李維勇 賈年紅 林開顏
瑞立集團(tuán)瑞安汽車零部件有限公司 浙江省溫州市 325200
我公司彈簧制動(dòng)氣室產(chǎn)品主要應(yīng)用于公交車及商用車的制動(dòng)系統(tǒng),我公司彈簧制動(dòng)氣室產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率為世界領(lǐng)先。彈簧制動(dòng)氣室端蓋零部件表面處理采用的是噴塑工藝。端蓋在表面噴塑后,涂層表面產(chǎn)生有顆粒狀的外觀缺陷,該產(chǎn)品在每月不良品記錄中,這類缺陷達(dá)到不良品總量的85.68%,且很長(zhǎng)時(shí)間沒有得到徹底解決。導(dǎo)致彈簧制動(dòng)氣室端蓋零件在磷化處理后,在噴塑前還要經(jīng)過人工機(jī)械擦拭等輔助手段才能確保產(chǎn)品外觀質(zhì)量。由此造成了增加在線的擦拭產(chǎn)品的人員最少在3名以上,效率較低,且還不能100%確保產(chǎn)品外觀無顆粒的質(zhì)問題量。為此,質(zhì)量部門成立了質(zhì)量攻關(guān)小組,對(duì)缺陷產(chǎn)生原因進(jìn)行了深入分析:
經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),造成外觀質(zhì)量缺陷的主要原因是噴塑前的前處理鋅系磷化工序存在問題,特別是磷化液的選配和使用不當(dāng)所造成磷化膜表面有未完全清洗掉的磷化渣顆粒。
磷化工藝是鐵件類零件在噴塑、噴漆、電泳等表面涂裝前的重要前處理工序。該產(chǎn)品磷化膜的用途主要是作為增強(qiáng)涂裝膜層與工件間結(jié)合力,提高涂裝后工件表面涂層的耐蝕性,磷化膜還需要具有一定的防腐性。彈簧缸端蓋在磷化后噴涂前,需要將兩個(gè)螺紋進(jìn)行遮避不噴涂,最終噴涂烘烤完成后下件時(shí),在螺紋處采用涂防銹油的方式進(jìn)行防腐,因此,該產(chǎn)品對(duì)磷化膜的防腐性也有一定的要求??紤]到產(chǎn)品的具體要求及經(jīng)濟(jì)性,錳系磷化效率太低磷化渣多,鐵系磷化膜、鋯系及硅烷類轉(zhuǎn)化膜裸膜的防銹能力差,因此,對(duì)于我公司產(chǎn)品仍需要采用鋅系磷化來處理。為確保產(chǎn)品質(zhì)量,提升生產(chǎn)效率,技術(shù)中心成立了以工程研發(fā)部門牽頭的課題研究小組,對(duì)彈簧制動(dòng)氣室端蓋磷化工藝展開研究攻關(guān),在鋅系磷化體系的的基礎(chǔ)上,解決鋅系磷化的無渣化或少渣化。
2.1.1 磷化槽液分析
(a)從以上圖片可以發(fā)現(xiàn),涂裝生產(chǎn)線上使用的市售鋅系磷化液在產(chǎn)品磷化后產(chǎn)生很多的磷化渣,且磷化渣具有很強(qiáng)粘性,在噴淋管、噴淋棚內(nèi)壁等部位均有很厚結(jié)塊的磷化渣,在1個(gè)星期左右磷化棚體內(nèi)磷化渣就得積累很多、很厚。
(b)磷化槽里渣多,雖然槽液(清洗槽)每天更換,噴嘴安排每天清理,但該磷化渣很粘,很難清理,導(dǎo)致磷化膜表面上的磷化渣水洗不能徹底清洗干凈,磷化膜經(jīng)烘烤干水份后,渣就粘在工件表面,很難擦拭不到位,最終會(huì)導(dǎo)致顆粒狀物附著在彈簧缸端蓋表面,噴塑后的產(chǎn)品就出現(xiàn)了大量的表面顆粒不良品。
(c)與原磷化液供應(yīng)廠家溝通,廠家也安排相關(guān)技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng),通過控制調(diào)整槽液參數(shù),每班做一次槽液維護(hù),每班化驗(yàn)兩次等手段,磷化液采用自動(dòng)添加方式,在線跟蹤了一個(gè)月,仍沒有解決此問題,磷化槽中磷化渣還是很多,磷化膜表面磷化渣也清洗不凈,說明是磷化液本身不太適應(yīng)該線的生產(chǎn)要求。
(d)最終研究發(fā)現(xiàn):該磷化液需在40-50℃條件下使用,酸度低(游離酸在0.8-1.0,總酸度在20-25),如使用在常溫條件下來做磷化,酸度過低磷化膜不能完成成膜,產(chǎn)品易泛黃,上膜不佳,而要保證磷化質(zhì)量,只有將游離酸提高(1.8-2.5之間,總酸度提高到30-35),但酸度越高,產(chǎn)生的磷化渣就越多,消耗磷化液也就多,最終導(dǎo)致磷化膜表面不良且運(yùn)行成本高。
2.1.2 解決措施
在真因明確了以后,決定對(duì)涂裝生產(chǎn)線磷化液提出改進(jìn)。因市面上找不到恰好適合我司產(chǎn)品的常溫鋅系磷化液,故研究后決定,對(duì)此種常溫鋅系磷化液自己研究開發(fā),參照中溫磷化液配方,研制適合我司產(chǎn)品的常溫磷化液配方,替代現(xiàn)行的常溫磷化液。
2.1.3 研制過程
在原中溫磷化配方的基礎(chǔ)上,進(jìn)行配方優(yōu)化改進(jìn),增減各種藥品的配比數(shù)量,增減硝酸鎳。經(jīng)幾個(gè)月的反復(fù)實(shí)驗(yàn),終于摸索出適合我公司生產(chǎn)線的常溫磷化液的配方和磷化工藝參數(shù):配槽總酸度45點(diǎn),游離酸2.2點(diǎn),溫度為常溫,磷化時(shí)間5分鐘。
磷化后的產(chǎn)品磷化膜為灰色,外觀均勻;磷化膜按產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)硫酯銅滴定檢驗(yàn)、耐蝕性檢測(cè)(中性鹽霧試驗(yàn)NSS)等均為合格。
2.1.4 放大實(shí)驗(yàn)
在實(shí)驗(yàn)室完成常溫磷化液的配方研制,并檢驗(yàn)合格后,將采用該配方配制的磷化液放在手動(dòng)磷化線上進(jìn)一步放大實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證:
(a)自制磷化液的配制:利用攪拌罐(1噸容積),將硝酸鋅、馬日夫鹽、硝酸鎳等藥品進(jìn)行稱取所需的數(shù)量,再依序加入進(jìn)行攪拌溶解、熟化,得到磷化液濃縮液。
(b)促進(jìn)劑的配制:亞硝酸鈉按50%的比例進(jìn)行配制。
(c)按5%的比例進(jìn)行開槽,連續(xù)生產(chǎn)使用了15天,得到的產(chǎn)品磷化膜均勻,結(jié)晶細(xì)致,無灰和顆粒吸附,且槽液參數(shù)易于控制,總酸度保持在29-45點(diǎn),游離酸0.9-1.5點(diǎn)。
(d)組織評(píng)價(jià):組織公司相關(guān)技術(shù)、工程、質(zhì)量、生產(chǎn)人員對(duì)磷化及噴塑的產(chǎn)品的進(jìn)行評(píng)價(jià)(評(píng)價(jià)磷化膜外觀、涂層附著力、耐蝕性等),對(duì)試產(chǎn)半個(gè)月的情況進(jìn)行總結(jié),大家一致同意繼續(xù)做批量性的放大試驗(yàn)。
2.1.5 批量試生產(chǎn)驗(yàn)證
自配的常溫磷化液在手動(dòng)磷化線上的放大實(shí)驗(yàn)完全合格后,組織了在噴塑生產(chǎn)線的批量生產(chǎn)確認(rèn)驗(yàn)證。驗(yàn)證是在正常生產(chǎn)的噴塑線前處理磷化槽里完成,目的是驗(yàn)證自制鋅系常溫磷化液在正常生產(chǎn)線的應(yīng)用是否穩(wěn)定,槽液磷化渣是否得到有效控制,磷化膜上的磷化渣是否清洗干凈,以及表面最終處理(噴塑等)后的產(chǎn)品外觀表面是否真正得到改善,以及螺紋處涂油的磷化膜鹽霧性能是否得到滿足等。驗(yàn)證周期為半個(gè)月,嚴(yán)格按自配磷化液的工藝要求進(jìn)行生產(chǎn),每天實(shí)施跟蹤檢查,并做好相關(guān)過程的質(zhì)量記錄:
(1)磷化液和促進(jìn)劑濃縮液的配制和添加。
(a)先加1/3體積的水,按前述已驗(yàn)證好的配比方案投入所需藥品,將水加到所需液位,再開啟攪拌機(jī)攪拌,確保藥品完全溶解后,再熟化30分鐘,然后用泵打到藥品添加桶;(b)自動(dòng)添加:根據(jù)工藝要求,每天加入磷化液80-100Kg,促進(jìn)劑5-6kg,調(diào)整輸液管流量大小,在生產(chǎn)中緩慢滴入。
(2)磷化液槽液使用參數(shù)的最終確定:
最終明確的槽液控制工藝參數(shù):游離酸:(0.6-2.2)點(diǎn),最佳控制點(diǎn)為(1.0-1.2)點(diǎn);總酸度:(18-35)點(diǎn), 最佳控制點(diǎn)為(20-25)點(diǎn);促進(jìn)劑氣值點(diǎn):(3-6)點(diǎn),最佳控制點(diǎn)為(4-5)點(diǎn)。
(3)效果驗(yàn)證:
(a)除渣機(jī)停用狀態(tài),開線半個(gè)月,清理時(shí)槽底只有1cm左右厚度的渣;半個(gè)月倒槽清理一次,1個(gè)人只要2小時(shí)即可清理完畢,這與原來每天都要做槽液清理維護(hù)的狀況相比已得到了極大的改善;(b)磷化渣易于清洗,磷化后的零件經(jīng)線上噴淋清洗后無磷化渣,取消磷化烘干后的擦拭工序,減少了至少3名擦灰操作員工,且提升了工效;(c)抽檢彈簧制動(dòng)氣室端蓋磷化膜的表面質(zhì)量和耐蝕性:磷化后的產(chǎn)品表面形成均勻、結(jié)晶細(xì)致、表面無顆粒的灰色磷化膜。
(d)抽檢彈簧制動(dòng)氣室端蓋磷化膜的耐蝕性:涂油后的磷化膜鹽霧測(cè)試后96小時(shí)無生銹,滿足了產(chǎn)品工藝質(zhì)量要求。
(e)評(píng)審總結(jié):組織公司相關(guān)技術(shù)、工程、質(zhì)量、生產(chǎn)人員對(duì)在自動(dòng)生產(chǎn)線的磷化及噴塑的產(chǎn)品的進(jìn)行評(píng)價(jià)(評(píng)價(jià)磷化膜外觀、涂層附著力、耐蝕性等),磷化膜外觀結(jié)晶細(xì)致,噴塑后的端蓋螺在裸露的磷化膜上涂上防銹油,滿足72小時(shí)中性鹽霧測(cè)試無紅銹的要求。對(duì)批量驗(yàn)證的情況進(jìn)行總結(jié),對(duì)應(yīng)用情況評(píng)審?fù)ㄟ^,要求在后續(xù)的應(yīng)用中要繼續(xù)做好效果跟蹤。
2.1.6 固化措施
對(duì)策經(jīng)全面驗(yàn)證實(shí)施有效后,技術(shù)中心針對(duì)彈簧制動(dòng)氣室端蓋涂裝處理的自制常溫磷化液從配方、配制方法、過程控制計(jì)劃、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件進(jìn)行了編制和修訂,編制了彈簧制動(dòng)氣室端蓋生產(chǎn)線磷化液、前處理檢測(cè)和添加記錄表單、槽液與設(shè)備維護(hù)記錄表以及噴淋壓力記錄等過程控制用表,將對(duì)策措施進(jìn)行全面鞏固后指導(dǎo)后續(xù)生產(chǎn)。
(1)成果一:通過對(duì)磷化液的研制,磷化前處理工藝得到了極大改善,彈簧制動(dòng)氣室端蓋最終表面處理(噴塑等)后的外觀質(zhì)量缺陷得到了解決,過程控制水平得到提升。從2020年9月正式投入生產(chǎn)應(yīng)用到2021年8月,一年來的統(tǒng)計(jì)顯示,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到了設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)值:①滿足生產(chǎn)過程磷化后不需要擦灰的要求;②磷化膜滿足作前增強(qiáng)涂層結(jié)合力的要求,噴涂層防腐性的鹽霧要求,磷化后的螺紋處涂防銹油后達(dá)到防腐的鹽霧要求。
(2)成果二:與原外購(gòu)的液相比,彈簧制動(dòng)氣室端蓋生產(chǎn)線的自制磷化液的性能得到很大提升, 減少了擦灰操作維護(hù)人員和清理成本,減少了槽液清理和倒槽的頻次,減少了至少3名員工。
(3)成果三:磷化液的使用成本得到大幅下降,節(jié)省操作人員及倒槽次數(shù)等,可節(jié)省成本額達(dá)到70萬元/年。
彈簧制動(dòng)氣室端蓋噴涂后的顆粒問題,通過將常常溫鋅系磷化液的進(jìn)行研發(fā),終于攻克了各種技術(shù)難題,成功研發(fā)出符合我公司彈簧制動(dòng)氣室端蓋的前處理磷化液,完成了預(yù)定目標(biāo),取得了可喜成績(jī)。彈簧制動(dòng)氣室端蓋自配常溫鋅系磷化液的優(yōu)點(diǎn)總結(jié)起來有如下幾點(diǎn):
(1)濃縮液、促進(jìn)劑配制和添加方便;(2)槽液使用范圍寬、質(zhì)量穩(wěn)定;(3)產(chǎn)渣少、易于清洗;(4)省人省時(shí);(5)用量少、費(fèi)用低。
同時(shí),在彈簧制動(dòng)氣室端蓋汽車零部件質(zhì)量改進(jìn)研發(fā)過程中,團(tuán)隊(duì)成員以及生產(chǎn)線員工得到了充分的鍛煉和學(xué)習(xí)成長(zhǎng),主要有以下心得:
● 小組成員綜合能力得到提升,學(xué)會(huì)利用內(nèi)部有限資源去解決問題;
● 成員團(tuán)隊(duì)意識(shí)和節(jié)能降耗的思想更加成熟;
● 對(duì)彈簧制動(dòng)氣室端蓋生產(chǎn)線磷化液的配方設(shè)計(jì)及質(zhì)量改進(jìn)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn);
● 通過現(xiàn)場(chǎng)的培訓(xùn)指導(dǎo),提高了生產(chǎn)員工的素質(zhì),如生產(chǎn)人員對(duì)缺陷的判斷,槽液維護(hù)人員進(jìn)一步學(xué)會(huì)了磷化液添加及故障處理方法等,提升了項(xiàng)目管理人員的工作激情。