi)會(huì)受熱膨脹,且會(huì)受到上游氣流的沖擊,因而實(shí)際的切圓大小一般會(huì)膨脹到假想切圓的6-8倍。從鍋爐溫度分布云圖可以看出,鍋爐燃燒器產(chǎn)生切圓后,鍋爐中心區(qū)域?qū)?huì)出現(xiàn)低溫區(qū),圖4可以看出鍋爐切圓直徑從850mm減小為600mm后,中心低溫區(qū)域面積減小,中心低溫區(qū)溫度增加,說(shuō)明切圓面積減小使得火焰向爐膛中心移動(dòng)。從圖4紅線可以看出,隨著切圓直徑減小,A層燃燒器出口低溫區(qū)增長(zhǎng),說(shuō)明切圓直徑減小不利于A層鄰角火焰運(yùn)動(dòng)至煤粉氣流根部,促進(jìn)煤粉迅速脫揮發(fā)分、著火,同時(shí)也可以說(shuō)明切圓直徑減小,煤粉著火距離增長(zhǎng),這不利于煤粉的著火。切圓直徑減小,截面高溫區(qū)域面積下降。切圓直徑減小,煤粉著火難度增加,燃燒穩(wěn)定性降低,燃燒存在燃燒推遲,尤其是在低負(fù)荷時(shí)容易造成燃燒不穩(wěn)定和熄火。切圓直徑較大時(shí),火焰溫度差別減小,溫度較為均勻,煤粉氣流容易著火。因此,從切圓角度對(duì)煤粉的著火和燃盡來(lái)說(shuō),切圓直徑減小,煤粉著火難度增加,在爐內(nèi)行程較小,燃盡性能差。
圖3 鍋爐溫度分布云圖
圖4 鍋爐中心截面溫度分布云圖
從圖4可以看出切圓從600mm增加至700mm,火焰區(qū)整體溫度升高,這是因?yàn)榍袌A增大煤粉著火提前。從700mm增加到850mm,火焰區(qū)整體溫度略有降低,這主要是因?yàn)殡S著切圓直徑增大,中心低溫區(qū)增大,火焰會(huì)卷吸更多的中心低溫氣體。從圖5紅色圓圈可以看出隨著切圓角度增大,鄰角火焰末段溫度降低,這主要是因?yàn)榫砦行牡蜏貧怏w(圖4)。
圖5 燃燒器A層溫度分布云圖
圖6和圖7分別為燃燒器F層和燃燒器SOFA2層溫度分布??梢钥闯?,切圓角度減小,鍋爐中心區(qū)域溫度增加,這是因?yàn)槊悍刍鹧嬖诘颓袌A角度工況下靠近爐膛幾何中心。
圖6 燃燒器F層溫度分布云圖
圖7 燃燒器SOFA2層溫度分布云圖
聯(lián)系西安熱工院利用數(shù)值模擬對(duì)切圓直徑修改后在燃燒器區(qū)域爐膛溫度場(chǎng)進(jìn)行建模計(jì)算,綜合考慮燃燒器切圓布置對(duì)煤粉氣流著火、中上層燃燒器爐溫分布和氣流運(yùn)動(dòng)等的影響,建議燃燒器一、二、三次風(fēng)切圓直徑按照700mm原設(shè)計(jì)值進(jìn)行布置。
2.1.2 燃燒器更換
機(jī)組檢修期間更換燒損嚴(yán)重一次風(fēng)噴口共計(jì)6臺(tái),分別是2D、3D、1E、3E、4E、4F,同時(shí)更換四角下兩層燃盡風(fēng)噴口。調(diào)整后爐內(nèi)所有燃燒器滿足原設(shè)計(jì)要求。
2.1.3 燃燒切圓調(diào)整
機(jī)組檢修期間進(jìn)入爐膛內(nèi)部采用激光發(fā)測(cè)量各噴口切圓,對(duì)切圓直徑偏離正常值得噴口進(jìn)行調(diào)整,具體調(diào)整結(jié)果如表1、表2所示。
表1 調(diào)整前各層切圓情況
表2 調(diào)整后各層切圓情況
切圓調(diào)整前,1號(hào)爐燃燒器合計(jì)有11只一次風(fēng)噴口、19只二三次風(fēng)燃燒器噴口切圓直徑達(dá)不到700mm的設(shè)計(jì)要求;調(diào)整后各層燃燒器的假想切圓直徑基本達(dá)到設(shè)計(jì)值,偏差在50mm左右,滿足設(shè)計(jì)和數(shù)值建模計(jì)算要求。
2.1.4 進(jìn)行冷態(tài)動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)
燃燒器更換完畢、切圓調(diào)整正常后我廠進(jìn)行了鍋爐冷態(tài)動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)。通過(guò)冷態(tài)調(diào)平,將各一、三次風(fēng)層風(fēng)速偏差控制在±5%以內(nèi)。在冷態(tài)通風(fēng)條件下,各層一二三次風(fēng)速均勻性較好,切圓居中,熱態(tài)時(shí)不易出現(xiàn)某面墻結(jié)渣加重問(wèn)題;爐內(nèi)空氣動(dòng)力場(chǎng)組織良好,燃燒器切圓位于爐膛中心,不存在氣流偏斜刷墻現(xiàn)象,貼壁風(fēng)速較低,不易發(fā)生煤粉氣流貼壁燃燒引起結(jié)渣。
2.1.5 熱態(tài)調(diào)整試驗(yàn)
在鍋爐進(jìn)行燃燒器切圓調(diào)整后,從運(yùn)行情況來(lái)看,鍋爐掉焦影響運(yùn)行安全已不是鍋爐運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題,通過(guò)燃燒調(diào)整和吹灰優(yōu)化可以保證鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
考慮到鍋爐燃燒器區(qū)和還原區(qū)吹灰器布置不足的情況,在中上層燃燒器區(qū)和還原區(qū)安裝三層吹灰器,以便做到易結(jié)渣區(qū)域吹灰全覆蓋,有效清除爐膛燃燒器區(qū)和還原區(qū)水冷壁結(jié)渣。根據(jù)吹灰器改造,修改了《鍋爐吹灰技術(shù)措施》,滿足防結(jié)渣功能的同時(shí)避免了水冷壁吹損,具體加裝位置如圖8所示。
圖8 吹灰器改造安裝位置示意圖
在鍋爐改造完成后,機(jī)組在高負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行,運(yùn)行安全性得到了有效驗(yàn)證。從撈渣機(jī)的渣量和渣型來(lái)看,目前爐渣多為松散型渣,在新增第三層(燃盡風(fēng)下部)和B層吹灰器投運(yùn)時(shí)偶有超過(guò)5cm的渣塊出現(xiàn),但渣的硬度不高,容易擠碎。高負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行時(shí),D層燃燒器至還原區(qū)上方B層及其上部C層吹灰器投運(yùn)時(shí)渣量較大。低負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行時(shí),易結(jié)渣部位主要位于D、G層燃燒器層、燃盡風(fēng)下部吹灰器層和B、C層吹灰器區(qū),吹灰器投入頻率可視渣型和渣量情況有針對(duì)性的進(jìn)行吹灰。
①合理控制一次風(fēng)壓:根據(jù)煤種合理調(diào)整一次風(fēng)壓力,在條件允許的情況下盡量降低一次風(fēng)壓以減少一次風(fēng)對(duì)燃燒的影響。
②提高二次風(fēng)剛性:運(yùn)行中要求保證二次風(fēng)箱壓力不低于0.5kPa以保證切圓剛性,同時(shí)主燃燒區(qū)氧量得到一定補(bǔ)充避免了還原區(qū)過(guò)于濃厚的還原性氛圍,降低了高溫腐蝕。
③降低三次風(fēng)燃燒的影響:運(yùn)行中要求制粉系統(tǒng)再循環(huán)風(fēng)門(mén)開(kāi)度不低于60%,降低進(jìn)入爐膛的三次風(fēng)量。同時(shí)開(kāi)大附近二次風(fēng)門(mén),補(bǔ)足由于三次風(fēng)減少導(dǎo)致的鍋爐缺氧。
通過(guò)上述改造,鍋爐燃燒切圓恢復(fù)到設(shè)計(jì)水平,各燃燒器噴口及二次風(fēng)口未見(jiàn)燒損,爐內(nèi)燃燒組織得到明顯改善,鍋爐結(jié)渣做到可控在控,燃燒穩(wěn)定性明顯加強(qiáng),高溫腐蝕明顯減輕,煤種適應(yīng)性大大拓寬。全年摻燒劣質(zhì)煤合計(jì)34.1萬(wàn)噸,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。
改造后我廠先后進(jìn)行了各類(lèi)煤種的摻燒試驗(yàn),摻燒期間鍋爐未出現(xiàn)結(jié)渣、高溫腐蝕和燃燒波動(dòng)的情況,從根本上解決了低氮燃燒改造后存在的一系列問(wèn)題,保證了能源供應(yīng)安全和機(jī)組運(yùn)行安全,培養(yǎng)了技術(shù)人才。