喬小龍,羅 鵬,王福托
(中國水利水電第五工程局有限公司,成都,610066)
巴塘水電站C2標(biāo)工程左岸廠區(qū)邊坡開挖開口線高程約2709m,依據(jù)工程分標(biāo)安排本標(biāo)段承擔(dān)高程2669m以下170.5m高度的邊坡開挖支護(hù)施工,導(dǎo)流洞、泄洪放空洞進(jìn)水口邊坡開挖支護(hù)高度134m,計有預(yù)應(yīng)力錨索2935束。受地形條件、施工道路、材料運(yùn)輸、錨索成孔及施工安全等多因素限制,高邊坡支護(hù)施工難度大,是制約邊坡開挖施工的關(guān)鍵項(xiàng)目。由于左岸高邊坡巖體破碎,條帶狀分布?xì)埛e塊碎石土,結(jié)構(gòu)松散,節(jié)理裂隙發(fā)育特征大多為IV、V類巖體。在左岸高程2654m~2669m第四級邊坡和高程2654m~2639m第五級邊坡預(yù)應(yīng)力錨索成孔過程中,由于因巖體破碎頻繁出現(xiàn)管靴被打斷、拔管時跟管被拔斷等現(xiàn)象,造成錨索成孔效率低下且產(chǎn)生大量廢孔,廢孔率一度高達(dá)90%,導(dǎo)致預(yù)應(yīng)力錨索施工進(jìn)展緩慢,因此,解決預(yù)應(yīng)力錨索成孔慢的問題成了左岸高邊坡支護(hù)進(jìn)度中的重點(diǎn)和難點(diǎn)。
目前,國內(nèi)水電站高邊坡支護(hù)預(yù)應(yīng)力錨索施工早已成為常態(tài),地質(zhì)條件差、邊坡巖體破碎等不良地質(zhì)均會造成預(yù)應(yīng)力錨索成孔困難,為確保成孔質(zhì)量均采用固壁灌漿工藝?,F(xiàn)有規(guī)范均未單獨(dú)提及固壁灌漿的施工工藝以及固壁灌漿液的配比問題,只是參考水工建筑物水泥灌漿施工技術(shù)規(guī)范中固結(jié)灌漿工藝。由于固結(jié)灌漿注重加強(qiáng)巖石整體穩(wěn)定性,而固壁灌漿主要服務(wù)于縮短成孔時間,兩者目的不同,故而在固壁灌漿液配合比設(shè)計過程中應(yīng)加強(qiáng)與施工現(xiàn)場的聯(lián)系,本文就配制出滿足預(yù)應(yīng)力錨索造孔過程需求的固壁灌漿液快凝配合比展開試驗(yàn)。
(1)水泥采用本標(biāo)段使用的散裝P.O42.5水泥作為此次配比水泥,水泥所檢各項(xiàng)指標(biāo)均滿足規(guī)范[1]對P.O42.5水泥的要求。
(2)骨料選用巴塘縣國有資產(chǎn)砂石廠生產(chǎn)的天然砂,細(xì)度模數(shù)1.55,含泥量0.6%。細(xì)骨料所檢項(xiàng)目均符合規(guī)范要求。
(4)速凝劑采用粉狀速凝劑,水泥凈漿初凝時間3′08″,終凝時間5′55″,水泥砂漿1d抗壓強(qiáng)度11.2MPa,28d抗壓強(qiáng)度比89%,所檢指標(biāo)滿足速凝劑規(guī)程[2]的要求。
(5)膨脹劑采用Ⅰ型膨脹劑,水中7d限制膨脹率0.047%,空氣中21d限制膨脹率-0.007%,7d抗壓強(qiáng)度26.7MPa、28d抗壓強(qiáng)度46.1MPa,所檢指標(biāo)滿足膨脹劑規(guī)程的要求。
(6)早強(qiáng)劑凝結(jié)時間之差+10min,1d抗壓強(qiáng)度比141%、3d抗壓強(qiáng)度比134%、7d抗壓強(qiáng)度比114%、28d抗壓強(qiáng)度比104%,所檢指標(biāo)滿足外加劑規(guī)程的要求。
(7)拌和水采用與制漿站同一水源的水,其中堿含量269.52mg/L,氯化物(以Cl-計)206.48mg/L,硫酸根離子含量266.61mg/L,檢測結(jié)果符合施工規(guī)范[3]對水質(zhì)的要求。
根據(jù)《金沙江上游巴塘水電站引水發(fā)電及導(dǎo)流泄洪系統(tǒng)工程》施工技術(shù)條款[4]、相關(guān)規(guī)范要求,結(jié)合現(xiàn)場施工需求,巴塘左岸邊坡呈梯形開挖,無法隨馬道設(shè)立臨時注漿站,導(dǎo)致注漿站距施工部位較遠(yuǎn),管道過長,采用設(shè)計要求的灰砂比1∶1~1∶2注漿時經(jīng)常性出現(xiàn)堵管,無法滿足現(xiàn)場施工需求,結(jié)合實(shí)際情況調(diào)整灰砂率,固結(jié)灌漿液配合比設(shè)計要求見表1。
表1 噴射混凝土配合比設(shè)計要求
根據(jù)不同外加劑的性能,結(jié)合施工所需制定固壁灌漿液配合比計劃見表2。
表2 固壁灌漿液配合比試拌計劃
為了驗(yàn)證固壁灌漿液配合比各品種外加劑摻量、組合方式對漿液性能的影響,通過室內(nèi)試拌,檢測漿液比重、流動度、3h泌水率、24h泌水、凝結(jié)時間、7d抗折抗壓等性能,檢測結(jié)果見表3。
我國官府文書中第一次正式采用“圖書館”一詞的是《奏定大學(xué)堂章程》。光緒二十九年(1903年),清政府頒布由管學(xué)大臣張百熙主持制訂的《奏定大學(xué)堂章程》。其中,規(guī)定“大學(xué)堂當(dāng)附屬圖書館一所,廣羅中外古今圖書,以資考證”,并規(guī)定主管人為“圖書館經(jīng)理官”。
表3 固壁灌漿液配合比檢測結(jié)果
根據(jù)表3檢測結(jié)果分析得出:
(1)為了提高早期強(qiáng)度,在配比中加入早強(qiáng)劑,試驗(yàn)表明添加了早強(qiáng)劑的漿液7d強(qiáng)度均高于未摻加早強(qiáng)劑的漿液,隨著水灰比的增大漿液7d抗折強(qiáng)度降低、7d抗壓強(qiáng)度降低,3h泌水率比增大、24h泌水均完全吸收,凝結(jié)時間在增加不利于下一步掃孔工作的快速開展。
(2)為了縮短凝結(jié)時間,在配比中加入速凝劑,試驗(yàn)表明添加了速凝劑的漿液相比未摻加速凝劑的漿液凝結(jié)時間均有不同程度的縮短,但是在添加了早強(qiáng)劑的漿液中摻入速凝劑后,出現(xiàn)假凝現(xiàn)象,漿液失去流動性,再次攪拌后漿液具有流動性,但是流動性低。相較于未摻加速凝劑的漿液7d抗折抗壓強(qiáng)度也是大幅度降低,隨著水灰比的變大,損失越大。
(3)為了減少漿液收縮,在配比中加入膨脹劑,試驗(yàn)表明在不添加速凝劑時,添加了膨脹劑的漿液7d抗壓強(qiáng)度、比重均高于未摻加膨脹劑的漿液,流動度、3h泌水率比、凝結(jié)時間低于未摻加膨脹劑的漿液;添加速凝劑時,添加了膨脹劑的漿液強(qiáng)度與未添加膨脹劑的漿液7d抗壓強(qiáng)度基本一致無較大變化,比重均略高于未摻加膨脹劑的漿液,流動度、3h泌水率比、凝結(jié)時間低于未摻加膨脹劑的漿液。
(4)配比中減水劑的加入,滿足配比要求的同時保持水灰比不變,降低用水量,減少膠凝材料用量、控制漿液收縮、有助于降低成本。
根據(jù)上述固結(jié)灌漿液配合比中漿液比重、流動度、3h泌水率、24h泌水吸收、凝結(jié)時間、7d抗折抗壓強(qiáng)度等性能檢測得出:
(1)在試驗(yàn)編號GJ①-3、GJ①-4、GJ②-3、GJ②-4、GJ③-3、GJ③-4中,0.4、0.45、0.50水灰比漿液7d強(qiáng)度、凝結(jié)時間均滿足設(shè)計要求,但是無流動性,無法在現(xiàn)場進(jìn)行使用;
(2)在試驗(yàn)編號GJ①-6、GJ②-6、GJ③-6中,0.4、0.45、0.5水灰比凝結(jié)時間均滿足要求,0.4、0.45水灰比7d強(qiáng)度滿足要求但是流動度均低于技術(shù)指標(biāo),0.5水灰比流動度滿足要求但是7d強(qiáng)度卻無法滿足技術(shù)指標(biāo);
(3)在試驗(yàn)編號GJ①-1、GJ①-2、GJ②-1、GJ②-2、GJ③-1、GJ③-2中,0.4、0.45、0.50水灰比漿液7d抗壓強(qiáng)度均高于其他外加劑組合7d抗壓強(qiáng)度且滿足設(shè)計要求,0.4水灰比流動度、凝結(jié)時間均不滿足技術(shù)指標(biāo),0.45、0.50水灰比流動度均滿足設(shè)計要求但是凝結(jié)時間均超出設(shè)計指標(biāo),0.5水灰比3h泌水率比遠(yuǎn)高于技術(shù)指標(biāo);
(4)在試驗(yàn)編號GJ①-5、GJ②-5、GJ③-5中,0.4、0.45、0.50水灰比漿液流動度、3h泌水率均符合技術(shù)指標(biāo),0.45、0.5水灰比凝結(jié)時間不滿足設(shè)計要求、0.50水灰比7d抗壓強(qiáng)度不符合設(shè)計要求。
據(jù)上述多種外加劑組合配置的漿液性能試驗(yàn)結(jié)果來看,其中大多都存在一項(xiàng)或多項(xiàng)結(jié)果無法滿足技術(shù)指標(biāo)的情況,唯有水灰比0.4時,摻了減水劑和速凝劑的漿液各項(xiàng)指標(biāo)均滿足設(shè)計及技術(shù)指標(biāo)要求,故推薦錨索固壁灌漿快凝配合比見表4。
表4 錨索固壁灌漿快凝配合比
采用固壁灌漿液快凝配合比進(jìn)行現(xiàn)場生產(chǎn)性試驗(yàn),速凝劑在準(zhǔn)備灌漿前1min~2min摻加,用黑旋風(fēng)3SNS三缸泵進(jìn)行固壁灌漿液拌制并攪拌均勻,孔內(nèi)采用花眼鉆桿旋噴法進(jìn)行固壁,固壁過程中鉆桿勻速轉(zhuǎn)動,并沿孔內(nèi)外方向來回移動,過程中連續(xù)制漿連續(xù)灌漿,保持灌漿的連續(xù)性。灌漿設(shè)備采用灌漿自動記錄儀,注漿結(jié)束后,應(yīng)立即清洗干凈注漿設(shè)備、管路等。
固壁結(jié)束后開始待凝,在前期試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)由于孔內(nèi)溫度偏低,空氣流通差,凝結(jié)時間過長超過18h,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于室內(nèi)試驗(yàn)室時的7h,因此,為加快凝結(jié)時間,采用美國壽力750E中風(fēng)壓空壓機(jī)通過花眼鉆桿向孔內(nèi)送風(fēng),縮短凝結(jié)時間,最終通過試驗(yàn)?zāi)Y(jié)時間最短可縮短至4.5h。待漿液凝結(jié)后進(jìn)行掃孔,掃孔后再次進(jìn)行鉆孔,鉆進(jìn)過程中因巖層破碎、漏風(fēng)、塌孔、卡鉆而使裸鉆無法進(jìn)行時,再次進(jìn)行固壁灌漿,反復(fù)多次直至達(dá)到設(shè)計深度成孔。
根據(jù)上述固壁灌漿液快凝配合比進(jìn)行施工,大大加快了施工進(jìn)度,減小了廢孔率,同時提高成孔率普遍在90%以上,施工過程中對漿液相應(yīng)性能進(jìn)行檢測,固壁灌漿液拌合物性能及力學(xué)性能檢測結(jié)果分別見表5、表6,錨索固結(jié)灌漿液施工的左岸邊坡見圖1。
表5 固壁灌漿液拌合物性能檢測結(jié)果
表6 固壁灌漿液力學(xué)性能檢測結(jié)果
圖1 錨索固結(jié)灌漿液施工的左岸邊坡
通過在左岸邊坡錨索成孔過程中使用固壁灌漿液快凝配合比,在確保漿液質(zhì)量的同時,解決了固壁灌漿液凝結(jié)時間長的問題,減少了開孔到終孔的時間,降低錨索施工進(jìn)入下一道掃孔工序的時間間隔,從而提升了施工進(jìn)度。在歷次檢查中,錨索施工質(zhì)量、進(jìn)度得到質(zhì)監(jiān)站、業(yè)主、監(jiān)理的充分肯定,為巴塘水電站導(dǎo)截流目標(biāo)的達(dá)成提供了保障。