王寬嶺,王學(xué)海,劉忠生
(中國(guó)石化 大連石油化工研究院,遼寧 大連 116045)
近年來,我國(guó)燃煤火電機(jī)組普遍開展了煙氣超低排放改造,要求NOx排放質(zhì)量濃度低于50 mg/m3(按φ(O2)=6%計(jì))[1-3]。隨著清潔能源的普遍推廣和使用,燃?xì)忮仩t的數(shù)量越來越多。目前,燃?xì)忮仩t主要采用低氮燃燒來控制NOx排放,NOx排放質(zhì)量濃度一般為70~120 mg/m3,難以滿足我國(guó)日益從嚴(yán)的環(huán)保要求,迫切需要開發(fā)新的燃?xì)忮仩t煙氣脫硝技術(shù),實(shí)現(xiàn)鍋爐煙氣的深度凈化和NOx超低排放。常用的煙氣脫硝技術(shù)包括選擇性非催化還原(SNCR)工藝和NH3選擇性催化還原(NH3-SCR)工藝。SNCR工藝不需要催化劑,但運(yùn)行溫度高,對(duì)NOx的去除率不高(約50%)。NH3-SCR工藝是目前最成熟和應(yīng)用最廣泛的煙氣脫硝工藝,具有效率高、選擇性好等優(yōu)點(diǎn)。催化劑是NH3-SCR工藝的核心,其活性及穩(wěn)定性對(duì)NH3-SCR系統(tǒng)的脫硝性能及運(yùn)行狀況影響很大。目前,世界上超過70%的脫硝裝置采用蜂窩式催化劑,該催化劑耐腐蝕性強(qiáng)、活性高、可靠性好、回收利用率高[4-6]。
與其他鍋爐煙氣相比,燃?xì)忮仩t煙氣粉塵含量低、NOx含量波動(dòng)大、水蒸氣濃度高,常規(guī)脫硝催化劑應(yīng)用于燃?xì)忮仩t煙氣脫硝裝置時(shí)往往存在脫硝性能不足、催化劑用量大等問題[7]。
本研究以TiO2為載體、V2O5為活性組分,通過摻雜WO3和納米分子篩調(diào)控催化劑的疏水性和酸性,開發(fā)了專用于燃?xì)鈩?dòng)力爐的高活性FN-3T脫硝催化劑,提高了燃?xì)鈩?dòng)力爐煙氣脫硝裝置的脫硝性能。
TiO2:銳鈦礦型;ZSM-5分子篩:硅鋁比為50;偏釩酸銨、偏鎢酸銨:均為分析純。
模擬煙氣采用鋼瓶氣配制。各組分的含量(φ)分別為:NO 0.1%,NH30.1%,O23%,H2O 20%,N2為平衡氣。所用N2、NO和NH3純度均為99.99%。
采用直接擠出成型法制備FN-3T催化劑,具體步驟如下:
1)物料混合。將載體TiO2和分子篩放入混煉機(jī)中進(jìn)行干混,再加入偏釩酸銨和偏鎢酸銨溶液、水、黏結(jié)劑、造孔劑等原料進(jìn)行濕混,調(diào)整混煉時(shí)間并控制泥料中的水含量和pH,使活性組分前驅(qū)體均勻負(fù)載于TiO2載體上。
2)練泥。將混合好的物料通過真空練泥機(jī)對(duì)泥料進(jìn)行捏練,獲得表面致密、均勻、光滑的塑性泥段。
3)擠出蜂窩體。將塑性泥段放入擠出機(jī)中,在一定的壓力下通過模具擠出蜂窩體。
4)干燥和焙燒。在溫度100~120 ℃、濕度20%~60%的條件下,將蜂窩體進(jìn)行干燥,再采用多段程序升溫進(jìn)行焙燒,得到FN-3T催化劑。
NH3-SCR反應(yīng)在小型固定床反應(yīng)器(50 mm×50 mm×250 mm)內(nèi)進(jìn)行,催化劑規(guī)格為50 mm×50 mm×50 mm。在反應(yīng)溫度300~450 ℃、體積空速8 000 h-1的條件下,考察催化劑組成對(duì)模擬煙氣中NOx去除率的影響。
采用Testo350 型煙氣分析儀(德國(guó)德圖公司)在線檢測(cè)反應(yīng)器進(jìn)、出口NOx和O2的質(zhì)量濃度;采用CT5400型激光氣體分析儀(艾默生過程控制有限公司)檢測(cè)NH3的質(zhì)量濃度。
采用ASAP 2020M 型物理吸附儀(美國(guó)麥克公司)進(jìn)行N2吸附-脫附分析,根據(jù)BET公式計(jì)算比表面積;采用Micromeritics AutoChem2910 型化學(xué)吸附儀(美國(guó)麥克公司)進(jìn)行氨-程序升溫脫附(NH3-TPD)實(shí)驗(yàn)。
2.1.1 V2O5含量
在不添加金屬助劑和分子篩的條件下,改變催化劑中V2O5的含量,考察w(V2O5)對(duì)NOx去除率的影響見圖1。由圖1可見,在反應(yīng)溫度為300~450 ℃范圍內(nèi),不同催化劑對(duì)NOx的去除率均在350 ℃處出現(xiàn)峰值,其中w(V2O5)為2%時(shí),NOx去除率最高。這是因?yàn)閂2O5在催化劑表面的分散狀態(tài)以及它與載體之間的相互作用對(duì)催化劑的活性影響很大。當(dāng)w(V2O5)小于2%時(shí),V2O5在載體TiO2表面能被較好地分散,當(dāng)w(V2O5)大于2%時(shí),過量的V2O5在TiO2表面更易于團(tuán)聚,會(huì)由孤立的釩活性位變?yōu)榫奂瘧B(tài)的釩活性位,導(dǎo)致催化劑表面活性中心數(shù)量減少和活性下降[8-10]。因此,選擇2%(w)的V2O5為FN-3T催化劑的活性組分。
圖1 催化劑中w(V2O5)對(duì)NOx去除率的影響
2.1.2 金屬助劑
在w(V2O5)為2%、不添加分子篩的條件下,分別摻雜4%(w)的WO3和MoO3,考察金屬助劑對(duì)NOx去除率的影響,結(jié)果見圖2。由圖2可見,在反應(yīng)溫度300~450 ℃條件下,摻雜金屬助劑W和Mo后,NOx的去除率均明顯提高,其中金屬W對(duì)FN-3T催化劑的脫硝性能提高更大。這是因?yàn)閃O3的摻雜可提高V2O5在載體表面的分散度,使活性位的數(shù)量增加。因此,選擇4%(w)WO3為FN-3T催化劑的金屬助劑。
圖2 催化劑中金屬助劑對(duì)NOx去除率的影響
2.1.3 分子篩種類
在w(V2O5)為2%、w(WO3)為4%、w(分子篩)為6%的條件下,考察分子篩種類對(duì)NOx去除率的影響見圖3。
圖3 分子篩種類對(duì)NOx去除率的影響
由圖3可見:反應(yīng)溫度300~450 ℃條件下,添加A分子篩和C分子篩對(duì)NOx去除率影響不大,添加B分子篩能明顯提高NOx去除率;反應(yīng)溫度為350 ℃時(shí),添加B分子篩后,NOx去除率由96.9%提高到99.1%。因此,F(xiàn)N-3T催化劑中宜添加B分子篩。
對(duì)添加不同種類分子篩的FN-3T催化劑進(jìn)行N2吸附和NH3-TPD實(shí)驗(yàn),分析比表面積和表面酸性的變化,結(jié)果見表1。由表1可知,摻雜B分子篩后,F(xiàn)N-3T催化劑的比表面積最大,總酸含量最高。催化劑的比表面積越大,越有利于活性組分的分散;催化劑中總酸含量的增加有利于NH3的吸附和轉(zhuǎn)化[11-12]。因此,摻雜B分子篩提高了催化劑的脫硝效率,拓展了催化劑的活性范圍。
表1 不同種類分子篩對(duì)FN-3T催化劑物化性質(zhì)的影響
2.1.4 分子篩含量
在w(V2O5)為2%、w(WO3)為4%的條件下,添加不同含量的B分子篩,考察分子篩含量對(duì)NOx去除率的影響,結(jié)果見圖4。由圖4可見:摻雜不同量的B分子篩后,F(xiàn)N-3T催化劑對(duì)NOx的去除率略有升高;在反應(yīng)溫度350~450℃范圍內(nèi),當(dāng)w(B分子篩)為10%時(shí),NOx的去除率最高,從96.5%提高到97.8%。因此,選擇FN-3T催化劑中w(B分子篩)為10%。
圖4 催化劑中w(B分子篩)對(duì)NOx去除率的影響
2.1.5 水蒸氣含量
在w(V2O5)為2%、w(WO3)為4%、w(B分子篩)為10%的條件下,改變模擬煙氣中水蒸氣的含量,考察φ(H2O)對(duì)NOx去除率的影響,結(jié)果見圖5。由圖5可見:隨著煙氣中φ(H2O)的增加,兩種催化劑對(duì)NOx的去除率均有不同程度的下降;但在相同的條件下,含有分子篩的FN-3T催化劑對(duì)NOx的去除率明顯高于不含分子篩的催化劑,表明在催化劑中添加分子篩能夠減輕煙氣中水蒸氣對(duì)催化劑性能的影響,其原因是分子篩中的SiO2具有良好的疏水性,有利于提升催化劑的抗水性。
圖5 煙氣中φ(H2O)對(duì)NOx去除率的影響
以TiO2-B分子篩為載體、V2O5為活性組分、WO3為金屬助劑,制備FN-3T催化劑,其中,w(V2O5)為2%,w(WO3)為4%,w(B分子篩)為10%。參照實(shí)際燃?xì)忮仩t煙氣的組分,調(diào)整模擬煙氣中各組分的含量為:ρ(NOx)=200 mg/m3,φ(O2)=2.5%、φ(H2O)=15%、n(NH3)∶n(NO)=1。考察不同反應(yīng)溫度下FN-3T催化劑對(duì)NOx的去除率,結(jié)果見圖6。由圖6可見,在反應(yīng)溫度為300~450 ℃的條件下,F(xiàn)N-3T催化劑對(duì)NOx的去除率均大于97.5%。
圖6 不同反應(yīng)溫度下FN-3T催化劑對(duì)NOx的去除率
將FN-3T催化劑在中國(guó)石化某公司動(dòng)力1#爐煙氣脫硝裝置上開展工業(yè)應(yīng)用。該項(xiàng)目于2018年初開工建設(shè),12月19號(hào)開始運(yùn)行。2020年2月20日~2月25日對(duì)裝置進(jìn)行了標(biāo)定。設(shè)計(jì)要求:入口煙氣量≤140 000 m3/h(濕基),入口煙氣ρ(NOx)≤250 mg/m3(干基,φ(O2)=3%),出口煙氣ρ(NOx)≤50 mg/m3(干基,φ(O2)=3%),出口煙氣中氨逃逸濃度ρ(NH3)≤1.0 mg/m3,單層SCR催化劑壓降≤300 Pa。
標(biāo)定期間,1#動(dòng)力爐煙氣脫硝裝置主要操作參數(shù)見表2,運(yùn)行結(jié)果見表3。由表2和表3可見,標(biāo)定期間,平均處理煙氣流量為79 363 m3/h(濕基),平均反應(yīng)溫度為355 ℃,SCR入口煙氣平均ρ(NOx)為114 mg/m3,出口煙氣平均ρ(NOx)為34 mg/m3,煙氣中平均NOx去除率為70%,平均氨逃逸濃度ρ(NH3)為0.74 mg/m3,單層SCR催化劑壓降<300 Pa。裝置運(yùn)行穩(wěn)定,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
表2 標(biāo)定期間煙氣脫硝裝置的主要操作參數(shù)
表3 標(biāo)定期間煙氣脫硝裝置外排煙氣檢測(cè)值數(shù)據(jù)
據(jù)統(tǒng)計(jì),1#爐煙氣經(jīng)脫硝處理后,月平均減排NOx約2.17×104t,年平均減排NOx約2.61×105t。不但減少了環(huán)保稅,也改善了企業(yè)周邊環(huán)境,同時(shí)樹立了企業(yè)對(duì)環(huán)境、對(duì)社會(huì)高度負(fù)責(zé)的形象,具有良好的社會(huì)效益。
a) 以TiO2-B分子篩為載體、V2O5為活性組分、WO3為金屬助劑,其中w(B分子篩)為10%、w(V2O5)為2%、w(WO3)為4%,采用直接擠出成型法制備了FN-3T催化劑。該催化劑對(duì)燃?xì)忮仩t煙氣具有良好的脫硝活性,在反應(yīng)溫度300~450 ℃、體積空速8 000 h-1的條件下,對(duì)NOx的去除率大于97.5%。
b)工業(yè)標(biāo)定結(jié)果表明:在平均煙氣流量79 363 m3/h(濕基)、平均反應(yīng)溫度355 ℃、SCR入口煙氣平均ρ(NOx)為114 mg/m3的條件下,經(jīng)NH3-SCR脫硝后,出口煙氣中平均ρ(NOx)為34 mg/m3,平均NOx去除率為70%,滿足了NOx超低排放的要求。煙氣中平均氨逃逸濃度ρ(NH3)為0.74 mg/m3,單層SCR催化劑壓降≤300 Pa,優(yōu)于設(shè)計(jì)要求。