闕富榮
(福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建 龍巖 364000 )
氣力輸送又稱氣流輸送,其利用氣流的能量,在完全密閉的管道內(nèi)沿氣流方向輸送顆粒狀物料,其氣力輸送裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,節(jié)約空間,操作方便,可用作水平的、垂直的或傾斜方向的輸送,主要應(yīng)用于散料輸送領(lǐng)域,其系統(tǒng)設(shè)備完全封閉,在物料輸送過程中不會(huì)產(chǎn)生揚(yáng)塵、泄漏等危害環(huán)境的情況,在保護(hù)環(huán)境方面效果顯著。對(duì)有毒、有害、易腐蝕的物料,以及對(duì)人體傷害大的物料,封閉式的氣力輸送系統(tǒng)對(duì)保護(hù)職工健康發(fā)揮著重要作用。氣力輸送技術(shù)目前在國(guó)內(nèi)主要應(yīng)用于電力,鋼鐵、冶金、化工等領(lǐng)域,但對(duì)于大米這類糧食物料,則較少使用氣力輸送系統(tǒng)。究其原因主要是大米在輸送過程中容易破碎,而破碎率的增加將影響大米的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和食用品質(zhì),為降低大米輸送過程中的破碎率問題,很多學(xué)者都進(jìn)行了研究,楊進(jìn)平[1]從大米輸送過程中的壓力、速度、管道及大米的料性,包括大米的顆粒形狀和壓碎強(qiáng)度、顆粒粒徑等方面進(jìn)行了系統(tǒng)研究,提出輸送速度是影響大米破碎的主要因素。曹峰等[2]對(duì)大米在斗式提升機(jī)裝料和提升過程中的破碎進(jìn)行了分析,提出改進(jìn)斗式提升機(jī)的結(jié)構(gòu)降低料斗的速度可降低大米在提升過程中的破碎率。
由此可見,降低大米的輸送速度,減少輸送過程中的碰撞和沖擊是降低大米破碎率的主要手段。為此,本文采用下引式倉(cāng)式泵[3],配合內(nèi)徑為65 mm的輸送管道,在使用不同氣量和不同進(jìn)氣點(diǎn)氣量配比的條件下,對(duì)大米經(jīng)過氣力輸送后的破碎率進(jìn)行研究,通過采用合適的氣量和輸送氣配比,調(diào)試出穩(wěn)定的大米輸送狀態(tài),最終將大米的破碎率降到最低。
大米在輸送過程中產(chǎn)生破碎的原因大致可分為大米自身的因素和設(shè)備因素兩種。大米自身的影響因素主要有大米的種類[秈米(個(gè)頭細(xì)長(zhǎng))、粳米(相比秈米更圓潤(rùn))]粒徑分布、壓碎強(qiáng)度、含水率、加工過程中產(chǎn)生的裂紋等;設(shè)備因素主要有輸送氣量和輸送壓力兩個(gè)方面。由于不同種類的大米抗破碎能力不同,即使是同種大米,不同批次的抗破碎能力也會(huì)有差別,因此為使試驗(yàn)數(shù)據(jù)能適應(yīng)不同種類大米輸送的需求,本試驗(yàn)采用壓碎強(qiáng)度低、易破碎、輸送性能差的南方常見秈米為輸送原料進(jìn)行輸送試驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)用的秈米由3年陳谷脫殼去糠后得到,加工中產(chǎn)生的碎米一并在內(nèi),堆積密度為0.85 t/m3。相比粳米,細(xì)長(zhǎng)的秈米在氣力輸送中更易破碎。
大米屬于顆粒狀物料,為降低大米破碎率,在輸送設(shè)備上不能選擇旋轉(zhuǎn)給料閥正壓氣力輸送方式,以避免旋轉(zhuǎn)給料閥葉片旋轉(zhuǎn)對(duì)大米造成剪切破碎。根據(jù)大米流化性差和存氣性較差的雙重特點(diǎn),為保證大米能夠完全從容器內(nèi)排出,輸送裝置采用下出料形式的發(fā)送罐,大米在發(fā)送罐內(nèi)能依靠自身的重力作用順暢地流入輸送管道進(jìn)行輸送。
實(shí)驗(yàn)裝置如圖1所示。整個(gè)裝置由以下4個(gè)部分組成:①發(fā)送罐系統(tǒng),包括輸送氣閥組(氣量的大小可決定出料量、物料的輸送速度等)、補(bǔ)氣閥組(通過此氣閥可調(diào)整料氣比,也可用它切斷長(zhǎng)料栓,防止因料栓過長(zhǎng)造成管道堵塞)、稱重傳感器、發(fā)送罐本體及進(jìn)料閥等,由于采用無充氣加壓輸送,發(fā)送罐出口可不配出料閥,大米顆粒之間的間隙大,采用重力流下料,發(fā)送罐上部也可不配平衡閥。②輸送管道系統(tǒng),包括 65 mm輸送管道及彎頭、隔膜式壓力變送器等。③終端料倉(cāng)系統(tǒng),包括料倉(cāng)本體、料倉(cāng)稱重傳感器、布袋除塵器。④氣源系統(tǒng),包括供氣量為13 Nm3/min(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),下同)的螺桿式空壓機(jī)、冷凍式干燥機(jī)、主管過濾器、微油過濾器、4 m3儲(chǔ)氣罐、安全閥等。
實(shí)驗(yàn)裝置采用上位機(jī)+PLC控制系統(tǒng)進(jìn)行控制,為了實(shí)時(shí)測(cè)量發(fā)送罐內(nèi)大米的重量,減少外部設(shè)備對(duì)稱重傳感器的干擾,發(fā)送罐與各管道連接處均采用橡膠波紋管連接;在進(jìn)氣母管上設(shè)有羅斯蒙特Annubar流量計(jì),在每個(gè)進(jìn)氣閥組件上都設(shè)有手動(dòng)流量調(diào)節(jié)閥,通過羅斯蒙特Annubar流量計(jì),可以調(diào)節(jié)每個(gè)進(jìn)氣閥組的進(jìn)氣流量。壓力變送器量程為 0~1.0 MPa,稱重傳感器量程為 0~1.0 t。壓力變送器、稱重傳感器等信號(hào)通過通信電纜接入上位機(jī),對(duì)實(shí)驗(yàn)過程中各輸送階段的壓力、重量進(jìn)行測(cè)量、記錄,并生成氣力輸送特性曲線。
當(dāng)量輸送長(zhǎng)度為97.65 m的管道布置圖和壓力變送器布置圖如圖1所示,各管段長(zhǎng)度分別為ab段2 m,cd段17.2 m,ef段 15.5 m,gh 段 11.75 m,ij段 8 m,km 段1 m。本試驗(yàn)輸送管道上共有90°的彎頭5個(gè),水平輸送距離為 25.5 m,垂直爬升 17.2 m,下降輸送 12.75 m,輸送管道總當(dāng)量長(zhǎng)度為97.65 m(龍凈環(huán)保管道當(dāng)量長(zhǎng)度L=水平管段長(zhǎng)度+下降段管道長(zhǎng)度+2×垂直爬升管道長(zhǎng)度+5×彎頭數(shù)量,單位:m)。本試驗(yàn)選擇的管道壓力測(cè)點(diǎn)為P(發(fā)送罐上部設(shè)置的壓力表及壓力變送器P)。
圖1 試驗(yàn)管道及壓力變送器布置圖
試驗(yàn)按以下步驟進(jìn)行:①試驗(yàn)前對(duì)大米進(jìn)行取樣分析,測(cè)定大米的初始破碎率。②調(diào)整輸送氣組件帶刻度盤球閥和補(bǔ)氣組件帶刻度盤球閥的開度,使經(jīng)過輸送氣閥和補(bǔ)氣閥的總氣量及氣量配比符合預(yù)先設(shè)計(jì)的要求值。③打開發(fā)送罐進(jìn)料閥,將大米裝入發(fā)送罐。④關(guān)閉進(jìn)料閥,在上位機(jī)上打開輸送氣組件進(jìn)氣閥和補(bǔ)氣組件進(jìn)氣閥,采用無壓開泵的輸送方式進(jìn)行輸送,輸送過程壓力測(cè)點(diǎn)P全程測(cè)量輸送過程中的壓力,輸送的氣量及壓力均反饋到上位機(jī)中,獲得輸送壓力曲線、輸送氣量曲線和發(fā)送罐重量變化曲線。⑤料倉(cāng)底部設(shè)有卸料閥,輸送完成后,從料倉(cāng)卸料閥放下米樣,取得輸送大米的樣品。每次輸送完后均進(jìn)行取樣,同一批大米連續(xù)輸送3次后,更換新米進(jìn)行輸送。
大米破碎率檢測(cè)按《糧油檢驗(yàn)碎米檢驗(yàn)法》(GB/T 5503—2009)給定的檢測(cè)方法,將隨機(jī)拾取的大米平攤在試驗(yàn)平臺(tái)上,由人工肉眼挑選,將顆粒完整度大于3/4的認(rèn)定為該顆粒完整,小于3/4以有斷層、出現(xiàn)裂紋的米粒認(rèn)定為破碎大米。
經(jīng)過3次輸送,得到以下3組輸送曲線。
第一次輸送的曲線如圖2所示,平均輸送壓力為46 kPa,最大輸送壓力為 78 kPa,總氣量為 2.5 Nm3/min,輸送末速度為 12.56 m/s,出力為 2.1 t/h。
圖2 第一次輸送的曲線
第二次輸送的曲線如圖3所示,平均輸送壓力為41 kPa,最大輸送壓力為 75 kPa,總氣量為 2.5 Nm3/min,末速度為 12.56 m/s,出力為 2.2 t/h。
圖3 第二次輸送曲線
第三次輸送的曲線如圖4所示,平均輸送壓力為42 kPa,最大輸送壓力為 59 kPa,總氣量為 2.5 Nm3/min,輸送末速度為 12.56 m/s,出力為 2.3 t/h。
圖4 第三次輸送曲線
計(jì)算公式:取樣重量=整米重量+碎米重量;完整率=(整米重量/取樣重量)×100%。
表1中,3組樣本總的取料量為83.16 g,總整米重量為 57.79 g,總碎米重量為 25.37 g,原始米樣完整率 =(57.79 g/83.16 g)×100%=69.49%。
表1 原始米樣完整率
表2中,3組樣本總的取料量為66.69 g,總整米重量為 46.14 g,總碎米重量為 20.55 g,輸送完整率 =(46.14 g/66.69 g)×100%=69.19%。
表2 第一次輸送米樣完整率
表3中,3組樣本總的取料量為113.06 g,總整米重量為 77.74 g,總碎米重量為 35.32g,輸送完整率 =(77.74 g/113.06 g)×100%=68.76%。
表3 第二次輸送米樣完整率
表4中,3組樣本總的取料量為109.12 g,總整米重量為 74.47 g,總碎米重量為 34.65 g,輸送完整率 =(74.47 g/109.12 g)×100%=68.25%。
表4 第三次輸送米樣完整率
由于大米在輸送過程中容易破碎,因此本次大米只進(jìn)行了3次輸送試驗(yàn),輸送總氣量根據(jù)以往輸送類似物料的耗氣量進(jìn)行調(diào)整。試驗(yàn)中,通過調(diào)整輸送氣和補(bǔ)氣的氣量配比,可以形成穩(wěn)定均勻的栓柱流輸送。第三次輸送實(shí)驗(yàn)中,輸送氣和補(bǔ)氣的氣量配比較優(yōu),因此獲得的輸送出力較大,輸送壓力也較穩(wěn)定,基本穩(wěn)定在59 kPa。
本次大米輸送試驗(yàn),輸送當(dāng)量長(zhǎng)度為97.65 m,其中爬升 17.2 m,下降 12.75 m,輸送管道采用普通無縫碳素鋼管(20#鋼),由于管道較長(zhǎng)時(shí)間未使用,內(nèi)壁銹蝕較嚴(yán)重,表面較粗糙,大米在輸送過程中受此因素干擾,破碎率會(huì)有一定程度的影響。在此輸送條件下,原始米樣的完整率為69.49%,經(jīng)過一次輸送后的完整率為69.19% ;經(jīng)過二次輸送后的完整率為68.76%,經(jīng)過3次輸送后的完整率為68.25%。通過數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出,采用氣力輸送的方式運(yùn)送大米,對(duì)大米的破碎影響較小。
相比于傳統(tǒng)機(jī)械的輸送,斗提機(jī)對(duì)大米產(chǎn)生的破碎主要有擠壓破碎、摩擦破碎、撞擊破碎,另外斗提機(jī)還存在回流情況,氣力輸送則不存在回流情況,傳統(tǒng)斗式提升機(jī)的增碎單次大于10%,回流率大于15%。TDTM系列防破碎性斗式提升機(jī)增碎單次小于2%,回流率小于4%,氣力輸送進(jìn)行大米的一次增碎在0.3%,無回流;二次增碎在0.43%,無回流;三次增碎在0.51%,無回流。提升機(jī)只是單純地將大米從低處送到高處,使用性較差,因此氣力輸送可作為大米輸送的一種方案。
對(duì)于氣力輸送,降低輸送的速度,調(diào)試出合適的氣量,控制恰當(dāng)?shù)妮斔蛪毫土纤ǖ拈L(zhǎng)度,合理運(yùn)用變徑技術(shù),對(duì)降低大米的破碎率有積極作用。對(duì)于輸送的介質(zhì)壓縮空氣而言,可通過采用無油螺桿空壓機(jī)、高效干燥機(jī)和精密除油除水過濾器對(duì)壓縮空氣進(jìn)行干燥凈化,使大米在輸送過程中不受潮,輸送后大米的干燥度達(dá)到可直接存儲(chǔ)的程度。另外,對(duì)于發(fā)送罐及輸送的管道,可采用食品級(jí)不銹鋼或其他潔凈材質(zhì),減少管道內(nèi)壁銹蝕對(duì)輸送破碎率的影響,并能滿足糧食輸送的安全要求。
無論是新廠建設(shè)還是舊廠改造,氣力輸送對(duì)空間的要求遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)的斗式提升機(jī)和帶式輸送機(jī),它可以將各個(gè)系統(tǒng)分開布置,可在不同位置分別設(shè)置進(jìn)料點(diǎn)后最終合并在一起,輸送管道可根據(jù)廠區(qū)情況靈活走位,氣源可以距離設(shè)備較遠(yuǎn)布置,控制系統(tǒng)可以就地也可以遠(yuǎn)程統(tǒng)一管理,真正在廠房?jī)?nèi)的設(shè)備只有輸送裝置和分離裝置,對(duì)優(yōu)化廠房?jī)?nèi)的空間布局來說,氣力輸送在改造中有著無法比擬的優(yōu)勢(shì)。
綜上,通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),采用氣力輸送的方式進(jìn)行大米輸送是可行的,氣力輸送的增碎情況比傳統(tǒng)機(jī)械的增碎情況低,為大米的轉(zhuǎn)倉(cāng)和運(yùn)輸提供了新的思路。合理利用管道技術(shù)對(duì)提升空間利用、降低運(yùn)行維護(hù)成本、由機(jī)械化轉(zhuǎn)向自動(dòng)化都有著積極的意義。