馮 強(qiáng),盧曉明,司 碩,宋令坡,劉忠攀,楊曉輝,王海苗
(1.兗礦集團(tuán)潔凈煤技術(shù)工程研究中心,山東 濟(jì)寧 273599;2.兗礦科技有限公司,山東 濟(jì)南 250100)
我國是煤炭?jī)?chǔ)量豐富的國家,煤炭是我國主要能源。據(jù)預(yù)測(cè),2030年前我國能源消費(fèi)需求仍將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),其中年煤炭消費(fèi)量仍將保持在 35億t,占能源消費(fèi)總量的 50% 左右[1]。傳統(tǒng)小型燃煤爐具所用燃料大部分為蘭炭、無煙煤、潔凈型煤,其原始SO2排放濃度根據(jù)煤種、爐型差異普遍大于100 mg/m3,遠(yuǎn)無法滿足當(dāng)前環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。通過“煤改電”、“煤改氣”,生物質(zhì)燃料替代等方式,雖然降低了供暖用煤比例,但是我國的能源結(jié)構(gòu)特點(diǎn)決定了以煤為主的供暖方式在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)不會(huì)發(fā)生改變[2-3],非煤能源無法完全填補(bǔ)北方地區(qū)的供暖缺口,在偏遠(yuǎn)及非煤資源緊缺的地區(qū),小型燃煤供暖爐具仍占有較大市場(chǎng)份額。小型燃煤供暖爐具種類繁多,燃燒方式不一,如何通過有效管控手段對(duì)煙氣進(jìn)行環(huán)保處理已經(jīng)成為亟需解決的問題之一。
燃煤鍋爐燃燒產(chǎn)生的 SO2均來自燃料本身含有的硫,固可在燃料燃燒前、中、后分別脫硫[4],小型燃煤爐具的煙氣脫硫研究熱點(diǎn)前期主要集中在高效固硫型煤領(lǐng)域。梁斌等[5]利用復(fù)合化學(xué)添加劑改性潔凈型煤,在解耦爐具中 SO2實(shí)際排放質(zhì)量濃度為 291 mg/m3,固硫效率可達(dá) 65% 以上。小型燃煤爐具單臺(tái)鍋爐容量較小,絕大多數(shù)爐具熱功率在10~150 kW,安裝污染控制系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)投入相對(duì)較高,目前真正安裝、運(yùn)行污染物減排系統(tǒng)的鍋爐很少[6],通過查閱近年來相關(guān)文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn),針對(duì)該類供暖方式的燃燒后深度脫硫研究已基本停滯,一方面受地區(qū)性煤炭使用政策影響,另一方面因現(xiàn)有脫硫技術(shù)尚無良好適配經(jīng)濟(jì)性工藝應(yīng)用,絕大多數(shù)都轉(zhuǎn)向非煤資源的高效應(yīng)用,某種程度來講造成了國內(nèi)技術(shù)的發(fā)展遲緩。
針對(duì)我國小型燃煤爐具量多面廣、煙氣治理技術(shù)薄弱的現(xiàn)狀,兗礦集團(tuán)潔凈煤技術(shù)工程研究中心通過分析當(dāng)今小型燃煤爐具煙氣脫硫技術(shù)特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì),利用蜂窩結(jié)構(gòu)的多孔性和阻力小的特點(diǎn),采用鈉基吸收劑作為煙氣中SO2酸性氣體的吸收劑,制成具有較大表面積的蜂窩狀脫硫劑,并且進(jìn)行了75 kW燃煤爐具燃燒后脫硫試驗(yàn)研究,為小型燃燃煤鍋爐應(yīng)用蜂窩體脫硫技術(shù)提供技術(shù)參考和經(jīng)驗(yàn)借鑒。
蜂窩式脫硫劑制備工藝流程如圖1所示。
圖1 脫硫劑制備工藝流程示意
將鈉基原料干粉、黏結(jié)劑、助擠劑等通過比例摻混、捏合等前期處理,其中鈉基粉體質(zhì)量組分為90%,其余輔料均為自制復(fù)合無機(jī)原料和少量有機(jī)原料,將捏合后的泥料放入練泥機(jī)練泥,泥料陳腐48 h后進(jìn)行成型擠壓成型,初步成型胚料進(jìn)行切割后放入恒溫烘箱中120 ℃烘干8 h,制得的單塊蜂窩脫硫劑。脫硫劑尺寸75mm×75mm×100mm,方形孔尺寸4.5mm×4.5,壁厚2 mm,開孔率48%。圖2所示為該蜂窩脫硫劑經(jīng)過熱激活機(jī)制[7]后的SEM圖,從圖2中可以看出,活潑的鈉基粉末與炙熱煙氣接觸后迅速熱解轉(zhuǎn)化成Na2CO3,極大提高了鈉基吸收劑的孔隙率和比表面積[8],孔道結(jié)構(gòu)異常發(fā)達(dá),從而促進(jìn)了SO2與脫硫劑的接觸,提高 SO2的脫除率。
圖2 蜂窩脫硫劑掃描電鏡圖示意
本次試驗(yàn)的爐具為75 kW小區(qū)域燃煤供暖爐具、脫硫反應(yīng)器、布袋除塵器及相關(guān)輔機(jī)構(gòu)成。其中脫硫反應(yīng)器內(nèi)部總高度800 mm,長(zhǎng)度及寬度均為690 mm,脫硫劑層總高度400 mm。該反應(yīng)器置于75 kW爐具之后、布袋除塵器之前,燃煤燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔庾誀t膛受熱面尾部出口進(jìn)入反應(yīng)器中,通過氣-固反應(yīng)將煙氣中SO2脫除,最終生成Na2SO3/Na2SO4、CO2,凈化后的煙氣進(jìn)入布袋除塵后由引風(fēng)機(jī)排入大氣中。
數(shù)據(jù)檢測(cè)主要包括煙氣溫度、壓差、SO2濃度及煙塵濃度,其中煙氣溫度由測(cè)點(diǎn)熱電偶進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),壓差由歐億電子差壓計(jì),SO2濃度由MRU-MGA5型紅外煙氣分析儀,煙塵濃度由嶗應(yīng)3012HD煙塵測(cè)量?jī)x分別完成檢測(cè)。
脫硫劑層裝填總高度為400 mm,剩余400 mm高度區(qū)域?yàn)榭涨?。脫硫劑裝填層可以視為簡(jiǎn)單、均質(zhì)的多孔介質(zhì)層以代替實(shí)際的規(guī)整蜂窩體進(jìn)行反應(yīng)器流場(chǎng)模擬。
該模型可以視為簡(jiǎn)單均質(zhì)的多孔介質(zhì)層,在數(shù)值模擬中,多孔介質(zhì)是在動(dòng)量方程中增加了源項(xiàng)Si[9]。
方程右側(cè)第1項(xiàng)為黏性損失項(xiàng),又稱為達(dá)西公式,第2項(xiàng)為慣性損失項(xiàng);α為多孔介質(zhì)滲透性系數(shù);C2為慣性阻力因子;μ為流體黏性系數(shù);ρ為流體密度;v為流體通過多孔介質(zhì)的流速vi為v的分速度。因?yàn)槟M對(duì)象是具有規(guī)整孔道的蜂窩體,所以可以消除滲透相,只考慮內(nèi)部損失項(xiàng),動(dòng)量方程可以簡(jiǎn)化為:
其中,Δp是脫硫劑壓降;Δx是脫硫劑層厚,通過實(shí)驗(yàn)測(cè)試流速及壓力降即可擬合出參數(shù)C2。
反應(yīng)器直徑被蜂窩壁分隔開,很難對(duì)進(jìn)入到規(guī)整結(jié)構(gòu)脫硫劑的氣體流速進(jìn)行再分配,所以在進(jìn)入到規(guī)蜂窩層之前流速的均勻程度對(duì)裝有規(guī)整填料的反應(yīng)器非常重要。圖3是本次試驗(yàn)建立的3個(gè)模型,煙氣自上而下流入反應(yīng)器內(nèi),模型(a)是脫硫劑緊密堆積成400 mm高的模型,模型(b)反應(yīng)器模型的相鄰兩層脫硫劑之間有100 mm的間距,模型(c)是在(b)的基礎(chǔ)上在煙氣入口處加裝四片導(dǎo)流片的模型。
圖3 反應(yīng)器模型
建立反應(yīng)器模型并劃分網(wǎng)格,對(duì)分布器附近流體區(qū)域進(jìn)行局部網(wǎng)格加密,導(dǎo)入Fluent軟件進(jìn)行流場(chǎng)模擬,煙氣進(jìn)入速度為2.2 m/s,入口溫度120 ℃,出口壓力-300 Pa,進(jìn)口煙氣雷諾數(shù)Re=3600,屬于高雷諾數(shù)的湍流,采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε方程對(duì)流場(chǎng)進(jìn)行求解,該模型滿足一般工程計(jì)算精度及收斂性。其速度云如圖4所示。
圖4 速度流場(chǎng)云圖示意
根據(jù)圖4可知,模型(a)中煙氣主要流經(jīng)脫硫劑中間區(qū)域,邊壁附近通流量極低;模型(b)的流場(chǎng)得到改善,在后兩層脫硫劑處流場(chǎng)分布較均勻,但是在前兩層脫硫劑層也存在流場(chǎng)分布不均的情況;模型(c)加裝導(dǎo)流板后流場(chǎng)較好,煙氣較均勻的流經(jīng)脫硫劑層。根據(jù)模擬結(jié)果,按照模型(c)設(shè)計(jì)制作固定床作為脫硫反應(yīng)器。分別在脫硫反應(yīng)器入口、二三層之間及脫硫反應(yīng)器出口建立檢測(cè)口,測(cè)試SO2排放濃度及壓差。
試驗(yàn)所用燃料為濕法型煤和籽煤,兩種煤的工業(yè)分析結(jié)果如表1所示。
試驗(yàn)過程選用相同基本工況,將需要測(cè)試的參數(shù)作為單一變量。爐具及脫硫反應(yīng)器內(nèi)煙氣基本工況見表2,試驗(yàn)中各數(shù)據(jù)在穩(wěn)定工況下測(cè)定。
表1 濕法型煤與籽煤的工業(yè)分析及發(fā)熱量
燃用濕法型煤,分別在脫硫反應(yīng)器中間及尾部測(cè)試SO2排放濃度,圖5是不同空速條件下脫硫效率隨運(yùn)行時(shí)間的變化趨勢(shì),可以看出,兩條曲線起始效率偏差較小,說明兩種空速條件下,蜂窩體氣-固反應(yīng)速率、效率均相近,在該節(jié)點(diǎn),空速并非是影響脫硫效率的直接因素。隨著運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng),效率衰減比例發(fā)生較大差異,低空速表現(xiàn)出較強(qiáng)的穩(wěn)定性,在96 h時(shí),高空速效率降低至51%,而低空速依然保持了79.1%的較高效率。說明在本次實(shí)驗(yàn)中適宜的空速是保證穩(wěn)定SO2吸收能力的關(guān)鍵因素。
表2 爐具運(yùn)行參數(shù)
圖5 不同空速脫硫效率變化趨勢(shì)
隨著脫硫系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間的增加,煙氣中的飛灰會(huì)逐漸覆蓋脫硫劑表面,堵塞脫硫劑表面孔道結(jié)構(gòu)[10],本次試驗(yàn)分別燃用濕法型煤及仔煤,考察飛灰特性對(duì)脫硫效率的影響,燃用濕法型煤和籽煤的煙塵排放狀況見表3,兩種型煤燃燒后脫硫效率曲線見圖6。由圖6中可以看到,飛灰特性對(duì)蜂窩體脫硫效率影響較大,燃用型煤的工況在96 h的運(yùn)行時(shí)間內(nèi)的脫硫率均高于燃用籽煤的工況,這是因?yàn)樽衙旱膿]發(fā)分較高,燃燒生成的顆粒要高于型煤,而且生成的炭黑比例也高,而炭黑具有粘附性強(qiáng)、流動(dòng)性較差的特點(diǎn),導(dǎo)致飛灰的邊壁滯留量高于濕法型煤,更易造成物料表面被包覆,影響SO2分子進(jìn)入脫硫劑內(nèi)部孔道。
表3 不同燃料燃燒時(shí)煙塵排放情況
圖6 型煤與籽煤燃燒后脫硫率隨時(shí)間變化趨勢(shì)
以籽煤作為燃料,爐具連續(xù)運(yùn)行96 h后對(duì)脫硫劑進(jìn)行熱態(tài)清掃吹灰,恢復(fù)工況后重新采集數(shù)據(jù),脫硫效率隨時(shí)間變化趨勢(shì)見下圖7,96 h時(shí)脫硫率已降低至45%,經(jīng)簡(jiǎn)單吹灰后脫硫效率恢復(fù)至95.2%,之后96 h的運(yùn)行時(shí)間內(nèi),其脫硫效率變化曲線與吹灰前基本一致。說明該蜂窩脫硫劑尚未完全失活,可以通過簡(jiǎn)單吹灰恢復(fù)其脫硫活性,但是因?yàn)轱w灰中的細(xì)粒徑顆粒特別是炭黑顆粒仍會(huì)侵入脫硫劑微孔結(jié)構(gòu)中,簡(jiǎn)單的熱態(tài)條件下吹灰不能完全清掃干凈,且脫硫劑作為吸收劑會(huì)不斷吸收SO2形成硫酸鹽,脫硫劑組分在不斷消耗,所以吹灰后的脫硫略率低于吹灰前的數(shù)據(jù)。
圖7 蜂窩體清灰對(duì)脫硫效率的影響
對(duì)于燃煤鍋爐尾部煙氣凈化工藝來說,脫硫反應(yīng)器的內(nèi)部阻力影響著脫硫系統(tǒng)的安全性及運(yùn)行周期,分別在脫硫反應(yīng)器中裝填蜂窩脫硫劑及長(zhǎng)度20 mm、直徑6 mm的棒狀顆粒脫硫劑。圖8所示為燃用籽煤條件下蜂窩式脫硫劑床與顆粒床壓差變化趨勢(shì)??梢钥闯?,蜂窩式脫硫劑床反應(yīng)器在192 h的運(yùn)行時(shí)間內(nèi)的前后壓差長(zhǎng)期維持在15 Pa以下,反應(yīng)器運(yùn)行穩(wěn)定,而顆粒床初始?jí)翰罴催_(dá)到了131 Pa,運(yùn)行50 h后即快速升高,截至到65 h時(shí),顆粒床壓差升高至633 Pa,被迫停爐處理。蜂窩式脫硫劑的抗塵能力優(yōu)于顆粒脫硫劑,是因?yàn)榉涓C體的孔道規(guī)整,且開孔率達(dá)到48%,煙氣中的顆粒物不易在反應(yīng)器孔道內(nèi)積聚堵塞煙氣流通面積。
圖8 不同類型反應(yīng)器壓差隨運(yùn)行時(shí)間變化趨勢(shì)
(1)與常規(guī)脫硫手段相比,蜂窩式脫硫劑屬于干法脫硫,無二次污染源。蜂窩成型工序簡(jiǎn)單,制成的蜂窩脫硫劑孔道結(jié)構(gòu)發(fā)達(dá),在小型燃煤爐具煙氣脫硫中具有良好的脫硫效率表現(xiàn)。
(2)型煤燃料在燃燒過程中所產(chǎn)生的飛灰具有良好的流動(dòng)性和低粘滯性,無除塵裝置、未進(jìn)行清灰條件下可保證90%脫硫效率以上長(zhǎng)達(dá)40 h以上,較常規(guī)煤種具有更強(qiáng)的環(huán)保適配性。
(3)煙塵包覆是鈉基蜂窩體脫硫效率衰減的主要因素,隨著運(yùn)行工況延長(zhǎng),煙氣中粉塵對(duì)脫硫劑表面及細(xì)孔道的堵塞逐步增加,蜂窩脫硫劑在效率降低至45%時(shí)通過簡(jiǎn)單的熱態(tài)清灰,可以使脫硫效率得到較大的提升;也可以加裝除塵裝置,進(jìn)一步提高脫硫所需空速,降低反應(yīng)器裝置占有空間。
(4)經(jīng)過192 h的長(zhǎng)周期試驗(yàn)結(jié)果表明,蜂窩脫硫劑可以在高塵條件下連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,反應(yīng)器前后壓差在15 Pa以內(nèi),安全運(yùn)行周期遠(yuǎn)高于顆粒床反應(yīng)器。